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封堵能力

封堵能力的相关文献在2000年到2022年内共计140篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、化学 等领域,其中期刊论文75篇、会议论文42篇、专利文献53217篇;相关期刊40种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、中国石油大学学报(自然科学版)等; 相关会议28种,包括2015年度钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会、2015年度钻井技术研讨会暨第十五届石油钻井院(所)长会议、第二十一届全国油田化学品行业联合会年会等;封堵能力的相关文献由469位作者贡献,包括李兆敏、侯杰、李松岩等。

封堵能力—发文量

期刊论文>

论文:75 占比:0.14%

会议论文>

论文:42 占比:0.08%

专利文献>

论文:53217 占比:99.78%

总计:53334篇

封堵能力—发文趋势图

封堵能力

-研究学者

  • 李兆敏
  • 侯杰
  • 李松岩
  • 赵娟
  • 刘祖鹏
  • 戴彩丽
  • 王其伟
  • 郭平
  • 任韶然
  • 余维初
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 李秋言; 岳湘安; 陈余平
    • 摘要: 为研究可控自聚集胶体颗粒(CSA胶粒)对特低渗透非均质油藏窜流通道的封堵能力及其注入量变化对油藏开发效果的影响,利用人造均质柱状岩心和非均质板状岩心开展调堵-水驱渗流实验和调堵-天然能量开采模拟实验。依靠自主研发的边底水油藏天然能量开采模拟实验装置,实现了室内实验对目标油藏实际开发动态特征的相似性模拟,明确了CSA胶粒注入量对控水、增油、保压、提高采收率和启动基质剩余油的影响。实验结果表明,平均粒径为0.5μm的CSA胶粒针对目标油藏条件兼具较好的注入性和较高的封堵强度;增加CSA胶粒注入量有助于控制油藏水窜、提高低渗透基质波及效率、提高采油速度和降低油藏压力衰减速率,对延长油井稳产期、提高油藏采收率效果明显,但当CSA胶粒注入量超过某一临界值时,继续增加其注入量并不会明显改善油藏开发效果。对于目标油藏,其适宜的注入量为0.3倍窜流通道孔隙体积倍数,此时油藏采收率可达到32.43%。由此可知,特低渗透非均质油藏调堵工艺需要选用适宜的调堵剂和适度的注入量。
    • 路晨曦; 刘祥; 王永波; 王梦凯; 杨浩; 果常旺
    • 摘要: 本文以丙烯酰胺、甲基丙烯酸钠为单体,过硫酸铵为引发剂,铁氰化钾为速率控制剂,采用原地聚合法,成功制备出了高强度凝胶堵剂。通过正交实验,对体系配方进行了优化,测试了所制备的高强度凝胶的膨胀性能和封堵性能。实验结果显示,将铁氰化钾为0.04%、过硫酸钾为0.15%、甲基丙烯酸钠为3.0%、丙烯酰胺为8.0%、N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为0.15%、体系pH值为6的溶液装入砂管,在70°C下原地聚合10h后,形成的高强度凝胶对填砂管的封堵率达99.87%以上,突破压力大于18.3MPa·m^(-1)。
    • 聂坤; 陈东; 石琼林; 杨小亮; 李翠霞; 覃孝平
    • 摘要: 以丙烯酰胺、丙烯酸、六亚甲基双丙烯酰胺为主要原料,制备了AM-AA-HBA三元共聚物调堵剂。利用红外光谱、元素分析以及扫描电镜对该三元共聚物调堵剂的结构进行了分析,并对该调堵剂的抗剪切强度、膨胀倍数、耐盐性能、稳定性能、悬浮性能和封堵能力等进行了研究。实验结果表明,与常规AM-AA-MA调堵剂相比,在地层水中以及相同质量浓度氯化钠溶液中,AM-AA-HBA调堵剂均具有更高的膨胀倍数。AM-AA-HBA调堵剂吸水膨胀后,在质量浓度为0.2%的聚丙烯酰胺溶液中具有良好的悬浮性能。调堵剂水膨体在65°C下放置70天后,膨胀倍数未出现明显变化;AM-AA-HBA调堵剂的抗剪切强度保留率为94.5%,AM-AA-MA调堵剂的抗剪切强度保留率为93.8%。AM-AA-HBA调堵剂具有更强的封堵能力,在填砂管驱替实验中注入压力能够升高至0.9MPa,较AM-AA-MA调堵剂高0.2MPa。
    • 王佩平
