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垢下腐蚀

垢下腐蚀的相关文献在1989年到2022年内共计268篇,主要集中在石油、天然气工业、金属学与金属工艺、能源与动力工程 等领域,其中期刊论文227篇、会议论文12篇、专利文献165967篇;相关期刊102种,包括理化检验-物理分册、石油和化工设备、石化技术等; 相关会议12种,包括第八届炼油与石化工业技术进展交流会、第六届全国腐蚀大会、电厂化学2009学术年会暨中国电厂化学网高峰论坛等;垢下腐蚀的相关文献由663位作者贡献,包括杨阳、杨中娜、冯电稳等。

垢下腐蚀—发文量

期刊论文>

论文:227 占比:0.14%

会议论文>

论文:12 占比:0.01%

专利文献>

论文:165967 占比:99.86%

总计:166206篇

垢下腐蚀—发文趋势图

垢下腐蚀

-研究学者

  • 杨阳
  • 杨中娜
  • 冯电稳
  • 刘小辉
  • 刘爱华
  • 刘鹏
  • 姜毅
  • 屈定荣
  • 张雷
  • 杜晓杰
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 蔡帮伟; 蔡宝超
    • 摘要: 某炼厂常减压装置2018年6月发现常顶压力居高不下,通过系统性排查发现换热器结垢严重,本文通过从工艺流程特点、现场结垢情况、垢物分析以及工艺防腐方面对换热器结垢进行调查和分析,找到换热器结垢的原因及垢物的来源,推断常顶挥发线存在垢下腐蚀的可能性,并提出了相应的应对措施。
    • 刘鹏; 倪先锋; 樊荣兴; 杨阳; 金磊; 杜晓杰
    • 摘要: 某油田生产水处理系统的管线壁厚整体减薄严重,腐蚀较严重的部位主要分布在二氧化氯杀菌剂注入点下游管线。为了查找下游管线发生腐蚀严重的原因,选取部分下游管线进行失效分析,通过宏观分析、管材化学成分分析、腐蚀性气体检测分析、细菌及铁离子含量检测分析、结垢预测及结垢成分分析等方法进行研究。结果表明,二氧化氯现场制备过程中产生的O_(2)会溶解在水中进入注水系统,O_(2)是一种很好的去极化剂,使铁发生氧腐蚀后相继生成Fe^(2+)、Fe^(3+)、Fe OOH,并与水中的CO_(3)^(2-)形成FeCO_(3)。在管道运行时,环境介质导致管道内壁形成碳酸钙垢,垢层不断沉积,发生垢下腐蚀。在氧腐蚀与垢下腐蚀的双重作用下,管线内壁腐蚀不断加剧。
    • 张蕾蕾; 林莉莉; 向煜琪; 丛淑萍; 张玉敏
    • 摘要: 为明确新疆油田结垢现状、精准预防及处理不同类型结垢产物,通过水质类比和成因溯源的方法对水质进行差异化比对,采用XRD(X射线衍射)分析技术对垢样进行微观组成表征。明确了新疆油田稠油区结垢产物以硅垢、硫腐蚀垢为主,兼有硫酸钡垢的结垢特点;稀油区结垢产物以碳酸钙垢、碳酸亚铁垢为主,兼有轻微硫酸钙、硫酸钡结垢趋势的结垢特点。其中,稀油区垢下腐蚀表现出垢下酸性腐蚀的特点,产物以碳酸亚铁与二氧化硅共存物为主。垢样分析结果说明油田集输、注水、气管线结垢产物的一致性,腐蚀垢未必伴随碳酸钙或硫酸盐结垢同时发生,硫化亚铁垢具有优先沉降的特性。将复杂的结垢因素归纳为钙离子含量增加、新的开发方式、配伍性、转输及流速过低等方面。
    • 张斌; 张玉群; 冯西龙
    • 摘要: 汽提气冷却器是煤间接液化装置脱除工艺废水中污染物的关键设备之一。某煤化工企业汽提气冷却器频繁泄漏导致装置屡次停产,使用户苦恼不堪。通过系统分析,开展设备质量排查、运行检查、环境调查,结合设备使用工况综合分析发现:该设备运行中传热管内壁易结垢,垢下铵盐的电化学腐蚀是造成不锈钢传热管失效的主要原因,使用环境与设备原始设计匹配性不高和用户错误的堵管方式等因素加快了设备泄漏进程。最后通过优化设备设计,增加系统除氯、定期清洗等措施,新管束已经稳定运行超过3年,对同类设备稳定运行有一定的指导意义。
