氧化反应器
氧化反应器的相关文献在1975年到2023年内共计1255篇,主要集中在化学工业、废物处理与综合利用、工业经济
等领域,其中期刊论文192篇、会议论文20篇、专利文献3245789篇;相关期刊110种,包括齐鲁石油化工、石油炼制与化工、黄金等;
相关会议18种,包括中国有色金属学会第十届青年学术论坛暨中国有色金属学会首届(2016)冶金反应工程学术年会、2016全国钛白粉行业年会、第三届炼油与石化工业技术进展交流会等;氧化反应器的相关文献由2580位作者贡献,包括T.R.麦克唐奈、T.G.特拉弗斯、金仁村等。
氧化反应器—发文量
专利文献>
论文:3245789篇
占比:99.99%
总计:3246001篇
氧化反应器
-研究学者
- T.R.麦克唐奈
- T.G.特拉弗斯
- 金仁村
- J.R.库奇
- 郑平
- D.R.瓦纳
- P.T.瓦赫滕多夫
- 张克江
- 河炅秀
- 陆平
- 张正哲
- 王树众
- 姜成必
- 潘小勇
- 禹富坤
- 赵志龙
- 邢保山
- 阳广凤
- 马伟强
- 刘静如
- 姬玉欣
- 张帆
- 王兆才
- 王振刚
- 程乐明
- 费轶
- 刘进军
- 周艾然
- 唐家源
- 唐崇俭
- 孙元智
- 张传兵
- 张文杰
- 程雅菲
- 郝丙业
- 金健勇
- 陈伟生
- 雷得定
- D.R.沃格纳
- J.R.库赫
- P.T.沃赫滕多夫
- 丁成
- 冯连芳
- 刘嘉昱
- 吴建平
- 张军
- 张学岭
- 张志东
- 张超
- 徐亚慧
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张子平;
祁新飞
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摘要:
氧化反应器是精对苯二甲酸生产中的核心设备。在制造技术上,与一般的钛-钢复合板设备相比,具有更高的制造要求。文章结合对氧化反应器制造全过程的现场监造经验,对其生产过程中的主要工序、原材料控制、主要部件过程控制、焊接过程控制、阳极化过程控制进行论述。
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雷玲;
钱枝茂;
丁帅
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摘要:
根据氧化反应器高温、高压,易燃易爆特点及已发生氧化反应器故障进行分析,发现影响氧化反应器的飞温的关键因素.主要是氧化反应器的温度和尾氧高造成,根据氧化反应器实际参数和事故参数,进行分析归纳,并对反应器爆炸压力、温度、冲击波数值进行计算,找到氧化反应器温度压力等参数和氧化反应器燃烧速度的关系.根据实际情况进行验证并得到应用.对氧化反应器安全稳定生产具有指导作用.
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樊杰;
何海波;
李江波
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摘要:
由于PTA过滤系统设置8台旋转压力过滤机,原设计每台处理能力45 t/h.但现在能力只能到35 t/h,能力下降30%.过滤面积和国外相比一样,工艺条件也一样.所以怀疑氧化产品粒度分布不均,或小粒子含量太多.造成过滤机压差过大,负荷提不起来.而产品粒径大小和分布与氧化反应器的工艺参数与设计有关,我们对氧化结晶过程进行模拟,找到影响结晶粒度大小和分布的因素,即反应器液位,温度,浓度,进出料方式,反应器内能量分布.并且经过工业试验,效果显著.
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李亚东;
孙应;
程涌;
张金梁;
黄卉;
刘振楠
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摘要:
氯化法钛白生产中的核心技术是TiCl_(4)气相氧化反应过程。氧化反应器是氯化法钛白生产中的核心设备,氧化反应器中射流环的开孔结构直接影响TiCl_(4)与O_(2)的混合效果。采用计算流体力学(CFD)的方法,研究了5种不同射流环结构对流体混合效果的影响,获得了TiCl_(4)气体在反应管内的径向浓度分布情况,以及TiCl_(4)与O_(2)混合的不均匀度。结果表明,射流环开孔结构对物料的混合有显著的影响,组合开孔射流环的物料混合效果优于均匀开孔射流环,更有利于反应物流体TiCl_(4)和O_(2)实现快速均匀地混合。
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摘要:
本发明提供了用于处理来自含硫气流的酸性气体的系统和方法。提供了一种化学链燃烧(CLC)方法,该方法使用CaCO3从酸性气体中捕获硫并产生CaSO4。酸性气体处理单元可接收来自酸性气体去除单元的酸性气体,并产生CaSO4以及各种气体和空气流,以用于蒸汽生产用热交换器。酸性气体处理单元可包括燃料反应器、氧化反应器和煅烧反应器。另一个酸性气体处理单元可包括燃料反应器和氧化反应器,燃料反应器包括煅烧功能。可将选择性膜组件设置在含硫气流与酸性气体去除单元之间以产生H2S和CO2渗透物,H2S和CO2渗透物与提供给酸性气体处理单元的酸性气流混合。
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杨涛;
王会强;
赵生标;
陈立宏;
要建虎
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摘要:
介绍了CTS络合铁液相脱硫技术的应用背景及工艺选择.详细阐述了尾气提标项目改造方案、CTS工艺原理及流程.详细分析应用过程中遇到的问题并提出相应对策:停工吹硫过程中稳定燃料气当量燃烧的同时在炉头酸性气管线处通入大量氮气,增加过程气流量抑制催化剂床层温度;延长吹硫时间,在可控程序内尽量清除催化剂床层残余硫,同时避免尾气超标排放;在正常操作过程中CTS单元循环溶液采用大循环液流量控制方案避免反应器填料层堵塞.逐步探索出实际可行的解决办法.CTS单元投用前尾气中SO2排放值200 mg/m3,投用后尾气中SO2排放量均低于设计值(70 mg/m3).通过实践操作,硫磺回收联合装置尾气中SO2排放值优于改造前,完全能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)大气污染物的排放要求(SO2排放质量浓度低于100 mg/m3).
