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增产改造

增产改造的相关文献在1989年到2022年内共计120篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、矿业工程 等领域,其中期刊论文85篇、会议论文8篇、专利文献15149篇;相关期刊59种,包括深冷技术、煤炭学报、中国石油和化工标准与质量等; 相关会议8种,包括第二届中国石油勘探开发青年学术交流会、中国力学学会2009学术大会、2006年度新疆油田石油工程技术座谈会等;增产改造的相关文献由359位作者贡献,包括康毅力、黄中伟、罗平亚等。

增产改造—发文量

期刊论文>

论文:85 占比:0.56%

会议论文>

论文:8 占比:0.05%

专利文献>

论文:15149 占比:99.39%

总计:15242篇

增产改造—发文趋势图

增产改造

-研究学者

  • 康毅力
  • 黄中伟
  • 罗平亚
  • 何晓飞
  • 刘同吉
  • 刘平礼
  • 周丹
  • 夏克斌
  • 夏雪平
  • 张建军
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 蔡萌; 唐鹏飞; 魏旭; 刘宇; 张浩; 张宝岩; 耿丹丹
    • 摘要: 为提高古龙页岩油增产改造效果,通过开展古龙页岩岩石力学参数测试实验,明确岩石力学参数对古龙页岩裂缝扩展的影响,优化页岩油储层射孔方式、簇间距、支撑剂粒径组合及类型、压裂施工控制工艺,改进古龙页岩油复合体积压裂技术。结果表明:古龙页岩岩石垂直页理方向上平均弹性模量为6.46 GPa,小于平行页理方向的平均弹性模量;页岩岩石表现脆性特征,抗拉强度及断裂韧性实验验证了页岩沿页理方向形成的裂缝更易扩展延伸;单段7簇35孔射孔方式能够保证人工裂缝的密集程度、增加裂缝网络长度,提高页岩储层体积改造效果;簇间距为7 m时,裂缝缝高有一定提升,容易形成复杂缝网;以70/140目、40/70目与30/50目粒径按照6∶3∶1的比例组合的支撑剂能有效支撑裂缝网络,为油气渗流建立通道。研究成果对实现古龙页岩油效益勘探与开发具有重要意义。
    • 杜佳; 朱光辉; 李勇; 吴鹏; 高计县; 祝彦贺
    • 摘要: 临兴—神府气田位于鄂尔多斯盆地东北缘,相较于盆内苏里格、大牛地等气田,具有地貌及构造条件复杂,地震影响因素多;低阻气层发育,气层识别难度大;气藏类型多样,开发方式有差异;岩矿组成复杂,不利于增产改造等技术难题。为破解上述技术瓶颈,建立一套适用于鄂尔多斯盆缘致密砂岩气(以下简称致密气)的勘探开发配套技术,结合地质—工程一体化认识,系统开展了盆缘致密气地质主控因素解剖和主体开发技术对策研究。研究结果表明:①基于宏观构造明确了成藏差异性,其中低幅构造区气层厚度大、含气饱和度高,是勘探最有利区;②明确了“构造控区、微相控储、物性控藏、裂缝控渗”四要素主控的致密气差异富集规律,指导了甜点区优选及井位部署;③针对黄土塬地貌,采用“两宽一高”地震采集方法,探索浅部薄气层、含水气层及煤下储层反演方法,提高了有效气层识别率;④基于核磁和测井分层段识别岩相、孔隙类型影响的岩电参数,指导了低阻气层有效判识;⑤形成的勘探开发配套技术,应用并验证了地球物理、气层识别和储层改造等技术的适用性,助力致密气立体高效开发。结论认为,该研究成果和形成的技术序列有效支撑了临兴—神府气田的增储上产,为鄂尔多斯盆地盆缘和其他类似地区致密气勘探开发提供了参考和借鉴。
