加氢装置
加氢装置的相关文献在1989年到2023年内共计1633篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、工业经济
等领域,其中期刊论文793篇、会议论文143篇、专利文献9893908篇;相关期刊226种,包括炼油技术与工程、石化技术、石油化工等;
相关会议75种,包括中国石化加氢技术交流会、2013中国石油炼制技术大会、中国石化加氢装置生产技术交流会等;加氢装置的相关文献由3072位作者贡献,包括曾榕辉、李扬、况开锋等。
加氢装置—发文量
专利文献>
论文:9893908篇
占比:99.99%
总计:9894844篇
加氢装置
-研究学者
- 曾榕辉
- 李扬
- 况开锋
- 刘涛
- 徐大海
- 方向晨
- 陈崇刚
- 刘继华
- 李立权
- 钱伯章
- 张志华
- 惠昱轩
- 施海涛
- 汪学峰
- 牛世坤
- 苏红艳
- 王鑫泉
- 于凤昌
- 李士才
- 杜海滨
- 赵桂芳
- 李琰
- 李艳志
- 杨强
- 胡胜
- 谢彬
- 付凯妹
- 余颖龙
- 关明华
- 孙士可
- 崔国英
- 庄梦琪
- 张冬超
- 张学辉
- 张雅琳
- 徐刚
- 李东风
- 杨涛
- 樊宏青
- 王伟
- 王延飞
- 白光
- 白跃华
- 翟绪丽
- 赵德金
- 张和青
- 王金富
- 丁冉峰
- 何春辉
- 刘建宇
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苏建海;
王仲霞;
杨海强;
袁方
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摘要:
基于工业实际分离设备建立数学模型,通过计算流体力学方法充分解析分离设备改造前后流场特征,结合群体平衡模型求解得到的气泡运动及尺寸分布发现:采用隔板或折流板等构件能有效地促进小气泡的聚并作用,聚并后的大气泡通过浮力作用能快速从油相分离。研究结果针对流场调控技术提出基于两相物性参数差别的直接分离法和基于气泡行为调控的强化分离法,并指出基于气泡行为调控的强化分离法具有更高的油气分离效率,但会增加分离系统能耗。最后,以实际工业分离设备改造为例,综合分析对比了设备改造前后分离效率和能量损耗情况。
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位士民;
刘美玲
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摘要:
节能减排战略是绿色转型中促进制造业可持续发展的重要措施。本文对芳烃项目加氢装置节能减排技术改造进行安全方面的评估,实施评估的方法按以下步骤构建:前期准备,辨识危险和有害因素,划分评价单元,选择评价方法,定性定量评估,提出安全对措施的建议,安全评价结论。最后将该技术应用于绿色转型中高污染、高能耗、高排放化工企业。最终评估结果证明所应节能减排技术改造的实用性,为促进制造业的可持续性提供了有效的措施。
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孙伟
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摘要:
为了有效地解决石油化工行业加氢装置换热器的各种故障问题,文章对加氢装置换热器的腐蚀、密封和结晶结垢故障进行了深刻的分析,并结合目前最常用的加氢装置换热器故障诊断方法,探讨了循环氢流量、进料量、温度及塔顶回流中断等原因对加氢装置换热器故障的实际影响,并分别从设备、生产工艺、换热器的清洗及腐蚀泄漏处理四个方面提出了加氢装置换热器的故障处理措施。
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张甫;
王军;
易金华;
梅光军
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摘要:
在油品加氢过程中会产出大量含硫低分气,为了回收低分气中的氢气,往往需要对低分气进行脱硫。文章对加氢装置低分气脱硫系统进行了流程模拟优化,分析了影响贫胺液脱硫效果的主要因素,并对低分气脱硫系统工艺参数进行了优化,提出在工程设计和实际生产操作中通过优化低分气脱硫的工艺参数,合理选取,有利于降低溶剂消耗和系统能耗,以供同类装置的工程设计、生产操作参考。
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宗瑞磊
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摘要:
