铝合金型材
铝合金型材的相关文献在1986年到2023年内共计4698篇,主要集中在金属学与金属工艺、建筑科学、工业经济
等领域,其中期刊论文453篇、会议论文141篇、专利文献284055篇;相关期刊282种,包括技术与市场、铝加工、轻合金加工技术等;
相关会议60种,包括第四届广东铝加工技术国际研讨会、Lw2013第五届铝型材技术(国际)论坛、2012(第三届)广东铝加工技术(国际)研讨会暨广东有色金属工业发展论坛等;铝合金型材的相关文献由4964位作者贡献,包括王超、不公告发明人、廖健等。
铝合金型材—发文量
专利文献>
论文:284055篇
占比:99.79%
总计:284649篇
铝合金型材
-研究学者
- 王超
- 不公告发明人
- 廖健
- 唐开健
- 吴绍双
- 沈勇
- 雷忠平
- 潘祖堂
- 徐友才
- 陈未荣
- 卢冰强
- 熊茂清
- 南保成
- 徐文斌
- 杨世伟
- 阮祥明
- 李杰
- 杨达彬
- 吴贤春
- 张友孝
- 张广勋
- 杨仲彬
- 钟皓
- 陈学松
- 孙金东
- 欧群林
- 陈专
- 黄德斌
- 夏坤财
- 徐存国
- 王刚
- 胡兵
- 程仁策
- 马林
- 高建华
- 付建华
- 倪寿宝
- 张燕辉
- 李亨
- 潘伟津
- 王永红
- 谭浩
- 吴会能
- 孙楠
- 宋酩
- 庞俊铭
- 徐嘉励
- 李红成
- 茆敦全
- 陈志刚
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胡宇;
孙丽萍;
王玉艳
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摘要:
利用OptiStruct软件对某跨座单轨车头车底架铝合金中空型材断面进行拓扑优化,根据拓扑优化结果得出底架筋板优化方案并验证方案的可行性,最终底架结构质量减少了0.24t,减重率为17.3%,取得了良好的优化效果,为今后轨道车辆底架铝合金中空型材断面的设计和优化提供了参考。
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刘杰;
屈志军;
于谊飞;
王硕
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摘要:
对壁厚4.0 mm的6005A-T6铝合金侧墙型材实施搅拌摩擦焊,分析焊后接头组织和疲劳性能,讨论了不同疲劳试验方案的可行性。采用等效结构应力计算法与Abaqus有限元分析相结合的方法,研究基于主S-N曲线法的铝合金型材搅拌摩擦焊接头疲劳性能,结果表明:设计L型卡具加载方案可行,试验夹具加载方式的不同对接头疲劳性能存在一定的影响;短螺栓L型卡具辅助弯曲疲劳试验可以很好地规避螺栓连接的影响,并且可实现预期的接头焊根位置开裂失效模式。对搭接接头在承受较为苛刻的载荷环境下,尤其焊根缺口位置出现较高应力集中时,疲劳寿命下降比较严重。经对疲劳试样断口分析,冷搭位置不具备连接强度。
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王祝堂
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摘要:
2021年9月17日,铭帝铝业集团西部基地75 MN国产卧式短行程挤压机顺利试车成功,标志着该集团在大断面型材生产领域又迈出了坚实的一步,将大大提升公司产品的市场竞争力,将为铝合金型材的拓展应用提供可靠的保障,有效助力企业的发展。
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王祝堂
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摘要:
江苏省盐城市响水县高卡铝业有限公司汽车轻量化铝型材项目2021年10月进入攻坚阶段,1台30 MN挤压机已于10月20日热试车,这是从珠三角地区招引的一个新材料项目,采用高速挤压、超级加热、在线淬火等工艺,生产汽车防撞梁、侧梁、横梁、门槛梁、电池包等用的6063型铝合金型材。预计3 a内达到满产状态,产量35 kt/a。项目采用意大利布莱赛茨公司的短行程挤压机、意大利欧玛福公司的后辅装备、德国奥托公司的锭坯感应加热炉、时效炉、模具加热炉,生产设备和制备工艺居世界先进水平。
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马国栋;
张颖川;
黄磊杰;
金炜
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摘要:
为克服现有铝合金连接手段可靠性低,外观质量差等缺点,采用双轴肩搅拌摩擦焊接新工艺对母材为6061-T6,壁厚为2.5 mm轨道交通铝合金空腔型材进行焊接,并研究了新工艺下焊接接头的疲劳特性.针对金属疲劳特性,首先在中短寿命(疲劳寿命N<2×10^(6))区利用成组法对试验数据进行处理,然后对长寿命区指定了两组循环基数(N=2×10^(6),N=10^(7))使用升降法进行数据处理,获得该工艺下焊接接头的条件疲劳极限,最后结合物理现象及数学方法删选可疑值后,根据可靠性理论,采用三参数幂函数拟合法分别求出了焊接接头在置信度γ=95%时,存活率为p=99%、95%、90%、50%的p-S-N曲线.疲劳试验结果表明:正反面接头的疲劳极限分别为69.5 MPa、85 MPa;焊接接头大多断裂在搅拌摩擦焊接的返回边处,飞边缺陷是影响接头疲劳极限的重要原因,正反面的焊接工艺是导致正反面疲劳性能产生差异的主要原因;双轴肩搅拌摩擦焊接接头比熔焊接头疲劳性能更加优异.
