水力参数
水力参数的相关文献在1990年到2022年内共计275篇,主要集中在石油、天然气工业、水利工程、建筑科学
等领域,其中期刊论文211篇、会议论文32篇、专利文献88062篇;相关期刊137种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、中国石油和化工标准与质量等;
相关会议30种,包括第二次全国水电站机电技术学术讨论会 、第十二届全国土力学及岩土工程学术大会、全国给水排水技术信息网43届技术交流会等;水力参数的相关文献由815位作者贡献,包括孙宝江、王志远、郑秀华等。
水力参数—发文量
专利文献>
论文:88062篇
占比:99.72%
总计:88305篇
水力参数
-研究学者
- 孙宝江
- 王志远
- 郑秀华
- 夏柏如
- 尹文斌
- 李根生
- 段磊
- 王辉
- 范白涛
- 高永海
- 付强
- 刘书杰
- 刘峰
- 卢佳宇
- 史怀忠
- 吴凤平
- 曾春元
- 曾磊
- 李志清
- 楼一珊
- 王雪瑞
- 管志川
- 胡瑞林
- 谢静
- 陈峰
- 鲁港
- 黄中伟
- Magli.R
- 万勇
- 乔晓英
- 何世明
- 何海康
- 刘刚
- 刘宝生
- 刘明明
- 刘磊
- 吴吉春
- 吴学升
- 吴惠梅
- 周号博
- 周志芳
- 周翠英
- 周长虹
- 唐长书
- 孙小辉
- 孙浪
- 孙跃辉
- 尹邦堂
- 崔海清
- 崔茂荣
-
-
王刚;
刘刚;
张悦;
李祎宸;
胡轶男;
谢翠丽;
王锴
-
-
摘要:
深水大尺寸井眼提高泵排量钻进时,易导致钻井液循环压耗增加、泵功率利用率低和井底压力增加等问题,提出一种通过在井筒变径处钻杆上安装分流短节,实现钻井液双循环的方法,基于钻井水力参数优化理论和数值模拟方法,研究分流短节对井筒变径处环空钻井液返速、钻井水力参数和钻杆结构安全性的影响。结果表明安装分流短节后井筒变径段环空钻井液的返速有明显提升;当分流喷嘴直径为14 mm时携岩效果最好;增大泵排量后,与未安装分流短节的常规钻井方法相比,分流短节不仅能有效提升井筒变径段环空钻井液返速,还可以降低钻井泵大排量引起的循环压耗;合理的结构设计可确保钻杆钻进的安全性;所得结论可为深水大尺寸井眼高效、安全钻进提供参考。
-
-
王发清;
任今明;
秦德友;
兰美丽;
王方智;
余福春
-
-
摘要:
钻井中井内钻井液喷空是一种严重的井控事故,由于常规井控方法无法使用,研究井内喷空时的非常规压井方法就十分必要。目前钻救援井直接与喷井连通,采用动力压井进行压井的技术已成为三级井控处理的首选方案。动力压井不同于常规的压井方法。为了设计动力压井的关键水力参数,采用理论研究与商业软件计算相结合的方法,对某油田一口救援井的动力压井参数进行了优化;基于OLGA软件,建立了能够仿真救援井动力压井过程的软件模型,对提出的四套压井方案分别进行了模拟。基于此,分析得出三点结论:压井液密度适当地低于地层孔隙压力,有利于快速高效地压井;钻杆泵入排量与环空排量之比为1:3,两者的井口注入泵压相等;大排量地泵入油田水能压封喷层。所得结论可为深层救援井的动力压井提供借鉴意义。
-
-
蒙建朋;
颉延风;
曹诚志;
李强;
卢勇;
查方正
-
-
摘要:
