锯切
锯切的相关文献在1986年到2023年内共计3325篇,主要集中在金属学与金属工艺、建筑科学、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文292篇、会议论文8篇、专利文献611065篇;相关期刊149种,包括林业机械与木工设备、超硬材料工程、天津冶金等;
相关会议8种,包括2010国际农业工程大会、2008年全国轧钢生产技术会议、中国农业工程学会2007年学术年会等;锯切的相关文献由4986位作者贡献,包括柯晓华、丁泽林、李斌胜等。
锯切—发文量
专利文献>
论文:611065篇
占比:99.95%
总计:611365篇
锯切
-研究学者
- 柯晓华
- 丁泽林
- 李斌胜
- 卢勇波
- 王定胜
- 胡德亮
- 应晓伟
- 宋勇波
- 徐西鹏
- 邓方
- 丁侠胜
- 倪敬
- 江平
- 江鸿荣
- 陈杰斌
- 邱成宏
- 姚遥
- 范进
- 陆春伟
- 林智敏
- 冯楠
- 李远
- 陈国金
- 陈荣火
- 黄海涛
- 不公告发明人
- 冯周良
- 林菊珍
- 肖晓桐
- 萧水帛
- 萧英木
- 许明
- 郭雅品
- 鞠洪山
- 华新陆
- 吴江文
- 樊力
- 陈祖西
- 倪鹏程
- 姚必敬
- 李勇
- 李洋
- 杨冬
- 王健
- 王扬渝
- 饶炎进
- 于怡青
- 何海潮
- 吕伟仁
- 李全军
-
-
王瑞敏;
王世旭;
周剑华;
欧阳珉路;
芦瑶;
郑建国
-
-
摘要:
针对U75V钢轨锯切面上出现的黑色凹坑缺陷,通过对钢轨母材性能检验和采用扫描电镜对凹坑缺陷进行金相显微分析,查明凹坑缺陷类型和产生原因。结果表明:钢轨母材质量性能正常,锯切面上宏观显现的黑色凹坑缺陷本质上为解理断口,是由于锯切钢轨过程中操作不当致使钢轨发生断裂,在继续锯轨过程中,断口凸起处被削平,而断口凹下处被遗留所致。提出了改善钢轨锯切质量的措施,可以有效避免钢轨锯切断裂。
-
-
刘家瑛;
侯建华
-
-
摘要:
(4)锯切结束①当荒料快要被锯到底时,应进一步加强检查和观察,既要保证每块毛板锯透,又要保证所有加固点不得有任何松脱现象,毛板不能移位。②锯完后应及时把砂浆抽到储存池内,清洗砂浆池、喷淋器、锯框,并用清水循环洗车。
-
-
甘悦
-
-
摘要:
本文将总体介绍空调用高效换热管矫直、锯切、倒角、吹扫一体成型系统的集成、设计。分别从如何实现单支自动上下料、物料的定尺锯切、倒角及各个加工动作间的物料周转等方面进行详细介绍。从而实现高效换热管的一体成型全自动化加工。整个一体成型系统的运用,很好的将员工从重复、繁琐的工作中解放出来,在实现生产效率提升的同时,锯切精度可达±0.5 mm,有效避免了手工加工质量不可控问题,进而提升空调质量稳定性。
-
-
-
徐进扬
-
-
摘要:
针对大型带锯床的异常笨重、制造难度大、产品经济性差的问题,将带锯床在主动轮、张紧轮的基础上增设轮排结构,并将锯架作同步改进,在满足大型工件的加工需要的基础上,结构更加经济、实用。另外,增设带锯条扳转机构和工作台进给机构,可实现横纵两个方向的切割,增加带锯床功能,提高工件的加工效率。
-
-
武子原
-
-
摘要:
马塔尔科铝业公司是北美最大的高端铝合金圆锭专业铸造企业,所产圆铸锭的96%以上供挤压企业用,用于锻造的不到4%,在加拿大与美国都建有工厂,圆铸锭总生产能力316 kt/a.生产的铸锭直径为180 mm、203 mm、230 mm、254 mm、280 mm和305 mm.所产圆铸锭都经过均匀化处理和超声探伤.该公司有三大明显的优势:安全工作扎实,自动化程度高,废料用得多.
