拉伸成形
拉伸成形的相关文献在1989年到2022年内共计282篇,主要集中在金属学与金属工艺、航空、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文124篇、会议论文22篇、专利文献78299篇;相关期刊62种,包括军民两用技术与产品、南京航空航天大学学报、新技术新工艺等;
相关会议19种,包括中国航空学会制造工程分会2008年度学术会议、第三届中国CAE工程分析技术年会暨2007全国计算机辅助工程(CAE)技术与应用高级研讨会、2007年航空装备及先进制造技术国际学术会议等;拉伸成形的相关文献由492位作者贡献,包括李明哲、蔡中义、付文智等。
拉伸成形—发文量
专利文献>
论文:78299篇
占比:99.81%
总计:78445篇
拉伸成形
-研究学者
- 李明哲
- 蔡中义
- 付文智
- 周贤宾
- 李东升
- 冯朋晓
- 韩奇钢
- 万敏
- 刘纯国
- 张彦敏
- 李小强
- 罗红宇
- 邓玉山
- 赖利·亚历山大·波廉
- 伍惠
- 孙丽荣
- 阎雪萍
- 伍铁忠
- 刘垒
- 哈乐德·约翰·威伯
- 张治民
- 徐应强
- 方敏
- 李湘吉
- 杨勇彪
- 汤玛斯·桑迪·休斯顿
- 王友
- 田中贤哉
- 谢向君
- 闫钊鸣
- R·福赛思
- 依卓
- 刘英男
- 华程
- 孙希延
- 崔琳
- 张学广
- 李卫东
- 杨振
- 林琳
- 柏玲磊
- 王东哲
- 王昆
- 秦雁
- 胡承前
- 赵坤民
- 赵轩
- 迟佳轩
- 迟彩楼
- 邵旭分
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高飞;
王莎;
王旭;
刘乐
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摘要:
针对某车型座椅板的制件特点,介绍了工艺补充过程,运用Autoform软件模拟分析,优化成形工艺设计,制定了拉伸、修边冲孔、翻边、折弯4工序成形的工艺方案。基于制件结构特点,采用刺破方案解决拉伸开裂问题。折弯冲压方向仰角设计,给予回弹补偿预空间,实现回弹角度补偿。实际验证表明工艺补充及模具结构设计合理,冲压件质量稳定可靠,能够满足批量生产。
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周晓松
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摘要:
制件在拉伸成形过程中,受压机挠度变形、材料减薄和模具结构强度不足的影响,会使拉伸制件着色差.为了提升拉伸着色,在模具结构强度足够的前提下,加工数据中可以运用压机挠度变形补偿、制件减薄补偿、设计关键型面强压、非关键型面空开的方法,可有效地提升首件着色率.
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周贤军;
武永;
陈明和;
谢兰生;
秦中环
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摘要:
采用ABAQUS有限元仿真软件模拟了TC4钛合金蜂窝芯的扩散连接/拉伸成形过程,基于仿真结果获得最优的拉伸长度,通过扩散连接/拉伸成形试验,研究了蜂窝芯的胞体轮廓、壁厚分布以及扩散连接界面形貌.结果表明:在920°C/3 MPa/60 min参数下扩散连接得到层叠板,并在温度800°C、拉伸速度1 mm·s-1下拉伸75 mm后得到蜂窝芯,该蜂窝芯中形成了规则的正六边形胞体,验证了扩散连接/拉伸成形工艺制备蜂窝芯的可行性;蜂窝芯中部胞体质量较好,尺寸精度较高,其平均高度为16.2 mm,平均宽度为21.5 mm,弯曲圆角为2.5 mm,最大减薄率为5.37%;层叠板扩散连接区域未出现明显孔洞缺陷,焊合率超过95%,经过拉伸后扩散连接区域未出现撕裂,弯曲圆角区域未出现裂纹.
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吴转萍
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摘要:
针对加长纵梁压型模具在实际生产应用中回弹、扭曲、起皱等问题,对制件的压型成形工艺缺陷进行了分析,采用拉伸成形的工艺方式,实现渐进式成形,一改传统直接成形存在的材料不受控状态,借助CAE软件设计拉伸压料面及工艺补充,模拟成形效果,基于结果,完成模具结构设计.针对研合调试中的回弹,设计反向摸模口补偿,并根据现场调试问题,设计倒梯形坯料,成功解决了调试过程中的缩口回弹、起皱、开口尺寸突变的缺陷.
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黄连吉
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摘要:
8"单元制动缸缸体的带法兰的直壁圆筒拉伸件,是铁路货车制动的关键零部件.通过对单元制动缸缸体拉伸成形的工艺分析和相关计算,利用JSTAMP分析软件对拉伸次数进行合理分配,进行了拉伸模设计,制定出一套确实可行的拉伸成形工艺,并通过试验验证了其可行性,成功实现了8"单元制动缸缸体拉伸成形.
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李荣
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摘要:
文章以某型号飞机选材方案以及零件成形需求为依据,通过研究铝锂合金材料的综合性能,对蒙皮类零件采用铝锂合金2A97材料的钣金成形技术进行深入研究.分析钣金件成形机理,摸索其成形特性及相关影响因素,研究单曲滚弯蒙皮零件及双曲拉伸蒙皮零件的成形过程的工艺参数 、 机械性能参数,以及不同拉伸变形量条件下板材的相关性能,旨在摸索其成形特性,以逐步掌握铝锂合金的加工技术方法和变形过程控制要求,为飞机相关铝锂合金零件成形工艺设计提供可行性依据.
