现场混装
现场混装的相关文献在1997年到2022年内共计314篇,主要集中在矿业工程、化学工业、武器工业
等领域,其中期刊论文67篇、会议论文14篇、专利文献202675篇;相关期刊43种,包括大陆桥视野、中国高新技术企业、黑龙江科技信息等;
相关会议11种,包括中国爆破器材行业协会乳化炸药安全技术交流会、中国水运建设行业协会工程施工专业委员会2013年会、中国兵工学会民用爆破器材专业委员会第七届学术年会等;现场混装的相关文献由719位作者贡献,包括吉学军、杜华善、孙伟博等。
现场混装—发文量
专利文献>
论文:202675篇
占比:99.96%
总计:202756篇
现场混装
-研究学者
- 吉学军
- 杜华善
- 孙伟博
- 仲峰
- 李大财
- 佟彦军
- 李志坚
- 苗涛
- 周桂松
- 王俊伟
- 魏碧波
- 龚兵
- 张东升
- 彭文林
- 李宏兵
- 王强
- 明刚
- 曲纪泉
- 朱根华
- 贺勇
- 郭长青
- 龙宇
- 万红彬
- 刘再强
- 李钢
- 田丰
- 田学雷
- 田惺哲
- 石任
- 聂煜
- 邓声普
- 何春辉
- 刘咏竹
- 占必文
- 崔树宏
- 徐延峰
- 李治明
- 王光兵
- 王庆斌
- 薛世忠
- 陈艳红
- 靳永明
- 冯有景
- 刘红文
- 吕鑫
- 开俊俊
- 李国仲
- 查正清
- 樊保龙
- 王展
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吴攀宇;
刘锋;
魏国;
李松林;
何祥;
陈皓楠
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摘要:
为研究内相粒径对现场混装乳化炸药基质热分解特性的影响,使用激光粒度仪与光学显微镜对乳化炸药基质的粒径与微观结构进行测试;利用TG-DTG技术测试了不同粒径乳化炸药基质的热分解过程,使用Kissinger法计算了热分解活化能;使用Coast-Redfern法确定了动力学机理函数。结果表明,随着现场混装乳化炸药基质内相粒径由13.13μm减小至3.97μm,其失水过程质量损失率由8.52%升至16.03%,起始分解温度由172.9°C升至207.6°C,平均DTG峰温由274.4°C升至282.3°C,剧烈分解阶段中,质量损失平均速率由0.136%/s降低至0.114%/s,热稳定性不断提高;粒径大于10μm的乳化炸药基质的热分解活化能约为80 kJ/mol,动力学反应机理受二维Valensi方程控制;粒径小于5μm的基质热分解活化能约为110 kJ/mol,动力学反应机理受三维Z-L-T方程控制。
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张阳;
王利军;
龚兵;
张文东;
田丰;
李月喜;
魏林振
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摘要:
掘进爆破广泛应用于隧道及矿山平巷开采,目前该作业环境下的炮孔装药模式主要以人工为主。乳化炸药现场混装技术的引进可提升爆破作业的机械化、自动化水平,降低劳动强度和减少作业人员。本文结合现场混装技术的特点,从炸药能量释放的调节、降本增效、节能环保等方面对该技术在掘进爆破作业中的应用优势进行了分析,并对现场混装设备的智能化发展趋势进行了展望。
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刘锋;
汪全;
吴攀宇;
魏国;
何祥
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摘要:
通过改变乳化分散机转速制备不同内相粒径的现场混装乳化炸药基质试样,使用调速振荡器模拟不同粒径基质试样在运输中受振动过程,测试受振动前后基质试样的内相粒径、微观结构、硝酸铵析出量和黏度变化,评估内相粒径对现场混装乳化炸药基质抗振动性能的影响。实验结果表明,随着内相液滴粒径增大,乳化炸药基质的抗振动性能减弱,内相粒径大于5.00μm的基质更易受振动作用破乳析晶。内相粒径为9.47μm的1^(#)基质多分散指数(PDI)为2.78,在1个振动周期后明显破乳失稳,3个振动周期后的析晶量增大143%、黏度增大1.4倍,破乳严重且黏度过大不利于泵送;内相粒径为3.97μm的5^(#)基质PDI为1.88,3个振动周期后析晶量增大52%、黏度增大1.07倍,仍保持乳化炸药基质形态,有较好的稳定性。内相粒径过大的乳化炸药受振动后内部液滴易析晶导致性能降低,实际生产中应控制炸药基质制备时的内相粒径小于5.00μm。
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田丰;
黄麟;
田惺哲;
张纪东;
袁永生
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摘要:
高海拔环境对地下采矿工程机械以及乳化炸药爆速性能会产生严重影响.介绍了 BCJ-4I高原型地下乳化炸药混装车,对比不同海拔高度下现场混装乳化炸药的爆速性能,针对高海拔条件在混装车研发设计方面采取了功率补偿、换热补偿等一系列技术措施.该高原型混装车在海拔4 490 m的西藏甲玛铜矿进行了应用推广,可为同类高海拔地下炸药混装车的研发提供工程经验.