建立了HL-2M装置偏滤器水冷流道的等效三维模型,模拟分析了冷却水系统负载的温度和压降。构建了冷却系统的一维流体模型,分析了冷却系统工程设计的水力参数,并与模拟结果进行了比较,结果符合得较好。
-
-
王福学
-
-
摘要:
海上油气田勘探开发面临诸多挑战和风险,其中井喷失控是颠覆性风险。救援井是处置井喷失控的有效手段。本文基于动态压井基本原理,在深入分析救援井动态压井水力参数设计方法的基础上,结合动态压井水力参数设计和实验结果分析,形成了符合现场动态压井施工的水力参数设计的思考与建议,希望对救援井动态压井作业提供参考。
-
-
姜利;
邓晓龙;
钟亮;
陈镜元;
钟雪怡;
刘相乾;
付强
-
-
摘要:
丁坝区鱼类栖息地研究对河流生态保护具有重要意义,基于三维水流数学模型,探讨了正挑丁坝区鱼类栖息地水力生境指标的分布特征,结果表明:①水流流速随弗劳德数Fr的增大而增大,坝后回流区宽度逐渐减小,主流区沿程从急变流变为渐变流,并逐渐恢复为均匀流;②主流区和回流区流速梯度G较小,G>2的区域主要集中在水槽左右两岸和丁坝坝头附近,横断面上G随弗劳德数Fr的增大而减小;③丁坝上游至下游剖面动能梯度M的分布特征与G相似,M高值区出现在水槽右岸及坝头附近相对槽宽B^(+)=0.25~0.40区段,但水槽左岸的M值较小且沿程变化不大;④丁坝上游流速适宜度S_(u)随Fr的增大而减小,丁坝和丁坝下游断面S_(u)随Fr的增大而增大;丁坝下游回流区的S_(u)较小,一般不超过0.3,而主流区的S_(u)可能超过0.8,表明该区域鱼类产卵栖息条件较好。研究结果可为丁坝区鱼类资源保护和生态航道工程建设提供参考。
-
-
胡强法;
谷子昂;
房伟;
史怀忠;
刘家炜;
张学铭;
黄志刚
-
-
摘要:
旋转喷头射流工具能产生高速射流,并且在射流反冲力作用下推动喷头旋转,形成复杂的旋转射流,可实现油管和套管高效清洗。以7000 m井深条件下Φ73 mm油管为例,设计了与Φ44.5 mm连续管配套的Φ54 mm系列旋转喷头射流工具,开展了旋转喷头射流工具水力参数优化,并利用计算流体力学方法对工具结构参数进行优选。研究表明:当排量为270 L/min时旋转喷头射流工具的射流速度约为170 m/s,系统总压耗约为42 MPa,可以满足清洗要求;随着侧向喷嘴偏移半径增加,侧向喷嘴产生的反冲击力矩近似线性增加,其对壁面冲击压力先降低后升高;随着倾斜角度的增加,倾斜喷嘴对油管内壁冲击压力增加;转速在60~360 r/min内,倾斜喷嘴对壁面冲击压力变化不大;最优的结构参数组合为侧向喷嘴偏移半径12 mm、倾斜喷嘴倾斜角度75°、前倾喷嘴角度15°。该研究可为旋转喷头射流工具现场施工和参数优化提供指导。
-
-
单鱼洋;
马晨光;
王全九;
李晓菊;
陶汪海;
张继红;
苏李君;
曹玲
-
-
摘要:
