节流损失
节流损失的相关文献在1991年到2022年内共计114篇,主要集中在能源与动力工程、电工技术、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文81篇、会议论文16篇、专利文献15425篇;相关期刊65种,包括品牌、中国科技投资、重庆通信学院学报等;
相关会议15种,包括2016年中国电机工程学会年会、第八届(2011)中国钢铁年会、清洁高效燃煤发电技术协作网2011年会等;节流损失的相关文献由248位作者贡献,包括宗绪东、严健、于达仁等。
节流损失—发文量
专利文献>
论文:15425篇
占比:99.38%
总计:15522篇
节流损失
-研究学者
- 宗绪东
- 严健
- 于达仁
- 刘金福
- 廖世勇
- 张磊
- M·D·普赖尔
- R·P·本杰
- R·瓦希施特
- W·N·埃博根
- 刘军
- 周长城
- 张军
- 张永强
- 张野
- 施光林
- 曹建文
- 朱晓磊
- 李勇
- 李春晖
- 李柏安
- 王中华
- 王冠杰
- 王学东
- 王瑞刚
- 秦万功
- 童刚
- 茹士军
- 董喜荣
- 董文广
- 蒋晓锋
- 陈久伟
- 陈洁
- 陶丽
- 陶有宏
- 顾彬
- 马军
- 鲁晓莽
- Liu Shun-an
- Shang Tao
- YAO GuiJie
- YUAN Da
- Yao Yong-ming
- 丁卫
- 丁卫华
- 丁立平
- 万忠海
- 万杰
- 乔永成
- 于晓
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吕涵;
葛磊;
张红娟;
权龙;
赵斌
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摘要:
为减少非最高负载执行器控制阀口存在的节流损失,同时减少执行机构的重力势能及动能以节流损失形式耗散,提出通过非驱动腔压力调控原理减小负载差异导致的节流损失,并回收执行机构动势能,实现液压挖掘机系统低压损动力分配与传递;建立系统数字样机进行仿真分析。结果表明:新系统在保证控制性能的基础上,能通过压力调控提高非最高负载执行器非驱动腔压力,进而提高驱动腔压力,减小节流损失并回收能量;新系统还能回收执行机构动势能,在一个挖掘循环内,整机节能比例为13.22%。
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丁卫;
王宜前;
高名乾;
李固;
朱庆轩
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摘要:
现装载机主流工作液压系统主要为开中心定变量液压系统与全变量液压系统。开中心定变量液压系统,仅在整机纯运输工况下,工作在变量模式。一旦工作装置动作即转变为常规的开中心定量液压系统,此时液压系统将存在较大的节流损失。全变量液压系统在两工作装置复合动作时,低负载侧同样存在较大的节流损失。该文提出的闭中位定变量液压系统,整机工作装置单动作工况,工作模式等效于变量液压系统,全程无节流损失。整机工作装置复合动作工况,由于采用双进油口布置,双泵独立向各自控制的工作装置供油。液压系统工作过程中,无全变量液压系统存在的低负载侧的节流损失。
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蒯凤美
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摘要:
凝结水泵是600 MMW火力发电机组重要的6 kV系统厂用辅机.凝泵工频运行时除氧器水位采用水位调整门控制,最大负荷时阀门开度较低;低负荷运行时阀门开度更小,节流损失大,如果将凝结水泵工频改为变频调速控制,运行中需消耗的厂用电量则大大降低.
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付晓明;
张殿朝;
李超
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摘要:
以内蒙古京泰火力发电厂1号机组为例,提出为提高机组自动发电控制系统和一次调频的性能及节能降耗,需对数字式电液控制系统阀门流量特性曲线进行优化和再调整.试验证明优化后机组在单阀/顺序阀切换过程中表现更平稳,负荷扰动更小,主汽温度、主汽压力等参数更为稳定,瓦温、振动、位移等均能够得到一定的改善,机组变负荷和一次调频能力得以增强,其运行经济性和控制稳定性有所提高.
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田玮琪
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摘要:
目前河口采油厂CD联合站担负着CD油田C1、C3注水站供水及注水任务。据2020年统计污水站污水外输泵运行数量多时间长,从而造成污水输送成本较高。本文通过对CD站节流损失原因的分析,认为需动态调整开泵数量及阀门开度减低污水输送的节流损失,通过改进CD站污水外输成本明显降低,成本大幅减少。
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王伟;
陈钢;
常东锋;
兀鹏越;
高林;
寇水超;
王倩
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摘要:
超级电容具有功率密度大、充放电速度快、循环寿命长等特点.为经济有效地提升深度调峰下火电机组一次调频响应能力,本文提出了一种超级电容辅助优化一次调频方案.基于目前电网调频需求以及机组调频能力,分析机组所需要的超级电容功率以及容量.结果 表明:通过合理的电容选择与连接控制,可以实现主蒸汽调节阀的运行开度进一步提高,机组煤耗降低1.0 g/(kW.h)左右,节能收益显著,4.3年可收回成本.本文技术可应用于火电机组一次调频优化及提高机组灵活性等技术改造项目.
