高频淬火
高频淬火的相关文献在1983年到2022年内共计673篇,主要集中在金属学与金属工艺、公路运输、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文234篇、会议论文23篇、专利文献54888篇;相关期刊144种,包括设备管理与维修、新技术新工艺、热处理技术与装备等;
相关会议20种,包括2015第六届先进节能热处理技术与装备研讨会、第五届中西部地区理化检验学术年会暨实验室主任经验交流会、第九届沈阳科学学术年会等;高频淬火的相关文献由1118位作者贡献,包括宫西庆、张就坤、陈贵明等。
高频淬火—发文量
专利文献>
论文:54888篇
占比:99.53%
总计:55145篇
高频淬火
-研究学者
- 宫西庆
- 张就坤
- 陈贵明
- 志贺聪
- 赵天林
- 赵玉山
- 久保田学
- 小泽修司
- 根石豊
- 丰冈高明
- 吉田卓
- 大森靖浩
- 松崎明博
- 林透
- 王虹
- 间曾利治
- 汤凡
- 潘秀龙
- 王伟林
- 耿俊丹
- 高峰
- 龙英军
- 刘飞乐
- 北村太一
- 大林巧治
- 小山达也
- 山田克美
- 张松生
- 李美兰
- 杨跃
- 松本齐
- 桥村雅之
- 水野淳
- 潘诗良
- 王峰
- 王秀梅
- 王维新
- 生田文昭
- 郝随定
- 顾佩兰
- 黑泽伸隆
- 任茜
- 何斌斌
- 刘优萍
- 刘兵
- 刘晋
- 刘登发
- 吕仁良
- 吕烜
- 吴榕
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龙必查
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摘要:
针对汽车零部件选换档摇臂拨头在热处理后出现开裂的现象,通过分析发现生产过程的冷镦加工和高频淬火是导致开裂的原因.为此,通过球化退火后增加了再结晶退火、冷镦成型、高频淬火层深、高频淬火冷却介质等工艺改进后,消除了淬火开裂,满足了技术要求.
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摘要:
曲轴加工工序毛坯锻造时是将棒料烧红后通过多道锻模,锻成多拐平面状,在红热状态下最后一道工序将各拐拧转到相应的角度。淤车定位,在普通车床上找出主轴颈的中心,车两端定位;于车主轴颈;盂车连杆轴颈,是在专用车床上,刀架跟随连杆轴颈一边旋转一边进刀,一次同时车两个同角度的连杆轴颈;(试制或非批量生产是在普通车床的卡盘上做一个偏心夹具,把连杆轴颈作为旋转中心);榆钻油道孔,曲轴从主轴颈到拐臂到连杆轴颈内部都有润滑油道,是用专用设备进行深孔钻;虞高频淬火,对主轴颈和连杆轴颈进行淬火,提高表面硬度;愚磨主轴颈;舆磨连杆轴颈,是非常精密的专用曲轴磨床,会自动边测量边磨削,精度按0.01mm控制;余其它加工,(飞轮连接键槽,回油槽,螺纹等等)。动平衡及去重用专用设备,查出的超重的拐臂毛坯部位钻削去重。
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邢科峰1
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摘要:
高频淬火设备的品种很多,故障情况千变万化,很难用简单的表格来概括,本文强调掌握分析判断故障的方法, 通过具体例子来介绍这种理念。本文通过对汽车发动机曲轴生产线中高频淬火机的维修过程分析,得到关于高频淬火的调整 经验,为解决淬火深度和硬度等技术指标不合格的问题提供的实践依据。
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段广游;
马树德
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摘要:
床身(底座)是立式加工中心重要的组成部件之一,工作台在床身的导轨上来回滑动,床身导轨精度的好坏将直接影响到整台机床的精度。因此,在机床装配之前先保证床身导轨面的精度是很关键的。为了增加导轨面的硬度,增加导轨的耐磨性,在精加工后需要进行高频淬火处理,再用磨床磨平,但进行高频淬火会使导轨变形,根据实际经验大部分情况是导轨中间下凹两头上翘,在加工过程中有意将导轨面加工成中间凸两头凹,是解决淬火后导轨变形的很有效方法。
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邬杰;
柳群;
蒋国辉;
唐新民
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摘要:
为了改善和提高汽车发动机曲轴的使用寿命,通过三种曲轴复合强化工艺对曲轴进行强化处理后,再对曲轴进行金相组织分析、表面硬度检测、表面残余应力检测和台架弯曲疲劳试验来验证三种曲轴强化处理工艺的优劣性.试验结果表明曲轴进行复合强化工艺处理后其金相组织结构、特别是曲轴R处表面硬度和表面残余应力的大小对曲轴使用寿命(曲轴疲劳极限)有较大的影响.由试验结果获得:曲轴气体软氮化+表面滚压强化工艺效果最好,离子氮化+表面滚压强化工艺次之,高频淬火+表面滚压强化工艺结果较差.
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库晓峰
- 《第十五届河南省汽车工程科技学术研讨会》
| 2019年
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摘要:
阀套作为液压助力汽车转向器的关键零件,阀套和转向轴配合的密封性是保证汽车转向器功能关键要素之一,本文针对某公司液压转向器的阀套生产高频淬火中存在裂纹问题,从高频感应加热淬火裂纹发生角度进行了分析,找出了引起高频感应淬火裂纹原因,并实施了工艺改进.
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GAO Chang-gang;
高长刚;
SUN Wei-lian;
孙维连;
SUN Bo;
孙铂;
ZHANG Yi;
张艺
- 《华北地区第二十一届热处理技术交流会暨河北省热处理学会第六届学术年会》
| 2016年
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摘要:
确定高频淬火后零件出现软点的原因,通过调整工艺参数,获得合格组织,解决生产问题,避免再次发生.通过直读光谱测试工件化学成分,采用体视显微镜、金相显微镜和扫描电镜观察试样的宏观与微观组织,分析工件淬火层深度和显微组织形态.通过能谱仪测试样品淬火组织的成分差异.梳理生产过程,确定淬火零件软点形成的原因.通过扫描电镜配置的能谱仪测试发现,产生软点的样品黑色区域马氏体的碳含量较高,白色区域马氏体碳含量较低;未产生软点的样品黑区和白区马氏体的碳含量差别不大.高频淬火零件事先未经调质处理,碳含量分布不匀,高频淬火时间短,碳原子没有得到充分扩散,淬火后的零件在组织中形成高碳和低碳马氏体两种结构,导致淬火后零件出现软点.
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王冬颖
- 《第九届沈阳科学学术年会》
| 2012年
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摘要:
从化学成分、硬度及金相组织检验等方面对凝结水泵2Cr13不锈钢轴套的断裂原因进行了分析.中文结果认为,断裂原因是高频淬火过程中,淬硬层过厚,马氏体瞬间转变产生较大的内应力,导致淬硬层外表面存在显微裂纹,在使用过程中产生断裂.
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