首页> 中国专利> 硫铁矿土法炼硫废气治理工艺

硫铁矿土法炼硫废气治理工艺

摘要

本发明公开了一种硫铁矿土法炼硫废气治理工艺。该工艺的特点是用水蒸汽促进废气中的主要污染物转化、析硫,去除率在90%以上。同时对冶炼炉型进行特殊改造,促使硫磺回收率由30-45%提高到50-60%,并有5-10%的稀硫酸产生,从而使冶炼炉旁10米内能种花草,彻底改变了过去600米内草木不生的严重污染状况。

著录项

  • 公开/公告号CN1049321A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日1991-02-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 鲜荣忠;

    申请/专利号CN89105603.3

  • 发明设计人 鲜荣忠;

    申请日1989-08-07

  • 分类号C01B17/06;B01D53/34;

  • 代理机构昆明市专利事务所;

  • 代理人唐德林

  • 地址 553500 云南省镇雄县建设街40号附7号

  • 入库时间 2023-12-17 12:06:25

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2002-09-25

    专利权的终止未缴年费专利权终止

    专利权的终止未缴年费专利权终止

  • 2002-04-24

    其他有关事项 其他有关事项:1992年12月31日以前的发明专利申请,授予专利权且现仍有效的,其保护期限从15年延长到20年。根据国家知识产权局第80号公告的规定,下述发明专利权的期限由从申请日起十五年延长为二十年。在专利权的有效期内,所有的专利事务手续按照现行专利法和实施细则的有关规定办理。 申请日:19890807

    其他有关事项

  • 1993-08-18

    授权

    授权

  • 1991-02-20

    公开

    公开

  • 1990-01-17

    实质审查请求

    实质审查请求

说明书

本发明涉及一种经过改进的硫铁矿土法炼硫废气治理工艺。

土法炼硫是一种传统的民间工艺,虽然随着现代科技的发展,机械炼硫,天燃气回收硫工艺有了推广,但在我国不少硫铁矿产地,土法炼硫仍十分普遍,其硫磺产量占全国年总产量的70%以上。

一般的土法炼硫,炼硫废气直接排入大气中,因其中含有SO2,H2S,SO3三种主要有害物质,且量大,浓度高,对自然环境造成严重污染。同时,伴随着废气的排空,还挟带了不少含硫有效气体,资源未能得到充分利用。

近年来,有一些土法炼硫工艺配备了废气治理技术,其工艺过程如图1。其为已有技术土法炼硫工艺过程示意图,图中。1为炼磺炉,2为炉喉,3为磺柜,4为尾气孔,5为总烟道,6为吸收室,7为火炉,8为烟囱,9为过磺孔。在吸收室或吸收塔里,用水和石灰石来吸收废气,通过一系列化学过程,使SO2,H2S被吸收生成亚硫酸氢钙和硫氢化钙等无害物质。应用这种方法,废气中的SO2,H2S浓度有所下降,但治理效果仍不够理想。同时,这种方法耗水量很大,不利于缺水地区推广,产品回收率也不高。

本发明的目的是要提供一种既能有效地治理废气,净化空气,保护环境,又能提高产品回收率,同时还具有大幅度节水节能,综合利用的土法炼硫废气治理工艺。

本发明的工艺过程见图2。硫铁矿土法炼硫废气治理工艺过程示意图。图中:9为过磺孔,10为转化室,11为代用烟道,现说明如下:

1.水蒸气转化工艺

用水蒸气代替水和石灰石来转化炼硫废气,促进废气中的主要污染物质转化、沉降。转化过程从总烟道开始,在转化设备中延续和加强,转化过程主要有如下化学反应:

在这里水蒸气起到了很关键的作用。加速SO2,H2S转化的催化作用,转化的结果,不仅降低了SO2,H2S浓度,并且还形成了产品单体硫。

转化过程的另一化学反应为:

        

这部份H2SO4浓度为5-10%,可作为副产品回收利用。

转化所用的水蒸气量为80HM3水蒸气/1000HM3废气。当多台炼硫炉废气合并治理时,轮换灭火产生的水蒸气就可以作为转化所需要的水蒸气了。

转化设备结构无特定要求,但必须有适当的降温、滞留,转化的空间。通常可将原来的吸收室或吸收塔拆去填料和托架。内壁涂抹光滑即可。转化室的温度控制在60℃以下。

2.炉喉

一般土法炼硫的炉喉长度为1.5-3.0米,呈水平或倾斜状,炉喉只起到输送气体的作用,将从炼硫炉出来的混合气体输送至磺柜。在炉喉出口处,80-90%的硫为气态,只有10-20%为液态,气态硫易随废气排出,导致产量降低。

加长炉喉的目的是为了使气态硫在炉喉内逐渐冷却,充分液化。经实践得知,当炉喉总长增至3.5-8.0米时,炉喉出口处,就有80-90%的硫由气态转化为液态,故单体硫的回收率就大大提高了。

经理论和实践证明,炉喉制成一水平段加一倾斜段,硫的沉降效果更佳,水平段长1.5米,倾斜坡度为15-30度。

3.磺柜

由于炉喉出口气态硫大大减少,液态硫在炉喉下凝为固态,磺柜的功能主要是储存,而不再是冷却沉降粉状硫。因此,磺柜体积只为已有技术的三分之一,建设投资也相应减少。已有技术的过磺孔位于磺柜隔墙的中部,为了促使剩余气态硫得到充分的沉降,过磺孔开在磺柜底部,并且孔道适当加长。

同已有技术相比,本发明具有以下优点:

1.废气治理效果显著。废气中SO2,H2S去除率在90%以上。

2.产品回收率由原来的30-45%提高到50-60%。

3.耗水量大大降低,以年产1000吨硫磺的厂计算,耗水量由原来每天约250吨降至8-10吨。

4.节省设备用材,主要是磺柜用材可减少三分之二。

5.可以回收浓度为5-10%的稀H2SO4副产品,在已有技术生产过程中也有稀H2SO4形成,但因用水量过大,稀H2SO4随废液被排放掉。

实施例:

实施厂家为云南省镇雄县周家湾硫磺厂,生产规模为2000吨/年,有容矿15吨炼磺炉60个。

炉喉长度为5.1米,其中水平段为1.5米,倾斜坡度为20度;磺柜尺寸:长×宽×高为2.75×1.5×1.8(米);过磺孔横断面为0.5×0.5(米),过磺孔长度为1.5米。

水蒸气用量为每日16000HM3,转化设备空间为150M3,转化温度为25-50℃,转化设备内壁材料为水泥砂浆抹平后再涂上环氧树脂。

产品回收率为53%,日产5-10%的稀H2SO45吨。

废气治理效果如下:

1.冶炼工场SO2和H2S一次最大浓度分别为9.346mg/M3和5.64mg/M3,均低于国家规定标准。

2.在废气排放中主要污染物质的处理效果分别为:

SO2浓度下降94.19%

H2S浓度下降92.5%

SO3浓度下降80.19%

3.大气环境质量:SO2日平均浓度为0.245mg/M3。低于国家三级质量标准。

去获取专利,查看全文>

相似文献

  • 专利
  • 中文文献
  • 外文文献
获取专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号