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龙钢3#高炉齿轮箱漏水原因分析及处理

摘要

随着PW布料器在龙钢高炉上的应用,必然会遇到齿轮箱水冷氮封系统漏水的现象,通过对齿轮箱水冷氮封系统内部构造的了解,分析齿轮箱内部漏水的原因.利用检修时机,打开炉顶大方盖,通入冷却水正常水量14-16t/h,然后缓慢通入氮气,根据漏水部位可判断漏水原因。如果漏水部位在四周,则可判断为下水槽漏水;如果漏水部位在中心,则可判断为上水槽漏水。龙钢3#高炉漏水部位在四周,可确定为下水槽漏水,决定对下部环缝检查清理。拆卸齿轮箱环形锥形盖,下面露出不锈钢密封板,将不锈钢密封板取出,露出布料器环缝,对环缝及不锈钢密封板彻底清理,为确保氮气通道畅通,一方面在不影响密封板螺栓孔的情况下,对部分密封板割除。原设计每块环形锥形盖应该有一个¢100的孔,龙钢3#炉环形锥形盖拆卸下后发现出厂安装时没有割孔,在下水槽水渍上部进行了割孔,保证氮气可顺利通到环缝进入高炉。在处理过程中,为避免拆卸的环形锥形盖安装位置不变,每次拆卸两个检修门正对的两块,清理、割孔后即恢复正常。恢复后转动布料器,确认转动无异常声音,再拆卸下两块,以此类推,全部六块环形锥形盖分三次处理完毕。龙钢3#炉在拆卸四块后,还对布料器进行了通水、通气试验,发现通气量到450m3/h左右,布料器已不漏水,继续加大氮气量,未清理的两块环形锥形盖下环缝出现漏水。继续将剩余的的环缝检查清理处理,进行通水、通气试验,通气量到650m3/h 左右,布料器不漏水,达到设备正常使用参数要求,处理圆满成功。

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