摘要:在GB/T4000-1996《炭反应性及反应后强度试验方法》中,试验设备经常出现故 障,存在主要问题是试验电炉采用高温铁铬铝合金电炉丝加热,电炉丝容易烧断,维修时要拆 开炉体,电炉丝不易缠紧,更换麻烦,反应器为耐高温合金钢反应器,使用寿命短,反应器成本 高且消耗大等.为提高测试焦炭反应性试验设备寿命,对试验电炉及反应器结构进行改进与完善.根据不同加热元件使用特性,选择碳化硅质加热元件进行加热,新型试验电炉底部开孔,使反应所需CO2能够导入,炉膛顶部开孔,用于安装加热元件硅碳棒,硅碳棒不易烧断,更换时只用抽 出和插入.新型反应器反应管采用耐高温抗碱金属侵蚀的刚玉管制作,上下部盖子底座用耐 高温合金钢制作,进气管安装在反应器底部,在反应器底部留有空间对CO2预热,实验室可自 行加工制作反应器.新型焦炭反应性试验设备1100±5℃温度区间长度为170mm,1100℃通入CO,后,在5min内就能使温度回升至1100±5℃满足GB/T4000中对试验设备技术要 求,设备使用寿命长,故障率低,制作及维修成本低,结构改进后,简化了试验操作步骤,性能稳 定.新型试验设备不但能进行焦炭在未加碱条件下的热性能检测,还能做焦炭加碱或添加其 他化学试剂条件下的热性能检测或改善焦炭热性能试验,为研究焦炭高温冶金性能创造了有 利条件.新型反应器可以全部采用耐高温合金钢(GH23或GH44)制作,在进气管上安装一个 球阀,当2h热反应试验后,通入充足氮气,关闭球阀,将反应器迅速提出炉外,然后打开球阀继 续通入氮气,即可加快试样冷却,以缩短降温时间,满足当班上报试验结果需要.新型试验设 备应用于GB/T4000-2008中,于2009年4月开始实施.