无轴承异步电机
无轴承异步电机的相关文献在2001年到2022年内共计178篇,主要集中在电工技术、自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文66篇、会议论文9篇、专利文献706801篇;相关期刊31种,包括农业工程学报、中国机械工程、电测与仪表等;
相关会议8种,包括2013年全国电气工程博士后学术论坛、第29届中国控制会议、第26届中国控制会议等;无轴承异步电机的相关文献由174位作者贡献,包括杨泽斌、孙晓东、卜文绍等。
无轴承异步电机—发文量
专利文献>
论文:706801篇
占比:99.99%
总计:706876篇
无轴承异步电机
-研究学者
- 杨泽斌
- 孙晓东
- 卜文绍
- 朱熀秋
- 张涛
- 倪伟
- 刘欣凤
- 孙宇新
- 乔岩茹
- 刘贤兴
- 路春晓
- 邓智泉
- 丁祖军
- 严仰光
- 李可
- 陈有鹏
- 莫丽红
- 李自愿
- 武莎莎
- 丁琪峰
- 卢盼超
- 汪明涛
- 王晓琳
- 肖隽亚
- 丁卫红
- 屠晓婉
- 施凯
- 王业琴
- 卢承领
- 唐敬伟
- 夏鑫
- 张宏荃
- 李劲伟
- 李晓强
- 桑英军
- 程相辉
- 陈龙
- 何方舟
- 叶宇程
- 李方利
- 贾培杰
- 孙立功
- 方文昕
- 江浩斌
- 沈启康
- 李彪
- 王光鑫
- 王晓红
- 祖从林
- 陈正
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李彪;
卜文绍;
陈有鹏
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摘要:
针对无轴承异步电机转子质量不平衡振动问题,分析了无轴承异步电机不平衡振动产生原理,采用'旋转坐标+低通滤波'的方法将产生的不平衡振动位移前馈补偿到转子系统中.即从位移传感器中提取转子径向振动位移,将转子径向振动位移旋转变换到与转子同步旋转的坐标系上,再使变换后的信号通过一个一阶低通butterworth滤波器,获得与转子同步旋转的不平衡振动位移信号,不平衡振动位移信号在经过旋转坐标变换到静止坐标上,将获得的静止坐标系下的不平衡振动信号前馈补偿到经过反馈补偿后的转子不平衡振动位移上.搭建仿真模型,仿真结果验证了转子振动位移峰-峰值显著减小,且转子振动位移远小于气隙间隙,无轴承异步电机运行性能得以改善.
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孙宇新;
唐敬伟;
朱熀秋;
施凯
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摘要:
为了实现对无轴承异步电机悬浮系统动态解耦控制,提出一种基于HJI理论无轴承异步电机悬浮系统滑模鲁棒控制方法.在悬浮系统建模时,将系统不确定性以及外界扰动考虑其中,并通过设计合适的滑模控制律满足HJI不等式鲁棒条件来确保控制系统的稳定性;最终,该方法实现无轴承异步电机悬浮系统动态解耦控制并提高了系统的稳定性和抗扰动性能.仿真和试验结果证明了该方法的有效性,能够实现两自由度无轴承异步电机径向悬浮力之间解耦控制.
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孙宇新;
唐敬伟;
施凯;
朱熀秋
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摘要:
以改进电压模型转子磁链为基础,构建了无轴承异步电机转子磁链定向无速度传感器矢量控制系统.MATLAB/Simulink仿真结果表明:与传统方法相比,所提出的改进电压模型转子磁链提高了转子磁链的观测精度;同时,基于无轴承异步电机转子磁链定向无速度传感器矢量控制系统,在空载调速和加载情况下,辨识转速和实测转速具有很好的一致性,电机能够稳定悬浮运行,充分验证了所提方案的有效性.%Based on the improved voltage model rotor flux,a speed sensorless vector control of bearingless induction motor was constructed based on rotor-flux orientation.MATLAB/Simulink simulation results show that the improved voltage model rotor flux proposed improves the observation accuracy of the rotor flux.At the same time,based on the speed sensorless vector control of bearingless induction motor oriented by rotor-flux,the identified speed and the measured speed has a good consistency under the condition of no-load speed regulation and load,and the motor can be stable suspension operation,that verifies the effectiveness of the proposed scheme.
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孙宇新;
沈启康;
施凯;
朱熀秋
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摘要:
为了提高无轴承异步电机无速度传感器矢量控制系统的精度,提出一种新型串联卡尔曼滤波器,通过将容易变化的电机参数作为待辨识状态向量增广到系统模型中,实现电机参数的在线计算,并将得到的参数值反馈到算法中实现电机转速的准确辨识,从而减小电机参数变化对转速估算精度的影响.通过采取三个扩展卡尔曼滤波器的串联结构降低系统模型矩阵的阶数,减小实际应用中数字芯片的计算负荷.通过仿真和实验对比了在电机参数变化时传统扩展卡尔曼滤波器和新型串联卡尔曼滤波器的估计转速误差,结果表明新型卡尔曼滤波器能有效减小参数变化对估计精度的影响,确保转子稳定悬浮运行.
