摘要:达钢炼铁厂3#高炉450m3于2005年4月投产,由于高炉设计的不足,生产不久,高炉炉壳逐渐变形,送风装置的尺寸参差不齐,使气流分布不均造成冷却模块烧损严重,高炉炉况无法稳定顺行甚至发生失常,生产非常被动.2012年,针对高炉的不利因素,工段积极调整上部矩阵,合理改善煤气流的分布,生产得到彻底的扭转.2013年,高炉大修投产后,高炉生产的各项指标创下历史新高.2014年,由于原燃料质量的变化以及设备问题造成高炉多次慢风等因素,使炉况气流紊乱,致使管道气流事件的发生.为了快速恢复炉况,高炉采用"打开中心,稳定边缘,稳定中心,照顾边缘"的思路,快速解决了边缘煤气管道的现象.