预充电
预充电的相关文献在1988年到2023年内共计1486篇,主要集中在电工技术、无线电电子学、电信技术、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文97篇、会议论文2篇、专利文献183716篇;相关期刊79种,包括电池、电池工业、电工技术学报等;
相关会议2种,包括中国电源学会第二十一届学术年会、中国自动化学会全国第九届自动化新技术学术交流会等;预充电的相关文献由3145位作者贡献,包括杨建宁、马永健、梁芳陽等。
预充电—发文量
专利文献>
论文:183716篇
占比:99.95%
总计:183815篇
预充电
-研究学者
- 杨建宁
- 马永健
- 梁芳陽
- 蔡里昂
- 赵毅强
- G·R·莫汉·拉奥
- 不公告发明人
- 王超
- J·B·哈尔伯特
- K·S·贝恩斯
- 俞斌
- 刘辉兵
- 哈斯迪·R·哈希姆
- 徐涛涛
- 拜福君
- 李丹
- 李子欣
- 李耀华
- 杨维琴
- 林永丰
- 程军
- 董颖达
- 金辛海
- 闵晨
- 阳彩
- 陈鹏
- 但志敏
- 冯颖盈
- 刘凯
- 刘崇会
- 刘柳胜
- 姚顺
- 张军
- 张君鸿
- 张学锋
- 张波
- 张航
- 李浩
- 王广柱
- 郝义国
- 郭齐杰
- 韦斯利·爱德华·布尔科曼
- I·阿尔索夫斯基
- V·L·莱恩斯
- 丁冲
- 上田史朗
- 东英达
- 于艳艳
- 仉增维
- 余红霞
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王鹏;
陈奉国
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摘要:
针对传统变频器预充电电路需要光耦隔离和额外电路参与,以及软件算法复杂、调试不便等弊端,设计出了一种具有恒流自适应功能的预充电电路。该电路采用类似Buck电路的结构,自适应维持闭环稳定,为晶闸管触发提供相对稳定的供电,可以实现每相晶闸管交错开通而不再依赖软件参与,同时不需要光耦隔离,也不必关注开关电源优先工作的时序问题。PSIM仿真与实物平台测试结果吻合。测试波形表明,该电路方案切实可行,调试方便,具有一定的参考价值。
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张倩;
立梓辰;
赵博文;
张延迟
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摘要:
为解决多端直流输电系统(multi-terminal direct current,MTDC)存在能量冲击,影响系统的正常启动的问题,提出一种智能协调启动控制策略。变电站采用模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC),在MMC的预充电的过程中存在预充电“先发优势”的问题,为此搭建了五端MMC-MTDC系统的预充电与协调启动模型,针对几种典型的MMC-MTDC系统故障进行分析,提出智能故障恢复快速启动控制策略,仿真验证结果表明:所提出的控制策略能够有效降低启动时的暂态能量冲击,现场测试结果与预期结果一致。
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李科峰;
高山;
刘计龙;
肖飞;
麦志勤
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摘要:
有源中点钳位五电平(ANPC-5L)拓扑是一种适用于中高压变频驱动的新型拓扑结构。现有ANPC-5L逆变器悬浮电容预充电方法具有简单可靠、不需要外部充电电路等优势,但也存在开关管电压应力过大、强制互补的开关管直通等不足。针对此问题,该文提出一种悬浮电容预充电控制策略,通过在交流侧布置预充电电阻,即可实现直流侧支撑电容和桥臂内悬浮电容同时预充电,预充电过程中既可以确保支撑电容中点电位为母线电压的一半,也可以确保各桥臂悬浮电容电压为母线电压的四分之一。该文分析预充电过程的等效电路,推导预充电过程中电容电压的时域解析表达式,得出预充电电路参数设计的理论依据。通过电路仿真,对所提预充电控制策略进行了验证,同时在一台功率等级为100kW的ANPC-5L逆变器样机上对所提控制策略进行了实验验证。
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周源
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摘要:
磁浮列车特别是无人驾驶磁浮列车,在车辆激活后,正式悬浮运行前,为保证各子系统完成启动达到工作状态,需要预留一定等待时间用于各子系统的准备及状态确认.某型磁浮列车悬浮系统在该阶段的主要耗时任务为完成悬浮控制器主电路支撑电容的充电,以及在列车起浮指令控制下按照预设规则实现各悬浮点位由落浮状态变为稳态悬浮.本文主要对悬浮系统上述预充电及起浮过程进行分析研究.
