装配机器人
装配机器人的相关文献在1984年到2023年内共计426篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文117篇、会议论文7篇、专利文献496303篇;相关期刊92种,包括中国科技投资、组合机床与自动化加工技术、机电工程技术等;
相关会议6种,包括中国机械工程学会制造业自动化新技术发展学术交流会、第十二届全国机构学学术研讨会、第二届全国设计/过程技术集成学术研讨会等;装配机器人的相关文献由778位作者贡献,包括周贵宝、张学午、游铎章等。
装配机器人—发文量
专利文献>
论文:496303篇
占比:99.98%
总计:496427篇
装配机器人
-研究学者
- 周贵宝
- 张学午
- 游铎章
- 王银彬
- 田定齐
- 封大宝
- 高远
- 张俊骁
- 不公告发明人
- 朱景建
- 赵锡芳
- 陈威
- 崔裕翔
- 舒亮
- 刘振国
- 刘敏
- 吴桂初
- 吴自然
- 吴跃新
- 宋蔚
- 官雪梅
- 张俊雄
- 张兴国
- 彭波
- 朱炜
- 李建刚
- 李承焕
- 李红剑
- 柴传程
- 游学军
- 王琦
- 荣必贤
- 莫堃
- 计圣勇
- 阙海凤
- 刘刚
- 刘小静
- 吕志君
- 吕遐东
- 吴航
- 周浩男
- 周野
- 张刚
- 张明
- 张林
- 张鹏
- 曹少中
- 李敏
- 李绣峰
- 李鹏
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王宇
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摘要:
传统的机器人大多为刚性结构,这种结构的机器人具有刚度好,稳定性强,可靠性高等优点。今天的刚性机器人技术已经较为成熟,刚性机器人已经广泛应用于多种行业,在工业中的焊接机器人,装配机器人,在物流行业中的物料搬运机器人,在农业中的播种收割机器人等都属于刚性机器人。
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何玲;
钟江川;
张钦仰
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摘要:
目的 为了实现异形热电池组的智能化装配和解决装配过程中存在装配精度不高的问题,设计了一种装配机器人,并仿真验证该机器人是否能够满足异形热电池组的装配精度需求。方法 采用改进D-H参数法构建运动学模型,通过正运动学分析机器人末端轨迹。采用改进DE算法进行逆运动学求解,并通过仿真实验分析运动学求解结果。结果 求得平均位置误差为1.4×10^(–4) mm,平均姿态误差为2.4×10^(–4)度,平均解迭代次数为219.857,各构件最大角速度不应超过3.5 rad/s。结论 设计的装配机器人能够满足异形热电池组装配精度要求,运动学求解精度提高2个数量级,效率提高72.5%。
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王宇
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摘要:
如今的工业体系中,生产过程的自动化和智能化成了一种发展趋势,要想实现这一点就需要在生产的过程中引入大量工业机器人,因此工业机器人的应用与发展将成为工业体系发展的重中之重。在如今的很多行业里,已经出现了工业机器人的身影,如汽车生产线上的装配机器人,机械生产过程中,与数控机床和加工中心等配套的物料推送机器人,以及焊接机器人等,这些都是现在工业体系内常见的工业机器人。
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余泽康;
张秋菊;
吕青;
姚宇
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摘要:
针对装配机器人在采用单目视觉定位时因深度信息缺失而影响工件抓取操作的问题,研究了单目视觉下基于QR码的增强定位方法,通过对QR码图形的识别实现标定平面精确定位,利用QR码携带的工件编码信息和数据库,实现对工件种类和抓取空间位置(包括深度信息)等信息的获取。在此基础上开发了由单目视觉、UR机器人和QR码工件料盘组成的机器人装配系统,通过抓取实验验证了该增强定位方法的有效性,系统综合定位精度可达到±1 mm。
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倪涛;
张泮虹;
李文航;
赵亚辉;
张红彦;
翟海阳
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摘要:
针对目前装配机器人基于手工的特征检测易受光照条件、背景和遮挡等干扰因素的影响,而基于点云特征检测又依赖模型构建精度,本文采用深度学习的方式,对基于关键点预测的工件视觉定位技术展开研究。首先,采集工件各个角度的深度图像,计算得到工件的位姿信息,选取工件表面的关键点作为数据集。然后,构造工件表面关键点的向量场,与数据集一同进行深度训练,以实现前景点指向关键点的向量场预测。之后,将向量场中各像素指向同一关键点的方向向量每两个划分为一组,取其向量交点生成关键点的假设,并基于RANSAC的投票对所有假设进行评价。使用EPnP求解器计算工件位姿,并生成工件的有向包围盒显示位姿估计结果。最后,通过实验验证了系统估计结果的准确性和鲁棒性。
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袁云;
刘炜
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摘要:
文章针对传统车架装配翻转机功能单一、安全系数低且耗时耗力等缺陷,基于PLC控制模块设计了一种可调整夹取机构、任意角度大小可控的装配机器人.实验研究结果表明,该装配机器人可以使工作人员在加工时省时省力,满足不同车型、不同角度的加工需求,提高了装配工作的安全性、效率性.
