大位移水平井
大位移水平井的相关文献在1993年到2022年内共计128篇,主要集中在石油、天然气工业、政治理论、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文102篇、会议论文20篇、专利文献126734篇;相关期刊54种,包括西部探矿工程、中国石油和化工标准与质量、海洋石油等;
相关会议17种,包括2015年度钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会、中国石油学会2012年固井技术研讨会、2012年度全国钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会等;大位移水平井的相关文献由306位作者贡献,包括泰建民、胡毅、姜伟等。
大位移水平井—发文量
专利文献>
论文:126734篇
占比:99.90%
总计:126856篇
大位移水平井
-研究学者
- 泰建民
- 胡毅
- 姜伟
- 窦同伟
- 郑磊
- 陈缘博
- 韩成
- 何成芳
- 刘文全
- 刘清友
- 刘磊
- 吴宝志
- 吴艳华
- 周洪林
- 唐世忠
- 崔云海
- 张一佳
- 张万栋
- 张寅
- 张尚君
- 张恒
- 徐兆超
- 曾杰
- 曾理
- 朱海燕
- 李凡
- 李鑫
- 杨玉豪
- 柴国兴
- 涂辉
- 潘艳萍
- 王成
- 王成龙
- 王玉忠
- 王超群
- 简志勇
- 胡力
- 胡文
- 胡祖光
- 袁发勇
- 袁洪水
- 谢凤华
- 贾建文
- 赵建国
- 赵文
- 车强
- 郑力会
- 陈孝红
- 陈涛
- 陈田勇
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左坤;
张伟国;
覃建宇;
张强;
金勇
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摘要:
针对南海大位移水平井钻井过程中上返岩屑容易在大斜度井段形成岩屑床,造成钻具托压、摩阻扭矩增大,出现憋泵甚至卡钻问题,研发了一种新型岩屑床破坏器,并提出了岩屑床破坏器在钻具组合中安放位置间距计算公式。新型岩屑床破坏器在南海东部某油田大位移水平井中应用效果良好,岩屑返出量大幅提高;钻具托压出现次数减少,首次出现的井深变深,托压程度改善;过托压点钻压差值和井底当量循环密度(Equivalent Circulatin Density, ECD)值明显降低。研究可为大位移水平井或大斜度井现场施工提供借鉴。
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杨明清;
卞玮;
吴佼翰;
杨一鹏
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摘要:
我国是油气消费大国,俄罗斯是我国主要油气进口国之一,俄罗斯萨哈林近海蕴藏着丰富的油气资源,最近几年通过合资合作方式进行了大规模开发。从借鉴的角度出发,追踪了萨哈林-1项目的油田分布及开发历程;调研了萨哈林-1项目陆地钻机、海上钻井平台、陆地联合站、油气输送管线、陆地油气终端等设备设施;总结了萨哈林-1项目在油气产出、技术进步、社会效益等方面取得的成果;展望了萨哈林-1项目的未来发展。分析认为,俄罗斯萨哈林-1项目的合作开发取得了较大成功,为我国油田合作开发及技术引进起到了借鉴作用;萨哈林紧邻我国东北,萨哈林-1项目的油气有望进入我国东北地区,缓解我国油气紧张局面。
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任美洲
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摘要:
本文以煤层气大位移水平井钻井关键技术作为研究对象,详细分析托压控制、钻井液控制、地质导向等技术,旨在通过研究关键技术,为更多地区实施煤层气大位移水平井开采提供技术参考,推动我国煤层气产业发展。
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王淼
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摘要:
高性能水基钻井液也被称为胺基钻井液,在国内外被广泛地应用。为了满足开发油田致密油水平井,选取聚胺和聚合醇两种化合物作为高性能水基钻井液的主要处理剂,实现高性能水基钻井液的强抑制性、高封堵能力和良好的润滑性。高性能水基钻井液体系具有良好的抑制性、流变性和润滑性,是国内外研究的热点。通过对抑制剂的优选,确定了高性能水基钻井液体系的配方,现场应用过程中性能表现良好,满足了长水平段、大位移水平井的施工要求。
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赵文;
陈缘博;
郑力会;
王超群;
吴艳华;
张恒
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摘要:
东方1-1气田储层储渗性、孔隙连通性差,束缚水含量高,易水锁损害;且气田经过长期开发,储层存在严重压力衰竭,且开发层位浅,地层破裂压力低,密度窗口窄,常规的钻开液封堵性能不足导致井壁失稳及井漏频发,对储层保护造成极大的挑战。针对现场存在的问题,采用EZFLOW钻开液体系,通过优化体系流变参数,体系携岩效率与机械钻速大大提高,优选的PF-EZCARB F暂堵剂,承压15MPa,显著提高了钻开液高承压封堵性能,减少漏失损害;优选的PF-JC-1高效助排剂大幅降低返排压力,优化后的EZFLOW体系储层渗透率恢复值在90%以上,机械表皮系数降低至0.03;该体系可有效解决东方1-1气田储层保护难题,为压力衰竭型储层堵漏和保护提供参考。
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赵文;
陈缘博;
郑力会;
王超群;
吴艳华;
张恒
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摘要:
东方1-1气田储层储渗性、孔隙连通性差,束缚水含量高,易水锁损害;且气田经过长期开发,储层存在严重压力衰竭,且开发层位浅,地层破裂压力低,密度窗口窄,常规的钻开液封堵性能不足导致井壁失稳及井漏频发,对储层保护造成极大的挑战.针对现场存在的问题,采用EZFLOW钻开液体系,通过优化体系流变参数,体系携岩效率与机械钻速大大提高,优选的PF-EZCARB?F暂堵剂,承压15MPa,显著提高了钻开液高承压封堵性能,减少漏失损害;优选的PF-JC-1高效助排剂大幅降低返排压力,优化后的EZFLOW体系储层渗透率恢复值在90%以上,机械表皮系数降低至0.03;该体系可有效解决东方1-1气田储层保护难题,为压力衰竭型储层堵漏和保护提供参考.
