铁水预处理
铁水预处理的相关文献在1989年到2022年内共计888篇,主要集中在冶金工业、化学工业、工业经济
等领域,其中期刊论文406篇、会议论文184篇、专利文献1081875篇;相关期刊131种,包括鞍钢技术、包钢科技、山东冶金等;
相关会议93种,包括第十七届全国炼钢学术会议、第十六届冶金反应工程学会议、2011年华东五省炼钢学术交流会等;铁水预处理的相关文献由1841位作者贡献,包括欧阳德刚、陈兆平、夏幸明等。
铁水预处理—发文量
专利文献>
论文:1081875篇
占比:99.95%
总计:1082465篇
铁水预处理
-研究学者
- 欧阳德刚
- 陈兆平
- 夏幸明
- 姜茂发
- 邹宗树
- 罗安智
- 罗志国
- 胡清明
- 王世俊
- 董元篪
- 刘浏
- 田乃媛
- 陈学新
- 徐安军
- 李明晖
- 刘东业
- 李光强
- 杨世山
- 陈树村
- 于林辉
- 刘欣雨
- 李博知
- 周云
- 战东平
- 方敏
- 朱志远
- 朱诚意
- 刘金刚
- 李战军
- 王海川
- 王鹏飞
- 等
- 胡春霞
- 郭汉杰
- 金焱
- 项瑞清
- 乐可襄
- 刘鹏飞
- 卢松峰
- 姜中行
- 孙兴洪
- 安振鹏
- 尹卫平
- 张中钦
- 张佳佳
- 张晓晨
- 戈文荪
- 朱善合
- 李具中
- 滕秋明
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王念欣;
曾晖;
王成镇;
张戈;
栾吉益;
董洪壮;
袁宇皓
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摘要:
EH36为高强船板用钢,具有优良的低温冲击韧性和焊接性能,被广泛用于制造大型海洋平台。因EH36高强船板钢特殊的性能和使用环境,所以对其质量要求非常严格。以某钢厂生产EH36高强船板钢为例,本文介绍了EH36高强船板钢的炼钢生产工艺,提出了炼钢生产过程中的重点控制技术内容。通过生产条件准备、铁水预处理、转炉冶炼工艺、精炼处理工艺、连铸工艺等各环节重点生产控制点的有效精准管控,尤其针对P、S、N、H、O含量控制,有效提高了EH36钢的纯净度和铸坯合格率。
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炼钢编辑部
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摘要:
《炼钢》杂志是由武汉钢铁有限公司与中国金属学会共同主办、国内外公开发行的中国冶金类中文核心期刊(双月刊),创刊于1985年3月。主要刊登与炼钢领域相关的新工艺、新技术、新设备、新材料的应用实践经验和科研最新成果介绍等内容的文章。《炼钢》杂志共设置8个栏目:1)专题论述(特约稿件);2)铁水预处理(铁水预处理工艺技术及相关技术);3)转炉及电炉冶炼(转炉、电炉及其它炼钢方法的工艺技术及相关技术);4)炉外精炼(钢包吹氩、RH、LF、VD、CAS-OB、喂线等工艺技术及相关技术);5)凝固与浇铸(电渣重熔、模铸、连铸、薄板坯(带)连铸连轧等工艺技术及相关技术);6)产品工艺及质量控制(不同钢种(包括特钢)的全流程生产工艺开发、质量控制及钢中夹杂物研究等);7)节能环保(钢渣综合利用、气体回收、负能炼钢等相关技术);8)其他。
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王念欣;
董德明;
田超;
陈万福;
李海峰
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摘要:
通过对铁水预处理、转炉底吹、氧枪枪位及氧气流量、转炉吹炼终点及出钢下渣、脱氧合金化等转炉工序各个生产控制点的精准管控,有效避免了SPHC钢种的终点氧化性强、夹杂物高、钢水硅含量高、出钢下渣回磷回硅等技术瓶颈问题,降低了脱氧铝耗成本和生产成本,保证了SPHC钢种的钢水可浇性,提高了钢水质量。
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炼钢编辑部
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摘要:
《炼钢》杂志是由武汉钢铁有限公司与中国金属学会共同主办、国内外公开发行的中国冶金类中文核心期刊(双月刊),创刊于1985年3月。主要刊登与炼钢领域相关的新工艺、新技术、新设备、新材料的应用实践经验和科研最新成果介绍等内容的文章。《炼钢》杂志共设置8个栏目:(1)专题论述(特约稿件);(2)铁水预处理(铁水预处理工艺技术及相关技术);(3)转炉及电炉冶炼(转炉、电炉及其它炼钢方法的工艺技术及相关技术);(4)炉外精炼(钢包吹氩、RH、LF、VD、CAS-OB、喂线等工艺技术及相关技术);(5)凝固与浇铸(电渣重熔、模铸、连铸、薄板坯(带)连铸连轧等工艺技术及相关技术);(6)产品工艺及质量控制(不同钢种(包括特钢)的全流程生产工艺开发、质量控制及钢中夹杂物研究等);(7)节能环保(钢渣综合利用、气体回收、负能炼钢等相关技术);(8)其他。
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连文敬;
孙兴洪
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摘要:
结合宝钢一炼钢铁水预脱硫的生产实践,分析了不同铁水脱硫模式的生产效果、粉剂消耗及经济效益对比情况.结果表明:最新采用喷吹投料的KR工艺,具有粉剂消耗低、处理后硫低且稳定、综合处理成本最低的特点,是值得推广和普遍采用的高效脱硫技术.
