干气密封
干气密封的相关文献在1991年到2022年内共计1647篇,主要集中在机械、仪表工业、化学工业、一般工业技术
等领域,其中期刊论文1109篇、会议论文104篇、专利文献347179篇;相关期刊248种,包括设备管理与维修、石油和化工设备、流体机械等;
相关会议67种,包括第二十二届全国大型合成氨装置技术年会、中国石化加氢装置生产技术交流会、第十七次全国乙烯年会等;干气密封的相关文献由2477位作者贡献,包括丁雪兴、宋鹏云、张伟政等。
干气密封—发文量
专利文献>
论文:347179篇
占比:99.65%
总计:348392篇
干气密封
-研究学者
- 丁雪兴
- 宋鹏云
- 张伟政
- 彭旭东
- 俞树荣
- 李纪云
- 江锦波
- 许恒杰
- 严如奇
- 彭建
- 孟祥铠
- 唐大全
- 徐泉虎
- 洪先志
- 徐洁
- 王和顺
- 杨惠霞
- 张宝菊
- 王衍
- 毛文元
- 王泽平
- 陈志
- 黄泽沛
- 包鑫
- 王玉明
- 白少先
- 孙雪剑
- 张荻
- 张车宁
- 杜秋晚
- 段雪梅
- 王世鹏
- 蔡纪宁
- 谢永慧
- 赵芳
- 陆俊杰
- 韩明君
- 张秋翔
- 邓强国
- 陈源
- 丁俊华
- 吕秋斌
- 李勇
- 黄义仿
- 刘小明
- 徐冉
- 李双喜
- 李蕴哲
- 毛继业
- 沈向前
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王衍;
王英尧;
肖喻丰;
胡琼;
赵全忠;
付强
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摘要:
干气密封的核心技术在于微米级槽型的加工,密封槽型的理论深度hg一般为3~10μm、粗糙度Ra≤0.8μm,目前的主流开槽方式为激光加工,但其实际加工精度与理论研究存在较大差距,严重影响了干气密封的实际使用效果。本工作通过采用超快激光加工技术,以碳化硅(SiC)材料为实验对象,实现了槽深幅值波动区间为2μm、最大粗糙度为0.59μm水平的槽型精密加工,提出了以材料气化阈值对应最小激光能量为基准的超快激光精密加工工艺思路。同时结合有序造型设计方法,得到了有序性好、规整度高的有序造型槽型结构,微尺度织构间距的最大误差仅为2.5%。该技术较传统工艺方法的加工时间缩短约30%,实现了适用于实际工业应用的低成本、高效率的有序造型激光定向加工技术。最后提出了基于同一检测手段下的平均多处随机检测均方差的质量检测评价方法,可对干气密封开槽质量及深度进行科学认定,研究结果可为进一步提高干气密封的加工制造水平、降低成本提供理论和技术支持。
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江嘉勇
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摘要:
循环氢压缩机为反应系统提供推动力,为加氢装置的“心脏”,无备用机组,其中干气密封为压缩机的核心配件。在比较恶劣工况条件下,对干气密封性能要求极为苛刻,需保证连续运行34400小时或一个检修周期。此关键配件成功国产化,为装置的长周期运行、降低检维修费用等方面奠定了重要技术基础。
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杨益服;
李文磊;
李俊杰;
高德;
张炜;
陆俊杰
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摘要:
基于螺旋槽的结构,考虑低速下动压不足和静压较弱的现象,提出一种在普通螺旋槽的槽根部增设台阶周向贯通环槽新结构,简称阶梯形螺旋内环槽。基于密封系统和动静环的结构特点,建立了润滑气膜计算域模型,使用Gambit划分网格,随后采用Fluent软件数值模拟获得气膜压力分布和速度分布,提取开启力和泄漏量随转速和压力变化的数据进行分析,研究结果表明阶梯形螺旋内环槽性能好于普通螺旋槽,说明在低速低压的开启阶段,利用新型的阶梯形螺旋内环槽能保证动静环端面更快速打开,降低磨损,提高使用寿命。
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乔小亮
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摘要:
为解决传统甲醇合成压缩机在实际生产中由于干气密封失效所导致的停机而造成的损失,在对当前压缩机干气密封失效问题和主要原因分析的基础上,重点通过消除异常轴向力和保证供气满足密封气两方面对干气密封进行技术改造,并对改造后的经济效益进行分析。
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刘晓晨;
穆坤;
余光兴;
何臣雄
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摘要:
