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CJ/R40XCJ28 174X92 62〞双经斜纹布生产实践

摘要

在CJ/R40XCJ28174X9262〞双经斜纹布生产中,停车会造成经向纬向均断头颇高,停车时间长,飞花附着也越来越多,开车难度进一步加大。就具体断头原因分析,经纱断头主要集中在停经片至综丝之间,由于经纱羽毛多,易粘连,反复摩擦后形成小棉结,导致开口过程在综丝处难以分开,随布面前移而硬性被拉断,这种现象占到经纱断头80%以上。纬向停台主要表现为吹断,有进口侧被吹断的,也有布幅中央被吹断的。进一步分析发现,纬纱虽然是CJ28支,但强力较差,用手轻轻一拉就断,有时从织口抽出一根断纬需要分好几段,原因就是纱线捻度偏小,纤维间抱合力不足,导致易被吹断。针对经纱羽毛较长,经纱粘连现象,及时给前工序反馈,以便下一轮织轴有所改进。同时联系有关部门给织轴处加放蜡条,增加经纱的光洁度,减少纠缠,对减少断经起到积极作用。工艺方面,由于该产品为双经斜纹,2,3页,4,5页,6,7页综框分别同时提,同时落,按照最初常规设定,各页综高均一样,这样邻纱之间缺少运动,小的纤维纠缠不易被分开,时间长了形成棉结,拌断经纱。对机上引纬工艺也进行调整,将主喷、副喷气压尽小掌握,在保证不出纬缩的前提下,将纬纱到达时间调至250度,同时开口时间由原来310度调至290度,提前喷射时间,尽最大可能延长纬纱飞行时间,以达到减少纬纱被吹断现象。

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