科学使用羧甲基纤维素钠(CMC)实现保水控盐对于滨海壤砂盐碱土改良具有重要意义,而明晰CMC对滨海壤砂土水分运动规律的影响是科学使用CMC的重要基础。为研究施加CMC滨海壤砂土水分运动规律,本文通过开展一维垂直土柱积水入渗试验,探索不同CMC施量(0、0.1、0.2、0.4、0.6 g·kg^(–1))对壤砂土入渗特性、水分分布和土壤水力参数的影响。结果表明,施用CMC土壤的最终累积入渗量增加了4.90%~15.17%、达到预设湿润锋深度的入渗时间增加了61.90%~604.73%;Philip入渗模型参数吸渗率S和Green-Ampt模型参数KsSf均随CMC施量的增加而减少,吸渗率S和平均土壤水扩散率与CMC施量之间的数学关系分别可用二次多项式和指数函数来表示;CMC增强了土壤的持水能力,土壤剖面含水量提高了0.72%~3.74%;CMC通过改变土壤结构影响了土壤水力参数,滞留含水率θr、饱和含水率θs及进气吸力倒数α均与CMC施量呈正相关关系,而与饱和导水率Ks和形状系数n成反比关系。通过对变异系数CV的分析发现,CMC对饱和导水率Ks和进气吸力倒数α影响表现为中等差异,对滞留含水率θr、饱和含水率θs和形状系数n表现为弱差异。研究结果揭示了CMC对滨海壤砂土减渗保水的内在机理,为滨海盐碱地的改良提供了理论参考。
-
-
程昊禹;
张艳;
楼一珊;
谢静;
刘哲
-
-
摘要:
现场使用的钻头与所钻地层的匹配程度较差,导致钻井速度缓慢,需在常规优选钻头的基础上对因子选取进行补充,考虑水力参数对钻头选型的影响.鉴于此,采用因子分析方法对吐哈盆地玉北区块实钻钻头进行了选型,选型中增添了水力参数(排量、立管压力、喷射速度和钻头水功率)作为影响因子,并与仅考虑破岩参数作为优选钻头结果进行对比,分析了增添水力参数后对钻头选型产生的影响.分析结果表明:机械钻速与立管压力呈线性关系,与排量呈二次多项式关系,与钻头水功率呈对数关系,与喷射速度呈指数关系;应用给定的钻井水力参数钻进,YB-1井克拉玛依组、梧桐沟组和桃东沟组平均机械钻速分别达到7.12、6.62和4.51 m/h,与邻井同一地层相比分别提高25.35%、26.58%和22.61%.所得结论可为吐哈盆地玉北区块的钻头优选提供参考.
-
-
刘和兴;
李磊;
窦亮彬;
张明;
赵凯;
孙恒滨
-
-
摘要:
深水钻井过程中钻井液从套管环空返至隔水管段时,由于隔水管段环空尺寸突然增大,钻井液流速降低,携岩效率下降,从而导致钻井事故的产生,而深水区域目的层压力窗口非常小,难以通过增大海上平台钻井泵排量的方法来提高隔水管段携岩效率.鉴于此,基于井筒流动与传热理论,考虑钻井液流变性随温度变化特性,提出了深水钻井增压管线开启判别方法及流程,给出了主井筒内钻井液排量上、下限的计算方法和增压管线排量参数的优化方法.以南海LS-x深水井为例,分析了增压管线开启判别流程及主井筒和隔水管段排量优选计算过程.研究结果表明:深水窄密度窗口目的层一般需要开启增压管线辅助携岩,深水钻井常用的HEM水基钻井液体系在低温下具有较高黏度,有利于隔水管内携岩;增压管线开启后隔水管流动摩阻增大,导致井底ECD略增大,但影响程度非常低,通常情况下增压管线排量在额定排量范围内只需考虑其携岩效率即可.研究成果可为深水钻井水力参数优化和作业安全提供理论参考.
-
-
张钦岳
-
-
摘要:
深水钻井泵压的设计和控制是深水水力参数优化的重要环节,也是影响深水钻井作业效率的关键因素.针对中海油海外项目某深水井钻井过程中遇到的泵压异常问题进行了研究分析,结果表明,深水低温环境导致的钻井液黏度过大是造成泵压异常的最主要原因.现场实例证明,合理确定钻井液流变性能对泵压控制尤为关键.基于分析结果,对水力参数优化提出了改进建议.
