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含Ti铁水转炉深脱磷工艺生产实践

         

摘要

基于转炉出钢过程回磷机理分析与控制措施,通过现场取样、数据采集、模拟试验及利用FactSage软件分析了转炉冶炼过程脱磷机理,研究探讨了渣中FeO含量、TiO2含量、SiO2含量、终点温度、熔渣碱度、底吹搅拌对脱磷的影响.研究结果表明,结合水钢生产实践,对相关工艺进行优化,控制终点温度在1630 ℃-1645℃、终渣FeO含量低于15%、SiO2含量为13.4%、碱度为3.5时,可促进富磷相C2S的生成和稳定存在,使脱磷率达84.42%及以上.同时,可高效控制熔渣含Ti量对熔渣脱磷效果的影响.维护较好的底吹效果可促进化渣,有效控制冶炼前期渣-钢界面温度在合适范围以促进脱磷,但较好的控制前期脱磷反应与脱碳反应的进行还存在一定技术难度.

著录项

  • 来源
    《水钢科技》 |2020年第4期|28-34|共7页
  • 作者单位

    首钢水钢钢轧事业部 贵州六盘水 553028;

    首钢水钢制造管理部 贵州六盘水 553028;

    首钢水钢钢轧事业部 贵州六盘水 553028;

    首钢水钢钢轧事业部 贵州六盘水 553028;

    首钢水钢钢轧事业部 贵州六盘水 553028;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    转炉; 脱磷; 温度; 碱度; 底吹;

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