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铝电解槽

铝电解槽的相关文献在1965年到2023年内共计5245篇,主要集中在冶金工业、化学工业、自动化技术、计算机技术 等领域,其中期刊论文1580篇、会议论文496篇、专利文献186754篇;相关期刊258种,包括甘肃冶金、云南冶金、中国有色冶金等; 相关会议138种,包括全国2016年轻金属学术年会、2014(郑州)中西部第七届有色金属工业发展论坛、第十五届中国科协年会等;铝电解槽的相关文献由6073位作者贡献,包括李劼、高德金、高伟等。

铝电解槽—发文量

期刊论文>

论文:1580 占比:0.84%

会议论文>

论文:496 占比:0.26%

专利文献>

论文:186754 占比:98.90%

总计:188830篇

铝电解槽—发文趋势图

铝电解槽

-研究学者

  • 李劼
  • 高德金
  • 高伟
  • 梁学民
  • 杨晓东
  • 张红亮
  • 冯乃祥
  • 曹斌
  • 刘雅锋
  • 杨涛
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 吴昊鹏; 班剑锋; 李建华
    • 摘要: 针对电解铝电解槽维护管理的现场数据交互难题,提出了一种基于混合现实的电解槽设备辅助管理系统。采用卷积神经网络模型识别电解槽号,以电解槽号为纽带获取电解槽后台海量生产数据,应用HoloLens2混合现实平台实现虚拟数据与电解槽实体融合,基于后台历史数据的可视化辅助员工设备管理及数据决策。该实现方法可以为相同应用场景提供参考。
    • 刘君鹏
    • 摘要: 电解铝行业历来有着“高能耗产业”之称,电解生产节能、降耗、减排工作,一直是世界铝工业从业者共同研究的焦点问题。生产电解铝的能耗取决于电解槽两项指标电压和电流效率。本文围绕铝电解槽结构技术方面的节能降耗技术及途径展开阐述,结合生产经验,提出实现节能降耗的相关建议。
    • 刘驰; 郭彬; 张伟南; 曲建华
    • 摘要: 碳渣是铝电解槽生产过程中产生的固体危险废物。本文在马弗炉中进行了碳渣的燃烧试验。试验结果表明,不添加覆盖料时,在温度500°C以下,碳渣很难燃烧;温度500°C时,碳渣开始燃烧;在600°C环境下,碳渣需要5 h才能燃烧充分;在高于700°C环境下,只要2 h,碳渣就能充分燃烧,且碳渣中电解质熔融,冷却后会结焦。添加覆盖料进行碳渣燃烧试验时,在温度500°C以下,覆盖料与碳渣无变化;在550°C条件下燃烧8 h,碳渣呈灰白色,燃烧完全;在温度600°C以上,碳渣燃烧加速,5 h后碳渣完全燃烧;在温度700°C以上,燃烧超过3 h,碳渣易与覆盖料熔化粘结,导致氧浓度变小,碳燃烧困难。电解槽的预焙阳极具有满足碳渣燃烧所需的温度和氧气条件,将碳渣放在更换阳极上,利用电解槽自身的热量燃烧,最后碳渣中的碳基本燃烧完全。经过高锂盐和低锂盐电解质体系电解槽的实践应用,证实碳渣燃烧可实现对外的零排放。
    • 李富贵
    • 摘要: 针对铝电解槽电解质体系锂盐含量高,某电解铝企业持续推进电解生产工艺优化,通过调整电压、分子比、两水平等主要技术条件,改善电解槽供料系统、加强炉底检查处理等技术措施,较好的克服了电解质体系锂盐含量高带来的氧化铝溶解不良、沉淀易生长等不利影响,保持了电解槽的稳定高效生产。
    • 吕健; 肖亚明; 钱军锋
    • 摘要: 本文从铝电解槽干式防渗透料的反应机理和生产实践中分析出普通干式防渗透的缺陷,并通过实验室和铝电解槽试验对新型防铝液干式防渗透料进行了分析和验证,铝电解槽新型防铝液干式防渗料具有普通干式防渗透料的性能外,还具有防铝液渗透和优异的保温性能。
    • 赵志彬; 魏迎辉; 刘伟
    • 摘要: 换极是现代铝电解工业的必要操作之一,新换冷极对电解槽的热场、电场和磁流体稳定性造成巨大冲击。针对电解企业中换角部极后阳极电流恢复速率小于中间极的状况,本文在数值模拟分析的基础上提出对角部极和中间极采取不同换极附加电压策略的方案,并在某电解企业进行了工业试验。相对于换中间极,本文提出两种针对角部极的附加电压调整策略以提高换极期的热收入,分别为提高换极附加电压幅度和延长换极附加电压时间。工业试验结果表明这两种策略均能有效提高角部极的电流恢复速率,其中以延长换极附加电压时间的方案效果更佳。
    • 兰海波; 靳开强; 杜青松
    • 摘要: 电流效率是铝电解生产过程中最重要的技术指标之一,能衡量电解槽的电能有效利用率,而在实际生产过程中影响电流效率的因素有很多。本文主要结合四川某铝厂320KA系列预焙铝电解槽的生产实况进行研究,主要分析两水平、电解质体系及氧化铝浓度、槽温、分子比、噪音值等对电流效率的影响,探究如何通过优化相关技术条件来提效增产。
    • 徐硕; 杨金林; 马少健
    • 摘要: 铝电解槽内衬及废旧阴极等材料的无害化处理及回收利用,不仅能解决其堆存导致的严重环境污染,还可实现资源再用,同时可满足生态文明建设与保障资源安全供给的国家重大战略需求。本文总结了废旧铝电解槽材料回收利用的研究现状,分析了这些废旧材料的应用前景,为之后废旧铝电解槽材料处理提供思路。
    • 马军义; 王俊伟; 赵伟; 曹永峰
    • 摘要: 本文介绍了燃气焙烧启动技术的过程控制,从焙烧效果及经济性等方面对比焦粒焙烧技术和燃气焙烧技术。对比结果显示,焦粒焙烧电解槽的总体上抬量小于燃气焙烧电解槽的上抬量;焦粒焙烧电解槽前期升温速度偏快,可控程度相对稍差,燃气焙烧升温速度稍慢,升温均恒,便于控制;两种焙烧方法的电解槽的阴极钢棒温度、炉底板温度和熔体区槽壳温度没有显差别;在经济性和环保方面,单台电解槽燃气焙烧较焦粒焙烧节省约1.3万元,能源利用率高,有利降碳减排,启动后无需打捞炭渣。
    • 昌振利
    • 摘要: 随着双碳目标的提出及电解铝行业阶梯电价政策的出台,促使电解铝从业者积极开发铝电解槽节能降耗、长寿命槽相关技术研究。针对铝电解槽需要从铝电解槽型结构设计、节能新技术、质量提升、企业管理等方面入手研究。本文主要是基于阴极方钢导电效果提升及质量改善方面实践。为确保阴极方钢切割质量,提高焊接质量,降低焊接压降,减少电解槽直流电耗,减轻工人的劳动强度,本文结合某铝企400kA铝电解槽内阴极方钢所处工况及施工条件的局限性,介绍了现有切割技术及其存在的问题,通过设计并进行了阴极方钢自动切割技术研究及试验,探索出铝电解槽内阴极方钢自动化切割技术的可行性。实践证明:自动化切割技术及设计可以提升电解槽大修阴极方钢切割质量、切割效率及切割自动化水平,同时可以降低后续阴极方钢焊接工序施工成本,取代人工手持割枪施工作业,对各铝企业施工具有借鉴意义。
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