完井
完井的相关文献在1989年到2023年内共计3321篇,主要集中在石油、天然气工业、矿业工程、工业经济
等领域,其中期刊论文1501篇、会议论文51篇、专利文献48818篇;相关期刊230种,包括石油石化节能、中国石油和化工标准与质量、内蒙古石油化工等;
相关会议34种,包括第四届全国油气田开发技术大会、第十届石油钻井院所长会议、中国石油学会天然气专业委员会2010年学术年会等;完井的相关文献由7035位作者贡献,包括刘言理、赵旭、李玉宝等。
完井—发文量
专利文献>
论文:48818篇
占比:96.92%
总计:50370篇
完井
-研究学者
- 刘言理
- 赵旭
- 李玉宝
- 张全胜
- 裴柏林
- 李晓益
- 吕玮
- 段友智
- 田启忠
- 聂上振
- 张亮
- 杜春朝
- 王晓梅
- 齐月魁
- 李海涛
- 杨延征
- 许亮斌
- 何祖清
- 刘伟
- 熊友明
- 张杰
- 李敏
- 李明
- 盛磊祥
- 袁照永
- 刘长军
- 姚志良
- 彭汉修
- 李斌
- 李林涛
- 王开龙
- 邢洪宪
- 黄亮
- 龙武
- 万小勇
- 余雷
- 侯倩
- 刘清友
- 岳慧
- 王增林
- 闫伟
- 于永亮
- 任荣权
- 刘书杰
- 刘李
- 刘欢乐
- 夏天
- 廖乾林
- 张峰
- 李伟
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王一生;
张明;
程飞;
胡立鹏;
张雪峰
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摘要:
随着中国海上石油天然气勘探开发的不断深入,高温高压等复杂天然气的勘探开发也随之出现,高温高压气井在投产过程中所出现的问题会对气井的安全性造成严重影响。因此在实际投产过程中需要建立完善的完井投产关键技术,并提出相关的改进措施进行优化处理,才能够有效提高中国海上高温高压气田的可持续化发展,增强中国气田的经济效益和社会效益。
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崔龙兵;
樊凌云;
邹伟;
谢进;
张丽英
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摘要:
顺北油田勘探开发过程中,以封隔器为核心的井下工具在使用中多次出现密封失效、解封失败等问题,大幅降低了完井作业成功率。对典型井封隔器失封原因进行分析,将失效因素分为工具质量和强度、坐封环境、交变载荷三大类,相应提出了从提高封隔器质量、降低泥浆沉淀、增强承变载能力三方面的改进措施,并对封隔器进行V3等级确认实验。经对顺北油田完井工具结构及作业流程进行调整,实现了不同规格工具的覆盖。改进后的工具在平均井深达7 500 m井的现场应用,成功率达100%。该方法为顺北油田超深井完井提供了技术支撑。
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王俊姬;
王晓;
刘景超;
王世强
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摘要:
压力滑套是完井过程经常用到的压力开关工具,压力滑套的准确开启压力对现场施工至关重要。国内压力滑套普遍存在开启压力不准确、设计开启压力与试验开启压力偏差较大的问题。文中基于压力滑套开启压力的影响因素分析,建立了压力滑套开启压力的计算模型,推导出了压力滑套在考虑摩擦力情况下的开启压力计算公式。通过滑套开启压力试验,得到不同销钉情况下的滑套开启压力。研究结果发现,不考虑摩擦力的计算结果误差较大,考虑摩擦的理论计算结果与试验基本吻合,为压力滑套开启压力的设计提供了参考依据。
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李燕;
胡志强;
薛玉志;
梁文龙;
唐文泉;
牛成成
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摘要:
