摘要:火力发电厂是我国SO2的排放大户,在“十一五”期间,火电厂烟气脱硫改造工作基本完成.大部分火力发电厂采用石灰石-石膏湿法脱硫的方法,吸收烟气中的SO2,生成的副产物为石膏.为了达到节能减排、提高经济效益的目的,石膏作为火力发电厂的副产品向外输出,加以综合利用.同时,石膏的含水量直接影响石膏的品质,从而间接影响脱硫效率和公司效益.本文针对公司出现的石膏含水量过大的现象,对这一问题进行深入探究,以期对将来的工作提供指导作用.rn 脱硫工艺系统复杂,影响石膏含水率的因素比较多,各因素之间又存相互影响。通过对脱硫系统石膏含水量大的原因分析,在运行实际过程总结经验、分析原因。石膏脱不干主要有下列因素叠加:(1)脱水系统频繁出现故障,导致长时间停运,浆液密度不断升高。(2)机组连续高负荷、高硫份运行,进浆量大,密度居高不下。(3)烟气含灰量含硫量大、石灰石品质、设备故障、氧化风量不足等等干扰了塔内脱硫化学反应的正常进行,影响了石膏的结晶和生长,使石膏结晶体颗粒大小、形状发生变化,造成真空皮带机滤布堵塞。(4)由于进浆过量,导致碳酸钙含量过高,超过5%时,就会导致脱水困难。rn 因此为保证脱水系统正常运行,运行人员应重点控制浆液中碳酸钙含量在3%以下(定期化验,运行中控制浆液pH在5.4以下),避免过量进浆;控制好浆液密度(1160kg/m3以下);出现脱不干的情况时及时利用事故浆液罐进行浆液置换;还应加强脱硫系统设备的运行管理,及时消除设备缺陷;提高运行及检修人员的操作及维护水平是维持系统设备安全正常运行的保证。同时,尽快实施脱硫浆液化学分析监测、提高运行操作水平,使整个脱硫生产过程处在可控,才能使脱硫系统保持稳定正常运行。