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刘红星;
和奔流;
赵波;
马艳萍
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摘要:
生产钛白的主要工艺有两种,一种是硫酸法,另一种是氯化法,而氯化法是目前生产钛白的主要方法.因为使用氯化法生产的钛白不仅质量较好,而且整个生产环节也比较环保.为了提高我国氯化钛的生产工艺,得到更高质量的钛白粉,对氯化钛的生产工艺、原理及在生产过程中出现的影响因素进行了简要的阐述.
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许建耘(摘译)
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摘要:
中国石化齐鲁分公司已决定采用Haldor Topsoe公司开发的Catox催化剂,在其位于中国淄博的丁苯橡胶(SBR)装置上控制VOC排放。该厂有两套装置,总产能为2.4×10^5 m^3/h。此项目是亚洲地区丁苯橡胶装置控制排放的最大设施。Topsoe公司为这家中国工厂的一套新的可再生的催化氧化反应器提供了催化剂。该催化剂是专为中国石化齐鲁分公司生产的,完全符合该公司装置的性能、压降和总投资成本标准。
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Li Dongqin;
李冬勤;
Du Ming;
杜明;
Zhou Airan;
周艾然;
Lu Ping;
陆平
- 《2018第五届钛产业前沿技术交流会》
| 2018年
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摘要:
本文针对氧化反应器内结疤现状,结合实验分析和数值模拟结果,分析了氧化反应器内结疤产生的原因,得出以下结论:在氧化反应器四氯化钛进料环缝前,结疤主要原因在于高温气体受低温壁面影响而附着停留.增加反应器壁面温度,减少气体的液化是解决环缝前结疤的关键措施.氧化反应器的结构直接影响混合流体的流动状态.增加氧化反应器四氯化钛进料环缝宽度,优化四氯化钛与氧气混合动量比,能有效缓解氧化反应器四氯化钛进料环缝后结疤问题.氧化反应器内疤料的形成减小了管道内径,使系统压力急剧升高,直接导致停炉,缩短系统运行周期.
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Zhou Airan;
周艾然
- 《2018第五届钛产业前沿技术交流会》
| 2018年
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摘要:
氧化反应工艺是氯化法钛白的关键技术,而结疤是制约氧化反应器长周期运行的瓶颈,掌握结疤产生的症结是延长氧化反应器运行周期的基础和关键.据此本文以气相氧化法制备金红石型TiO2的氧化反应器生产现场疤料检测结果为基础,通过开展仿真计算和结疤模拟试验,对氧化反应器的结疤原因进行了分析,并结合国内现行大型氧化反应器的设计结构,提出了氧化反应器防疤优化措施.
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吴优
- 《2016全国钛白粉行业年会》
| 2016年
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摘要:
本文对国外主要氯化法钛白生产企业科慕(原杜邦)、康诺斯、特诺和科斯特公司氧化工序的生产技术,特别是氧化反应器结构以及结疤清除技术进行了调研.结果表明:国外这四家大型氯化法钛白企业采用的物料加入流程大体相同,均采用事先预热物料O2和TiCl4的方法,以维持气相氧化的正常进行;均采用强制冷却的方法对燃烧室外壁进行保护.目前,国外大型氯化法钛白生产企业较倾向采用直径较小的反应室,并采用机械刮除法、喷砂法、气膜保护法或"喷砂+气幕"法解决氧化器结疤问题.
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刘万治;
钱枝茂;
肖海峰;
陈建军;
齐凯
- 《中国PTA行业2016年年会》
| 2016年
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摘要:
为了装置节能降耗的需要,结合PTA氧化反应器原理和最新设计及国内同类装置的经验,对氧化反应器搅拌机的参数进行调整.着重进行转速和叶片形式改变,并进行工业化试验,试验结果表明,转速由56RPM调至48RPM,.叶片由二维改为三维、每小时节约400KW,年节约260万元.对产品质量无影响,对设备无影响.
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Chen Jie;
陈杰;
Yang Aiguo;
杨爱国
- 《第八届全国压力容器学术会议》
| 2013年
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摘要:
高效、节能、环保是现代化工技术发展的大趋势,为了顺应这个发展的需要,过程装备大型化是一个必然;本文将以超大型PTA装置中氧化反应器的建造为基础,分别从材料、建造环境、特殊结构设计、成形、组对、焊接、热处理、探伤、检验、压力试验、热气循环试验、氦检漏应用、阳极化处理等各个方面来介绍超大型氧化反应器的建造.通过生产实践,我国已经掌握了大型钛复合板设备的制造经验,达到了世界先进水平。
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王振刚;
贾学五;
张帆;
费轶;
刘静如
- 《第九届炼油与石化工业技术进展交流会》
| 2018年
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摘要:
为预防异丁烷氧化制备叔丁醇工艺过程中气相空间燃爆危险的发生,本文利用11L爆轰管测定了工况温度、压力(T0=120°C,P0=3.2MPa)条件下,异丁烷在不同氧含量的氧氮混合气中的爆炸参数,得到了不同浓度下“异丁烷-氧气-氮气”混合体系的爆炸极限.结果表明:随着氧含量的降低,异丁烷的爆炸上限明显降低,爆炸下限无明显变化;当体系中氧含量降低至9.1%时,反应器内体系将不存在燃爆风险,即该体系的极限氧含量为9.1%.
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- 康宁股份有限公司
- 公开公告日期:2015-02-18
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摘要:
一种用于从流体流吸附CO
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