干气密封是离心式压缩机组轴封采用率较高的密封形式,但精密的密封装置在使用过程中受到机组工况和设备本体维护操作的影响,经常出现干气密封故障损坏导致压缩机停车等问题,严重影响了工厂的长周期生产。本文分别介绍了目前干气密封的发展现状,干气密封的结构组成以及技术原理,干气密封在离心式压缩机领域的具体运用;具体描述分析了干气密封常见的一些典型故障案例;最后以管理维护的角度列出了装置运行操作中的一些管控措施和注意事项,并增加了实用型的技术改造措施,以希对装置的稳定运行提供一定的参考依据。
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王臣;
刘东;
刘二龙;
王青军
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摘要:
某裂解装置乙烯制冷压缩机在大检修开车后出现冷剂消耗过大、制冷效果差的现象,对装置的制冷系统造成了一定的影响。通过初步排查,认为冷剂消耗过大的原因是乙烯介质内氮气含量超标,导致制冷效果变差。通过对机组干气密封结构和现场进一步检查研究发现,由于干气密封二级进气管道接口与密封腔引压管接口在检修过程中接反,导致氮气在机组运行时进入压缩机机体内,混入乙烯介质中,从而导致制冷效果变差。
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陈维;
宋鹏云;
许恒杰;
孙雪剑
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摘要:
以含杂质二氧化碳实际气体为润滑介质,研究干气密封的启动过程,对密封的顺利开启具有重要意义。保持闭合力恒定,调节转速,使密封开启力与闭合力相平衡,研究含杂质二氧化碳干气密封启动过程中接触力、转速、泄漏率与平衡膜厚之间的关系;讨论进口压力和进口温度对干气密封开启临界转速、泄漏率的影响,以及平衡比对闭合力的影响。结果表明:干气密封接触力随平衡膜厚的增大迅速减小,运行转速、泄漏率随平衡膜厚的增大而增大;在同一平衡膜厚下,二氧化碳中杂质含量越高干气密封所需的运行转速越大,泄漏率越小;以较低压力为进口压力时,干气密封更易开启,且二氧化碳中杂质含量越高时干气密封越易开启;适当降低润滑介质的进口温度,有利于干气密封的开启,而在同一进口温度下,二氧化碳气体中杂质含量越高干气密封越难开启;适当调节平衡比,干气密封可实现静压开启,且二氧化碳气体中含有少量杂质时更易实现静压开启。
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蒋军
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摘要:
离心式压缩机是石油化工各类装置中用于气体介质压缩和输送的重要设备,干气密封失效是离心式压缩机运转中的常见故障。掌握干气密封失效发生原因,对干气密封失效有效地预防和控制能够有效确保离心式压缩机稳定长周期运行。对某厂历年干气密封使用情况进行失效分析,对干气密封操作注意事项作出建议。
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杨亮;
楚学永;
寇蕊娜;
唐海光;
唐印
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摘要:
离心式压缩机作为一种转速高、功率大的大型机组,在石油化工行业广泛应用,干气密封系统是机组的核心组成部分,若干气密封发生泄漏,轻则联锁停机,造成非计划停工;重则酿成重特大事故。因此,要想保证安全、稳定的生产,就需要保证离心式压缩机的长周期平稳运行。针对某炼油厂加氢改质装置循环氢压缩机干气密封系统运行中存在的带液问题进行了原因分析,并通过系统流程改造解决了干气密封带液的安全隐患,实现了压缩机的长周期平稳运行,同时也达到企业节能降耗、降本增效的目的。
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刘海春
- 《第九届(2018)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2018年
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摘要:
某分公司炼油装置系列含常减压、催化裂化、连续重整、柴油加氢、渣油加氢等共计15套装置,共有4台套离心式压缩机组,近年来干气密封出现了不同的故障。本文通过对几台离心式压缩机组干气密封故障的分析和总结,提出相应有效的处理方法和预防措施,这将有利于防止类似故障的发生,保证核心设备的安稳运行和装置长周期运行.
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刘兵
- 《第九届(2018)石油化工设备维护检修技术交流会》
| 2018年
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摘要:
石油化工生产线上有大量的轻烃泵,由于泵结构的特殊性,机械密封使用效果较差,一旦密封失效、介质泄漏到大气里,会造成严重的安全隐患.本文详述了将轻烃泵原用机械密封改造为干气密封,大大改善了密封效果,延长了密封使用寿命.