-
-
ZHOU Haobo;
周号博;
WANG Guo;
王果
- 《首届五四青年学术报告会暨第六届石油工程新技术青年论坛》
| 2015年
-
摘要:
控压钻井技术不断推广应用,对钻井水力参数计算精度有了高要求.罗伯逊-斯蒂夫(罗-斯)流变模型能够很好地描述钻井液流变性,本文基于幂律广义流性指数水力计算方法建立了该模型的水力计算新方法.根据罗宾诺维斯基-莫纳方程得到了其管流流量表达式,基于槽流模型给出了其同心环空流量计算式.并与传统方法进行了对比分析,证明新方法所得流量式较传统方法精度高.经理论推导定义了该模型的管流广义流性指数,同时将其扩展用到环空,定义了适用于该模型的环空广义流性指数及有效管径.通过广义有效管径将罗-斯管流、环空流与牛顿管流相关联.通过理论推导得到了广义雷诺数的表达式,且不以流性指数是常数为前提,进而建立了统一水力参数计算模型.与室内试验数据对比分析表明,该方法计算所得水力参数与实测数据吻合很好.该方法的提出为罗-斯流变模型的广泛应用打下了理论基础.
-
-
ZHOU Hao-bo;
周号博;
MENG Xin;
孟新;
FAN Hong-hai;
樊洪海
- 《第二十九届全国水动力学研讨会》
| 2018年
-
摘要:
控压钻井技术不断推广应用,对钻井水力参数计算精度有了高要求.罗伯逊-斯蒂夫(罗-斯)流变模型能够很好地描述钻井液流变性,本研究基于幂律广义流性指数水力计算方法建立了该模型的水力计算新方法.根据Rabinowitsch-Mooney方程得到了其管流流量表达式,基于槽流模型给出了其同心环空流量计算式.并与传统方法进行了对比分析,证明新方法所得流量式较传统方法精度高.经理论推导定义了该模型的管流广义流性指数,同时将其扩展用到环空,定义了适用于该模型的环空广义流性指数及有效管径.通过广义有效管径将罗-斯管流、环空流与牛顿管流相关联.通过理论推导得到了广义雷诺数的表达式,且不以流性指数是常数为前提,进而建立了统一水力参数计算模型.与室内试验数据对比分析表明,该方法计算所得水力参数与实测数据吻合很好.该方法的提出为罗-斯流变模型的广泛应用打下了理论基础.
-
-
LIU Wen-jun;
刘文军;
WANG Bo;
王波;
CHEN Yun-liang;
陈云良;
WU Chao;
伍超;
ZHANG Jian-min;
张建民;
SONG Jia-jun;
宋家俊;
LIU Xin;
刘鑫
- 《第二十九届全国水动力学研讨会》
| 2018年
-
摘要:
通过忽略圣维南方程中对流项所得到的一维重力波模型,具有可操作性强、数值计算速度快等优点,能否将其应用于溃坝洪水模拟中,有待于实验验证,截至目前尚无这方面研究工作的文献报道.本研究在一个大尺度水槽中开展了系列实验,选取了上下游初始水深比分别为0、0.1、0.4三种典型工况,从水深、流量等多个水力参数对重力波模型计算结果与实验数据进行了深入细致的比较.研究发现在下游有水时,重力波模型计算的渐进流区相比实验结果明显变短,当水深比为0.1时,重力波模型计算结果出现稳态区不断向上游发展的情况,与实验中稳态区向下游发展的情况正好相反;当水深比为0.4时,重力波模型计算的水深、流量在稳态区与实验值相差较小,具有一定的参考价值.下游无水时,重力波模型计算的结果显示下游存在一个水力参数不变的区域,与实验观测结果截然不同,此时重力波模型已不再适用于描述瞬溃水流.分析结果可为应用一维重力波模型模拟渍坝洪水提供重要参考.