日费制管理模式突出甲方主导作用,实现管理程序的优化和生产运行的紧凑高效。彬4井是中国石化为钻井完井日费制管理市场化运行而在国内试点的第一口日费制探井,该井钻遇地层具有缝洞发育、漏失风险高、研磨性强和可钻性差等特点,钻井面临易漏失、易坍塌掉块、蹩跳钻严重和机械钻速低等技术难点。针对上述钻井技术难点,在严格执行中国石化钻井完井工程日费制管理体系的前提下,制定了各井段提速破岩方案,优选各井段的破岩钻具组合,研制封堵防塌钻井液,形成了综合高效钻井关键技术。实钻结果表明,该井在生产时效、钻井完井周期、复杂处理及平均机械钻速等方面均实现了突破,钻井期间零故障、零停待,实钻井深4 056 m,钻井周期35.06 d,完井周期39.79 d,全井平均机械钻速16.04 m/h,钻井周期、完井周期和平均机械钻速等指标均创彬长工区探井施工纪录。研究结果表明,日费制管理模式在新技术集成应用和管理效率方面具有优势,彬4井钻井关键技术和管理模式具有可复制性、可借鉴性,为日费制管理市场化运行与推广提供了示范。
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谢昊
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摘要:
在完井作业过程中,油藏对注水井注入量的要求越来越高,配注量超过1000m;/d的注水井越来越多,目前的防砂管柱工艺技术已经不满足大排量注水需求。针对以上7″套管井在防砂和注水方面存在的问题,结合现场细分层系的技术需求,研制了超短隔离封隔器总成,可以实现2m以内的盲层段,长度较常规隔离封隔器缩短了54.8%,经验证环空耐压可达5000psi,满足现场作业要求。
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孟凡磊
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摘要:
在海洋完井作业过程中,套管井经常需要用电缆下入沉砂封隔器或分层封隔器,能够节约作业时间,提高时效。目前,海上常用的为火药式坐封工具,即坐封工具的动力由火药提供,存在一定的安全隐患。本文重点介绍了采用电力模块提供动力,完成封隔器坐封的一种坐封工具的原理及试验情况,为后续海上作业提供参考。
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丁晓洁
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摘要:
老井侧钻是渤海油田老区挖潜上产的重要手段。常规方案是在9-5/8in技术套管内开窗侧钻,形成的8-1/2in井眼中只能下入7in尾管,但面临着7in套管内完井无法进行分层开采的问题。通过开展井眼尺寸和套管结构的优化,海上首次创新使用了一种非标准井身结构,侧钻8-1/2in井眼内下入7-5/8in套管,并研发了一套适用于7-5/8in套管的完井工具和工艺技术,经现场试验取得了成功,对渤海油田非常规套管程序的使用及油田高效开发提供了有力保障。
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唐庚;
龚浩;
徐家年;
周朗;
张华礼;
张林
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摘要:
四川盆地二叠系永探1井火山岩气井,在完井试油过程中地层垮塌,返出大量火山岩碎屑,堵塞井筒及地面流程,严重影响了完井测试。为进一步优选后续完井方式,高效开发此类气藏,在分析储层岩石矿物组分、微观孔隙结构、岩石力学参数的基础上,基于Von-Mises剪切破坏理论,进行了完井试油及生产过程中井壁稳定性的研究。研究结果表明:(1)工区火山岩下部储层黏土矿物含量高,裂缝、微裂缝发育,经工作液作用后,易发生黏土矿物膨胀、颗粒分散、运移,引起井壁失稳;(2)不同工作液影响了岩石力学参数,进而影响到井壁稳定性,经改性聚磺试油工作液作用后的储层,直井井壁上岩石最大剪切应力均方根存在大于井壁岩石剪切强度均方根的井壁不稳定点;(3)火山岩下部储层火山岩碎屑产出的临界日产量为1.13×10^(4)m^(3);(4)模拟气井日产量介于1.42×10^(4)~28.35×10^(4)m^(3)时,折算年碎屑产出量介于270.3~2183.2 kg,折算井筒沉砂高度介于12.7~102.5 m,易对生产造成影响。结论认为,实验室结果为此类火山岩气藏的高效开发奠定了基础,火山岩气井完井试油及生产过程中,应通过优化工作液配方、控制生产压差、优选完井方法等方式保障井壁稳定,充分发挥气井产能。
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毛立丰;
