苛化
苛化的相关文献在1970年到2023年内共计269篇,主要集中在轻工业、手工业、化学工业、废物处理与综合利用
等领域,其中期刊论文113篇、会议论文4篇、专利文献556572篇;相关期刊54种,包括铝镁通讯、纯碱工业、无机盐工业等;
相关会议4种,包括中国化工学会2008年石油化工学术年会暨北京化工研究院建院50周年学术报告会、2005年中国智能自动化会议(ICAC'2005)、中国造纸学会碱回收专业委员会、减法草浆专业委员会联合学术年会等;苛化的相关文献由569位作者贡献,包括王亮、艾天召、董学芝等。
苛化—发文量
专利文献>
论文:556572篇
占比:99.98%
总计:556689篇
苛化
-研究学者
- 王亮
- 艾天召
- 董学芝
- 马书杰
- 吴创之
- 周凤禄
- 周肇秋
- 夏新兴
- 王芳
- 袁洪友
- 邱金锋
- 阴秀丽
- 孙珊
- 胡谦
- H·N·特兰
- 丁锡锋
- 叶杰旭
- 周锡政
- 孙章鳌
- 崔崇
- 崔平
- 崔晓昱
- 张士华
- 张超群
- 成卓韦
- 施晓旦
- 李建波
- 杜龙弟
- 江金国
- 江静
- 郭大亮
- 郭爱莲
- 陈东之
- 陈光
- 陈建孟
- 陶文珍
- 丁泽京
- 刘孟端
- 吴浚池
- 姜华
- 孟昭龙
- 廖好
- 李明芹
- 杨冬君
- 沈滨
- 潘寿田
- 盘国培
- 胡剑海
- 范团结
- 蒋纯
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黄志华;
金凯;
安登极;
孙欣;
袁文彬;
覃文庆;
张雁生
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摘要:
针对目前诱导法脱砷产能不足、脱除率低的问题,开发了电解液含铋复盐沉淀法脱砷新工艺,优化沉淀条件为:含铋复盐沉淀剂用量Bi/As摩尔比1:1、温度55°C、时间30 min,此时电解液中铜、砷、锑沉淀率分别为4.75%、63.62%和91.30%;在NaOH浓度50 g/L、液固比5:1、温度80°C,时间0.5 h条件下,碱浸砷浸出率可达78.98%;沉淀剂再生性能良好,可循环使用;碱浸液经苛化再生循环利用,经过一次碱浸-苛化,NaOH损失率仅为2.7%.
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赵志强
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摘要:
拜耳法氧化铝生产中一般采用强制排盐苛化工艺以平衡碳碱,工艺复杂,能耗高,成本高.研究了铝酸钠溶液浓度、石灰量、温度、反应时间对碳酸钠苛化效率及氧化铝损失的影响.确定了最佳的反应条件是:处理二次洗液(Nk16g/L)、石灰添加量为理论值的0.5倍,温度90°C,时间30min.此条件下,Na2CO3的苛化率大于95%,氧化铝损失率小于20%.实际生产中,处理1m3的二次洗液,可以排除约1.5kg碳酸钠,可以保持生产流程中碳碱的平衡.
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陶文珍;
刘炽东;
周锡政
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摘要:
为了提高蔗渣浆厂碱回收车间苛化工段的效率,该文分析了苛化工段中石灰消化对苛化工艺的影响,对目前蔗渣浆厂常用的石灰消化控制方法进行了总结,指出当前石灰消化控制方法的不足,并提出了基于串级及比值控制的新型石灰消化控制方案,提高了控制精度,降低了生产成本.
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叶润华;
杨晓丽;
纪军;
刘宝珠
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摘要:
电石渣主要成份是Ca(OH)2,将电石渣与石灰按一定比例进行配比用于绿液苛化反应进行了试验探讨.结果表明,当电石渣与石灰配比50%,过量灰中活性CaO与绿液中Na2CO3摩尔比为1.20,反应时间90min条件下,绿液中Na2CO3的苛化度为85.0%.电石渣完全替代石灰,过量灰中活性CaO与绿液中Na2CO3摩尔比为1.3时,反应90min,苛化度84.9%;可达到电石渣循环利用,降低绿液苛化成本的目的.
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廖鹏
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摘要:
随着国内氧化铝厂大量使用进口铝土矿生产氧化铝,导致有机物问题越来越突出。本文对氧化铝生产过程中有机物的来源、特点进行了分析,结合草酸盐对于山西某企业氧化铝生产的影响,在生产系统中的转化及国内主流排除方法研究及工业应用情况进行了简要论述,希望能为氧化铝生产企业的从业者提供一些控制系统中草酸盐含量的有益参考。
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李建波;
李录杰;
辛华;
袁梦竹;
孟令启
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摘要:
根据碱回收苛化工段管式白液压力过滤器工艺与设备运行生产经验,结合市场和用户需求,研制了BYGⅡ系列白液精细过滤器.该白液精细过滤器已投产应用于国内外多家企业,白液澄清度可达到小于20 mg/L,设备运行平稳可靠,达到预期设计目标.
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李峰杰
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摘要:
氧化铝系统中的碳碱被视为无效碱,长期在流程中积累,增加了单位能耗,碳碱达到平衡浓度时,以固体析出,碳碱浓度过高会对溶出、沉降、分解、蒸发等多个工序造成不利影响.文章主要对拜耳法氧化铝生产系统碳碱浓度升高的原因及危害,以及如何有效降低系统碳碱浓度进行了探索与实践,总结了降低系统碳碱浓度的有效经验,对其他采取拜耳法工艺生产氧化铝的企业有良好的借鉴作用.
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许新芳;
周小平;
刘正锋;
李磊;
陈虎;
李长明
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摘要:
主要论述了一种提纯盐湖锂矿和回收含氟碳酸锂的方法.工艺流程:盐湖锂矿(含氟碳酸锂)通过一次水洗涤除去其中所含的大部分可溶性杂质后,按一定配比将其投入到石灰乳料浆中加热到90~95°C反应4 h,过滤后得到氢氧化锂溶液,将氢氧化锂溶液在100~120°C下进行加压浓缩4 h精制得到钙镁离子和硅含量较低的氢氧化锂溶液;向精制后的氢氧化锂溶液中通入食品级二氧化碳沉锂得到工业级碳酸锂,或继续浓缩制备氢氧化锂;用以上工艺生产得到的工业级碳酸锂通过二次碳化、阳离子交换树脂除去钙镁离子、重结晶可得到硅含量为10×10-6以内的高纯碳酸锂,或浓缩得到钙含量为5×10-6、镁含量为2×10-6以内的单水氢氧化锂.
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王岩民
- 《中国造纸学会碱回收专业委员会、减法草浆专业委员会联合学术年会》
| 2003年
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摘要:
我国是造纸大国,草浆白泥作为碱回收苛化过程中产生的副产物,多年来一直未能有效地参与制浆造纸流程的循环利用.目前广泛采用的草浆造纸工艺中,由于受白泥中碳、硅等固有杂质的限制,采用常规的煅烧回收方法很难得到有效的处理.绝大部分制浆造纸厂都将其直接外运填埋,既容易形成对环境的二次污染,又造成碳酸钙资源的浪费.经过近两年时间的大量研究和实验,廊坊市三喜矿业机械有限公司成功开发了利用草浆白泥精制碳酸钙填料的处理工艺及生产化设备,2002年4月在湖南某纸厂投入生产,运行良好.采用该工艺处理过的白泥完全能够满足造纸填加的要求,不但具有显著的社会效益,而且还具有良好的经济效益,为草浆白泥的综合回收治理闯出了一条新路。
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