-
-
LIU Xiao;
刘晓;
ZHANG Jie;
张杰
- 《第十二届全国土力学及岩土工程学术大会》
| 2015年
-
摘要:
基于夹砂层特性对入渗率和累积入渗量随时间变化的影响,分别探讨了夹砂层埋深、厚度、水力参数的作用.研究表明:湿润锋到达夹砂层上界面后,层状夹砂土柱的入渗过程与均质土入渗表现出明显不同.夹砂层埋深、厚度、水力参数的增大,使得夹砂层入渗持时延长和同一时刻的累积入渗量增加,但埋深和水力参数变化与延长时间不成等比例上升,而水力参数基本保持等比例.同时发现,埋深越大,埋深变化引起同一时刻累积入渗量差异越小;水力参数越大时,水力参数的改变对同一时刻累积入渗量的影响越不明显.正确了解夹砂层内部特性对雨水入渗的影响,将有助于准确把握不同地质下含砂层的入渗分析,对指导水力工程有重要的实际意义.
-
-
-
LI Xiaowei;
李晓伟;
WU Xinxin;
吴莘馨;
ZHANG Zuoyi;
张作义;
ZHAO Jiaqing;
赵加清;
LUO Xiaowei;
雒晓卫
- 《清华大学核能与新能源技术研究院60周年总结纪念大会》
| 2020年
-
摘要:
研发一种新型蒸汽发生器必须进行一定规模的工程验证试验.清华大学核能与新能源技术研究院在其实验基地建设了高温气冷堆示范工程(HTR-PM)螺旋管式直流蒸汽发生器的工程验证试验回路(engineering test facility for steam generator,ETF-SG).工程验证试验回路能够模拟HTR PM运行参数,可对HTR-PM蒸汽发生器一个换热组件进行1∶1的工程验证试验.回路设计热功率10MW,氦回路设计压力8MPa,最高设计温度800°C,二回路设计压力18MPa,最高设计温度600°C.在工程验证试验回路上针对高温气冷堆蒸汽发生器完成了几十项热工水力试验,对蒸汽发生器的温度均匀性、堵管后温度分布及其温度展平调节、热工水力瞬态特性、两相流不稳定性等进行了试验研究,验证了HTR-PM螺旋管式直流蒸汽发生器的热工水力和结构设计,并为其调试、运行、低功率及启停工况参数的确定提供了重要数据和参考.
-
-
LI Xiaowei;
李晓伟;
WU Xinxin;
吴莘馨;
ZHANG Zuoyi;
张作义;
ZHAO Jiaqing;
赵加清;
LUO Xiaowei;
雒晓卫
- 《清华大学核能与新能源技术研究院60周年总结纪念大会》
| 2020年
-
摘要:
研发一种新型蒸汽发生器必须进行一定规模的工程验证试验.清华大学核能与新能源技术研究院在其实验基地建设了高温气冷堆示范工程(HTR-PM)螺旋管式直流蒸汽发生器的工程验证试验回路(engineering test facility for steam generator,ETF-SG).工程验证试验回路能够模拟HTR PM运行参数,可对HTR-PM蒸汽发生器一个换热组件进行1∶1的工程验证试验.回路设计热功率10MW,氦回路设计压力8MPa,最高设计温度800°C,二回路设计压力18MPa,最高设计温度600°C.在工程验证试验回路上针对高温气冷堆蒸汽发生器完成了几十项热工水力试验,对蒸汽发生器的温度均匀性、堵管后温度分布及其温度展平调节、热工水力瞬态特性、两相流不稳定性等进行了试验研究,验证了HTR-PM螺旋管式直流蒸汽发生器的热工水力和结构设计,并为其调试、运行、低功率及启停工况参数的确定提供了重要数据和参考.
