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稠化时间

稠化时间的相关文献在1989年到2022年内共计120篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、经济计划与管理 等领域,其中期刊论文102篇、会议论文9篇、专利文献62101篇;相关期刊49种,包括中国石油大学学报(自然科学版)、西部探矿工程、中国石油和化工标准与质量等; 相关会议7种,包括全国石油钻井新技术和管理经验交流会、中国石油学会第六届青年学术年会、中国石油学会2016年固井技术研讨会等;稠化时间的相关文献由411位作者贡献,包括步玉环、严思明、靳建洲等。

稠化时间—发文量

期刊论文>

论文:102 占比:0.16%

会议论文>

论文:9 占比:0.01%

专利文献>

论文:62101 占比:99.82%

总计:62212篇

稠化时间—发文趋势图

稠化时间

-研究学者

  • 步玉环
  • 严思明
  • 靳建洲
  • 于永金
  • 王瑞和
  • 郭小阳
  • 郭胜来
  • 刘崇建
  • 刘翠微
  • 吕伟
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 费中明; 党冬红; 孔哲; 和建勇; 蒋世伟; 高飞; 杨杰
    • 摘要: 针对狮70井三开钻遇高压盐水层和漏失层,钻井液不能压稳高压水层,同时井底存在内循环,环空压力系统紊乱,固井期间易发生漏失,高压盐水层不易封固,固井质量难以保证的难题,通过水泥浆性能实验及固井工艺研究,设计了抗高温高密度堵漏水泥浆体系,该体系密度1.88~2.40 g/cm~3,沉降稳定性小于0.03 g/cm~3,SPN值小于3,稠化时间可调,24 h抗压强度大于18 MPa。现场采用正注反挤固井施工工艺,根据施工参数预测出施工需要的水泥浆稠化时间,通过缩短尾浆稠化时间,并在替浆后期降低施工排量的方法,使水泥浆在小排量顶替过程中逐渐稠化凝固,从而达到快速封固高压水层的目的,再通过反挤施工封固漏层以上井段,顺利完成了该井?273.05 mm尾管固井施工,套管鞋及漏层处固井质量优质,盐水层处固井质量合格,为该区块尾管固井积累了成功经验。
    • 狄新叶; 马疆; 齐静; 李良兵; 张伟
    • 摘要: 随着计量科学发展,测定不确定度已广泛应用于各领域,它可反映出实验室的试验水平和结果的可靠程度。为了提高G级油井水泥质检试验数据的准确性,对其所有的物性参数检测过程进行研究,通过建立数学模型,从测量重复性、样品称量、水泥浆配制等方面进行分析,建立了适用于G级油井水泥稠化时间、游离液含量和抗压强度试验不确定度评定的典型方法。评定结果显示,包含因子K取2,G级油井水泥稠化时间为103.3 min时,其扩展不确定度为1.09 min;游离液含量为3.71%时,其扩展不确定度为0.71%;38°C抗压强度为5.44 MPa时,其扩展不确定度为1.23 MPa。并确定了试验过程中不确定度的来源,主要为样品测量重复性,质量称量次之。在实际检测中,应从拌合材料的称量过程、增加样品平行测定次数等方面来降低试验误差。
    • 宋鹤; 刘洋; 杨威; 唐俊峰; 刘翠微; 安耀彬; 吕伟; 宋有胜
    • 摘要: 依据SY/T 5504.4—2019《油井水泥外加剂评价方法第4部分:促凝剂》,探讨了目前国内油化剂生产企业所生产的高氯型促凝剂与低氯型促凝剂对G级油井水泥浆性能的影响.结果表明:高氯型促凝剂对于缩短水泥浆稠化时间和提高水泥石早期抗压强度的作用明显优于低氯型促凝剂,掺入高氯型促凝剂的水泥浆与水泥净浆的稠化时间之比最大值为0.54,最小值为0.36,平均范围在0.43;掺入低氯型促凝剂的水泥浆稠化时间之比最大值为0.77,最小值为0.41,平均范围在0.59;掺入高氯型促凝剂的水泥石6 h早期抗压强度增长率最高为169.87%,最低为43.75%;掺入低氯型促凝剂的水泥石6 h抗压强度增长率最高为33.33%,最低为0.高氯型促凝剂对水泥浆稠化时间的影响和水泥石6 h早期强度的提高与其氯含量无明显的线性关系,呈分散趋势,低氯型促凝剂对水泥浆稠化时间的影响和水泥石6 h早期强度的提高与其氯含量呈正比.二者对水泥石24 h抗压强度的影响没有明显的区别.
    • 夏修建; 于永金; 陈洲洋; 刘硕琼; 靳建洲; 齐奉忠; 张航
