冶炼废水
冶炼废水的相关文献在1986年到2023年内共计309篇,主要集中在废物处理与综合利用、矿业工程、化学工业
等领域,其中期刊论文84篇、会议论文17篇、专利文献132347篇;相关期刊57种,包括武汉工程大学学报、湖南有色金属、黄金等;
相关会议13种,包括第六届重金属污染防治及风险评价研讨会、国家水体污染控制与治理科技重大专项河流重金属污染控制技术交流会、2011年全国镁盐行业年会暨环保·阻燃·镁肥研讨会等;冶炼废水的相关文献由822位作者贡献,包括张平、陈永亨、姚焱等。
冶炼废水—发文量
专利文献>
论文:132347篇
占比:99.92%
总计:132448篇
冶炼废水
-研究学者
- 张平
- 陈永亨
- 姚焱
- 李伟光
- 杨航
- 赵庆朝
- 晏波
- 刘海营
- 徐晓军
- 朱阳戈
- 林烽先
- 柴立元
- 申士富
- 陈绮洁
- 刘勇
- 吴斌秀
- 易玉龙
- 祝云章
- 肖贤明
- 闵小波
- 高伟荣
- 何劲松
- 刘伟
- 刘文峰
- 刘祖鹏
- 刘陈敏
- 吴颖娟
- 孔曜
- 孙根荣
- 岑家山
- 张变革
- 曹龙文
- 曾学品
- 李桂珍
- 梁勇
- 王庆伟
- 赵立夫
- 陈洪景
- 陈涛
- 黄雪夏
- 万克记
- 伍赠玲
- 余训民
- 刁小东
- 刘亚建
- 刘娟
- 刘旭恒
- 刘晨明
- 刘鹏
- 吴卫煌
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王劲曦;
谷季凌;
胡星辰
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摘要:
介绍了华时捷环保采用药剂法处理冶炼企业废水中铊的工艺及应用情况。针对不同铊浓度的冶炼废水,在原有废水处理工艺的基础上进行局部改造,采用一级或多级“石灰中和+除铊药剂反应+混凝沉淀”处理工艺和该公司自主研发的除铊药剂,在控制好反应体系的pH值、药剂加入量、混凝沉淀等工艺参数后,铊的平均去除率达99.9%以上,可使出水铊质量浓度稳定低于GB 31573—2015规定的特别排放限值0.005 mg/L。同时,采用除铊药剂联合重金属捕捉剂,对废水中的铅、锌、砷、镉等污染物也有显著的去除效果,铅、锌、砷、镉的平均去除率达92.9%以上。该药剂法除铊技术投资少,操作简单,有利于冶炼企业提高废水的铊污染治理水平,提高周边的环境质量,具有良好的社会效益。
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雷皓;
陈燕明;
李雅贤
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摘要:
采用国标方法DDTC-Ag分光光度法测定铜锌冶炼废水中砷的含量,通过改变酸度、锌粒重量和比色皿厚度等条件,最终确定试验最佳参数为硫酸(1+1) 4ml、10目~20目的无砷锌粒和20mm比色皿,据此,该方法能提高铜锌冶炼废水中砷含量分析的准确度.
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张恒明
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摘要:
针对某有色冶炼公司硫酸厂废水水质,山东省章丘鼓风机股份有限公司采用"石灰中和+氧化+铁盐吸附+纯碱除钙+铁盐沉淀+J20设备过滤"工艺对铊进行深度处理中试试验,处理规模为14 L/min,进水铊质量浓度为0.1~1.0 mg/L,处理后出水铊质量浓度低于0.005 mg/L,符合DB 36/1149—2019《工业废水铊污染物排放标准》,其他各项重金属指标均达到GB 25466—2010《铅、锌工业污染物排放标准》排放限值,为实际应用提供了依据和关键工艺参数.
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杨彦伟
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摘要:
近几年,由于我国在冶金工业方面的生产能力逐渐提升,冶金产品变得更加丰富,且在生产过程中各有各的生产系列,导致大量的废水产生.对于冶金工业的冶炼厂来讲需要对废水进行回收,并有效净化之后再进行利用成为了急需要解决的技术难题,基于此种状况,本文主要对当前冶炼废水处理现状以及问题进行了探讨,并针对零排放提出了相关策略,以期能够为相关人员提供参考.