高压空冷器是石化企业加氢装置的关键设备,近年来,在开工和运行过程中多次发生泄漏问题,严重影响企业生产安全和经济效益。选取国内两家炼化企业的加氢装置碳钢高压空冷器,对管接头进行金相组织分析和显微硬度测试。结果显示,焊缝区存在魏氏组织,硬度最高达到250 HV10;管板侧热影响区中还存在马氏体组织,硬度最高超过330 HV10。原因为制造过程中焊后热处理不充分甚至未进行焊后热处理。结合高压空冷器恶劣的服役工况,存在较高的湿H;S应力腐蚀开裂风险,针对碳钢高压空冷器管接头的制造现状,提出了正确测量焊接接头的显微硬度、进行有效的焊后热处理、加强过程管控等改进措施。
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韩丽丽
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摘要:
在石油化工领域,加氢装置换热器是一个至关重要的组成部分。但是在该换热器的具体应用中,很多因素都会对其产生不良影响,从而引发相应的故障。一旦此类换热器故障得不到及时的判断和处理,不仅会影响装置运行,同时也存在很大程度的安全隐患。基于此,对此类换热器的故障诊断措施进行分析,包括故障的危害性、影响因素、诊断模型的建立及其故障诊断实验。
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孙开俊;
庄强
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摘要:
脱硫化氢汽提塔是加氢装置分馏单元腐蚀性介质含量最高、腐蚀问题最为严重的设备。某石化公司因原料变化对硫化氢汽提塔的进料段进行设计调整,运行一个周期后发现进料段第5至8层区域筒体和内构件发生严重腐蚀。通过观察腐蚀形貌、腐蚀风险评估,结合工艺运行参数及露点温度核算,认为硫化氢汽提塔进料段附近区域腐蚀为汽蚀和高温H_(2)S/H_(2)腐蚀,且因改造后材质未能同步升级等因素所致。提出了材质升级、进料分布结构优化和工艺运行调整等改进措施,可减缓腐蚀发生。
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黄源
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摘要:
循环氢压缩机是石油化工加氢装置中的核心动力设备之一,其运行状况的好坏程度影响到了加氢装置的安全生产运行周期。循环氢压缩机所处的高压、临氢等苛刻的操作条件对管道设计工作提出了非常高的要求。本文结合标准规范及典型工程案例,并结合对循环氢压缩机的平面布置、厂房及平台设置、管道布置等三方面的分析,对循环氢压缩机管道设计中的关键点进行了总结,明确了相关管道布置的设计原理与设计难点。
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隋春明
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摘要:
蜡油加氢装置富胺液能量回收透平采用进口机械密封,运行期间密封频繁失效,液力透平无法长周期运行,无法实现透平的节能功效,通过对机械密封失效原因进行分析,增大了螺旋套的循环流量,优化了密封端面参数降低发热量,同时优化了机械密封结构形式,并对辅助系统换热器进行了升级。通过上述改进,现在该液力透平已经实现稳定运行,带来了巨大的经济效益。
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余进;
胡久韶;
蒋金玉;
王刚
- 《第十届“石化装置工程风险分析技术应用研讨及经验交流会”》
| 2016年
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摘要:
近年来原油品质持续劣化,含硫、含氮和含氯原油的加工比例不断上升,引发了大量腐蚀事故,威胁着炼油企业的员工生命安全和经济效益.碳钢、不锈钢等材质的设备均存在不同类型的腐蚀机理,其中铵盐腐蚀难以预测和控制,由此导致的安全事故也严重制约了石化装置的长周期运行.加氢装置在炼油工业中的地位举足轻重,高压空冷系统经常遭受铵盐腐蚀而发生失效.本文针对加氢装置中的高压空冷系统腐蚀案例,以热力学计算方法推导了两类铵盐结晶化学平衡的表征公式,用数学模型分析了铵盐形成的机理,明确了铵盐结垢的临界参数范围,揭示了铵盐腐蚀的规律,并从材质升级和关键工艺参数监控等多个角度出发,为腐蚀控制提供了切实可行的解决方案.