-
-
潘建洲
-
-
摘要:
目前圆钢锯切砂轮片的更换操作现都采用人工手动方法,其危险性大、效率低.基于机器视觉技术,研究开发了砂轮片自动更换机器人.介绍了机器人的功能、结构、电气设计及其在三钢圆棒生产线的应用情况.应用实际表明,其不仅为企业带来约519万元的年直接经济效益,而且提高了产能,减少了人力资源消耗,提高了安全系数和操作的可靠性.
-
-
刘凯;
刘杨;
王君轲;
张平方;
张海生
-
-
摘要:
对唐钢大型线钢板桩锯切进行了分析与改进,通过优化锯齿形状提高锯切效率,解决制约钢板桩产品产量的瓶颈问题,提高了生产效率.同时锯切后钢板桩毛刺问题也得到了改善,提高了顾客满意度.
-
-
徐天宇;
黄海
-
-
摘要:
水冷壁管屏由数排钢管焊接组成,是电站锅炉系统的重要组成部分.产品在弯管和焊接等工序前需要对钢管进行生产备料.由于钢管尺寸繁多、排料过程烦琐、现有的火焰切割加工过程污染大、切割截面粗糙以及劳动强度较大,不仅会导致钢管生产效率低,还会给工人造成安全隐患.为提高水冷壁管安全生产及智能化生产水平,研制了水冷壁管备料自动生产线,并开发了智能排料的工艺专业软件.经过试验,该生产线柔性智能程度较高,加工质量能够满足工艺要求.
-
-
-
- 《2008年(第十届)中国科协年会》
| 2008年
-
摘要:
本文对齿轮钢钢材锯切下料时遇到的锯切障碍现象进行了系统的分析,在锯切面的局部发现了较为密集的大颗粒硬质夹杂物,认为引起这种现象的原因是钢水在浇铸过程中,硬质夹杂物如Al2O3、TiN等在盛钢水包壁上的耐火材料表面发生聚集,并在钢水冲刷作用下一起脱落进入到钢水中.由于到此后的钢水没有得到充分的搅拌或流动,造成钢材的局部区域存在着比较多的大颗粒硬质夹杂物,导致了该区域的硬度升高,从而使锯切到此处的锯片发生变形或断齿,引起了下料时的锯切障碍.
-
-
-
-
-
-
于怡青;
李远;
徐西鹏
- 《中国工程机械学会2002年年会》
| 2001年
-
摘要:
为了有效控制孕镶式金刚石工具的磨损行为和界面摩擦机制,以便高效率低成本加工建筑材料,综合分析了锯切加工中磨擦效应的变化特征以及如何使摩擦降低到最低程度.对加工过程中能量特征的定量分析表明,用于形成切屑的能量几乎可忽略;大约三分之一的能量消耗于岩屑流体与结合剂之间的作用,其余能量消耗于塑性耕犁.优化和控制工具磨损主要是控制岩屑能耗和有效地控制磨粒达到其极限最佳切除负荷以抑制塑性耕犁效应.
-
-
李远;
黄辉;
于怡青;
徐西鹏
- 《全国工艺矿物学与环境矿物学学术会议》
| 2001年
-
摘要:
深入理解切磨过程中花岗石材料的去除机理是优化加工设备、加工工具以及加工参数的基础.本文研究了花岗石的断口表面、锯切表面、粗磨表面以及精磨表面形貌特征,并结合切磨过程中临界载荷、单颗金刚石磨粒所承受的切削力以及比能特征,对加工表面形成机理进行了分析.研究表明,材料的去除机理与单颗磨粒的最大切削厚度直接相关.随着单颗金刚石磨粒最大切削厚度的减小,花岗石的去除方式也逐渐由脆性断裂为主转为塑性流变为主.由于不同的材料去除机制对应不同的能量消耗,可以通过调节单颗磨粒的最大切削厚度控制材料的去除方式,进而控制能量消耗.因此,均匀的磨粒出露高度对于控制切磨过程中材料的去除机理和优化加工过程具有重要意义.
-
-
-