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廖汉祥
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摘要:
基于应用程序的稀贵金属废水处理新技术和理论与实践的结合,对传统的污水处理技术的优缺点进行了分析,简要介绍了新技术的稀贵金属废水处理的要求,提出一种铁粉与硫酸亚铁置换的废水处理方法,提高行业内稀贵金属冶炼废水的处理水平。
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孟祥松;
王艳秀;
亢建华;
林上勇;
景高贵;
吴美荣;
杨磊;
孙伟;
高志勇;
韩海生;
张晨阳;
刘若华;
陈攀;
刘润清;
岳彤
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摘要:
钨矿在选矿和冶炼过程中会产生大量废水,废水中通常含有多种污染物,钨矿选矿废水中的典型污染物有水玻璃、固体悬浮物和COD(化学需氧量)等,钨冶炼废水中的典型污染物有COD、氨氮、氟化物、磷和砷等,因此钨矿选冶废水必须经过处理后才能达标排放或循环利用.其中,COD是钨矿选冶废水中很难去除的污染物,其来源于废水中残留的脂肪酸盐或羟肟酸盐浮选药剂.从环境保护和资源循环利用的角度,结合钨矿选矿和冶炼常用流程,对钨矿选冶废水中典型污染物的去除技术进行了综述,同时对影响废水循环利用的因素进行了讨论.对于钨矿选矿废水,原浆混凝技术由于工艺简单、成本低、可从源头降低尾矿水的COD,应考虑推广应用;同时,应大力发展钨矿选矿厂内各种中矿精矿浓密机溢流水、精矿干燥脱水返回至原浮选流程的实践,此举对原流程浮选指标影响最小,且可节约浮选药剂.对于钨冶炼废水,由于其中含有多种污染物,势必要采用组合工艺处理,而电化学技术由于管理运行方便、能同时处理多种污染物、处理效率高而有望成为钨冶炼废水处理的重要技术.
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冯芝勇;
曹汝俊;
邱远鹏;
张伟国;
石玉桥
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摘要:
针对冶炼废水中COD值高的问题,祥光铜业从废水来源、控制流程和管控措施三个方面进行排查治理废酸污水的COD指标,采取以下措施来降低废水COD值:净化加酸,提高硫酸浓度在4%以上;通过技术改造和定期检查清理,保证脱吸塔的脱吸效果和中和氧化曝气效果;脱吸循环液和硫化滤液添加脱硫双氧水循环液,初步降低废水COD指标;电石渣中和工序添加脱硫双氧水循环液,进一步降低废水COD值.经过改造后,最终外排水COD值可以控制在30~40 mg/L,稳定达标排放.
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翟继武;
陈宏宇;
王良;
魏嘉庚
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摘要:
有色金属在目前社会研究过程中的应用频率较高,实际冶炼过程中重金属的残留以及工艺过程中用到的酸性液体,常常会直接伴随着洗液进入到废水中,有色金属冶炼废水处理现状,需要引起人们的重视,分析把握现状以及发展趋势,具有不容忽视的意义.
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刘祖鹏;
张变革;
李桂珍
- 《“江苏永纪杯”第三十七届中国硫与硫酸技术年会》
| 2017年
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摘要:
大冶有色金属有限责任公司冶炼厂(以下简称大冶冶炼厂)在铜冶炼及烟气制酸过程中产生的砷、铜、镉等重金属废水,经生物制剂法处理后,外排水重金属离子满足GB25467-2010《铜、镍、钻工业污染物排放标准》排放限值,实现达标排放.近年来,随着厂区清污分流和雨污分流工程的建成投入运行,进入污水处理站的冶炼废水量大幅减少,原废水中的COD等污染因子浓度因浓缩而升高,加上硫酸尾气深度脱硫和厂区环境集烟系统脱硫均采用钠碱法,在脱硫系统运行不正常时,有少量亚硫酸钠废液进入了污水处理站,导致污水处理站废水COD浓度大幅升高,因此,需要对冶炼废水中COD等污染因子做进一步处理,确保外排废水稳定达标.
