缩水率
缩水率的相关文献在1979年到2022年内共计310篇,主要集中在轻工业、手工业、贸易经济、工业经济
等领域,其中期刊论文182篇、会议论文22篇、专利文献84651篇;相关期刊91种,包括中国纤检、纺织标准与质量、毛纺科技等;
相关会议20种,包括2015年中国牛仔年会、“德凯杯”第二届全国毛纺行业技术改造研讨会、第五届(广东)纺织助剂行业年会等;缩水率的相关文献由489位作者贡献,包括曹平、杨静新、张勤等。
缩水率—发文量
专利文献>
论文:84651篇
占比:99.76%
总计:84855篇
缩水率
-研究学者
- 曹平
- 杨静新
- 张勤
- 王薇
- 姜伟
- 徐建华
- 欧卫国
- 王月华
- 胡伟星
- 葛忠平
- 薛鹏飞
- 吴亮亮
- 吴旭民
- 曾燕
- 朱红耀
- 杨杰
- 王春梅
- 胡青青
- 陈红霞
- 陈美云
- 黄俊
- 黄新华
- 黄玉良
- 仵建国
- 吴建江
- 孟奇峰
- 宣志强
- 沈娅
- 濮杨
- 王疆
- 盛亦斌
- 胡红
- 莫子文
- 董如军
- 陈俊
- 陈贤军
- 陈超
- 黄行舟
- 丁可敬
- 乔建成
- 何桂芬
- 侯凤仙
- 俞昶彪
- 公彦秀
- 冯世亮
- 刘凡巨
- 刘宝礼
- 刘承新
- 刘振波
- 刘瑞强
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李宽绪;
陈金虎
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摘要:
近些年,含氨纶的化纤针织面料得到蓬勃发展。缩水率和弹性是其重要的品质指标,如果织物缩水率和弹性不合格,会影响织物的性能和使用寿命。含氨纶弹力针织面料的缩水率和弹性除了与织物的纤维材料和织造结构有直接关系外,还与氨纶质量分数、染整加工、纤维受热条件、纱线摩擦等有密切关系。实际生产应该从纱线选择、织造工艺和染整工艺等方面进行规范。
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李宽绪
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摘要:
含氨纶的化纤针织物近些年发展迅速,缩水和弹性是其重要的品质特征,如果织物缩水和弹性不合格,会严重影响其使用寿命和性能。分析了含氨纶弹力针织面料的缩水和弹性,除与织物的纤维材料和织造结构有直接关系外,还与氨纶含量、染整加工、纤维受热条件、纱线摩擦等有密切关联。弹力针织物良好的弹性和合理的缩水率是其必须具备的品质,企业生产应该从纱线选择、织造工艺和染整工艺等方面规范。
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刘艳梅;
徐成俊;
聂儒学
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摘要:
弹力机织面料在印染加工过程中面临着如何在保证面料弹性的同时对棉纤维进行前处理的问题.特别是生产棉与不同纤维交织混纺类经纬双弹面料,需要兼顾不同纤维特性,采用最适合的印染加工方法,确保多纤维染色效果和弹性不损伤.
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徐成俊;
方中泉;
余海波;
聂儒学
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摘要:
传统弹力棉锦斜纹织物一般在溢流机缸中生产,布面不光洁,容易产生折皱印及皱印,缸差大,色光不稳定,生产效率不高.随着市场对面料品质及交货期要求的提高,将溢流染锦抛光和长车连续染棉工艺相结合,并筛选染化料,解决了布面毛、折皱印多及缸差大的缺点.同时结合现有设备摸索工艺条件,达到连续化生产的目的,大大提高了生产效率.
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武志云;
杨晓伟;
程彩霞;
乔建成
- 《“德凯杯”第二届全国毛纺行业技术改造研讨会》
| 2014年
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摘要:
为了使高支纱羊绒衫的缩水率能够维持在一个适宜、稳定的范围内,本文从染色后羊绒的力学性能及微观形态入手,测试了色绒纤维断裂强力、断裂伸长率及鳞片翘角的平均高度,对数据进行整理得到,结果表明:随着色绒纤维断裂强力的减小和断裂伸长率的下降,鳞片翘角的平均高度值增大,羊绒衫缩水率增大,即,随着染色过程对羊绒损伤的增大,羊绒衫缩水率增大,得出高支纱羊绒衫缩水率与色绒纤维性能间的关系,同时也为后续改进染色工艺打下了基础.
