渣系
渣系的相关文献在1982年到2022年内共计400篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、化学工业
等领域,其中期刊论文192篇、会议论文9篇、专利文献106794篇;相关期刊94种,包括材料与冶金学报、钢铁、河北冶金等;
相关会议6种,包括2014年全国特种冶金技术学术会议、2007年中小高炉炼铁学术年会、2004中国金属学会青年学术年会等;渣系的相关文献由961位作者贡献,包括姜周华、李花兵、刘福斌等。
渣系—发文量
专利文献>
论文:106794篇
占比:99.81%
总计:106995篇
渣系
-研究学者
- 姜周华
- 李花兵
- 刘福斌
- 董艳伍
- 耿鑫
- 何国
- 冯浩
- 姚同路
- 杨勇
- 林腾昌
- 常立忠
- 张树才
- 李星
- 崔怀周
- 廖云虎
- 李龙飞
- 杨光磊
- 梁强
- 王东哲
- 王庆
- 王皇
- 丁勇
- 何西扣
- 刘杰
- 刘正东
- 吕庆
- 张淑会
- 彭雷朕
- 施晓芳
- 朱红春
- 李正邦
- 李福民
- 翟海平
- 翟素萍
- 赵吉庆
- 侯志文
- 公茂涛
- 刘威
- 刘永新
- 刘海定
- 孟工戈
- 张华国
- 张敏娟
- 张鉴
- 曹海波
- 李毓硕
- 杨刚
- 杨拓宇
- 杨树峰
- 杨海森
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林立民;
张志兴;
姜盛鑫
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摘要:
为了探索夹杂物分离阶段的影响要素,研究不同的造渣材料及渣系中不同的Al2O3含量对于夹杂物分离的影响。结果表明:石灰和精炼渣三元渣系与石灰和萤石的二元渣系相比,渣系熔点低流动性强、表面张力大、对夹杂物的溶解速率快,对于夹杂物的吸附能力强,因此在生产纯净度要求严格的钢水时,必须使用石灰和精炼渣三元渣系。同时随着渣系中Al2O3含量增加,CaO/Al2O3达到1.60-1.80之间,炉渣表面张力加大,对于夹杂物的溶解速率加快,更容易将夹杂物分离出来。
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崔利民;
王忠鑫;
罗保帅;
张欢欢
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摘要:
GH2132合金(1.90%~2.30%Ti)重熔过程中Ti烧损量大(Δ[Ti]0.37%~0.57%),重熔中、后期钢中Ti含量仅为1.83%~1.89%。通过采用(%)CaF_(2):Al_(2)O_(3):CaO:TiO_(2)=75:15:5:5渣系替代原CaF_(2)70%+Al_(2)O_(3)30%渣系,控制渣中不稳定氧化物(SiO_(2)+FeO)≤0.6%、冶炼过程熔速控制从原6.1~6.3 kg/min降至5.3~5.6 kg/min等工艺措施,电渣锭各部位的Ti含量为2.06%~2.21%,Ti烧损量Δ[Ti]降至0.19%~0.34%。电渣锭锻造开坯后取样对夹杂物进行检验,发现通过工艺调整后夹杂物也有明显改善效果,D类细系夹杂物控制在0.5级以下,符合供货要求。
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肖爱平;
张洲;
李德胜;
汪质刚;
董艳伍
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摘要:
针对目前在电渣重熔(ESR)GCr15轴承钢D类夹杂物超标问题,设计不同渣系,并分别借助Factsage软件和经验公式计算了渣系的熔化特性、黏度、电导率等物性参数,采用实验室渣金平衡实验及现场2.5 t电渣重熔实验分析得出:最优ESR渣系为55CaF_(2)-25Al_(2)O_(3)-15CaO-5MgO。使用新渣系平均全氧含量较传统渣系降低41.98%,并且能够降低电渣锭不同位置的全氧含量;对于1~5μm夹杂物个数较原始渣系下降了31.25%。通过渣系对夹杂物调控,改善了GCr15轴承钢中D类夹杂物,评级级别可达到0.5级,能够更好地“净化”电渣锭。
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刘海稳
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摘要:
本合金为Ni基合金,Al、Si元素成分控制严格。电渣炉冶炼含Al、Si的合金时,成分稳定性差,极易出现成分不合问题。本文研究了电渣炉冶炼该合金的工艺,通过数据分析,找到影响Al、Si成分的因素,可为制定电渣炉冶炼工艺提供理论支持。
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杨韬;
彭必友;
唐祁峰;
尹仕伟
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摘要:
电渣重熔工艺是获取高洁净轴承钢的重要工艺技术,其所使用的精炼炉渣成分对轴承钢冶金质量有着重要的影响.本文针对传统的70%CaF2-30%Al2O3精炼渣,进行了成分优化,通过加入少量的CaO、MgO以替代渣中部分CaF2和Al2O3,并对所设计的CaF2-Al2O3-CaO-MgO四元渣系进行了熔点、黏度、密度、光学碱度和电导率等性能进行测试或计算.结果表明:CaO和MgO的加入能使炉渣熔化温度和粘度显著降低,密度、光学碱度和导电率等性能均有一定程度的提高.说明所设计的渣系较传统的"三七渣"综合性能有所提高,有利于提高电渣重熔过程中轴承钢的冶金质量.
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孙宝权;
冉星宇
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摘要:
针对凌钢1#120t系统LF工艺技术方面存在的问题,通过理论研究,对顶渣改质工艺、渣系、供电及氩气控制模型等进行工艺操作优化,取得了良好的冶金效果,提高了45钢的浇铸稳定性、脱硫率及洁净度,实现了生产效率及实物质量的提升。
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李建兵;
李晓东
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摘要:
介绍了钒铝合金的主要用途及其生产方法,针对铝热法生产钒铝合金过程中钒收率偏低的问题进行了试验.结果 表明:采用不同原料生产钒铝合金时,99.0% V2O5适应性比较强,大部分铝粉都能满足要求.98.5% V2O5由于含量相对较低,必须选用活性较好的铝粉,才能够获得较高的钒收率.生产钒铝合金过程中,单位反应热量控制在3100~3200 kJ/kg,采用Al2O3-CaO-CaF2渣系,采用700 mm×700 mm×1000 mm的炉体,V2O5投料量为200 kg时,钒收率可以超过98%.
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彭浩;
朱军;
王斌;
党晓娥;
叶金地
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摘要:
提出了一种以FeO-SiO2-Al2O3-CaO渣体系为基础的废旧电路板还原熔炼工艺,从减少渣中金属损失及控制性能角度,对渣成分及结构进行调控,研究了熔剂添加量、熔炼时间、熔炼温度、炉渣组成成分对金属回收率的影响.结果表明,在熔剂添加量为原料质量30%、熔炼温度1450°C、熔炼时间75 min、FeO/SiO2比为1、渣中CaO含量8%条件下,废旧电路板中Cu、Sn回收率分别为91.98%、86.30%,贵金属Au、Ag、Pt在合金相中含量分别可达67.41 g/t、1020.74 g/t、54.75 g/t.以该渣系为基础还原熔炼废旧电路板的工艺是可行的.
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侯福庆;
韩亮;
杨阳;
周仕升
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摘要:
日钢在冷镦钢开发初期经常出现钢水在浇注过程絮流现象,影响产品质量同时增加人员劳动强度,甚至造成连铸停浇制约现场生产,通过采取调整转炉出钢终点氧含量、优化精炼渣系、脱氧及软吹工艺、改进中包水口尺寸、高拉速生产等措施有效改善了冷镦钢絮流问题,提升了产品质量。
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