声明
摘要
1.1 选题背景
1.2 新国标的要求
1.3 发电企业的主要对策
1.3.1 合理选择设备改造的技术路线
1.3.2 合理控制电煤质量保障达标运行
1.3.3 加强脱除设备的运行管理
1.3.4 优化运行、节能减排
1.3.5 加强对环保设备的评价工作
1.3.6 提高相关工作人员的技术水平
1.4 污染防治技术简述
1.4.1 烟尘控制技术
1.4.2 SO2控制技术
1.4.3 NOx控制技术
1.5 HW电厂环保系统概述
1.6 本文的研究内容
第2章 除尘提效改造
2.1 原有除尘设备状况
2.1.1 电除尘器
2.1.2 除尘电气系统
2.1.3 除尘控制系统
2.2 电除尘提效改造的必要性
2.2.1 原电除尘器存在问题
2.2.2 适应最新的环保排放要求
2.3 改造的技术原则及方案
2.3.1 改造的技术原则
2.3.2 论证的基本依据
2.3.3 改造方案的确定
2.3.4 高频电源的性能特点
2.4 实际改造过程
2.4.1 改造工序
2.4.2 具体实施内容
2.4.3 施工措施
2.4.4 空载升压试验
2.5 改造结果及性能试验
2.5.1 改造结果
2.5.2 改造后性能试验
2.5.3 电源优化
2.6 效益分析
第3章 脱硫增容改造
3.1 原有脱硫设备状况
3.2 脱硫增容改造的必要性
3.2.1 环保政策要求
3.2.2 系统运行要求
3.3 电气系统改造方案
3.3.1 中压配电系统
3.3.2 低压配电系统
3.3.3 电气二次系统
3.3.4 电气其它改造
3.4 短路电流计算和电抗器选择
3.4.1 脱硫6kV母线段备用电源回路短路电流计算
3.4.2 限流电抗器选择计算
3.5 改造实施
3.5.1 脱硫后备电源部分
3.5.2 中压厂用电部分
3.5.3 低压厂用电部分
3.5.4 事故保安电源
3.5.5 继电保护部分
3.6 性能试验
3.6.1 试验过程简述
3.6.2 试验结果(以#1炉为例)
4.1 项目背景
4.2 工程概述
4.2.1 改造必要性
4.2.2 工程可行性
4.2.3 还原剂
4.2.4 场地空间
4.3 脱硝的工艺选择
4.4 电气部分概述
4.4.1 低压部分
4.4.2 引增合一
4.5 高厂变容量测算
4.5.1 概述
4.5.2 高厂变负荷测算(以#1机组为例)
4.5.3 引增合一后厂用负荷测算
4.5.4 高厂变实际负荷
4.5.5 测算结论
4.6 增压风机电机增容
4.6.1 概述
4.6.2 相关数据说明
4.6.3 电机改造的可行性
4.6.4 费用分析
4.7 引增合一后6kV母线电压核算
4.7.1 技术数据
4.7.2 校核计算
4.7.3 核算结论
4.8.2 引风机系统能耗分解
4.8.3 风机合并改造后节能量分析
4.8.4 管网优化改造节能量分析
4.8.5 改造前后烟气量变化分析
4.9 小结
5.1 政策导向
5.2 环保新技术
5.2.1 湿式电除尘器(WESP)
5.2.2 径流式电除尘器
5.2.3 低低温电除尘技术
5.2.4 EP-MPS脉冲电源除尘技术
5.2.5 旋汇耦合湿法脱硫技术
5.2.6 脱硝新技术
5.2.7 汞控制技术
5.3 超低排放
5.3.1 定义
5.3.2 相关政策要求
5.3.3 几点认识
第6章 结论与展望
6.1 主要研究内容和成果
6.2 展望
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果