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郑楠;
叶学民
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摘要:
为解决工业抽汽与用户需求参数匹配不佳问题,对不同工业供汽方案优缺点进行对比,运用等效焓降原理与资金时间价值动态理论对背压机电机同轴联合驱动技术降低节流损失经济性作了分析.结果 表明,背压机联合驱动技术供汽方案可以有效降低供汽节流损失,每年可降低厂用电1 093万kW·h,在机组启机或深度调峰过程时,运行方式更加灵活高效,具有投资回收期短、节能收益好等优势.
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房德磊;
胡瑞彤;
张峻霞;
李盼;
张遵浩
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摘要:
针对移动机器人单泵源多执行器液压系统效率低下、能量浪费严重等问题,提出一种基于两级压力源的高效率液压系统.以某型液压驱动管道机器人为例,分析不同液压缸负载特性,设计两级压力源液压系统结构与驱动方式,建立高压蓄能器数学模型以及系统效率计算公式,通过数据计算与仿真分析验证两级压力源系统节能效果.结果显示,液压缸活塞运动精度达到3 mm,时间延迟为0.05 s.由于大幅度减小节流损失,两级压力源系统效率比单级压力源系统效率提高了29.3%.两级压力源系统实现执行器供给压力与负载匹配,有效降低能量损失与装机功率,具有良好的应用前景.
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于晓
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摘要:
杏北油田注水系统运行能耗在油田开发生产总能耗中所占比例约为1/3.在实际生产运行过程中,由于多种因素的存在及工况的变化,导致注水系统运行能耗控制难度不断增大.对注水系统运行情况进行分析,部分区域注水泵扬程与管网压力需求不匹配,局部注水出站总阀组截流损失达到2.6 MPa,区域间注水井网水量负荷不均衡造成压力差异达0.7 MPa,这些因素导致了系统运行能耗的升高.针对这些问题,从系统上与节点上进行分析对比,研究制定了注水泵减级降压、注水泵启运组合优化、高压阀组流程简化降损、注水井网负荷优化调整等措施,有效控制了注水系统运行能耗,泵水单耗下降0.13~0.24 kWh/m3,实现注水系统的提效,为今后注水系统运行能耗控制提供借鉴.
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YUAN Da;
袁达;
YAO GuiJie;
姚桂杰
- 《2016年中国电机工程学会年会》
| 2016年
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摘要:
东方汽轮机有限公司(以下简称东汽)制造的600MW超临界汽轮机在国内一直采用复合阀运行方式,在机组高负荷运行时,汽轮机产生较大的节流损失,热效率较低.本文针对四川中电福溪电力开发有限公司(以下简称福溪电厂)对东汽600MW超临界汽轮机阀位运行方式的优化改造,分析汽轮机复合阀与顺序阀切换过程中的相关问题,优化汽轮机阀位切换方式,使运行人员能够熟练掌握阀位切换原理和操作方法,满足机组安全经济运行的需要.rn 高压调阀流量特性与阀门开度曲线及阀门开启重叠度整定不合理,导致顺序阀切复合阀过程中机组负荷波动大,是顺序阀切复合阀不易成功的根本原因,必须对#2机高压调阀进行阀位和行程校验,做调阀开度重叠度试验,使其满足阀位切换时蒸汽流量要求。rn 在切阀逻辑中增加负荷闭锁回路,汽机功率控制模式下,当DEH负荷设定与实际负荷偏差大于8MW时,自动进入“保持”模式,暂停切换,待机组负荷调整到偏差小于6MW时,自动继续切换,可以保证切阀过程中汽机功率控制回路不切,机组负荷维持稳定,但是此种方式切换时间长,需要运行人员加强监视,细心调整,避免机组发生异常。
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Yao Yong-ming;
姚永明;
Liu Shun-an;
刘顺安;
Shang Tao;
尚涛
- 《第九届全国流体传动与控制学术会议》
| 2016年
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摘要:
针对装载机的节能问题,本文从其能耗的主要部分-液压系统入手,在二次调节静液传动理论的基础上进行节能研究.本文主体研究方法是在液压恒压网络中选用高效的液压变压器重构装载机的液压系统,其特点是比现行液压系统省去大部分的液压阀,降低了液压油流动过程中的节流损失.在AMESim软件中建立液压变压器模型、新液压系统模型与现行液压系统模型,模拟装载机铲斗翻转物料、动臂举升物料与铲斗空载下降等典型工况.对比两种液压系统中液压变压器B口的流量、压力仿真结果的曲线,表明本文提出的新液压系统不仅可在铲斗空载下降时回收部分势能,而且降低了功率消耗约27%,节能效果明显.
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李剑如
- 《第十七届“皖、鄂、苏、冀“四省汽轮机专业技术研讨会(江苏分册)》
| 2015年
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摘要:
南热600MW机组是目前国内首台600MW超临界燃煤双抽供热机组,调试期间曾出现诸如#2机组中压供热150t/h时,中压供热管路沿线压损高达1.2MPa,导致汽轮机左侧中调门开度为50%,再热压力须憋压达4.3MPa,中调门节流损失大大增加,同时电负荷下线限制在450MW,这既影响机组安全运行,又严重导致机组经济性下降.为改善情况,对中压网系统实施了技术改造.
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