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王朴;
杨梅;
王浩;
李厚佳;
金龙建
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摘要:
针对汽车上某一覆盖件,根据形状特点,对制件冲压方向、工艺补充面、压料面及坯料形状大小等进行分析设计,并利用CAE分析软件FASTAMP对拉伸成形过程进行了模拟仿真,从材料厚度分布、减薄率、成形极限图等方面预测了拉伸过程中成形不足、过度减薄和起皱等缺陷,分析原因并优化设计,最终确定了合理的拉伸成形工艺方案.结果 表明:设置拉伸筋可得到成形质量较好的冲压件,并有效消除制件表面的起皱缺陷;采用变半径圆角的方法,使制件最大减薄率由原来的20.5%降至16.5%,满足制件生产要求.
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宋满仓;
陈冬冬;
刘军山
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摘要:
为研究聚合物材料在拉伸过程中的成形规律,促进聚合物材料在微流控芯片中的使用,以聚丙烯微流控芯片为研究对象,利用设计加工好的拉伸成形模具,在聚丙烯薄膜上成形出微结构,将成形件剖开放在工具显微镜下观察成形情况,参照金属材料拉伸过程将微结构处划分为凸缘区、凹模圆角区、筒壁区、凸模圆角区和筒底区5个区域,分区域观察聚合物材料的流动情况.实验结果表明,聚丙烯材料拉伸成形过程中,凸缘区不参与变形,筒底区和筒壁区参与变形,筒壁区变形程度比筒底区大,材料厚度变化程度大.
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LIANG Xiao-bo;
梁晓波;
YANG Zhen;
杨振;
CAI Zhong-yi;
蔡中义
- 《第十三届全国冲压学术年会》
| 2016年
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摘要:
建立等伸长量离散加载方式拉伸成形的有限元模型,设计了成形三维曲面的加载路径.对球形件的拉伸成形过程进行数值模拟,对比分析了两种加载方式下成形件的变形均匀性和成形精度.结果表明:采用等伸长量加载方式比传统加载方式成形的曲面件纵向应力应变数值减小约50%,且分布更加均匀;厚度减薄率明显降低,且厚度分布更加均匀;传统的加载方式成形曲面大部分区域的误差在-0.2mm到0.4mm之间,等伸长量加载方式成形曲面大部分区域的误差在-0.1mm到0.1mm之间,成形精度大幅提高.并且通过实验验证了这种加载方式的拉形效果.
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张彦敏;
河南科技大学;
周贤宾;
罗红宇;
李小强
- 《2006年全国先进材料成形与模具技术会议》
| 2006年
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摘要:
加载轨迹是决定飞机蒙皮拉伸成形质量的关键因素.对某双曲度蒙皮最大截面采用应变控制的方法,解析分析并推导出拉伸成形加载轨迹范围,并作为初始加载轨迹进行优化;采用最优化理论与算法和有限元数值模拟相结合的优化方法,以减小卸载回弹、提高贴模度为研究目标,以单元最大主应变和厚度减薄率为约束条件,建立最优化数学模型,得到合理的拉伸成形加载轨迹;在自行研制的拉伸成形试验平台上进行优化结果验证,试验结果表明,成形零件贴模度、应变分布与厚度的均匀程度均有明显提高。
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罗红宇;
李东升;
周贤宾;
张彦敏;
王亮
- 《2006年全国先进材料成形与模具技术会议》
| 2006年
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摘要:
为研究蒙皮零件在拉伸成形过程中的变形行为,自行研制开发了1MN数控蒙皮拉伸成形试验机系统.采用数字PID控制算法,实现了加载伺服油缸的速度控制以及对称拉伸油缸和工作台上顶油缸的位移同步控制,建立了数控蒙皮拉伸成形试验机控制系统.试验结果表明,系统具有较高的精度,符合大多数蒙皮零件的拉伸成形试验要求,为开展蒙皮拉伸成形过程控制和试验研究提供了试验保障。
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杨踊
- 《中国航空学会制造工程分会2008年度学术会议》
| 2008年
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摘要:
锥形钣金件作为一般拉伸件在拉伸中存在空间失稳、容易起皱,转接处易出现滑移,影响型面精度等问题。而某精密锥形钣金件更是由于其要求拉伸精度高,在研制中很难拉伸出完全符合要求的零件。本文作者采取普通的一次拉伸模具,在普通液压机上,通过其独特的拉伸工艺,对零件拉伸中的材料塑性变形进行有效、精确地控制,最终拉伸出优质的锥形钣金件零件。此种工艺对类似件的拉伸有很好的推广价值,可以直接广泛应用到类似形状的高精度钣金件的拉伸工艺中。
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李亚非
- 《中国工程物理研究院机械制造工艺研究所2017年学术年会》
| 2017年
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摘要:
某不锈钢薄壁锥形异形件拉伸过程中容易产生失稳、反弹和破裂等缺陷,为控制产品质量,采用DEFORM-3D软件为平台,利用有限元分析方法对06Cr19Ni10不锈钢的拉伸变形进行建模与仿真,并用拉伸试验进行验证.结果表明,仿真结果与试验结果吻合度较高,具有较高的可信度,以及较好的工艺指导作用.
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李亚非
- 《中国工程物理研究院机械制造工艺研究所2017年学术年会》
| 2017年
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摘要:
某不锈钢薄壁锥形异形件拉伸过程中容易产生失稳、反弹和破裂等缺陷,为控制产品质量,采用DEFORM-3D软件为平台,利用有限元分析方法对06Cr19Ni10不锈钢的拉伸变形进行建模与仿真,并用拉伸试验进行验证.结果表明,仿真结果与试验结果吻合度较高,具有较高的可信度,以及较好的工艺指导作用.