氮气弹簧
氮气弹簧的相关文献在1999年到2023年内共计734篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、化学工业
等领域,其中期刊论文73篇、会议论文7篇、专利文献71813篇;相关期刊43种,包括科学与财富、科技资讯、科技信息等;
相关会议7种,包括第十一届全国塑性工程学术年会、第十届全国塑性工程学术年会、第三届国际塑性加工先进技术研讨会、第十届全国弹簧学术会、第八届全国弹簧失效分析讨论会暨第三届海峡两岸弹簧专业研讨会等;氮气弹簧的相关文献由639位作者贡献,包括成扬、龚仕华、杭飞鹏等。
氮气弹簧—发文量
专利文献>
论文:71813篇
占比:99.89%
总计:71893篇
氮气弹簧
-研究学者
- 成扬
- 龚仕华
- 杭飞鹏
- 李小兰
- 沈飞
- 阚星辉
- 吴众
- 杜丰政
- 杜祥森
- 沈树海
- 王鹏
- 缪进军
- 赖辛林
- 张栋
- 周日泉
- 张德金
- 余文德
- 张伟
- 黄学军
- 兰贞
- 张翔
- 徐空军
- 王鑫
- 赵雷
- 郝书明
- 郭凯
- 余连营
- 吕宏涛
- 孟振生
- 张海铭
- 海俊伟
- 胡先兵
- 龙四海
- 彭成允
- 李世辉
- 陈省
- 陈表
- 叶喜山
- 孙鹏
- 戚庆龙
- 钟礼宝
- 夏炳
- 张俊
- 张静
- 徐勋祥
- 李海广
- 王娇娇
- 王家永
- 高传玲
- 余香革
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吴转萍;
刘亚玲;
彭坤龙;
尹康;
白宇
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摘要:
介绍了全工序仿真模拟分析方法,详尽阐述了双活动压料芯的模拟工具体设计,以及初始压料、下翻、上翻成形3个不同阶段的参数设置方法,准确模拟成形过程。针对压型过程中的孔位跑偏,进行逆向反算。并介绍了双活动压料芯压型模具的特殊结构及压料氮气弹簧的选用方法。
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熊次远;
杨桂林;
刘立涛;
冯凯;
陈庆盈;
张国龙
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摘要:
针对目前抛磨机器人气动式末端力控装置普遍存在响应速度慢、力控精度低的共性问题,设计了一种基于音圈电机直驱的高精度末端力控装置。通过将氮气弹簧和音圈电机并联的方式,使之在具备高力控精度和高响应速度的同时还具备良好的缓冲性能;通过引入拉伸弹簧,进一步提高了系统的响应速度和力控带宽;通过将氮气弹簧安装在中空音圈电机内部,保证了其结构紧凑。建立了氮气弹簧弹力和位移的关系模型和系统的动力学模型,并对弹簧刚度进行了优化。最后,研制出系统样机并开展了实验验证,结果显示该力控装置响应时间小于0.1 s,力控制精度为±0.1 N,其力控性能明显优于传统的力控装置。
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摘要:
昆山迈晟科精密机械有限公司创立于2011年4月,至今已走过10载征程,在奋进中发展,在变革中新生。迈晟科专业生产汽车冲压模具零配件、压铸模具零配件,亦可按照客户的要求(指定图纸和原材料)生产非标零配件,致力于满足全球标准糢具零配件和非标糢具零配件生产加工的需求,是美国MOELLER(专业汽车模具冲压零部件生产厂商)和西班牙TECAPRES(进口氮气弹簧)在亚洲市场的总代理,并在2019和2020年分别与西班牙MISATI(自动传输专家)和意大利NEWSTARK(高性能模具组件)签订代理协议,成为该品牌在中国的独家代理商,陆续为其打开中国市场。
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李德念;
赵自伟;
朱荣佳;
覃健波;
刘仁江
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摘要:
文章基于工业机器人氮气弹簧断裂的失效机理,通过采用各类先进的失效分析手段,金相组织分析、材料成分分析、仿真分析、SEM形貌分析等多方面分析验证,最终确认导致工业机器人氮气弹簧断裂的主要原因为:氮气弹簧螺纹连接处,所受到的预紧力(横向剪切力)过大,在交变载荷应力的作用下,导致氮气弹簧出现双向高周疲劳断裂.本文的研究成果对氮气弹簧的设计及安装工艺提供了一定预防指导意义,同时也对金属材料断裂件的分析提供了一定指导性意义.
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楼伟良
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摘要:
为了提高工作效率,提高工装板绝缘性,保证热水器产品挂在工装板上稳定、可靠、防止跌落,采用自动锁紧机构替代原手动锁紧作业,实现锁紧机构机械自动化.通过工装板的姿态变化0°→45°→90°→45°→0°,完成锁紧机构压紧和放松动作,达到既省力、省时,又提高作业效率和锁紧可靠,省去了原人工手动作业转动和移动插销压住产品的动作,避免了转动和移动插销没有作业到位(没有锁紧)和作业遗忘的情况,解决了热水器产品从工装板上跌落、损坏、报废的问题,降低制造成本.