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胡勇;
王艳雄;
祁晓军
- 《2017年中国石油炼制科技大会》
| 2017年
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摘要:
随着日益紧迫的环保压力,中国石油天然气股份公司从2015年起要求各石化公司出厂的车用柴油均要满足硫含量小于50mg/kg的国Ⅳ标准要求.独山子石化公司提前组织对国Ⅳ生产存在瓶颈的80万t/a催焦柴加氢装置进行催化剂更换,更换为雅保公司生产的全体相金属催化剂Nebula20催化剂.通过操作调整优化,保证了国Ⅳ柴油生产的顺利进行.进入2016年国家再次下发了2017年1月1日柴油升级国Ⅴ的要求,在时间紧迫的情况下,在未进行改造换剂的情况下,进行了深度脱硫试生产工作,试生产证明,能够满足国Ⅴ柴油标准要求,顺利实现了国Ⅴ柴油升级.
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班帅;
孙晖;
谢静;
周红军
- 《2017年中国石油炼制科技大会》
| 2017年
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摘要:
传统油气产业正在面临以低碳化和电气化为代表的能源转型.交通运输行业作为石油消费的主体也在国家推动下快速进行电动汽车对燃油车的替代.在这一变革中,传统油企如何利用自身石化技术优势介入并引领新能源产业是一个亟待解决的问题.中国石油大学(北京)新能源研究院定位甲醇原位制氢-燃料电池特色技术,重点开发小型化制氢加氢装置和电动汽车燃料电池增程系统,有效解决现有纯电动汽车续驶里程短、充电时间长、产品成本高、燃料加注难等问题,以此加速新能源关键技术的成果转化和商业推广.
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郭诗锋
- 《第七届炼油与石化工业技术进展交流会》
| 2016年
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摘要:
通过对高桥炼厂现有重整氢、制氢氢和膜分离氢三种产氢装置产氢量和氢纯度的分析,对柴油加氢、蜡油加氢等三套加氢装置用氢氢源、氢纯度、氢压力及新氢增压机能力的分析,说明三套加氢装置用氢来源基本相同(为重整氢和制氢氢),氢纯度一致(为92~93%),装置系统压力一致(为7.2MPa),且新氢增压机有余量.据此提出,在炼厂相同压力等级的三套加氢装置之间,建立一套8.0MPa氢气管网.具体做法:将装置新氢增压机出口原新氢管线上接出新增管线并相互连通,根据氢气平衡和节能最大化原则,停用某套装置的一台新氢增压机,节约电耗,同时减少了泄漏耗氢.新氢网投用与否,受装置处理量和产品质量平衡的制约,新氢网投用不影响原生产装置操作及其产品质量.日常生产数据表明,优化后的氢气管网运行稳定,操作简单,年创效益450万元.
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贾嘉
- 《2017年中国石油炼制科技大会》
| 2017年
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摘要:
结合干气密封工作原理,密封失效后端面的磨损状况,从密封气管线布置、温度损失、密封气露点温度等几方面,对干气密封失效原因进行综合分析.指出了密封气带液对干气密封造成的危害,并提出改进方案.本文根据现场实际情况和操作经验,针对不满足干气密封使用条件的而暂时又法整改的机组,提出了所采取的临时措施,日常检查内容,来保证干气密封安全运行.通过阅读本文,对干气密封的日常维护及实际操作,具有一定的指导意义.
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贾嘉
- 《2017年中国石油炼制科技大会》
| 2017年
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摘要:
结合干气密封工作原理,密封失效后端面的磨损状况,从密封气管线布置、温度损失、密封气露点温度等几方面,对干气密封失效原因进行综合分析.指出了密封气带液对干气密封造成的危害,并提出改进方案.本文根据现场实际情况和操作经验,针对不满足干气密封使用条件的而暂时又法整改的机组,提出了所采取的临时措施,日常检查内容,来保证干气密封安全运行.通过阅读本文,对干气密封的日常维护及实际操作,具有一定的指导意义.