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朱明祥;
孙红艳;
姚伟星
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摘要:
介绍了自抗扰控制器的结构和数学模型,以及自抗扰控制器在无轴承异步电机中的应用,包括转子磁链辨识模块、无速度传感器模块、速度转矩ADRC控制模块等,建立了基于ADRC的BIM控制系统.实验和仿真结果表明,将ADRC应用到无轴承异步电机系统中,系统的动态性能好,抗干扰能力强.
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孙宇新;
沈启康;
叶海涵;
朱熀秋
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摘要:
基于传统卡尔曼滤波器的转速估计方法依赖于系统的精确数学模型,但目前通用的无轴承异步电机的数学模型是一个近似模型,针对该问题该文提出一种以实际转速为基准的改进的无轴承异步电机转速估算方案:首先,用残差归一化处理自动更新渐消因子并将其引入增益矩阵,以减小系统模型偏差对估算精度的影响,增强滤波器的稳定性;其次,用遗传算法自动更新噪声矩阵,使其具备补偿作用,再次优化转速估算精度,最终将估算精度控制在5 r/min左右,干扰误差控制在10 r/min左右,可有效应对建模误差和参数扰动对转速估算的影响,具备较高的鲁棒性和估算精度.最后,用dSPACE试验平台证明了所提方案的正确性和可行性,该研究为无轴承异步电机无速度传感器控制提供参考.
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张晓峰;
卜文绍;
陈有鹏
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摘要:
为了实现无轴承异步电机转子径向位移的自传感检测,研究了一种基于高频信号注入法的转子位移估算方法.基于转矩绕组和悬浮绕组之间的互感变化规律,通过在转矩绕组注入脉振高频电压信号,提取悬浮绕组中的高频感应电流信号,再经解调处理,估算出转子的径向位移信号,并据此设计了转子径向位移估算器.最后,进行了无轴承异步电机无位移传感器控制系统的仿真实验和分析.该系统的仿真实验结果表明:可以实现转子径向位移的可靠估算,能在无径向位移条件下实现无轴承异步电机的稳定悬浮运行控制.
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王琨;
汪伟;
陈浠
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摘要:
针对PI控制难以满足负载扰动时无轴承异步电机高品质运行的要求,文中提出了一种滑模转速控制器和负载转矩扩展滑模观测器相结合的无轴承异步电机控制策略.该控制策略利用转速误差的积分环节,并将时变项引入滑模面,设计了滑模转速控制器.以负载转矩和电机转速为观测对象设计了扩展滑模观测器,将负载转矩观测值前馈补偿到滑模转速控制器中.仿真和实验结果表明,该控制策略可对负载转矩进行准确、快速追踪,有效抑制了系统的抖振,提高了系统的抗负载扰动能力和鲁棒性.
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汪伟;
谭伦农;
杨泽斌;
王琨
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摘要:
针对无轴承异步电机(BIM)传统比例积分微分(PID)控制中存在最佳调节参数难以获得的问题,提出了一种基于反向传播神经网络(BPNN) PID控制新策略.在建立BIM数学模型的基础上,建立3层BPNN PID控制器,其控制算法综合了BPNN和增量式PID两部分,将转速、位移的给定值、测量值及两者的偏差输入BPNN,通过设定性能指标函数,按照梯度下降法修正网络的权值,实现对PID控制器参数的在线调整.仿真和实验结果均表明,该控制策略不仅能快速实现转子的稳定悬浮,而且启动超调小,突加负载后转子只发生微小抖动,相比于传统的PID控制系统具有更好的动、静态性能.
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黄永全;
卜文绍;
张晓峰;
何方舟
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摘要:
针对无轴承异步电机(BLIM)的逆系统解耦控制性能受负载和参数变化影响的问题,在转子磁链定向逆系统解耦控制的基础上,采用自抗扰控制器(ADRC)替换经典的PID控制器,将BLIM模型中的交叉耦合项、本体参数变化和负载视为“扰动”,统一用ADRC的扩张状态观测器(ESO)估测,非线性状态误差反馈控制器(NLSEF)进行补偿.仿真结果表明:采用了ADRC,系统具有较好的动态解耦控制性能;同时,对电机参数和负载变化具有更好的鲁棒性.%Focusing on the decoupling control performance of the bearingless induction motor (BLIM) inverse system was decreased,which was caused by the parameters variation and varying load.Based on the RFOC inverse system decoupling control strategy,active disturbances rejection control (ADRC) was designed to replace the traditional PID controller.In the control scheme,the cross coupling items and the change of motor parameters and load in bearingless induction motor system were regarded as disturbance.An extended state observer (ESO) was used for estimation,and nonlinear state error feedback (NLSEF) controller was applied to compensate disturbance.The simulation results obtained with ADRC showed that the system had excellent dynamic decoupling performance and strong robustness to the change of motor parameters and load.
