排烟热损失
排烟热损失的相关文献在1988年到2022年内共计163篇,主要集中在能源与动力工程、电工技术、建筑科学
等领域,其中期刊论文147篇、会议论文13篇、专利文献238567篇;相关期刊100种,包括科学与财富、科技致富向导、冶金动力等;
相关会议13种,包括全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十八届年会 、第七届全国电站锅炉专业技术交流年会、中国农业工程学会2011年学术年会等;排烟热损失的相关文献由323位作者贡献,包括叶向荣、张振顶、张文胜等。
排烟热损失—发文量
专利文献>
论文:238567篇
占比:99.93%
总计:238727篇
排烟热损失
-研究学者
- 叶向荣
- 张振顶
- 张文胜
- 张树林
- 惠世恩
- 李茂东
- 黎华
- 万晓晨
- 任毅
- 何红玉
- 侯俊凤
- 冷欣超
- 吴从容
- 吴庆奇
- 周志成
- 周毅
- 姜磊
- 屈卫东
- 崔世君
- 常雅坤
- 张建中
- 张生凯
- 张阳
- 彭关平
- 彭志刚
- 朱蕾
- 李中仕
- 李季
- 李志国
- 李明
- 李达
- 杨可耕
- 杨建华
- 杨靖辉
- 林日亿
- 汤楚宙
- 焦健
- 王培红
- 王立三
- 田良巨
- 石贤捷
- 罗启滨
- 聂广华
- 苏志刚
- 蒙剑琼
- 赵凤香
- 郝勇生
- 钟俊伟
- 陈海平
- 韦思超
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王天龙;
贾永会;
汪潮洋;
李欣;
张勇胜
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摘要:
为解决电厂锅炉在燃用准东煤过程中受热面结焦问题,提出在受热面易结焦部位喷涂纳米陶瓷涂层的方案。基于图像分析方法,对煤灰熔滴与试样钢片的接触角与喷涂前后煤灰熔渣试样的元素成分进行测定,分析了纳米陶瓷涂层对试样钢片表面结焦的影响机理,并在某660 MW燃煤发电机组3号锅炉上进行喷涂工程应用,重点对喷涂前后炉膛结焦、锅炉效率、炉膛温度、吹灰器投运、NO_(x)排放等进行了对比分析。结果表明:纳米陶瓷材料涂层对煤灰熔滴的黏附能力存在削弱作用,且能够有效防护钢基体表面,具备良好的防结焦性能;喷涂纳米陶瓷涂层后,锅炉各项性能指标明显提升,水冷壁管壁温度最高由670°C降低为526°C,炉膛温度降低30~60°C,炉膛排烟温度降低9.5°C,锅炉效率提升约0.63%;吹灰器投运时长下降58.2%,NO_(x)排放量降低13.7%。纳米陶瓷涂层能够较好地解决炉膛受热面结焦问题,可为燃用准东煤锅炉结焦防治工程提供依据。
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余锡攀;
梁松华;
冯斌;
姚敏刚;
李伟翔;
崔利
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摘要:
某聚酯工业园区各聚酯装置错落分布,导致各个供热车间分布也较分散。由于采用链式煤炉给热,热量利用率低且烟气排放的氮氧化物和二氧化硫浓度较高。另一方面,由于排烟温度高,热损失较大,严重降低了燃煤热效率。园区通过淘汰单独的供热车间,成立集中供热车间,设计安装大蒸发量的循环流化床锅炉产出高压水蒸气,再以高压水蒸汽作为媒介,通过蒸气换热器加热有机热载体为各个聚酯车间集中式供热,大幅提高了燃煤利用率。
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王飞扬;
朱冬生;
刘世杰;
莫逊
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摘要:
高温空气燃烧技术中所使用的传统蓄热室存在排烟温度高、阻力大等问题.三维变空间高效换热器是一种高效的换热设备,由于工作温度的局限性,不能直接应用于高温空气燃烧技术的节能降耗.针对这些问题提出一种新型组合式3D高效预热系统,解决传统蓄热室存在排烟温度高、阻力大等问题,克服三维变空间高效换热器应用的局限性,实现高温空气燃烧技术进一步的节能降耗.首先,对3D高效预热系统特点进行介绍,分析二者联合应用于高温空气燃烧技术的可行性.其次,应用3D高效预热系统对某公司一台熔铝炉进行技术改造,并进行实际运行测试和考核分析.结果表明,3D高效预热系统可有效降低系统阻力和排烟温度,减少引风机功耗25%,降低成铝天然气消耗10 Nm3/t,节约天然气成本可达58.5万元/年,经济效益显著.