    • 黄中伟; 李志军; 李根生; 杨睿月; 梅永贵; 牛继磊; 李宗源; 吴春升; 温海涛; 丛日超
    • 摘要: 我国煤层气资源储量丰富,但是单井产量低、增产难度大、稳产期短是煤层气高效开发的瓶颈难题。此外,煤层气井在排采过程中普遍存在着由于出砂、出煤粉导致关停井的现象,严重制约了煤层气的开发效果。为了实现定点、定向、体积造缝,研发了水力喷射定向多段多簇压裂配套防砂工艺。该方法通过采用“反重力法”在水平井段实现喷砂射孔喷嘴的精准定向,集喷砂射孔、水力封隔、体积压裂为一体,提高产量的同时有效防砂。以山西沁水盆地郑庄区块3号煤层为改造对象,开展了2口L型水平井分段压裂工程试验,以“4点钟—8点钟”方向定向喷射造缝,取得了良好的增产和防砂双重效果。结果表明:①2口L型套管水平井均压裂10段,其中1口井含1段2簇、簇间距10 m,单段平均砂量50 m^(3)、液量800 m^(3),施工顺利,未出现压裂液大量滤失、窜层和砂堵的问题;②改造后2口井稳定日产气量分别为10100,16000 m^(3)/d,日产气量达到10000 m^(3)/d的提产时间为1个月,具有提产速度快、达产时间短、稳产气量高的特点,日产气量是同区块直井单井日均产气量的5~9倍,是水平井单井日均产气量的1.4~2.3倍;③现场取水样表明水质较清,2口井均未出砂,排采设备运行平稳。除了原生结构煤储层改造外,该技术还可推广应用于构造煤顶底板定向压裂、多层/薄互层定点定向穿层改造等,为煤层气水平井的高效开发提供了新的技术支撑和增产方向。
    • 摘要: 刘合,1961年3月出生于黑龙江省哈尔滨市,是我国采油工程领域的领军人物之一。他创建了采油工程技术与管理“持续融合”工程管理模式,攻克了精细分层注水、油气储层增产改造等一系列采油工程关键技术,解决了尾矿资源最大化利用和低品位储量规模效益开发的重大难题。
    • 郝利炜; 姜树丰; 时耀辉
    • 摘要: 水泥企业生产中,热平衡计算对设备选型的确定至关重要。同时,生产中,也可以根据实际运行参数进行热平衡计算,反向分析问题的症结所在,有针对性地确定并解决相关问题。本文以山西某水泥厂煤粉制备系统的实际问.题为案例,通过系统热平衡计算,确定了系统问题节点及调整措施,达到了增产降耗的目的。
    • 信凯; 季长江; 魏若飞
    • 摘要: 晋城矿区郑庄区块常规直井煤层气产量低,开发效果差.为有效改善该区块煤层气的开发现状,提高煤层气井产量,采用理论分析与现场试验相结合的方法,在充分利用老井压裂影响范围的基础上,提出了L型水平井串联压裂增透改造技术,并形成了集井位布设、射孔压裂段优选、连续油管分段压裂改造于一体的L型水平井高效开发方法与技术.经现场试验,L型水平井串联压裂增透改造技术取得了良好的增产改造效果,L型水平井产气量是本区块常规直井平均产量的近30倍.研究结果为晋城矿区深部区块的煤层气高效开发与老井改造提供了依据和指导.
    • 孙金声; 许成元; 康毅力; 张洁
    • 摘要: 致密/页岩油气藏赋存地质条件独特,通常采用水平井加分段压裂技术进行开发,但油气井初期产量差异大且递减快,而钻井完井及增产改造中的储层损害是重要原因.如何降低致密/页岩油气藏勘探开发各环节的储层损害,提高单井产量与稳产周期,实现经济高效开发,是目前亟待解决的重大科学问题.为此,在分析致密/页岩油气储层损害特点的基础上,总结了钻井完井、增产改造与开发生产过程中致密/页岩油气储层损害的主要机理,介绍了物理颗粒暂堵、化学成膜暂堵、欠平衡钻井完井和界面修饰等储层保护技术的基本原理及研究进展,以典型案例阐述了储层保护技术对及时发现、准确评价和高效开发致密/页岩油气资源的重要作用,并指出储层损害预测与诊断系统、储层多尺度损害评价方法、智能型储层保护材料、液相圈闭损害防治措施和储层保护–漏失控制–增渗改造一体化技术是致密/页岩油气储层保护的重要发展方向.