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吴攀宇;
刘锋;
魏国;
王锡东;
李松林
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摘要:
为确保现场混装乳化炸药使用安全,通过动态挤压模拟炸药泵送装药过程,利用激光粒度分析、显微镜观察、水溶法硝酸铵析出量测试和粘度测试,对不同转速下制备的现场混装乳化炸药及其基质受多次动态挤压后的稳定性进行了研究.实验结果表明:当制备粒径大于5μm时,乳胶基质受动态挤压后发生不同程度的析晶失稳,600 r·min-1制备的乳胶基质受压10次后,硝酸铵析出量为受压前的5.14倍,粘度增大43%,油包水结构已经完全破坏;当制备粒径小于5μm时,乳胶基质抗动态挤压能力提升,1400 r·min-1制备的乳胶基质受压10次后,粒径增大2.16倍,硝酸铵析出量仅为受压前的2.14倍,粘度增大10%,微观结构保持稳定.动态挤压过程会加速乳胶基质析晶失稳与理化性质的改变,降低乳化炸药性能且不利于进行装填等工序,在生产实践中,需合理控制乳胶基质的制备粒径D≤5μm.
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孙永夺;
龚兵;
任斌;
黄麟;
琚楠松
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摘要:
为研究现场混装乳化炸药高温敏化工艺技术,通过实验分别研究了敏化液浓度、添加量、敏化温度及敏化助剂含量对高温敏化过程的影响,得到了最优的高温敏化工艺参数.针对高温敏化工艺对现场混装技术装备的敏化装置进行了改进,并实验研究了水环润滑剂比例与装药输送压力的关系.根据炸药性能测试及工业化应用试验,相比现场混装中低温敏化技术,高温敏化工艺技术具备显著的优势,极大提高了乳化炸药现场混装技术的安全效益和经济效益.
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崔雪峰;
王肇中
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摘要:
为了改善爆破效果,降低矿山开采成本,提高炸药企业生产安全性,使得现场混装乳化铵油炸药技术进一步得到创新应用.根据现场混装乳化铵油炸药技术构成及应用的具体要求,分析了远程配送现场混装乳化铵油炸药技术在应用过程中应注意的有关事项.研究了现场混装乳化铵油炸药在辽宁地区的应用,工程实践表明:采用远程配送的现场混装乳化铵油炸药技术,不仅解决了乳化基质"一点生产、远程配送、多点使用"的技术难题,而且安全、可靠,又降低成本,取得了显著的经济和社会效益.
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仲峰;
黄显杭
- 《第七届中国矿山数字与智能技术装备大会》
| 2017年
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摘要:
根据多年的现场混装系统实际应用经验,从安全生产、质量控制、智能化水平等方面科学系统分析了国内现场混装系统技术存在的问题,并针对存在的问题,从提高现场混装装备智能化水平出发,提出了应用物联网技术改进现场混装技术的措施和方法.
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李国仲
- 《中国爆破器材行业协会乳化炸药安全技术交流会》
| 2013年
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摘要:
本文介绍了我国现场混装技术的三种实现形式,分析了配方、设备、安全联锁控制系统及现场管理安全性影响,指出乳化炸药现场混装技术是迄今为止最为安全的炸药制药与装药技术,但其安全性同样应得到重视.严格其配方,合理设计设备结构,合理设置有效的自动控制手段,并加强安全教育与安全管理,定能保证乳化炸药现场混装技术的安全,确保其健康快速发展。
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彭文林;
龙宇
- 《中国爆破器材行业协会乳化炸药安全技术交流会》
| 2013年
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摘要:
解析了贵州久联民爆器材发展股份有限公司在现场混装乳化炸药安全生产全过程管理中应用信息化手段的主要做法及达到的管理效果,通过确定安全生产信息化管理的目标,确定安全生产信息化应用的范围,确定安全生产信息化管理的内容,确定安全生产信息化联动的数据接口,确定主要技术路线并进行技术选型。将地面站管理纳人信息化管理范畴,通过混装车进出料的比对,构建许可产能及安全责任的源头管控和信息闭环平衡。围绕混装车加料、运输、生产作业的安全规程,通过系统自动数据比对,建立了违规预警管理机制。企业可实现远程安全监管,主动防范混装车的违规行为。现场的管理模式由被动变为主动。通过对许可产能、许可运输、许可人员及许可设备的电子凭证化,并在生产作业前进行同步信息化授权验证,将安全监管延伸至生产作业现场,实现了用系统的规范性制止人为的随意性,同时实现各管理环节、不同监管内容的协调执行。并对其在企业乳化炸药固定生产线安全生产管理中的扩展应用进行了说明.