李宏勋;
蒋思臣
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摘要:
近年来,随着松辽盆地勘探开发的不断深入,老油田提产增产,新举措降本创效,已成为石油开发的新方向。据统计吉林油田生产区有6000多口井需要钻探综合治理,以实现老区剩余油的有效动用[1],为此实施老井开窗侧钻已成为老井修复、老油田提高产能的一项重要措施。以XM油田M3区块一口侧钻水平井M118-21-22CP为例,阐明了本井施工难点,总结出套管开窗、侧钻、长裸眼水平井钻井、钻井液、扩眼及完井固井方面的一些关键钻井技术,为今后钻探小井眼长裸眼水平井积累了重要的实践经验。
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刘娟
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摘要:
日前,大庆钻探钻井一公司海拉尔项目部40016钻井队月进尺6727米,创苏区月进尺最高纪录。40015钻井队施工的苏31-X55井顺利完井,钻井周期5.96天,创苏区最快钻井纪录。4月以来,大庆钻探海拉尔项目钻井纪录不断刷新,钻井生产稳步推进。该公司今年在海拉尔探区共投入钻机11部,均在苏区施工。苏区地层倾角大,钻遇铜钵庙组时容易造成井斜超标。
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窦益华;
许爱荣;
张福祥;
张绍礼
- 《2008年石油装备学术年会暨庆祝中国石油大学建校55周年学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
简要介绍了我国陆上油田高温高压深井及其试油、完井作业具有"高、深、联、复"的特点;以套管为例,分析了高温高压深井及"高、深、联、复"对试油完井工程安全性的影响;概述了我国高温高压深井完井试油过程中套管、下井管柱、封隔器等井下工具、直读试井电缆、地面管汇与油嘴所出现的问题及基于目前研究、认识所采取的措施;并就高温高压高产深井试油完井工程问题,提出应进行以下研究:(1)动态试油,完井管柱力学分析;(2)试油完井系统压力分析;(3)完井工艺研究.
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皇甫洁;
王桂英;
李玉宝;
孙骞;
伊西锋
- 《第二届全国油气田开发技术大会》
| 2007年
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摘要:
目前胜利油田高含水期疏松砂岩水平井防砂技术主要包括:套管完井的滤砂管防砂、裸眼筛管防砂及水平井砾石充填防砂完井技术.2006年以前,主导技术是套管完井的滤砂管防砂技术,该技术具有施工周期短,结构简单等优点.但该完井方式投产费用高,油层污染严重,而且后期作业和措施难以实施.为此胜利油田采油院研发了水平井裸眼防砂完井一体化技术,该技术可有效地封堵造斜段的水层,具有完善程度高、油层污染小、成本低、后期作业和措施难度相对较小及可分段开采等特点.另外,胜利油田水平井管内砾石充填完井技术已取得阶段性成果,将逐步在胜利油田推广应用.
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孙刚;
郑杰;
钟寿鹤;
王芳
- 《第四届全国油气田开发技术大会》
| 2011年
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摘要:
本文主要以长城钻探苏53区块近期实施的苏53-82-48H水平井裸眼封隔器分12段压裂的资料为依据,详细介绍了该技术从设计到实施的全过程。该井在整个施工过程中,连续作业34个小时,12层共计加入陶粒支撑剂474立方米,注入压裂液4400立方米。目前,该井日产气稳定在20万立方米,压裂增产效果著,是长城钻探工程公司已投产水平井平均日产量的2倍多。这口井的成功实施,创造了裸眼封隔器分段压裂水平井段最长、压裂分段最多、施工规模最大三项纪录,为苏里格低压、低渗、低丰度气田高效开发、提高储量动用程度和单井产量提供了有效途径。
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