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刘金配;
黄祖朋;
邓海文;
罗儒
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摘要:
文章以某纯电动汽车为例,介绍预充电过程对缓解高压系统冲击、提高整车安全性的必要.详细阐述在预充高压电路设计、预充电控制策略、电压采集电路设计,同时进行实车验证预充电设计的可行性,并针对可能出现的预充电失效模式进行分析.
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任相;
王耀琦;
王小鹏
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摘要:
常规的大功率有源功率因数修正(Active power factor correction,APFC)升压变换中对输出电容需要进行预充电来避免过流现象,因此主电路和控制电路的电源开关需按固定顺序分别闭合和断开,在闭合主电路开关后需要等待预充电,最后才闭合控制电路电源开关,一旦操作过程中出现误操作,输出电容就会产生过流现象.本文采用buck电路作为前级缓冲电路,无需对输出电容进行预充电就可以直接对电路供电,从而避免电容与充电误操作带来的启动阶段电路过流引起的安全隐患.对带buck缓冲的直流升压变换器模型进行理论分析和仿真实验可知,带buck缓冲的直流升压变换器在不对输出电容预充电的情况下,可以使设备启动时主电路电流峰值不超出安全范围,从而确保直流升压变换器安全稳定的工作.
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杜刚强;
蒋广杰;
赵双双;
刘富永
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摘要:
对级联多电平变流器功率模块在电阻预充电时预充电待机电压不均衡,很快发散到危险值的现象进行分析.通过对系统电压、电容器电压、均压电阻值、功率单元控制板件功耗进行深入的理论分析,提出了一种预充均衡控制方法,在各种工况下都具有良好的控制效果.理论分析、仿真及实验验证了所提控制方法的可行性.
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王自满;
张策;
付宝鑫;
姜一达;
孙传杰
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摘要:
中压大功率变频调速系统广泛应用在工业现场,三电平变频器作为高性能中压变频器是大型冶金轧机主传动驱动设备的首选方案.三电平变频器的直流母线电容位于整流和逆变电路的中间,其充电环节极其重要,直接影响变频器的安全运行.通过分析变频器常用的预充电电路,针对大功率三电平变频器,研究采用了一种结构简单、实用性强的预充电电路,分析该电路的工作原理,设计预充电控制逻辑,并经现场试验验证了预充电电路结构和控制方案的可行性.
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方略;
王春雷;
杨亚;
范春辉;
芮岳峰
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摘要:
四足机器人通过电机驱动控制实现自由行走.由于每路电机驱动前端均有较大的电容,直接上电会产生超大瞬时电流,对电源和电机驱动造成损害.基于此,对四足机器人的电控预充电电路进行了研究,设计了一种新型的预充电电路.通过电阻、电容和电压比较器实现时间延迟,完成了基于四足机器人电控预充电系统的设计.在MATLAB和Multisim中对预充电电路特性进行了仿真分析.仿真结果表明,所设计的电路能够在0.6 s内实现预充电功能,避免了超大瞬时电流对电源和电机驱动造成的损害.最后在STM32CubeIDE中编写代码程序,并进行了软件和硬件的联合调试.试验结果表明,所设计的基于四足机器人的电控预充电系统能满足功能要求.
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HE Zhen;
何震;
LIN Lei;
林磊;
LIN Yizhe;
林艺哲
- 《中国电源学会第二十一届学术年会》
| 2015年
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摘要:
模块化多电平换流器(MMC)的预充电通常可分为两个阶段:不控整流以及boost升压.三相MMC的boost升压控制技术已经较为成熟.然而与三相MMC不同的是,单相MMC的直流侧具有独立电容.因此,单相MMC的boost升压阶段必须同时考虑子模块电容和直流侧电容,这是单相MMC预充电的难点所在.本文提出了一种基于单相半桥子模块(HBSM)的预充电策略.该策略的第一阶段仍为不控整流,第二阶段通过上下桥臂的能量之和与能量之差的控制来实现子模块电容的boost升压.之后,直流侧电容电压被交流侧持续馈入的能量充到额定值.该控制方案使整个启动过程快速、平滑、稳定,对单相MMC做整流运行具有重大价值.最后,本文所提方案的有效性及正确性在一台单相8个子模块的实验样机上得到了验证.
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