钢包回转台
钢包回转台的相关文献在1992年到2022年内共计237篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文90篇、会议论文12篇、专利文献58800篇;相关期刊49种,包括中国高新技术企业、辽宁科技大学学报、大重科技等;
相关会议12种,包括第24届全国结构工程学术会议、2013连铸装备技术的科技进步与精细化学术研讨会、第八届(2011)中国钢铁年会等;钢包回转台的相关文献由518位作者贡献,包括孔炯、周金龙、李贵平等。
钢包回转台—发文量
专利文献>
论文:58800篇
占比:99.83%
总计:58902篇
钢包回转台
-研究学者
- 孔炯
- 周金龙
- 李贵平
- 杨高瞻
- 金仁才
- 施光涛
- 杨凡
- 何博
- 徐峥
- 王鲁
- 胡泽东
- 贺玉军
- 路海波
- 刘洪
- 刘联群
- 张梁敬
- 毕铭强
- 陈涛
- 高玉华
- 丁寅
- 习建丰
- 付林才
- 何双林
- 卜志胜
- 姚超
- 宁建成
- 张旭
- 张曦
- 张琪锋
- 张龙
- 朱庆桂
- 朱忠利
- 李积文
- 汤新彦
- 田汉蒲
- 秦建春
- 符乃良
- 范其良
- 蒋鹏飞
- 贾建平
- 赵贝贝
- 邱志平
- 郭庆华
- 郭鹏
- 陈民强
- 党红纲
- 刘俊日
- 刘建刚
- 刘晓琦
- 刘艳
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董立桐
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摘要:
连铸机钢包回转台是连铸生产工艺重要的组成部分,而回转轴承又是钢包回转台的关键部件。回转轴承的运行和维护状况直接影响着连铸机运行的稳定性,一旦出现故障将会导致整台连铸机中断生产,而且处理起来非常困难。2020年6月发现天津市新天钢联合特钢有限公司4号连铸机钢包回转台回转电机电流异常升高,经判断为回转轴承故障所致。本文介绍了4号连铸机钢包回转台结构形式和运行现状,分析了钢包回转台回转轴承故障产生的原因,并在此基础上提出了使用维护和处理措施,以减少回转轴承故障发生概率,保障连铸生产稳定运行。
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陈志月;
闫若璞;
王欣
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摘要:
唐钢二钢轧厂对1号方坯连铸机钢包回转台进行了改造,并加装了大包保护浇注装置,已具备了生产H08焊条钢的能力,但在实际生产过程中,浇铸第一包时铸坯经常出现气泡废品.本文结合H08钢的特点,分析了铸坯气泡的来源和生成机理,提出了控制铸坯中气泡的工艺优化措施.通过优化转炉冶炼工艺、控制喂丝处理后的氧含量在25~35 ppm、更换中间包镁质板粘结剂材质、中间包开浇前进行氩气吹扫等措施,取得了很好的效果,气泡废品废品率由1.25%降低到0.03%.
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金莉;
吴永杰;
田维;
杨博;
刁洁
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摘要:
重点介绍了钢包回转台制造过程中监理控制要点及重点检验项目与见证方式,并对监理过程的难点、特点等做了解读.结合对监理过程中典型质量问题的剖析,指出产生问题的原因,所采取的处理方法和纠正措施,对同类设备监理过程中的质量控制具有一定的指导和借鉴作用.
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闫娟;
李晨曦;
王蓉;
杜艳军;
张永锋
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摘要:
国外某钢厂更换回转支承,依据现场条件采用三步拆卸法解体回转台,解体完成后,调整底台与回转支承内圈的安装面,并调整回转支承与传动小齿轮的啮合,保证传动的平稳调整.回转台的恢复是解体的逆过程,恢复完成后优化电机控制,减小电机启动和停止对设备的冲击.
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梅瑾烨;
刘桢;
史江华;
周士凯;
王晓鹏
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摘要:
钢包回转台在生产使用过程中存在定位不准,电气元器件容易损耗,自动化程度降低,系统上电后不能重新定位等问题.为此,提出了改进钢包回转台电气控制的方法:将原来的一个行程开关换成两个接近开关,增量型编码器改用绝对值编码器,在PLC控制软件和变频器软件中优化速度控制曲线.实际应用表明,改进后系统的可靠性、稳定性得到很大的提高,系统故障率也随之降低.
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党红纲
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摘要:
某钢厂钢包回转台为平行四边形机构组成的双摇臂式结构,正常运行2年半后,提升臂臂架与支座窗口之间存在干涉现象,在臂架运行至最低位置时尤为明显.为避免不利影响扩大,建立三维接触模型,分析干涉产生的原因.计算结果表明,钢包回转台各零部件强度满足要求,支座窗口与提升臂之间的干涉不是由于塑性变形引起的.在此基础上对照设计图纸与实际制造结构,发现提升臂下面板实际制造结构中无圆弧过渡,使得下面板与支座窗口接触部位的宽度增加,才是造成提升臂处于低位时产生干涉的根本原因.
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党红纲;
谢欣荣
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摘要:
为保证其它钢包回转台的正常工作,并减少检修时间,设计了两座提升臂之间加装H型钢、4只液压缸同步顶升钢包回转臂的方案对钢包回转台检修,更换回转推力轴承以及与基座的连接螺栓.按设计的检修方案建立三维接触模型,施加边界条件.计算结果表明,方案中钢包回转台各零件和H型钢强度以及H型钢的稳定性满足要求,并得到了现场检修实践的验证.
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唐雪;
严波;
伍川;
张亮
- 《第24届全国结构工程学术会议》
| 2015年
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摘要:
针对某大型钢包回转台,建立三维实体精细有限元模型,首先计算得到满包静载作用下的应力和变形,进而模拟放包动态过程,得到放包后回转台结构的动态响应.根据满包静态应力分析结果,选择疲劳寿命校核点的位置,进一步基于材料的S-N曲线和Miner线性疲劳累积损伤原理,利用动态响应结果分析得到该回转台的疲劳寿命.
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杨甲申;
韦涛;
王鲁
- 《中国(西安)炼钢-连铸设备技术交流会》
| 2010年
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摘要:
通过对蝶式钢包回转台重力两种简化方法的比较,用铰接单元模拟回转台与支承、升降钢包的连杆、叉臂和主油缸间的连接,比较准确地反映了力的作用关系,进一步计算了回转台底座的强度、刚度,并在科研设计及生产中得到了应用和验证.
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张晓春;
袁振文
- 《北京金属学会第六届冶金年会》
| 2010年
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摘要:
钢包回转台安装在连铸车间炼钢跨和连铸跨之间的浇铸平台上,是连铸生产的重要设备,属于大型框架结构,其作用是在炼钢跨和连铸跨之间实现钢水包与空包的快速更换.为开拓冶金设备三维设计的新思路,使用三维设计软件Pro/ENGINEER野火版3.0进行钢包回转台的三维建模,在此基础上对钢包回转台进行了模拟装配,并进行了有限元分析.
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李富帅
- 《第八届全国连铸学术会议》
| 2007年
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摘要:
本文在对大量文献研究,以及对几个钢包回转台详细计算分析的基础上,提出对于有限元法计算钢包回转台强度的评定方法,并以叉臂结构计算为例,说明一般材料力学方法与有限元法计算方法的评定方法。
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