缩孔缩松
缩孔缩松的相关文献在1993年到2023年内共计137篇,主要集中在金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术、武器工业
等领域,其中期刊论文88篇、会议论文11篇、专利文献40483篇;相关期刊39种,包括太原科技大学学报、科技风、现代铸铁等;
相关会议9种,包括安徽省铸造学会第十届铸造技术大会、2011重庆市铸造年会、山西省第二十三次铸造会议等;缩孔缩松的相关文献由349位作者贡献,包括张虎、柳百成、孙长波等。
缩孔缩松—发文量
专利文献>
论文:40483篇
占比:99.76%
总计:40582篇
缩孔缩松
-研究学者
- 张虎
- 柳百成
- 孙长波
- 王爱琴
- 谢敬佩
- 郑立静
- 高永
- 侯华
- 周君华
- 尚伟
- 张伟
- 李瑞民
- 杨涤心
- 潘利文
- 王新乐
- 王永涝
- 蔡启舟
- 赵宇宏
- 高世爽
- 任富疆
- 刘瑞祥
- 刘睦坤
- 向东
- 吴和保
- 吴龙
- 孙治国
- 孟庆文
- 宋亮
- 张博
- 张可锋
- 张子珂
- 张龙江
- 朱洪阔
- 李华基
- 李嘉豪
- 李德臣
- 李忠林
- 李波
- 李洪应
- 杜国辉
- 杨小岑
- 杨连奎
- 樊立
- 樊自田
- 欧阳晋
- 牛晓峰
- 王士猛
- 王忠
- 王文焱
- 纪汉成
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杨治林;
李昂;
余瑶;
郭进勇;
李全俊
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摘要:
针对某梯黑炸药熔铸装药工艺过程易出现缩孔缩松缺陷,采用ProCAST数值模拟软件,结合正交试验和灰色关联度分析对某战斗部的水浴顺序凝固装药工艺进行研究,分析了其特有工艺参数(水浴温度、水位上升速度)和冒口温度对药柱凝固时间和缩孔缩松缺陷的影响。结果表明:传统自然冷却工艺发生缩孔缩松缺陷的最大概率为41.5%,而同工艺参数条件下水浴顺序凝固工艺发生缩孔缺陷的最大概率为5.6%;相比水浴温度和冒口温度,水位上升速度是影响药柱凝固时间和缩孔缩松率的主要因素;从降低凝聚时间和缩孔缩松缺陷概率角度出发,最佳的工艺条件是水浴温度20°C,水位上升速度3.5×10^(-2) mm/s,冒口温度95°C,在此工艺条件下药柱的凝固时间为7981 s,发生缩孔缩松缺陷的概率为0.6%。
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岳晓媛;
张会锁;
韩雪莲;
刘红利;
王彦杰;
刘恒著;
刘鹏飞;
曹红松
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摘要:
为提高大长径比战斗部的熔铸装药质量,采用有限元仿真方法建立了三维装药模型,对熔铸装药过程进行数值模拟.通过分析传统铸装和热芯棒工艺铸装的仿真结果,结合缩孔形成原因和传统热芯棒工艺对装药质量的改善机理,设计出一种多层次优化温度控制的热芯棒,并对改良热芯棒工艺铸装过程进行数值模拟,预测热芯棒改良工艺对装药质量的影响.结果表明:传统热芯棒铸装工艺无法改变药柱径向凝固顺序,在药室宽大处仍然会出现缩孔缩松的疵病,而改良热芯棒工艺通过改善药柱凝固顺序,可以预防缩孔缩松出现,达到了预期要求.
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白佳鑫;
高世爽;
刘武成;
白新社
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摘要:
梳理了国内外关于冶金因素对球铁缩孔缩松影响的认知,并列述了一些具有共识的看法和一些具有争议的观点.对球铁碳当量的选择、过冷度的控制,炉料选择等给出了自己的看法,同时阐明了需加强通过提高冶金质量及浇注过程中气体排放等措施来改善球铁的缩孔缩松倾向.
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李世星;
周大庆
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摘要:
针对某型整体式桥壳支座凸台存在缩孔缺陷及铸件部分区域发生变形的问题,对其铸造工艺进行优化.利用Creo软件对整体式桥壳进行三维建模,并利用数值模拟软件对其铸造过程进行模拟.模拟结果反映了铸件缩孔、缩松缺陷的部位,并且根据前期试制结果,对原有工艺方案进行优化.通过模拟结果及样件试制验证,优化方案有效减少了缩孔缺陷及变形超差,提高了产品合格率.
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张昌昌;
孙首群;
郑毛毛;
申玉伦
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摘要:
由于电机端盖复杂的壁厚变化,导致铸件在试生产中产生严重的缩孔、缩松缺陷.针对这一问题,对其进行了工艺分析与改进,介绍了消除该类缺陷的工艺方法:冒口系统的优化并添加发热块、铸件补贴工艺的调整、炉料配比的优化设置、铸型刚度的优化等工艺措施,并利用模拟软件JSCAST对改进工艺进行验证、优化,有效消除了端盖严重的缩孔、缩松缺陷.
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孙长波;
周君华;
尚伟
- 《第六届中国CAE工程分析技术年会》
| 2010年
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摘要:
利用铸造凝固模拟工程软件ProCAST对大型复杂空心叶片铸件铸造过程的温度场、流场及固相分数的分布情况进行了模拟,对大型复杂空心叶片的型壳预热温度进行了优化,采用980°C的高温型壳预热,实现了大型复杂薄壁叶片的顺利充型。根据模拟结果预测的缩孔疏松形成的位置与实际浇注结果十分吻合,经制定改进措施后一次浇注成功,消除了铸件的缩孔缩松。
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