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郭天然;
张亚凯
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摘要:
本文介绍了一台WNS0.7-0.7/95/70-Y(Q)燃气热水锅炉热效率简单测试的测试方案,通过对其测试结果进行计算和分析,发现该锅炉排烟温度较高,达到了275°C;且排烟处氧含量达到了17.33%,并结合其内检报告和内部结构分析发现该锅炉出现了烟气"短路"现象,从而停炉检查,及时排除了该锅炉的安全隐患.因此,锅炉运行工况热效率简单测试方法不仅可以用来作为节能评估的一项依据,还可以通过其测试结果判断该锅炉的运行状况和可能出现的安全隐患.
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周黎明;
向同琼;
杨棚;
武金宇;
邹益平
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摘要:
在电站锅炉各项热损失中,排烟损失中汽化潜热占50%以上,这部分汽化潜热的利用率对高压下烟气凝结换热特性的研究有重要意义.在自制试验台上进行了富氧条件下高压含湿烟气凝结换热的试验研究,分析了不同压力条件下烟气凝结传热系数的变化特性,以及不同空气和水蒸气的混合体积比条件下,烟气雷诺数Re和过热度ΔT对其凝结换热特性的影响.结果 表明:烟气凝结传热系数随着压力的增大逐渐减小;在压力高于1.5 MPa时,相同Re条件下混合气的传热系数随压力的变化已不明显;ΔT大小对凝结效果的优劣影响较大,较小的过热度会增加换热效果,在ΔT达到25°C时,3种条件下混合气的传热系数逐渐趋向于一特定值.
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郭瑞倩
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摘要:
北方冬季采暖大多燃用煤,而煤炭是不可再生能源.工业锅炉排烟热损失较大,高温烟气中蕴含的热量未经回收利用直接排入大气,属于能源的浪费.当锅炉排烟温度降低10°C~15°C时,锅炉效率提高1%,因此降低排烟温度对提高锅炉效率及减少能源浪费具有实际意义.以沈阳某供暖公司工业锅炉受热面改造项目中的热水锅炉为研究对象,通过对尾部受热面的重新设计及热力计算,达到降低排烟热损失、提高锅炉效率、减少能源浪费的目的.
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王春昌;
王辰昱;
张宇博;
郭俊文
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摘要:
针对锅炉烟温特性和运行氧量特性2个典型固有特性与现有风烟系统存在的问题,从改善锅炉的固有特性出发,提出了全新的锅炉烟气双循环系统,重点介绍了锅炉烟气双循环系统中的内循环烟气在锅炉不同负荷下引入炉内的位置、主要目的 及其对改善锅炉固有特性、解决锅炉常见问题的作用.结果 表明:锅炉的固有特性及常见问题在现代常规风烟系统下很难得到改善,锅炉烟气双循环系统能够有效改善现代锅炉的固有特性,解决锅炉各种负荷下常见的主要问题,且其经济性、环保性优于现有风烟系统,具备直接进行工程应用的条件.
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叶向荣
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摘要:
通过对广州地区燃气工业锅炉的氮氧化物排放浓度监测数据和能效测试数据的汇总,结合低氮燃烧技术原理,分析氮氧化物排放浓度和排烟热损失的相关性,可为使用、安装、改造单位选择合适的低氮改造方案提供参考.