-
-
LI Xiaowei;
李晓伟;
WU Xinxin;
吴莘馨;
ZHANG Zuoyi;
张作义;
ZHAO Jiaqing;
赵加清;
LUO Xiaowei;
雒晓卫
- 《清华大学核能与新能源技术研究院60周年总结纪念大会》
| 2020年
-
摘要:
研发一种新型蒸汽发生器必须进行一定规模的工程验证试验.清华大学核能与新能源技术研究院在其实验基地建设了高温气冷堆示范工程(HTR-PM)螺旋管式直流蒸汽发生器的工程验证试验回路(engineering test facility for steam generator,ETF-SG).工程验证试验回路能够模拟HTR PM运行参数,可对HTR-PM蒸汽发生器一个换热组件进行1∶1的工程验证试验.回路设计热功率10MW,氦回路设计压力8MPa,最高设计温度800°C,二回路设计压力18MPa,最高设计温度600°C.在工程验证试验回路上针对高温气冷堆蒸汽发生器完成了几十项热工水力试验,对蒸汽发生器的温度均匀性、堵管后温度分布及其温度展平调节、热工水力瞬态特性、两相流不稳定性等进行了试验研究,验证了HTR-PM螺旋管式直流蒸汽发生器的热工水力和结构设计,并为其调试、运行、低功率及启停工况参数的确定提供了重要数据和参考.
-
-
LI Xiaowei;
李晓伟;
WU Xinxin;
吴莘馨;
ZHANG Zuoyi;
张作义;
ZHAO Jiaqing;
赵加清;
LUO Xiaowei;
雒晓卫
- 《清华大学核能与新能源技术研究院60周年总结纪念大会》
| 2020年
-
摘要:
研发一种新型蒸汽发生器必须进行一定规模的工程验证试验.清华大学核能与新能源技术研究院在其实验基地建设了高温气冷堆示范工程(HTR-PM)螺旋管式直流蒸汽发生器的工程验证试验回路(engineering test facility for steam generator,ETF-SG).工程验证试验回路能够模拟HTR PM运行参数,可对HTR-PM蒸汽发生器一个换热组件进行1∶1的工程验证试验.回路设计热功率10MW,氦回路设计压力8MPa,最高设计温度800°C,二回路设计压力18MPa,最高设计温度600°C.在工程验证试验回路上针对高温气冷堆蒸汽发生器完成了几十项热工水力试验,对蒸汽发生器的温度均匀性、堵管后温度分布及其温度展平调节、热工水力瞬态特性、两相流不稳定性等进行了试验研究,验证了HTR-PM螺旋管式直流蒸汽发生器的热工水力和结构设计,并为其调试、运行、低功率及启停工况参数的确定提供了重要数据和参考.
-
-
LI Xiaowei;
李晓伟;
WU Xinxin;
吴莘馨;
ZHANG Zuoyi;
张作义;
ZHAO Jiaqing;
赵加清;
LUO Xiaowei;
雒晓卫
- 《清华大学核能与新能源技术研究院60周年总结纪念大会》
| 2020年
-
摘要:
研发一种新型蒸汽发生器必须进行一定规模的工程验证试验.清华大学核能与新能源技术研究院在其实验基地建设了高温气冷堆示范工程(HTR-PM)螺旋管式直流蒸汽发生器的工程验证试验回路(engineering test facility for steam generator,ETF-SG).工程验证试验回路能够模拟HTR PM运行参数,可对HTR-PM蒸汽发生器一个换热组件进行1∶1的工程验证试验.回路设计热功率10MW,氦回路设计压力8MPa,最高设计温度800°C,二回路设计压力18MPa,最高设计温度600°C.在工程验证试验回路上针对高温气冷堆蒸汽发生器完成了几十项热工水力试验,对蒸汽发生器的温度均匀性、堵管后温度分布及其温度展平调节、热工水力瞬态特性、两相流不稳定性等进行了试验研究,验证了HTR-PM螺旋管式直流蒸汽发生器的热工水力和结构设计,并为其调试、运行、低功率及启停工况参数的确定提供了重要数据和参考.