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范益春
- 《2017全国冶金用水节水与废水综合利用技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
一种冶炼废水处理系统微生物的控制方法,目的是控制系统微生物残留,延长保安过滤器更换周期和反渗透运行时间,降低运行成本和增加系统产水量.本方法采取曝气池三点式投加氧化性杀菌剂次氯酸钠,控制超滤出水余氯浓度0.5-0.8mg/1,还原剂亚硫酸氢钠投加量6mg/1,投加点在反渗透总进水管管道混合器前端.每周一、四(或二、五)在曝气池投加次氯酸钠50mg/1,1.5h,每0.5-1h监测超滤出水余氯,调整还原剂的投加量,保证反渗透进水余氯<0.1mg/1.反渗透化学清洗时,在保安过滤器里注入非氧化性杀菌剂异噻唑啉酮400mg/1.
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CHENG Ying-xiang;
成应向;
WANG Qiang-qiang;
王强强;
LUO Yong;
罗咏;
刘湛;
许友泽;
刘喜珍
- 《国家水体污染控制与治理科技重大专项河流重金属污染控制技术交流会》
| 2012年
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摘要:
基于含As、Cd冶炼废水主要控制污染物及特征,研究利用微波化学处理技术、高聚复配絮凝沉淀技术处理重金属污染物;研究过程分为静态实验及现场中试试验.静态实验研究结果表明:将具有吸收微波性质的物质加载于吸附剂上,调节废水pH=9-10、在微波场作用下负载敏化剂的吸附剂能够有效去除冶炼废水中的重金属;二甲基二烯丙基氯化铵与制备的聚合硅酸硫酸铁在100°C、改性剂投加量为2ml、复配时间为5min时复配形成稳定的均相复合溶液且具有良好的絮凝效果,絮凝剂投加量为5mL、pH值为8-9条件下,能够有效去除废水中的Cd、As等重金属.两种处理技术中试试验研究表明:微波化学工艺技术能有效的去除废水中的Cd、Pb、As、Zn等重金属污染物,去除效率均在90%以上,出水中重金属离子浓度低于铅、锌工业污染物排放标准(GB 25466-2010),且抗冲击负荷能力强:高聚复配絮凝技术只需将废水pH值调节至8-9,絮凝剂的投加量为0.7L/m3(投加量根据目标污染物的量而定),能够有效去除冶炼废水中的Cd、Pb、Zn、As,处理工艺运行稳定、操作简便,且出水亦优于铅、锌工业污染物排放标准:收集沉淀絮体进行物相分析和重金属含量分析发现:大部分重金属都能有效的被截留;絮体中Zn含量约10%,Cd含量0.7%,满足冶炼工艺要求,可资源化利用.
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陈洪景;
孙洪贵
- 《第三届全国湿法冶金工程技术交流会》
| 2015年
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摘要:
湿法冶金废水排放量大、重金属离子含量高,采用传统的中和沉淀难以达到良好的效果.应用膜处理循环利用工艺可回用90%以上的水资源,同时回收有价金属成分,在实现节能减排的同时还可以为企业创造良好的经济效益和社会效益.
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卢宇飞;
吴广安;
吴绍祖;
倪晋仁;
付东康
- 《国家水体污染控制与治理科技重大专项河流重金属污染控制技术交流会》
| 2012年
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摘要:
通过制备一种新型离子去除剂并探索将其应用于某冶炼企业的实际废水的治理之中,实现了对冶炼综合废水中钙离子、重金属和硫酸根离子的同步高效去除.其中新型离子去除剂对冶炼综合废水的钙离子去除率可达50%以上,最优可达到60%-70%,出水钙含量可稳定在300mg/1以内,最优可达到180mg/1以下,能够基本满足工业循环冷却水补充水的水质要求,可有效解决制约冶炼废水回用的瓶颈难题.同时,由于新型离子去除剂兼具去除重金属和硫酸根等离子的功能,因此将该药剂应用于处理冶炼综合废水,则既可实现去除钙离子和硫酸根离子的目的,又可使废水中重金属含量完全达标,有望完全替代现有的"石灰中和+深度处理"工艺,处理出水可直接回用,有助于进一步提高冶炼企业现阶段废水的利用效率.
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