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Naoki KIKUCHI;
高长益;
叶雅妮;
张东升;
谢祥;
刘立德;
吴学林
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摘要:
本文回顾了过去60多年来炼钢精炼技术的发展历程,预测了将来的发展前景.在日本,铁水预处理开始于20世纪60年代,以降低精炼成本和提高钢的质量为目标,而现在,铁水预处理已能满足缩短处理时间、循环利用钢渣和使用多种资源的要求.在转炉精炼过程中,除了高速脱碳外,过程现象可视化和传感技术与数据科学技术结合使用变得越来越重要.在钢包冶金(二次精炼)中,钢水的快速处理和加热是关键技术.本文还简要讨论了可持续发展的炼钢工艺技术革新.
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张红奎
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摘要:
介绍了河钢唐钢新区采用KR-BOF-RH-CC工艺,生产超低碳深冲钢基板SPHETi-3过程中存在的问题以及采取的优化措施.通过选用优质原辅料,优化铁水保温及预处理,加强转炉、RH精炼炉和连铸工序控制,生产的SPHETi-3钢中碳、磷、硫分别控制在0.0035%、0.009%和0.008%以下,氮和全氧含量均在0.0035%以内,其中碳含量最低可达到0.0012%,硫最低可达到0.003%.在不更换浸入式水口情况下,连浇炉数由3炉提高到7炉,产品质量得到了用户认可.
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刘晨晖;
张宇翠;
贾全利;
叶方保;
钟香崇
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摘要:
以板状刚玉为骨料,以电熔白刚玉粉、Si粉、Al粉和α-Al2O3微粉为基质料,经1500°C保温3 h氮化烧成制备SiAlON结合刚玉材料,并通过调整Si粉和Al粉的加入量设计了 β-SiAlON理论生成量(w)分别为10%、20%和30%的三种试样.采用XRD分析试样的物相组成,检测试样的致密度、强度、抗氧化性、抗热震性、抗渣侵蚀性和抗脱硫剂侵蚀性.结果表明:1)所制备的SiAlON结合刚玉材料由刚玉和β-SiAlON组成,其β-SiAlON含量与设计生成量基本吻合.2)随着β-SiAlON含量的增加,SiAlON结合刚玉材料的显气孔率逐渐减小,高温抗折强度、抗氧化性、抗热震性、抗渣侵蚀性和抗脱硫剂侵蚀性均明显提高.
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郑亚旭;
王旗;
窦为学;
常立山;
徐海强;
冯捷
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摘要:
KR作为铁水预处理设备,其脱硫率非常高,敬业钢铁厂使用KR装备进行铁水预处理脱硅和脱磷,实现铁水三脱处理.详细介绍了KR-OB的热力学计算和动力学模拟过程以及工业试验.试验结果显示,KR-OB装置脱磷率已经达到了80%以上,后续可通过调整吹氧量和优化脱磷剂进一步提高脱磷率.
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张守武
- 《全国冶金自动化信息网2018年会》
| 2018年
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摘要:
本文围绕印度尼西亚喀拉喀托公司炼铁工程(简称印尼喀钢高炉项目),对其中铁水预处理控制系统的软硬件设计与控制功能的实现进行介绍.该系统以标准化图纸设计平台(EPLAN)为依托,融合了工业以太网、现场总线等主流网络技术.主体工艺监控系统采用服务器/客户端架构模式(Server/Client)搭建,特别是主控制平台采用西门子PCS7系统作为集成解决方案.铁水预处理是该项目全流程炼铁工艺中重要的一环,控制系统采用先进技术,具有可靠、稳定、安全的特点.
