X70管线钢
X70管线钢的相关文献在2002年到2021年内共计226篇,主要集中在金属学与金属工艺、石油、天然气工业、冶金工业
等领域,其中期刊论文207篇、会议论文19篇、专利文献202782篇;相关期刊96种,包括北京科技大学学报、机械工程材料、理化检验-物理分册等;
相关会议17种,包括第八届(2011)中国钢铁年会、第六届全国腐蚀大会、2009中国博士后材料与冶金科学大会等;X70管线钢的相关文献由594位作者贡献,包括李晓刚、杜翠薇、王勇等。
X70管线钢—发文量
专利文献>
论文:202782篇
占比:99.89%
总计:203008篇
X70管线钢
-研究学者
- 李晓刚
- 杜翠薇
- 王勇
- 孔德军
- 路民旭
- 宋义全
- 吴永忠
- 梁平
- 陈玉华
- 张亮
- 张新
- 杨政
- 郭万林
- 霍春勇
- 高惠临
- 龙丹
- 徐光
- 韩彬
- 冯佃臣
- 刘迎来
- 张国栋
- 张旭昀
- 李光强
- 李光福
- 李少坡
- 李明星
- 李涛
- 杨武
- 毕凤琴
- 池琳
- 牛辉
- 王学强
- 王荣
- 肖福仁
- 胡爱萍
- 胡钢
- 董蕙茹
- 虞毅
- 许淳淳
- 谢飞
- 赵新伟
- 赵杰
- 赵金华
- 邸洪双
- 陈旭
- 丁文华
- 任毅
- 余杰
- 刘宇
- 刘守显
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李亮;
黄磊;
聂向晖;
刘迎来;
丰振军;
许彦;
封辉
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摘要:
对7处存在较大安全隐患的X70环焊缝进行了力学性能检测和焊接缺陷解剖分析,结果表明:环焊缝的抗拉强度均符合标准要求,同一规格环焊缝不同钟点位置的抗拉强度无显著差异;环焊缝的冲击功不合格率为10.7%,且均为焊缝金属处不合格;环焊缝的硬度值均符合标准要求;环焊缝中的主要缺陷是裂纹和未熔合,二者在总缺陷数中的占比约69%,5处裂纹缺陷中有4处出现在环焊缝6点钟附近;部分焊缝金属冲击韧性较低以及根部存在未熔合、夹渣缺陷是裂纹产生的内在原因,部分焊缝错边超差导致的附加应力是裂纹产生的外在原因.建议现场施工时严格控制焊接层道数,并加强仰焊位置根焊质量检验.
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张凯丽;
谢飞;
吴明;
王丹;
盖左松;
刘晋
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摘要:
将X70管线钢焊缝在模拟南海海泥溶液中浸泡腐蚀10,24,72,120 h后,通过扫描电镜和能谱仪分析了其表面腐蚀产物的形貌及组成,通过慢应变速率拉伸试验和动电位极化试验研究了腐蚀产物膜对焊缝腐蚀行为的影响.结果表明:随着腐蚀时间的延长,焊缝表面腐蚀产物膜逐渐增厚,腐蚀72 h时形成致密的腐蚀产物膜,腐蚀120 h后膜中产生较多孔洞和裂纹;随着腐蚀时间的延长,焊缝的应力腐蚀敏感性呈现先增大再减小再增大的趋势,电化学腐蚀性能的变化趋势相同;腐蚀72 h时,致密腐蚀产物膜的形成降低了焊缝的应力腐蚀敏感性,提高了其耐腐蚀性能.
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郭克星;
赵良玉;
郑武斌;
袁雪婷;
董超;
张阿昱;
赵苗苗
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摘要:
为了研究油田卤水对X70管线钢的腐蚀影响,通过在Muscat油田卤水和3.5%NaCl溶液两种条件下的慢应变速率拉伸试验和电化学腐蚀试验,并采用扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、能谱仪(EDS)对X70管线钢的腐蚀行为进行了分析.结果显示,X70管线钢在油田卤水中腐蚀速率明显下降,在盐水中腐蚀速率增大;在油田环境中,管线钢表面观察到了一层细小致密的碳酸铁腐蚀膜,腐蚀膜降低了腐蚀速率.研究表明,与3.5%NaCl盐水环境试验相比,油田卤水环境中形成的碳酸铁膜对管线钢起到了保护作用,延长了X70管线钢的失效时间.
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李敬民;
李文刚
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摘要:
介绍了开发研制规格20mm×4600mmX70管线钢,由于该规格宽厚比较大,各工序控制难度较大,通过合理的设计合金成分、优化轧制工艺、冷却工艺调整,成功开发出板型性能稳定的超宽管线钢.
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刘治文;
贾书君;
杨浩;
梁小凯;
张亮;
樊祎宁;
韩鹏彪
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摘要:
为解决深海X70管线钢在实际焊接中粗晶区(CGHAZ)的脆化问题,在不同热循环工艺下对X70管线钢进行了热模拟研究.采用Gleeble-3800热模拟机模拟X70管线钢CGHAZ,研究CGHAZ在10~60 kJ/cm不同热输入(HI)条件下组织和韧性的变化规律,并通过光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)和夏比冲击试验等手段表征CGHAZ的组织和韧性.结果表明,不同热输入下试验钢的组织主要由粒状贝氏体(GB)、贝氏体铁素体(BF)和马-奥组元(M-A组元)组成;当HI不断增大时,BF比例减少,GB比例增加,M-A组元粗化,冲击吸收能先升高再降低;当HI为20 kJ/cm时,BF和GB可获得优异组合,断口为韧性断裂,冲击吸收能达到173.8 J;当HI大于20 kJ/cm时,断口解离断裂,冲击吸收能下降明显,最低为18.8 J.因此,较低的热输入可提高CGHAZ的韧性,使X70管线钢具有高强度、高韧性和良好的焊接性.研究结果可为优化焊接工艺提供理论依据.
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杨浩;
张志军;
魏浩;
赵燕青;
贾书君
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摘要:
通过低C、Nb、Ti微合金化、复合添加Cr、Mo的成分设计以及合理的TMCP工艺,开发出31.8 mm厚深海用X70管线钢,并对试制钢板的组织和性能进行深入分析、研究.试制钢板的组织为多边形铁素体、针状铁素体和贝氏体复相组织,屈服强度达到520 MPa以上,屈强比<0.85,-20°C冲击功达到300 J以上,-10°C横向落锤撕裂(DWTT)剪切面积>90%.试制深海用厚壁X70管线钢具有高强度、低屈强比、高韧性和优良低温抗动态撕裂能力的良好匹配.
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郭强;
戴婷;
马刚;
顾艳红;
赵杰
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摘要:
为了探索CO2对X70管线钢抗腐蚀性能的影响,采用电化学方法研究了X70钢在有无CO2下的NaC1溶液中的腐蚀电位、腐蚀电流密度、电化学阻抗以及腐蚀产物.利用光学显微镜观测试样的宏观金相和微观金相,利用扫描电子显微镜观测试样腐蚀8h后的腐蚀形貌,并结合X射线衍射仪和能谱分析仪测得腐蚀产物的元素和成分.结果 表明,随着腐蚀时间的推移,试样的耐腐蚀性能降低.通人CO2测得的开路电压值更负,阻抗值更低,腐蚀电流密度和腐蚀速率也更大;在宏观金相和微观金相中观察到通入CO2的试样腐蚀损伤更严重;通入CO2的试样出现大量的C、O、Fe元素,并且腐蚀产物种类增加.由此可见,CO2会加剧管线钢的腐蚀.