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铅阳极泥富氧底吹还原熔炼--氧化精炼新工艺的生产实践

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目录

文摘

英文文摘

第一章 文献综述

1.1 概述

1.2 阳极泥湿法处理工艺

1.2.1 浸出-氯化-还原法

1.2.2 硝酸浸出法

1.2.3 催化、氯化新工艺

1.3 铅阳极泥的火法工艺

1.3.1 卡尔多转炉处理阳极泥技术

1.3.2 氧气底吹转炉在处理贵金属物料上的运用

1.3.3 贵铅富氧熔池氧化精炼

1.3.4 铅阳极泥贵铅的富氧精炼和铋锑的回收

1.3.5 阳极泥的电炉熔炼

1.3.6 三段法处理低品位阳极泥

1.3.7 高铋低银阳极泥的电炉熔炼

1.3.8 高铋贵铅的火法精炼改进

1.3.9 阳极泥的湿法-火法联合处理工艺

第二章 铅阳极泥改扩建工程工艺流程的选择

2.1 公司现状介绍

2.2 现有的流程

2.2.1 湿法工艺流程

2.2.2 火法工艺流程

2.2.3 湿法、火法工艺对比

2.3 流程选择

2.4 生产线设计与建设

第三章 富氧底吹还原过程的小型和工业试验研究

3.1 概述

3.2 实验研究

3.2.1 物料准备

3.2.2 实验方法和实验设备

3.2.3 试验结果与讨论

3.2.4 试验结论

3.3 阳极泥富氧底吹处理阳极泥的工业化实验

3.3.1 主要设备配置

3.3.2 物料准备

3.3.3 工业化试验过程

3.4 工业试验小结

第四章 富氧底吹熔炼铅阳极泥工业生产实践

4.1 富氧底吹熔炼工艺方案选择

4.2 富氧底吹的原料和辅料

4.3 主要设备选型配置

4.3.1 原料工序

4.3.2 熔炼工序

4.3.3 其他辅助设施

4.4 富氧底吹处理阳极泥工业生产实践

4.4.1 烘炉

4.4.2 投料

4.4.3 连续生产

4.4.4 放渣

4.4.5 放铅

4.5 氧枪的工作参数

4.5.1 氧枪的工作参数

4.5.2 氧枪结构参数

4.6 生产实践

4.7 生产小结

第五章 贵铅富氧氧化精炼的实践

5.1 概述

5.2 贵铅氧化精炼原理概述

5.2.1 氧气利用率的提高途径

5.2.2 氧气底吹精炼氧枪浅析

5.2.3 富氧底吹氧化精炼

5.2.4 富氧氧化造渣精炼

5.3 氧化精炼主要设备配置

5.3.1 富氧底吹氧化精炼

5.3.2 熔体表面吹氧造渣精炼

5.4 贵铅氧化精炼工业化试验

5.4.1 贵铅氧化精炼物料准备

5.4.2 试验过程

5.5 贵铅氧化精炼工业生产实践

5.5.1 贵铅富氧底吹氧化精炼

5.5.2 氧化造渣精炼

5.5.3 关于碲及其他元素的分布和回收探讨

5.5.4 贵铅氧化精炼生产小结

5.6 精炼渣中银的回收

5.6.1 原理

5.6.2 渣锅直接还原

5.7 贵铅富氧氧化精炼金银损失率

第六章 环境保护与经济评价

6.1 概述

6.1.1 含尘废气的治理

6.1.2 冶炼废渣和烟灰的处理

6.2 经济效益评价

6.2.1 新增产值

6.2.2 燃料节约

第七章 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

参考文献

致谢

附录

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摘要

铅阳极泥传统火法工艺,将自然氧化后的干阳极泥配入焦丁、纯碱、萤石等辅料,然后投熔炼炉造渣还原熔炼,产出一次渣、一次烟灰和贵铅,一次渣、一次烟灰送到综合回收厂回收锑、铋和贵金属,贵铅在精炼炉中氧化精炼得到金银品位在97%(质量比)以上的合金。该工艺的的优点是:过程简单、指标稳定、易于规模化生产。普遍适用于铅阳极泥提金银的生产中。但随着铅阳极泥的逐年增多,传统工艺也逐渐暴露出一些不足之处,有待改进和提高,同时,新装备新技术的研究和应用,也为该技术的改进创造了条件。
   豫光金铅股份有限公司针对铅阳极泥传统火法还原熔炼过程中,存在的生产周期长、金属直收率低、生产成本高、系统处理能力低等诸多问题进行研究和试验,探讨、总结出一种新的火法技术“铅阳极泥富氧底吹还原熔炼-氧化精炼技术”。在底吹还原熔炼部分,其中的锑和砷先氧化挥发或进入浮渣中与贵金属分离,得到一次烟灰、一次渣和金银品位相对较高的贵铅三种产品,一次渣和一次烟灰运往综合回收厂处理,贵铅在精炼炉氧化精炼产出合格的合金板。氧气底吹熔炼技术的配料、氧化程度、反应温度、进料速度等诸多参数易于掌握和控制,能产出较高品位的贵铅和金银含量较低的一次渣、一次烟灰,熔炼速度提高,设备处理能力增大。富氧底吹还原熔炼工艺条件及指标如下:温度800~900℃、进料速度2.0~2.5t/h、渣沉淀时间1.5~2h、沉淀温度850~950℃、贵铅产率35~45%;一次烟灰产率50~60%,一次烟灰成份Au<5g/t,Ag<5kg/t;一次渣产率30~40%,一次渣成份Au<5g/t,Ag<5kg/t。富氧纯度99%以上(体积比),氧气工作压力0.7~0.8MPa;氧气流量40~50Nm3/h。
   在工业实践中,按以上工艺参数,单台型号为2540×4800的转炉,日进料量毛重达45吨,平均日处理阳极泥25t(干重),相对于传统的火法技术,同规格型号的熔炼转炉能力提升一倍有余,吨阳极泥熔炼-精炼段生产成本下降609.2元,全年按6000t的规模核算,仅此一项,可节约消耗386万元,且有良好的经济效益和社会效益。

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