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Wang Zheng-qi;
王正齐;
Huang Xue-liang;
黄学良
- 《2013年全国电气工程博士后学术论坛》
| 2013年
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摘要:
无轴承异步电机是非线性、多变量和强耦合的系统,实现其电磁转矩和径向悬浮力之间的解耦控制是电机稳定悬浮运行的关键.本文采用基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)阶α逆系统的方法对无轴承异步电机进行解耦控制.将用LS-SVM辨识出的无轴承异步电机逆系统与原系统串联,从而使复杂的非线性原系统解耦成四个独立的伪线性子系统——两个径向位移子系统、一个速度子系统和一个磁链子系统,然后根据线性系统理论进行系统综合.仿真试验研究表明,LS-SVM阶逆系统方法能够实现无轴承异步电机悬浮力和旋转力之间的动态解耦,控制系统具有良好的静态和动态性能.
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刘贤兴;
董磊;
范文进;
孙宇新
- 《第26届中国控制会议》
| 2007年
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摘要:
本文针对新型五自由度无轴承异步电机这一多变量、非线性、强耦合的系统,采用α阶逆系统的方法进行动态解耦控制。首先介绍五自由度无轴承异步电机的工作原理,分别给出混合磁轴承和无轴承异步电机的力学方程,并建立电机状态方程.然后根据状态方程分析系统的可逆性,应用α阶逆系统的方法实现悬浮力与旋转力之间、悬浮力之间的动态解耦.最后由线性综合方法设计系统模型的闭环控制器.仿真结果表明,系统具有良好的动态和静态性能。
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董磊;
刘贤兴;
孙宇新
- 《第26届中国控制会议》
| 2007年
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摘要:
针对无轴承异步电机这一多变量、非线性、强耦合的系统,本文采用微分几何方法进行动态解耦控制。首先根据虚位移法建立无轴承异步电机径向悬浮力的数学模型和状态方程;然后介绍微分几何理论并通过恰当的坐标变换和非线性状态反馈将系统补偿成线性系统;最后采用滑模变结构控制理论来对完全线性化后的系统设计控制器,以使转子高精度稳定悬浮.仿真结果表明,系统具有良好的动态和静态性能。
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朱熀秋;
李烽;
潘伟;
孙晓东
- 《第26届中国控制会议》
| 2007年
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摘要:
实现无轴承异步电机电磁转矩和径向悬浮力之间的解耦控制是其稳定悬浮工作的关键。本文介绍了无轴承异步电机基本工作原理,给出了径向悬浮力和电机旋转部分的数学模型,并采用转子磁场定向控制方法设计了无轴承异步电机矢量控制系统,利用Matlab对该控制系统进行了仿真.仿真试验表明该控制系统不仅可以实现转子稳定悬浮,而且实现了径向悬浮力和旋转力矩之间的解耦控制,电机具有良好的动静态性能。
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李冰;
邓智泉;
严仰光
- 《中国航空学会控制与应用第十届学术年会》
| 2002年
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摘要:
无轴承电机是集成了径向磁轴承功能的高速电机,由于功率密度大、结构紧凑,它是大功率高速电机的发展趋势.本文利用有限元方法(FEM)分析了无轴承异步电机的磁场,给出了磁场分布图,利用气隙磁密的分布计算了作用于转子的径向力.研究表明,径向力绕组电流和径向力大小之间的关系受电机磁饱和的影响,可计算出最大径向力.本文形象地揭示了无轴承异步电机的径向力产生机理,为准确描述径向力的数学模型奠定了基础.
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王晓琳;
邓智泉;
张宏荃;
严仰光
- 《中国航空学会控制与应用第十届学术年会》
| 2002年
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摘要:
针对无轴承异步电机复杂的多变量强耦合非线性系统,提出了利用电枢绕组气隙磁场定向原理,对电磁转矩和悬浮力进行解耦控制.为了满足其高精度的实时控制要求,本文以速度快、功能强的TMS320F240为核心,设计了一套双DSP数字化控制系统实验平台,详细介绍了其软硬件设计方案.并在此平台上对实验样机在恒速和升速过程中的悬浮情况进行了研究,结果表明该实验平台能够可靠地完成复杂的解耦控制算法,达到了悬浮控制所需的高精度要求.
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邓智泉;
朱晃秋;
陆玉军;
严仰光
- 《第七届中国电力电子与传动控制学术会议》
| 2001年
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摘要:
无轴承异步电机是一个强耦合的非线性复杂系统,实现其电磁转矩和径向悬浮力之间的解耦控制是该电机稳定运行的前提.本文在研究电机磁悬浮机理的基础上,提出了利用气隙磁场定向控制来实现两者之间的动态解耦控制.仿真实验也证明该控制算法不仅能实现电机稳定的悬浮,而且使电机具有良好的调速性能.