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梁炜
- 《全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十八届年会》
| 2014年
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摘要:
国电宝鸡发电有限责任公司(以下简称国电宝鸡)#5机组为660MW燃煤发电机组,其锅炉为上海锅炉厂生产的SG-2066/25.4-M977型超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉、单炉膛、一次中间再热,平衡通风、四角切圆燃烧、固态排渣、露天布置、全钢架全悬吊结构的燃煤锅炉.#5机组自2011年投产以来,存在个别参数超标,影响经济性和炉底渣量大等问题,特别是天气变暖后随着环境温度的逐渐升高,锅炉排烟温度最高达162°C,远远超过设计值131°C(校核),严重影响锅炉运行的经济性和安全性.针对国电宝鸡#5锅炉排烟热损失偏大原因进行分析,并对锅炉燃烧和制粉系统进行了优化调整试验,经过综合治理使#5锅炉排烟温度下降15°C左右,锅炉排烟热损失大大减少.
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刘贵宾;
石贤捷
- 《第七届全国电站锅炉专业技术交流年会》
| 2012年
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摘要:
排烟热损失是发电厂锅炉各项热损失中最大的一项,约为5%-8%,排烟温度升高使锅炉效率降低,煤耗增加,经济效益下降,同时对炉后电除尘的安全运行也构成威胁.本文分别从煤质影响、空预器堵灰、锅炉本体及制粉系统漏风和运行调整等方面详细分析了导致锅炉排烟温度高的原因,重点阐述了从技术改造、运行方式调整和管理等角度降低排烟温度方法,取得了良好效果,排烟温度下降约13°C,给国内电站锅炉运行降低排烟温度提供借鉴.
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周毅;
汤楚宙;
吴明亮;
李明
- 《中国农业工程学会2011年学术年会》
| 2011年
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摘要:
为研究二次进风对柴煤炉的经济性和环保特性的影响,对CNCM- 2.5Y 型多功能加热炉进行了工业热态试验,测试了在室内风速下二次风率变化的排烟热损失,烟气中CO,CO2, NOX,SO2, O2 的排放。结果表明在室内风速下二次进风对加热炉燃烧效率和烟气中有害气体排放有影响,二次风率为0.1~0.2 时,加热炉的排烟热损失较小,CO,C O2,NOX,SO2 排放浓度较低,得出室内风速下最佳二次风率为0.2,其排烟热损失为8.5%,CO 为1055mg/m3,NOx 为52PPm ,SO2 为96mg/m3,CO2 为8.2%。
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张秋婷;
徐开义;
马其良
- 《全国第六届工业炉学术交流会》
| 2007年
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摘要:
本文对一台已运行的每天可燃用400t生活垃圾的额定蒸发量为65t/h的循环流化床锅炉的烟气冷凝特性进行了分析。生活垃圾是一种低热值的非洁净燃料,采用焚烧方式可以变废为宝,利用其热值生产蒸汽供热或发电,但由于垃圾中含水量较多,使燃烧后的烟气中含有较高比例的水蒸汽。因而在相同排烟温度下,其排烟热损失较传统锅炉要大得多。为了降低排烟热损失,可以在锅炉的尾部烟道内增设冷凝换热装置,在回收烟气湿热的同时,回收烟气中水蒸气的湿热及水分,但需解决冷凝换热装置的运行流阻及防腐等问题。本文对此方案中烟气的冷凝特性及节能、节水潜力进行了探讨。
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- 中节能(保定)环保能源有限公司
- 公开公告日期:2022-12-23
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摘要:
本发明涉及一种减小锅炉排烟热损失的方法,包括:步骤一、锅炉运转时需要燃烧燃料,而燃烧燃料会释放废气,需要减小锅炉排烟热损失,对其进行利用,增加锅炉的使用效率。本发明设计新颖,当热量过高时,水银发生膨胀,并推动存液管内的推动板上移,移动的推动板移动固定在其上的推动杆上移,移动的推动杆推动滑动块移动,滑动块移动到一定位置时会抵住上方的按钮,通过两个活塞筒将乙炔和空气混合后推入防护筒内,因为过炉内温度较高,所以混合气体发生爆炸,产生一定的冲击波将受热面积处的积灰清除,通过温度的变化情况及时清除受热处的积灰,并对空气和乙炔进行精准配比,使爆炸的冲击波保持稳定,从而减小锅炉排烟热损失,提高锅炉效率。
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