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彭涛
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摘要:
针对目前动力头式全液压坑道钻机碟形弹簧夹持器存在开口量小,无法实现中间加卸粗径钻具的问题,设计了大行程复合式氮气弹簧夹持器.在分析大行程复合式氮气弹簧夹持器结构及工作原理的基础上,对夹持器夹持能力及开口量进行了设计,对最大夹持力及最低开启压力进行了计算.试验结果表明此夹持器开口量大,性能可靠,满足设计及使用要求.
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摘要:
根据汽车导流板的尺寸大小、结构特征和熔体的流动特性,设计了一副热流道大型复杂注塑模具。模具浇注系统采用顺序阀热流道技术3点进料,成功消除了熔体填充不足、熔接痕和塑件表面发亮等成型缺陷。脱模系统采用氮气弹簧,成功解决了脱模力大,顶出不平衡导致塑件变形的问题。模具整体结构先进合理,试模一次成功,投产后运行平稳,锁模力减小了20%-30%,成型周期为55s,提高劳动生产率约15%.
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查小波;
吴神龙;
曹林峰
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摘要:
某车型轮罩外板冲压拉伸件,拉伸最深处达到280mm,按照行业标准拉伸深度超过200mm属于深度拉伸,拉伸模需开发2副模具,即一次拉伸模、二次拉伸模,但考虑的模具开发成本,新开发一副模具大约需要200万元.前期开发的冲压轮罩外板模具均使用顶杆压料,由于顶杆压料制件生产不稳定,经常出现拉毛、缩颈、开裂、起皱的质量缺陷.综合考虑成本因素、质量因素,使用氮气弹簧提供压料力,最终解决了深拉伸的冲压件质量问题.%Aiming at the deep drawing die for cold stamping in automotive industry, the stamping drawing part for the outer panel of a certain type of wheel cover reaches 280mm.According to the industry standard, the drawing die needs to develop two pairs of dies, i.e.one drawing and two drawing.However, considering the cost of die development, it needs about 2 million yuan to develop a new pair of dies.The exterior plate dies of stamping wheel cover developed earlier all use ejector bar pressing material.Due to the unstable production of ejector bar pressing parts, quality defects such as hairing, necking, cracking and wrinkling often occur.Considering cost and quality factors comprehensively, nitrogen gas spring is used to provide material pressing force.Finally, the quality problem of deep drawing stamping parts was solved.
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摘要:
氮气弹簧属于超高压容器,内部压强初始最高可达20MPa,普通型号基本为15MPa。而实际使用过程中,随着温度的升高,终点压强甚至可以高达50MPa。在这样大的压强下,手指那么粗细的柱塞杆所产生的弹压力可高达6000N。如果制造氮气弹簧的材料合格,并且是正常条件下使用,是没有危险性的。但是,如果使用不当,误操作等等将会给操作人员带来非常大的安全隐患。
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邓明;
彭成允;
刘春
- 《第二届全国塑性加工学术年会,全球华人先进塑性加工技术研讨会》
| 2002年
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摘要:
在普通压力机上进行的经济型精冲工艺在达到零件的高精度和高生产率的同时,能避免专用精冲机的高投入,从而降低产品成本.用氮气弹簧做简易精冲模架的弹性元件,具有弹力大,且在整个工作行程中基本保持恒定的优点,实用性强.本文介绍了氮气弹簧用于简易精冲模的意义、特点、结构形式及设计时应注意的问题:提出了推件器延时动作的实现原理;并根据离合器上带内花键零件的结构特点,提出了实现其精冲的工艺及该零件氮气弹簧精冲复动模具结构.
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邓明;
彭成允;
刘春
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
在普通压力机上进行的经济型精冲工艺在达到零件的高精度和高生产率的同时,能避免专用精冲机的高投入,从而降低产品成本.用氮气弹簧做简易精冲模架的弹性元件,具有弹力大,且在整个工作行程中基本保持恒定的优点,实用性强.介绍了氮气弹簧用于简易精冲模的意义、特点、结构形式及设计时应注意的问题;提出了推件器延时动作的实现原理;并根据离合器上带内花键零件的结构特点,提出了实现其精冲的工艺及该零件氮气弹簧精冲复动模具结构.
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阮中燕;
钟晓燕
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
为了解决刹车片的实际生产问题,并且应用多工位级进模这种高效率的冷冲压模具进行生产,我们设计了刹车片级进模具.文章从刹车片的成型工艺、材料的排样、模具结构、主要模具零件的设计等几个方面介绍了刹车片多工位级进模具的设计和制造.通过使用双重导向形式,在国有冲床精度较低的情况下,达到了零件的精度要求.并且,对氮气弹簧的应用进行了论述,对在多工位级进模中零件的平面度提出另外一种解决的方法.经过实践证明,这些方法都是切实可行的,而且也达到了设计使用目的.
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