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摘要:
近日,山东能源集团轻合金公司成功研发出储氢用大规格高精度铝合金型材,具有重容比小、单位质量储氢密度高等优点,有效地破解了氢能存储应用的技术瓶颈,达到国内领先水平。该产品应用于氢燃料电池车载高压储氢系统,满足了高表面质量、高尺寸精度的技术要求。
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黄秀玲;
李宸;
董浩
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摘要:
铝合金型材的下料问题属于一维下料问题.主要针对多规格铝合金型材下料问题,在铝合金原材料长度大于零件长度的情况下,采用了蚁群算法和遗传混合模拟退火算法两种不同的求解方法求解多规格铝合金型材下料问题,并进行分析对比.根据某门窗有限公司在铝合金门窗方面实际下料情况,建立一维下料优化模型并设计算法,通过MATLAB进行编程,并以企业的门窗切割实例进行模拟计算.结果表明,遗传混合模拟退火算法比蚁群算法更为优异,能有效提高铝合金门窗下料的材料利用率.
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张林阳;
李军;
郑虹;
张远;
宋庆军;
王达鹏
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摘要:
以汽车应用最为广泛的6000系铝合金型材为研讨对象,对其材料焊接性能进行了简要分析,并结合生产实际对电弧焊过程中常见的7大类质量缺欠产生的原因、机理以及质量检测手段的选择进行了阐述与分析,同时基于每一类焊接质量缺欠的特点提出了相应的预防性措施,可为汽车用铝合金型材制件电弧焊质量的提高与保证提供技术参考和依据.
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吴俊霖
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摘要:
承建温室工程的过程中经常会遇到要求加大推拉门尺寸的情况,以方便一些大型车辆的出入,而且要求用铝合金推拉门。例如有温室案例要求推拉门尺寸为宽×高=4 m×3.2 m,每扇门如图1。为保证推拉门能够承受10级风(W0=0.40 kPa),首先需要考虑是否有专用门边柱铝型材。在未找到合适专用门边柱铝型材的情况下,不得不采用普通铝合金矩形管来代替。青岛蓝天温室有限公司选择尺寸为120 mm×60 mm×1.2 mm的6063-T5铝合金型材,然后在铝管内插入镀锌板折成的槽钢(图2),用一种组合结构的门边柱来解决此问题,其横截面如图3。
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Lixialiao;
廖利霞
- 《第8届广东铝加工技术(国际)研讨会》
| 2017年
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摘要:
铝合金挤压型材截面设计,除了着重考虑功能因素外,生产挤压工艺性因素也应着重考虑.本文就挤压工艺性方面简要说明铝合金型材截面设计时应注意的事项.铝合金型材截面设计,要求设计人员需从实际情况出发,在理论和专业知识基础上,辅以一定的设计技巧,需从型材挤压工艺方面考虑,做到型材截面外接圆直径不超过挤压机的能力,型材截面对称性好,壁厚差不悬殊,厚宽比不大太,悬臂舌比适当等,尽量降低铝型材挤压难度,以满足铝型材大批量生产时模具能顺利挤压。
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Wubaoping;
邬宝平
- 《第8届广东铝加工技术(国际)研讨会》
| 2017年
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摘要:
表面处理为氧化的型材,常常因为基材"线纹"缺陷困扰着生产.基材表面的线纹产生原因较多:模具、盛锭筒、挤压杆、挤头(挤压饼)处于挤压的核心位置,必须经常观察这些物件是否正常,确保无油污、杂质进入模腔是日常工作重点之一.挤压速度、出料口温度必须得到有效控制,授制一次性挤压棒数:按规定进行清缸。特别是末端速度的控制,防止出料口温度过高造成拖黑,同时防止棒皮的卷入。使用指定的专用垫。否则在挤压时,模具发生弹性形变而凸起,增加空刀积铝的可能,同样产生线纹。
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王柳明;
李强
- 《第8届广东铝加工技术(国际)研讨会》
| 2017年
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摘要:
铝合金挤压型材表面存在明显手感或无明显手感但型材进行喷涂或喷漆处理后出现凹凸棱线,行业内普遍称为"暗影".在铝合金建筑型材或装饰类型材中,"暗影"缺陷大多不影响型材本身的力学性能及安装使用要求,但在物质文明及精神文明高度发展的今天,人们追求高品质生活的要求越来越高,存在于型材装饰面的"暗影"缺陷逐渐不能被用户接受.理论上讲,“暗影”缺陷是可以通过改进设计加工或模具维修保养等措施消除的,但是由于现实生产过程中,企业技术、设备等条件的限制,模具使用管理不尽规范,模具维修大多采用手工维修,所以很大程度上还是不能彻底消除。如何能够更好的降低甚至彻底消除“暗影”缺陷的发生频次、提高上机合格率,还需要在长期生产实践中不断摸索。
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