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董克平
- 《第十八届(2014年)全国炼钢学术会议》
| 2014年
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摘要:
钢中杂质对钢的生产性能和使用性能影响极大,高品质钢铁产品的需求越来越大,因此洁净钢的研究具有重要意义,是当今炼钢技术发展的核心.硫作为洁净钢生产需要重点控制的杂质元素之一,其主要是通过铁水脱硫、LF精炼脱硫、RH真空脱硫等处理进行控制.本文结合攀钢西昌钢钒铁水条件及装备,对铁水预处理工艺流程提出了铁水预处理工艺流程优化方案:新增一种辅助工艺流程,将铁水装入量、温度不稳定等因素消化在铁水脱硫之前,保证脱硫条件,改善脱硫渣态,进而控制脱硫后回硫,为品种钢生产创造条件,称之为“辅流程”.运行结果表明在优化后的西昌钢钒现行铁水条件及装备水平条件下主流程生产有利于提高钒资源的利用率,适合提钒生产;主流程生产比辅流程生产的时问要短7.23min,同时工艺路径顺畅,有利于生产组织;辅流程过程回硫较低,因此在生产硫含量较低的高级别钢种时采用辅流程对于硫的控制较为合适;基本满足品种钢生产。
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Wang Qi;
王琪;
Zhang Zhi-hua;
张志华;
Gao Xiao-li;
高晓丽;
Tian Ying;
田颖
- 《第一届河钢东大学术年会》
| 2017年
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摘要:
随着冶金技术的不断进步,复合喷吹预脱硫工艺作为一种重要的铁水预处理工艺,被广泛应用.河钢承钢因高炉冶炼含钒钛矿,受钒钛磁铁矿的冶炼特点制约,含钒铁水成分波动大,S含量较高,因此如何发挥复合喷吹脱硫的作用,实现含钒铁水的高效脱硫,以减轻转炉脱硫任务、满足品种生产需要十分必要.本研究通过研究喷粉速率对脱硫剂消耗的影响、不同喷吹速率及配比对脱硫效果及脱硫终点命中率的影响、相同工艺条件下,铁水Si、Ti含量及温度对脱硫终点命中率的影响,通过研究以上内容,对复合喷吹预脱硫工艺进行了优化,取得了良好的脱硫效果.
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Dong jingang;
董金刚
- 《2016高品质钢连铸生产技术及连铸坯质量控制交流会》
| 2016年
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摘要:
高炉扩容改造和品种钢增加后,连铸工序成为生产瓶颈.从时间匹配关系上分析了炼钢工序流程中的问题,从浇注速度和CAST间隔时间方面分析了对连铸生产能力的影响.为进一步优化炼钢生产流程,提出并讨论了以下措施:缩短铁水预处理和转炉冶炼周期,提高工序匹配性;优化和改造精炼工艺,降低精炼处理周期;提升操作和管理水平,减少CAST间隔时间。
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WANG Kun;
王坤;
LIU Yan;
刘燕;
ZHANG Ting-an;
张廷安
- 《中国有色金属学会第十届青年学术论坛暨中国有色金属学会首届(2016)冶金反应工程学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文针对铁水预处理脱硫底吹一机械搅拌耦合下的气体与熔体的相互作用过程,利用CFD商业fluent15.0软件和物理模拟的方法,针对某钢厂120吨底吹钢包脱硫过程进行实验研究,并从流场、气体体积分布等方面研究了不同的搅拌桨结构、搅拌转速、通气流量、偏心度和浸入深度对铁水包内钢液混合效果的影响.结果表明:使用SSB-D桨,搅拌转速200rpm,通气流量为1.5m3/h,偏心度0.4,浸入深度0.25m时,熔池内的流场分布得更均匀,镁蒸汽气泡在铁水中更加分散和细化,增加镁蒸汽与铁水的气液接触面积,提高了镁蒸汽的脱硫效率.
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刘文运;
万雷;
贾军民;
蔡皓宇;
陈辉;
张勇
- 《第十五届全国大高炉炼铁学术年会》
| 2014年
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摘要:
随着"经济"炉料、固废粉尘等的大量使用,碱金属和锌等有害元素在高炉内大量富集,排碱造成了铁水中[S]明显上升;加钛护炉使铁水[Ti]升高、铁水过粘,影响了品种钢的冶炼.采用铁水"三脱"技术,不但可以将铁水中的[Si]、[S]、[P]和[Ti]等控制在一个适当的水平,有利于转炉冶炼洁净钢种,而且能够确保整个冶金系统高效、顺行和低成本.建议根据冶炼钢种对铁水[S]进行分级控制,并放开高炉对铁水[S]的限制,提高高炉的生产能力.
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刘文运;
万雷;
贾军民;
蔡皓宇;
陈辉;
张勇
- 《第十五届全国大高炉炼铁学术年会》
| 2014年
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摘要:
随着"经济"炉料、固废粉尘等的大量使用,碱金属和锌等有害元素在高炉内大量富集,排碱造成了铁水中[S]明显上升;加钛护炉使铁水[Ti]升高、铁水过粘,影响了品种钢的冶炼.采用铁水"三脱"技术,不但可以将铁水中的[Si]、[S]、[P]和[Ti]等控制在一个适当的水平,有利于转炉冶炼洁净钢种,而且能够确保整个冶金系统高效、顺行和低成本.建议根据冶炼钢种对铁水[S]进行分级控制,并放开高炉对铁水[S]的限制,提高高炉的生产能力.