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胡青青;
陈红霞;
孟红彩
- 《第十六届全国浆纱与浆料应用暨“红旗-祥盛杯”准备织造创新技术研讨会》
| 2016年
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摘要:
涤纶纤维和粘胶纤维均属于化学纤维,为其混纺纱选择恰当的环保浆料配方,不仅能提升浆纱质量,还能有效降低废水中化学耗氧量.涤粘混纺磨毛面料在前处理时烧碱用量应不超过8g/L,以防粘胶纤维受损影响面料质量指标.文中采用阳离子改性剂对面料进行印花前预处理,并在水洗过程加入防沾污剂,以提升面料的染色深度和色牢度.因涤粘混纺磨毛面料中的粘胶纤维尺寸稳定性差,建议面料定型温度为170°C~190°C,以确保涤纶纤维能发挥骨架作用,从而有利于控制面料的尺寸稳定性.对面料预缩时应同时蒸汽给湿,也有利于控制再生纤维素纤维面料的缩水率.
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袁亚平
- 《2015年中国牛仔年会》
| 2015年
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摘要:
高弹牛仔一直以较高的弹性,良好的回弹性深受广大客户的喜爱,但是实际的面料生产和加工服装中存在很多的问题,比如面料洗水缩率大,服装很难控制尺寸,裤缝拼接处,裤腰,拉链等处造成失弹,弹性的回复性差等现象.以这个高弹品种为例:RS16X150D/40D(288F)140X70 4/1锻纹.正常的后整理工艺为:坯布烧毛→5槽退浆→拉斜→橡毯预缩→呢毯烘干→成品.在服装水洗的过程中,由于残余的缩率大,造成成衣水洗后在裤档、拉链、打套结处面料收缩不一致,出现起鼓现象。也由于面料回缩太大,造成前后片接缝处纬纱氨纶的大幅度收缩,形成了接缝处1GM左右失弹。rn 针对以上的问题,关键是在于能够在服装洗前把面料残余的缩率尽可能的放到最小。根据色织布柔软的做法,面料以松弛的状态悬挂在布棍上,以巧米分的速度在蒸箱内,利用1400C蒸汽自然的拍打,达到在松弛的状态下自然的收缩,同时也避免了靛蓝色因染色牢度而造成的反沾色的情况。具体的工艺流程:退浆整理后-清水槽轧水-气流烘箱-烘干-成品。rn 通过气流洗后的面料成本增加了6%,但是缩水率的统一性,同时保持了良好的弹性和回复性,服装加工过程中同样也解决了以上出现的问题。
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孙洁;
吴俊
- 《2015年中国牛仔年会》
| 2015年
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摘要:
当下流行的弹性超过60%的“超弹”面料,最大的挑战在于如何确保超弹面料具备卓越弹性的同时又不增加缩水率和残余伸长率。迄今为止,要做到两全其美还是一个技术上的挑战。一般来说面料的弹性越大,其缩水率和残余伸长率也就相对增大。这正是开发超弹牛仔面料所要达到的一个目标。本文主要介绍了超弹牛仔面料在设计开发及生产过程中的注意点,及解决措施,分析生产中各个环节的关键技术指标,从而优化工艺流程(纺纱-整经、染色、浆纱-织造-后整理-开剪),提高生产效率和产品质量.rn 本文通过超弹面料的合理设计,及各道工序的合理的工艺配置及超弹面料卷边、皱条等问题的解决措施实施,最后超弹面料通过了各项物理指标的测试,尤其是弹性达到了85%以上,弹性方向的缩水率控制在-14%以内,弹性增长也控制在6%以内。
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王薇;
张勤
- 《第五届(广东)纺织助剂行业年会》
| 2013年
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摘要:
针对本公司生产的粘胶/亚麻交织织物缩水率难以控制的问题,采用松式烘干和树脂整理相结合的方法,有效控制织物缩水率.生产结果表明,采用该生产工艺获得的织物缩水率达标,手感滑爽.通过树脂整理与松式整理相结合的方式,对粘胶/亚麻织物进行整理,所得织物手感舒适,回弹性、挺括性佳,尺寸稳定性好,是高档衬衣面料的上佳之选,目前已生产大货10万米,完全符合客户要求。该生产工艺成功地解决了粘胶/亚麻交织织物缩水率难以控制的问题,松式烘干后,拉幅定型过程中同时进行焙烘,将织物内应力相对松弛的状态固定下来,避免了采用焙烘机进行焙烘,经向张力较大的问题。
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冷志明
- 《2018全国针织技术交流会》
| 2018年
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摘要:
为了探究春夏纱线在毛衫中的运用,从纱线种类、纱线在编织过程中及后处理中的注意点等方面进行了探讨,根据春夏纱线的特点,找到合理的染色及控制缩率的工艺方法,有效避免染色不均及成品尺寸变化太大的问题,对春夏纱线的运用具有重要的现实意义.
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冷志明
- 《2018全国针织技术交流会》
| 2018年
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摘要:
为了探究春夏纱线在毛衫中的运用,从纱线种类、纱线在编织过程中及后处理中的注意点等方面进行了探讨,根据春夏纱线的特点,找到合理的染色及控制缩率的工艺方法,有效避免染色不均及成品尺寸变化太大的问题,对春夏纱线的运用具有重要的现实意义.