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赵鹏;
陈志;
顾灿鸿;
杨进飞;
吉华
- 《第十五届全国高等学校过程装备与控制工程专业教学与科研校际交流会》
| 2017年
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摘要:
实际工作状态下,干气密封端面气膜流场由于密封环的变形呈非平行状态,形成的楔形间隙对气膜的影响较大,传统的平行间隙流场分析显然存在较大误差,本文主要针对平行及楔形两种几何模型的气膜流场进行了模拟分析和比较.使用ANSYS软件对气膜流场模型进行前处理;采用用户自定义函数(UDF)将密封介质的密度和黏度定义为压力的函数,再利用Fluent软件对气膜流场进行数值模拟计算,得到流场的压力分布、开启力和泄漏量,并于实验值相比较.模拟结果发现自定义函数对干气密封气膜流场的模拟是可行的,且更接近真实情况;平行间隙时可以得到明显的动压效应,而楔形间隙时动压效果不明显,同时由于楔形效应的存在,气膜厚度增加,泄漏量增大;通过比较发现楔形几何间隙模型符合实际情况,本文为干气密封真实工作状态模拟及耦合分析提供了方法.
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顾灿鸿;
陈志;
赵鹏;
王金红
- 《第十五届全国高等学校过程装备与控制工程专业教学与科研校际交流会》
| 2017年
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摘要:
针对螺旋槽干气密封,采用Fluent软件对计算城内的流场进行数值模拟研究.本文将密封计算域内的流场划分为三部分——端面间隙流场、密封腔入口流场Ⅰ和泄漏通道流场Ⅱ.端面间隙流场单独进行模拟,获得了端面气膜压力分布、气流速度场、开启力及泄漏率等数据;根据质量守恒定理,将密封腔流场工和流场Ⅱ两个宏观流场作为整体进行模拟,同时获得流场Ⅰ和流场Ⅱ内的速度分布,发现流场Ⅰ和流场Ⅱ内均形成数个旋涡.研究还发现动、静环不同部位对应的气体速度差别较大.本文流场研究结果对干气密封进一步研究密封环温度分布及变形、密封环与周围气体介质对流换热系数具有重要意义.
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贾嘉
- 《2017年中国石油炼制科技大会》
| 2017年
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摘要:
结合干气密封工作原理,密封失效后端面的磨损状况,从密封气管线布置、温度损失、密封气露点温度等几方面,对干气密封失效原因进行综合分析.指出了密封气带液对干气密封造成的危害,并提出改进方案.本文根据现场实际情况和操作经验,针对不满足干气密封使用条件的而暂时又法整改的机组,提出了所采取的临时措施,日常检查内容,来保证干气密封安全运行.通过阅读本文,对干气密封的日常维护及实际操作,具有一定的指导意义.
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MIAO Chun-hao;
苗春昊;
DING Xue-xing;
丁雪兴;
ZHANG Wei-zheng;
张伟政;
LU Jun-jie;
陆俊杰
- 《第六届全国流体密封学术会议》
| 2017年
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摘要:
针对极端工况下的流体机械动密封问题,提出了新型的柱面螺旋槽干气密封.基于柱面微间隙气膜的结构特性,首先用Solidworks建模软件和Workbench的DM模块联合建立了柱面螺旋槽气膜模型,其次用专业网格划分软件ICEM CFD独有的block映射技术划分高质量的计算域网格,最后通过CFD流场仿真软件Fluent对微间隙的三维流场进行数值模拟计算,并通过改变工况操作参数,得到相应的泄漏量和浮升力.计算结果表明:随着转子的转动,气膜压力升高0.216MPa,气膜最薄区域的槽根部为压力最大值;流速在气膜最厚区域出现最大值,整体流速与压力呈现反比例分布;对比分析无偏心气膜模型发现没有压力升高现象;浮升力和泄漏量都随转速和压差的增大而增大,浮升力和泄漏量随转速的变化范围分别是41.5N和0.56×10-4kg·s-1,浮升力和泄漏量随转速的变化范围分别是218.47N和1.0805×10-4kg·s-1,对比发现压差对浮升力和泄漏量的影响更大.
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