    • 乔晋; 李瑞; 王森; 刘彦锋; 高超
    • 摘要: 煤层气径向水力钻孔是国内近几年发展起来的用于煤层气增产的工艺技术.为了研究径向水力钻孔技术在煤层气井增产的应用效果,分析了该技术的原理与施工工艺,并对西山地区古交矿区两口煤层气井开展了径向水力钻孔施工试验.结果表明,径向水力钻井技术可增加煤层的导通能力,试验井产量获得了明显提升,但效果还不够理想.基于此,分别从地质与工程角度分析了增产效果不理想的原因.径向钻孔技术在煤层气排采增产改造及水力压裂工艺优化方面具有一定应用前景,但还需要加大该技术的理论基础研究,优化施工工艺.
    • 邹立萍
    • 摘要: 石油作为一种不可再生资源,被誉为工业的血液.随着经济的高速发展,我国对石油的开采开发提出更高的要求,特低渗透油田的开采增收,也成为近年来我国各大油田亟需解决的问题.面对中、低、特低渗透油田,我国各大油田也不断创新开采技术,各种压裂新技术也层出不穷,压裂技术不仅提高了油田采油速度,更有助于提高油田整体的效益.本文将从油田压裂技术应用现状出发,进一步分析油田压裂增产改造技术及发展趋势.
    • 曹运兴; 石玢; 周丹; 吴海明; 刘同吉; 田林; 曹永恒; 贾猛
    • 摘要: 我国煤层气储层地质条件复杂,低产煤层气井普遍存在.低产井增产改造是中国煤层气行业迫切需要破解的重大理论和瓶颈技术难题.本文所研究的低产井是指投产后经过一个时期排采生产,储层水和煤层气已经大量产出,气产量较低的生产井.这类低产井的一个重要储层属性是双低压特征,即低水压和低气压.针对这类双低压低产井,研究开发了高压氮气闷井储层保护型增产改造技术,并在潞安矿区余吾井田进行了工程试验,获得了预期增产效果.余吾井田山西组3号煤层区域上为低压低渗储层,煤层气井的产量普遍偏低.两口试验井LA-011和LA-016于2008年投产,经过4 a的排采生产,平均日产量只有31 m3/d和20 m3/d;两井各进行过一次水力压裂二次改造,增产效果仍不明显.两口井试验前的储层压力梯度只有1.0 kPa/m左右,具有典型的低压低产特征.高压氮气闷井增产改造试验于2012年10月进行,分别泵注高压氮气34 800 m3和44960 m3,泵注结束后关井闷压92 h和112 h,在井口压力降低到1.0 MPa以下时开并排采.在高压氮气闷井期间,实时监测了试验井周边邻井的套压变化,分析高压氮气在煤层中的运移方向,试验结束后进行了1~3a的排采生产.结果 表明:①在高压氮气泵注阶段,位于不同方向邻井的套压不同程度升高,这一方面表明高压氮气具有区域性面状穿透扩展和造缝现象,并清晰指示了高压氮气在煤层中的造缝穿透运移方向,而且高压氮气新生裂缝扩展方向不再受控于原始的区域地应力场方向,主要与排采后均化的局部地应力场有关.②试验前后同一时间段的产量对比表明,氮气闷井改造具有“单井改造,多井增产”的区域性增产效果:即2井(LA-011和LA-016)改造,受到影响的5口井(LA-011,LA-016,LA-013,LA-014和LA-015)同时增产.③增产效果显著,两口试验井日产气增加1.2 ~8.9倍,3口邻井日产气增加1.4~3.7倍.高压氮气闷井技术是低压低产井改造增产的有效技术,对煤层气低压低产井增产改造具有推广应用价值.
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