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王小闯;
徐达;
王兆阳
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摘要:
随着智能化、无人化技术的发展,机器人自主装配将成为工业生产自动化、无人化主要发展方向.针对采用机器人完成内燃机配件自动装配问题,依托Matlab/Adams联合仿真对工作路径进行轨迹规划仿真.建立装配机器人运动学模型,并对装配路径进行轨迹规划,利用Matlab/Adams联合仿真验证运动学模型的可行性,仿真结果表明装配机器人所规划的轨迹运动学和动力学特性良好,能够很好的按规划的路径完成装配作业,为内燃机配件装配实现无人化作业提供借鉴.
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谢芳
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摘要:
制造业的存在,对于国家来说,是非常重要的,其能直接预示出国家的实际经济水平.而机器人技术的出现,为制造业带来了无限的生机与活力.本文主要围绕着机器人技术的发展现状与趋势进行简单阐述,并将机器人技术在制造业中的应用现状进行有效分析,同时,针对机器人技术在制造业中的具体应用进行探究,进而对未来的机器人技术发展展开思考.
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朱兴龙;
颜景平;
单以才;
缪汉东
- 《中国机械工程学会制造业自动化新技术发展学术交流会》
| 2002年
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摘要:
介绍了冗余度双臂机器人实验平台的组成,采用METEOR2/4图像采集卡、双BP330型CCD摄像机与目标构成图像闭环,以确定目标在空间的位姿;以内置于关节中的磁性编码器作为位置检测元件构成位置闭环,以确定操作臂到达空间的位置.根据该实验平台的特点,采用双CCD对目标实行在大范围内快速跟踪,小范围内低速调整的控制方案.结果表明,该控制系统具有良好的鲁棒性和开放特征,能够满足有关的实验验证.
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沈立红;
王阳明
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
燃油分配管是电喷汽车发动机上的重要零件,采用钎焊工艺制造生产.燃油分配管机器人自动装配生产线是针对上海大众三种车型2VGS、2VQS、B5车用燃油分配管而开发研制的,自动完成三种产品钎焊前预固定装配、自动上胶等工作,其装配精度:±0.1mm,生产节拍100S/每件.
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沈立红;
王阳明
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
燃油分配管是电喷汽车发动机上的重要零件,采用钎焊工艺制造生产.燃油分配管机器人自动装配生产线是针对上海大众三种车型2VGS、2VQS、B5车用燃油分配管而开发研制的,自动完成三种产品钎焊前预固定装配、自动上胶等工作,其装配精度:±0.1mm,生产节拍100S/每件.
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沈立红;
王阳明
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
燃油分配管是电喷汽车发动机上的重要零件,采用钎焊工艺制造生产.燃油分配管机器人自动装配生产线是针对上海大众三种车型2VGS、2VQS、B5车用燃油分配管而开发研制的,自动完成三种产品钎焊前预固定装配、自动上胶等工作,其装配精度:±0.1mm,生产节拍100S/每件.
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沈立红;
王阳明
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
燃油分配管是电喷汽车发动机上的重要零件,采用钎焊工艺制造生产.燃油分配管机器人自动装配生产线是针对上海大众三种车型2VGS、2VQS、B5车用燃油分配管而开发研制的,自动完成三种产品钎焊前预固定装配、自动上胶等工作,其装配精度:±0.1mm,生产节拍100S/每件.
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沈立红;
王阳明
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
燃油分配管是电喷汽车发动机上的重要零件,采用钎焊工艺制造生产.燃油分配管机器人自动装配生产线是针对上海大众三种车型2VGS、2VQS、B5车用燃油分配管而开发研制的,自动完成三种产品钎焊前预固定装配、自动上胶等工作,其装配精度:±0.1mm,生产节拍100S/每件.
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沈立红;
王阳明
- 《2002年中国机械工程学会年会》
| 2002年
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摘要:
燃油分配管是电喷汽车发动机上的重要零件,采用钎焊工艺制造生产.燃油分配管机器人自动装配生产线是针对上海大众三种车型2VGS、2VQS、B5车用燃油分配管而开发研制的,自动完成三种产品钎焊前预固定装配、自动上胶等工作,其装配精度:±0.1mm,生产节拍100S/每件.