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侧钻水平井

侧钻水平井的相关文献在1996年到2022年内共计240篇,主要集中在石油、天然气工业、工业经济 等领域,其中期刊论文173篇、会议论文30篇、专利文献235457篇;相关期刊85种,包括石油天然气学报、西部探矿工程、中国石油和化工标准与质量等; 相关会议21种,包括第三届五省(市、区)提高采收率技术研讨会、2014年度钻井技术研讨会暨第十四届石油钻井院(所)长会议、2011年度钻井技术研讨会暨第十一届石油钻井院所长会议等;侧钻水平井的相关文献由571位作者贡献,包括常笃、汪澜、苏良银等。

侧钻水平井—发文量

期刊论文>

论文:173 占比:0.07%

会议论文>

论文:30 占比:0.01%

专利文献>

论文:235457 占比:99.91%

总计:235660篇

侧钻水平井—发文趋势图

侧钻水平井

-研究学者

  • 常笃
  • 汪澜
  • 苏良银
  • 齐银
  • 卜向前
  • 李壮
  • 石晓兵
  • 董奇
  • 赵广民
  • 龚建凯
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 摘要: 2022年4月5日,长庆油田老井侧钻水平井液态CO_(2)前置增能压裂及碳埋存试验,在苏里格气田中区首获成功。各项技术数据显示,入井液态CO_(2)累计达100m^(3),压后一次性放喷点火后火焰高达6~7m,监测CO_(2)埋存率超过80%,实现了压裂提产和环保减排的双重目标。
    • 孔令沪; 程林; 王克虎; 满国祥; 朱立强
    • 摘要: 柔性钻杆是超短半径侧钻水平井钻进的专用钻具。本文重点介绍了高强度柔性钻杆的设计研发过程和结构特点,以及根据高强度柔性钻杆的现场应用效果,并针对应用中发现的风险隐患进行的优化设计。高强度柔性钻杆的研制成功将有助于推动超短半径钻杆的发展。
    • 季洪石; 宋少博
    • 摘要: 深层侧钻水平井可以修复报废井、低产井和套损井,提高老井的利用率、延长油井寿命,从而达到降本增效的目的。通过研究轨迹优化设计、钻头优选、井下动力钻具的优选、井眼净化措施和井壁稳定措施,给出了适宜大庆深层侧钻水平井的钻井施工建议。
    • 苑秀发; 董德忠
    • 摘要: 苏10区块自2006年投入开发,目前已经进入气田开发的中后期。主力区井网日益完善,基本建成了600m×600m井网。新井中针对含水储层开展了一系列试验,增产效果不理想。伴随大批低产老井甚至停产井的出现,气田产能建设形势更为严峻。侧钻水平井压裂技术,相比于直井,可实现更多裂缝、更大沟通面积,经过多年的探索应用,已成为区块老井挖潜、持续开发的关键技术。本文通过研究剖析裸眼封隔器分段压裂工艺的现状,从压裂参数、压裂材料,以及助排等方面开展针对性的优化,实现压裂改造技术配套升级。
    • 欧阳勇; 刘汉斌; 白明娜; 段志锋; 黄占盈
    • 摘要: 侧钻水平井可动用原井控制储量,挖潜侧向、纵向剩余油气藏.国内外研究表明:长时间停产井重新复产及低产井增产都需要实施侧钻水平井工艺.苏里格气田地处鄂尔多斯盆地,是我国储量规模超万亿的特大气田,已建成249×108 m3的年产能,但其单井产量低、递减速度快,日产量小于3000 m3的井占50%.如何实现苏里格气田开发的稳产和降本增效,探索侧钻水平井,提高气田采收率是一个技术方向.针对研究区块的小井眼侧钻水平井的工艺难点,从安全钻井、完井工艺、经济效益方面开展研究.现场试验侧钻水平井12口,平均水平段长度672 m,平均钻井周期为49 d,工艺实施后平均单井日产气量2.7×104 m3.实践表明,套管侧钻水平井对苏里格气田低产低效井提高气田采收率在技术上是可行的.
    • 沈彬亮
    • 摘要: DYS4侧钻水平井完钻井深5587 m,垂深4186.34 m,水平位移1607.72 m,具有油基钻井液固相含量高、井壁和套管壁清洗困难、封固段长(5584.49 m)、顶底部温差大(110°C)、顶替效率难以保证等诸多固井难点.通过优化固井方案,优选了双凝双密度水泥浆体系和驱油型隔离液体系,且采用了油基泥饼固化剂,制定了配套防气窜、井眼清洁等固井技术措施.现场应用结果表明,该井固井一、二界面胶结质量优质,有效封固了页岩气水平段,达到了预期目的,为后续大型分段体积压裂奠定了良好的井筒基础,同时也可为油基钻井液条件下的水平井固井提供借鉴和参考.
    • 沈彬亮
    • 摘要: T Y1侧钻水平井两次发生失返性漏失,且下套管后期即发生漏失,后虽基本建立循环,但循环排量仅约为1.4m3/min,远达不到固井设计施工排量1.7m3/min-1.8m3/min的要求,并且还存在油基钻井液固相含量高、井壁和套管壁清洗困难、封固段长、顶底部温差大、顶替效率难以保证等诸多固井难点.通过采用油基泥饼固化剂,制定配套防漏、防气窜,优化固井方案等技术措施,该井水平段固井一、二界面胶结质量优质,有效封固了页岩气水平段,为后续大型分段体积压裂奠定了良好的井筒基础.实践经验和技术对策值得同行借鉴.
    • 王春青
    • 摘要: 侧钻水平井技术可以有效修复套损井、报废井等失去开采价值的老井,可以减少钻井液材料等相关钻井施工成本,大幅度提高经济效益.但侧钻水平井具有着陆风险高、轨迹控制困难等问题.针对大庆深部地层的地质特点,提出了适用于大庆油田深部地层的侧钻水平井施工工艺,为深层探区开窗侧钻水平井的井眼轨迹控制和安全钻井提供了参考.
    • 刘文鹏; 王波; 于长华
    • 摘要: 套管开窗侧钻技术不仅能使死井复活,老井更新,保持和完善原有的井网结构,而且还能强化采油,延长油气藏开采年限,最终提高单井油气采收率.随着国际油价逐渐走低,为了进一步降低开发成本,提高采收率,在深部油气藏开发过程中陆续应用了开窗侧钻水平井技术,经济效益十分显著.通过对PA1井实施的开窗侧钻工艺进行讨论,就其开窗侧钻过程中出现的问题进行分析并讨论,根据出现的问题所采取的应对措施,希望能为同类型的开窗侧钻施工提供一定的借鉴意义.
    • 李慕君
    • 摘要: YY1侧钻水平井完钻井深5609.00 m,垂深3825.50 m,水平位移1514.00 m.该井3640.00-4160.00 m井段狗腿度大,起钻全程倒划眼,卡钻频繁,下套管更是耗时227 h,井下情况极其复杂.该井还存在油基钻井液固相含量高、井壁和套管壁清洗困难、封固段长(5069.00 m)、顶底部温差大(85°C)、顶替效率难以保证等诸多固井难点.通过优化固井方案,采用了油基泥饼固化剂,制定了配套的固井技术措施.现场应用结果表明,该井固井质量优质率86.63%,为后续大型分段体积压裂奠定了较好的井筒基础.
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