    • 摘要: 针对威远地区页岩气井W-X1井长水平段钻进时存在井壁失稳、漏失以及摩阻较大等问题,以多氨基页岩抑制剂HCA-3、复合封堵剂和高效润滑剂RMLUB-1为主要处理剂,研制了一套适合该区块页岩储层的强抑制防塌水基钻井液体系,并对其综合性能进行了评价.结果表明:该钻井液体系具有良好的流变性能、较低的滤失量以及较好的润滑性能,能够满足页岩储层水平井钻井施工对钻井液性能的基本要求;该钻井液体系与其他水基钻井液相比,其能够更好地降低页岩岩样的Zeta电位值,具有更强的抑制能力;该钻井液体系的高温高压PPA滤失量和滤失速率均与油基钻井液相当,并且能够较好地阻缓压力传递,具有较强的封堵能力;此外,该钻井液体系还具有较强的抗污染能力,加入不同的盐、钻屑粉和膨润土后,体系性能变化不大.强抑制防塌水基钻井液体系在威远地区W-X1井三开水平段成功进行了应用,现场各分段钻井液性能稳定,施工过程顺利,未出现井壁失稳、起下钻遇阻等复杂井下情况,井眼稳定,且提高了钻井效率,取得了良好的施工效果.
    • 白云云; 梁颖; 王文宣; 师洋阳
    • 摘要: 如何达成"碳达峰""碳中和"目标,是构建"绿色、低碳、可持续"高质量发展新格局的重要支撑.本文综合利用铸体薄片和扫描电镜等实验手段对封堵层的岩性、物性、孔隙特征、突破压力等参数进行分析,最后从微观和宏观两方面对封堵能力进行了评价.研究表明:研究区长4+5油层组主要以含泥岩屑长石粉砂岩和含泥极细粒岩屑长石砂岩为主,黏土矿物含量高;孔渗物性差、排驱压力高、孔喉半径比大,属于中高排驱压力-微喉道型;突破压力介于7.92~12.5 MPa,突破压力高且长;封堵层厚度介于20~30 m,综上所述表明研究区封堵层具有很好的封堵能力,能够实现有效的封堵.通过此研究,对于鄂尔多斯盆地CO2的地质封存选址有一定的借鉴意义.
    • 侯杰; 李浩东; 于兴东; 杨决算
    • 摘要: 大庆油田松辽盆地北部为陆相致密油资源,在勘探开发中存在井壁失稳难题,制约着致密油的高效开发.因此,采用扫描电镜和X-衍射分析对地层岩心的微观结构和黏土矿物成分进行分析,并对其水化特性进行研究,从而分析了大庆油田致密泥岩油地层井壁失稳机理.通过研究钻井液抑制性、封堵能力、理化参数和泥饼质量对井壁稳定性的影响,最终研发了一套氯化钾低聚胺基钻井液体系.室内实验表明,该钻井液体系的抗温达120°C,极压润滑性系数小于0.12,滚动回收率大于96%,能抗10%膨润土侵,在大庆油田致密油区块现场应用20口井,井壁稳定效果良好,水平段平均井径扩大率小于6%,固井优质率大于90%,起下钻、下套管作业顺利.研究成果表明,氯化钾低聚胺基钻井液体系能够有效提高松辽盆地陆相致密油地层井壁稳定性,为提高大庆油田致密油开发效率、降低井下复杂事故提供了技术支撑.
    • 王楠男
    • 摘要: 松辽盆地北部页岩油是大庆油田重要的接替资源,在钻井过程中常发生井壁剥落、坍塌、起下钻遇阻等井下复杂,针对此问题通过开展页岩油地层井壁失稳机理分析,明确了页岩油地层井壁失稳的主要因素,并明确了调整主、辅乳化剂最优配比,改善低转速粘度,提高体系携岩能力,保证井眼清洁效率等钻井液优化研究思路,最终形成一套封堵性能优异的油基钻井液体系,室内评价实验表明该体系优化后体系高温高压滤失量降幅33.3%,砂床侵入深度0.6cm,流变性良好.在现场施工中,钻井液井壁稳定效果突出,一次性安全钻完水平段,未发生任何井下复杂事故.
    • 杨兴利; 焦伟杰; 师晓伟; 李梦勤; 李相方
    • 摘要: 唐80区块是典型的低孔特低渗油藏,注水开发多年,含水上升迅速,空气泡沫驱能有效堵水增油,提高采收率.研究发现随气液比的增大,泡沫的封堵能力先增强后减弱,气液比2:1时封堵能力最高;渗透率增大阻力因子增大,泡沫能够封堵水窜的大孔喉;含油饱和度过高不利于泡沫的生成,会削弱其封堵能力.
    • 纪娜; 马英; 李芳芳; 杨晓拂; 张帆
    • 摘要: 目前冀东油田已经进入高含水开发期,三采工作已经开始,CO2驱油作为新技术已经在高浅北等区块开展实施,但在具体施工过程中出现了地层内窜流问题,严重影响了提高采收率的效果.室内开展了一系列泡沫体系的评价手段,研究开发新的适合冀东油田的地层封堵技术,最大限度地抑制层间水、气的窜流.优选出了一种由阴离子表面活性剂和其他药剂复配而成的BH-1泡沫体系,确定了现场BH-1泡沫体系的最优加量为0.8%,气液比为1:1.渗透率气液比是影响泡沫封堵能力的最主要的因素,随着渗透率和气液比的增加,泡沫的封堵能力均呈现现增加后减小的趋势;泡沫封堵窜流通道的能力减弱,在气液比达到1:1的时候达到最佳的封堵效果.
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