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流液洞堵塞原因分析及如何疏通流液洞堵塞

摘要

随着玻璃窑炉技术进步,玻璃窑炉大型化(80 m2-200 m2),熔化池的加深,窑炉存料量逐渐增加(一般超过300吨),在新窑建成或冷修后,经过烤窑、升温、炉温到达1500℃-1580℃时,窑炉开始加料,部分窑炉在加料过程中,没有足够重视空窑加料与平时正常生产加料是不同的,不能较好控制加料总时间、加料速度、炉温、上升道、工作部温度等,造成玻璃液在流液洞中温度降低较快,粘度增加,最后使玻璃液停留在流液洞中(即堵塞)。通过分析,加料过程中,流液洞堵塞主要原因是加料总时间和每小时的加料量,其次是窑炉温度,为此,要想克服加料过程中流液洞堵塞不仅要调整加料速度,还要选择吊料方式,也要控制炉温,并对流液洞、上升道进行保温,控制上升道、工作部温度,以及测量上升道内玻璃液液面的变化。如果流液洞、上升道被堵塞了,一般采用电加热疏通,也可采用电加热加外部加热疏通,或者采用外部加热进行疏通。

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