    • 宋兆华
    • 摘要: 洛阳石化热电部3台电站锅炉因水冷壁垢下腐蚀造成多次停工,产生重大经济损失。垢下腐蚀主要是酸性腐蚀和碱性腐蚀,对2起典型故障中的水冷壁缺陷管进行失效分析,对比总结酸性和碱性垢下腐蚀的特点及共性,制定防范措施,避免故障再次发生。
    • 张国超; 王晓飚; 汤波; 王永芳; 李欣; 杨英滔
    • 摘要: 本文对经激光熔覆过后的液压支架活塞杆在使用一年后进行了腐蚀原因分析,结果可知其主要腐蚀产物为腐蚀产物主要是Fe_(2)O_(3)及少量的含硫化合物,其主要腐蚀原因为垢下腐蚀和硫酸盐还原菌腐蚀共同引起。
    • 车鹏程; 李宪爽; 王海琦; 王硕; 徐航; 程义
    • 摘要: 通过宏观分析、几何尺寸分析、力学性能分析、金相分析、断口及内壁SEM和EDS等分析方法,对锅炉用SA-210C水冷屏失效原因进行了分析,结果表明:由于电站锅炉运行过程中,水质PH值偏低(PH<9.0)导致管内壁垢下腐蚀造成的管子壁厚减薄和氢原子扩散导致的晶间弱化,使水冷壁管内壁局部区域存在氢致开裂和锈层脱落现象,腐蚀后的凹坑边缘造成的结构起伏加速碳化物的形核和长大,二者形成交互作用。最终在垢下腐蚀和氢致开裂的综合作用下,导致减薄后的管壁不能够承受工质内压而发生脆性开裂。
    • 李慧心; 常炜; 李大朋; 李清平; 胡丽华; 于湉; 张雷
    • 摘要: 为了保障管道流动安全,明确管道掺海水输送方案的结垢及腐蚀风险,针对我国南海海域某油田现场的实际工况,分析了掺入海水后水质结垢倾向的变化,并模拟垢层沉积状态,开展了腐蚀模拟评价实验。利用失重法测试平均腐蚀速率,利用扫描电子显微镜及能谱仪进行腐蚀形态观察和腐蚀产物分析,并结合激光共聚焦显微镜观察基体表面腐蚀形态,探究了海水掺入对管线钢结垢腐蚀的影响。通过开展原位电偶腐蚀实验,探究了垢层沉积对管线钢腐蚀电化学行为的影响。结果表明:海底管道中海水的掺入比例及海水中腐蚀性离子的种类、含量影响海管输送系统的结垢风险。垢层的形成,一方面使管道内壁整体的腐蚀倾向有所减小;另一方面,沉积的垢层在基体表面不均匀分布改变基体表面电位状态,构成局部电偶电池,促进局部腐蚀坑的萌生与发展。
    • 李富强
    • 摘要: 锅炉的垢下腐蚀在锅炉运行过程中时有发生,稍不注意就会演变成一种危害性比较大的缺陷,在检修当中很容易忽略此类问题,为以后锅炉的运行留下了隐患。所以锅炉运行人员应对锅炉产生垢下腐蚀机理及预防、处理措施要有一定的了解,避免在运行过程中发生此类问题。通过对锅炉产生垢下腐蚀的实际案例进行分析,寻找相应的防范措施,并对锅炉产生垢下腐蚀的处理措施提供一定的意见、建议。
    • 徐永顺
    • 摘要: 随着国家对碳中和、碳达标和油品质量的要求,传统石油加工逐渐向清洁生产、高附加值、低排放迈进,加氢裂化装置由于其生产方案灵活、产品质量高、环保等特点,正逐步成国内炼厂不可或缺装置之一。但由于加氢裂化工艺处于高温高压、临氢的环境,并且原料中含有硫、氮、氯等杂质,加氢裂化装置常伴随着高压换热器结盐垢下腐蚀问题,由于结盐导致装置停产、着火泄漏等问题突出,本文通过分析某石化公司加氢裂化装置高压换热器结盐垢下腐蚀内漏情况,提出优化原料配比、改变注水方式、注入缓蚀剂、原料性质设防、提高氢油比等防腐措施,实现加氢裂化装置“长满优”运行。
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