    • 摘要: 深层超深层已成为中国油气增储上产的重要领域,但油气勘探开发难度加大,尤其是深井超深井超高温复杂工况下固井作业安全和固井质量难以保障,对超高温固井水泥浆技术提出了严峻的挑战.其中,缓凝剂是保障深井超深井固井作业安全的关键材料,直接决定着固井作业的成败.然而,目前国内聚合物缓凝剂耐温能力不超过200°C,无法满足井底循环温度超过200°C的固井需求,超高温缓凝剂仍主要依赖进口.为了给深层超深层油气勘探开发提供技术支撑,通过分子结构优化设计、耐温抗盐基团有效介入,采用自由基水溶液聚合方法制备出超高温固井水泥浆缓凝剂DRH-3L,并对其综合性能进行了评价.研究结果表明:①DRH-3L适用温度范围广(70~220°C),缓凝性能优异,220°C下水泥浆稠化时间在500 min以上;②水泥浆稠化时间与加量、温度呈良好的线性关系;③与常用降失水剂配伍性良好;④在50~120°C大温差条件下,水泥石强度发展迅速且对高温水泥石力学强度发展无不利影响.结论 认为,所研发的新型水泥浆缓凝剂在超高温深井超深井等复杂井固井中具有良好的应用前景.
    • 丹美涵
    • 摘要: 通过溶液聚合制备一种AMPS类缓凝剂R55L,通过GPC和红外色谱表征了该聚合物的分子量及微观结构,利用DSC等分析手段证实此种缓凝剂可耐温至275°C.此聚合物缓凝剂初稠低、过渡时间短、稠化时间可调、加量敏感性低、稠化曲线呈"直角"稠化、属于高温缓凝剂.缓凝剂在水泥颗粒表面的吸附行为及ζ电位研究表明,缓凝剂吸附未达到饱和时,为线性吸附;当达到饱和吸附后,缓凝剂增加,吸附量不再改变,达到饱和吸附量时的缓凝剂加量为1%.此种高温缓凝剂配置的水泥浆在南海乐东区块进行了现场应用,固井质量达到要求,保证了施工安全.
    • 王伟智; 殷祥男; 王旭方; 孙健; 熊米佳; 陈宝荣
    • 摘要: 油井水泥浆的稠化时间是水泥浆体系检测的主要指标之一,决定着灌注水泥施工的安全时间。本文总结并讨论了美国生产的增压稠化仪的性能,对其进行了客观的评价,以期能促进国产增压稠化仪的发展。
    • 李望军; 王军朝; 王嘉昕
    • 摘要: 为了研究恒速搅拌器不同配浆转速对水泥浆密度、流变、失水、自由液、强度、稠化等性能的影响,室内分别模拟了2 000、4 000、8 000、12 000 r·min-1等4个不同转速下的配浆速度,对水泥浆的各项常规性能进行了对比分析.室内研究结果表明:不同转速下配制的水泥浆密度、自由液、失水3项性能几乎无影响,但是流变、抗压强度、稠化时间有较大影响.因此,室内试验时,要注意配浆转速的选择.
    • 钟兴强; 舒曼; 张诗航; 赵强; 胡顺; 杨晓榕; 潘宏霖
    • 摘要: 深水巨厚含盐储层的固井作业中所存在的盐蠕动问题多年来一直是一项技术难题,此外,除了需要解决抗盐性问题的同时还需要针对性进行加重以平衡深水下的地层压力.本文通过以半饱和盐水为基浆,采用多元加重剂组合形式对水泥浆进行密度区间1.9~2.4 g·cm-3的浆体设计,同时对水泥浆一系列基础性能及力学性能进行系统性评测及分析,构建出一套能有效满足变密度深水巨厚盐层的固井水泥浆配方体系,该套配方体系在120°C下具有良好的流动性,且稠化时间大于3 h,失水量低,24 h抗压强度稳定在20 MPa以上,具有较好的应用效果和价值.
    • 韩成; 罗鸣; 杨玉豪; 李文拓; 邓文彪
    • 摘要: 南海西部莺琼盆地地质条件复杂,井底温度高达200°C,压力系数高达2.30,安全密度窗口极窄,固井过程中极易发生气窜,压稳与井漏矛盾突出.通过使用抗高温胶乳型防气窜剂,以球形颗粒的锰矿粉作为加重材料,优化得到抗高温防气窜高密度水泥浆体系.室内评价结果表明,高密度(2.40 g/cm3)防窜水泥浆高温流变性好,失水量低,早期抗压强度高;同时沉降稳定性好,高温养护后水泥石上下密度差较小;高密度水泥浆静胶凝强度发展快速,稠化过渡时间小于5 min,且稠化时间受温度影响小,可有效防止气窜发生.该高密度水泥浆体系在莺琼盆地3口超高温高压气井得到成功应用,固井过程中无漏失发生,且固井质量检测结果显示固井质量良好.
    • 毕明清
    • 摘要: 合理的水泥浆稠化时间对套管外高质量水泥环的形成影响很大,而水泥浆稠化时间取决于固井施工时间,因此找到水泥浆稠化时间和固井施工时间之间的合理关系,对固井质量的控制一定能够起到很好的效果.本文阐述了水泥浆的稠化机理,讨论了水泥浆稠化时间和施工时间对固井质量的影响,分析大牛地气田近百口井的固井数据,希望能够找到适合大牛地气田固井实际的水泥浆稠化时间和施工时间关系,为下步大牛地气田固井作业提供参考.
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