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惠晶晶
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摘要:
针对大位移水平井钻井提速问题,本次研究首先对我国大位移水平井钻井技术现状进行简单分析,在此基础上,对大位移水平井钻井提速技术的难点问题进行全面的分析,提出大位移水平井钻井提速的相关技术以及未来的发展趋势,为推动该领域的进一步发展奠定基础.研究表明:受到地层中岩石质量相对较差、井内温度相对较高以及钻头加压难度相对较大等因素的影响,使得该种类型油井钻井作业提速的难度相对较大,因此,需要对套管进行合理的设计,对钻具进行合理的组合,并且需要对钻井液进行合理的优选,进而使得钻井作业的效率可以得到一定程度的提升.
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周志刚
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摘要:
对于大位移水平井钻井技术发展而言,必须要充分考虑地层实际情况、钻井速度、钻井质量、事故安全等因素,进一步提高大位移水平井钻井提速技术,明确其中岩层质量、井下温度和压持效应三大限制因素.主要针对该技术发展现状以及限制因素提出了新的优化思路,通过改进PDC钻头性能稳定,优选的钻具组合;优化阳离子钻井液体系速;优化井眼轨迹控制减摩减扭,降低摩阻扭矩,提高钻井速度.
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向雄;
陈缘博;
张立权;
肖伟伟;
杨洪烈;
刘喜亮
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摘要:
衰竭气层具有气层孔隙压力、坍塌压力、漏失压力、破裂压力等较原始值明显降低的特点,并且钻井施工压差相对较高,井漏易发和气层损害是困扰施工安全和工程质量的主要难题,而搞清漏失机理及漏失性质是解决该难题的关键.为此,结合南海北部D气田大位移水平井钻井实践,研究提出了一套衰竭疏松石英砂岩浅气层井漏诊断及防控配套技术,该技术基于衰竭气层现今四压力剖面及水力学分析,结合漏失特征,首先对漏失性质准确研判;在此基础上,兼顾防漏及气层保护需要,从减小循环压耗及ECD值、降低施工压差入手,研发形成无固相返排解堵弱凝胶钻井液EZFLOW-Ⅱ,并依据衰竭气藏现今四压力剖面,大位移水平井井眼清洁、保护气层需要,对钻井液密度及流变性、封堵性和润滑性进一步优化,配合控制钻速、定期短程起下钻、强化固控等工程措施,实现了良好的防渗漏、防压差卡钻以及气层保护效果.该技术解决了南海北部D气田衰竭石英砂岩浅气层大位移水平井井漏及其引发的气层损害难题,相关成果对于类似低压衰竭疏松砂岩浅气层防漏、保护气层工作具有指导意义.
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LI Xin;
李鑫;
GAO De-li;
高德利
- 《第十九届全国探矿工程(岩土钻掘工程)学术交流年会》
| 2017年
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摘要:
大位移水平井机械钻速的提高对于钻井效率具有重要作用.但是,过高的机械钻速会对地层和钻井泵的承压能力造成严重的威胁,在给定水平段设计长度的情况下存在一个最大的机械钻速.本文分别考虑地层因素和钻井泵因素,并且基于大位移水平井的裸眼延伸极限和水力延伸极限原理,提出了最大机械钻速的3个约束条件及计算模型.研究结果表明:随着机械钻速的增加,3种条件下大位移水平井的水平段延伸极限都不断减小;3种约束条件下的最大机械钻速的最小值可以作为该大位移水平井的最大机械钻速随着设计水平段长度的增加,最大机械钻速不断减小.实际钻井中,要在小于最大机械钻速的前提下尽可能提高机械钻速,这样既保证钻井安全又提高钻井效率.
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张振华;
张晓崴;
贾建文;
陈敦辉;
姚建刚;
段参军
- 《2015年度钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会》
| 2015年
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摘要:
古巴大位移水平井面临造斜点浅、造斜后增斜快,上部地层软、钻速快,起下钻容易遇阻、划眼和倒划眼困难,垮、塌、缩、漏、卡频繁,由此造成的侧钻情况屡见不鲜,大大增加了钻井周期和钻井成本.通过对已有钻井资料的分析和总结,结合大位移井的技术特点和大量实验研究,研发出抑制性强、润滑性好、携岩效果好的"KCl—Polycol钻井液体系",形成了一套完整的大位移水平井强抑制高润滑的水基钻井液技术,成功应用于多口大位移水平井,满足了该地区大位移井的钻井需求.
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贾付山;
张晓辉
- 《中国石油学会2012年固井技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
本文分析了大位移水平井套管下入过程的影响因素,形成了一套大位移水平井下套管摩阻计算方法,利用VB语言编制了套管下入摩阻计算软件.应用垣平1井现场数据分析计算,制定并配套应用了配套的降摩阻措施,下入时确保套管居中是必要条件,实现了套管安全下入,为完井固井施工顺利进行创造了条件.
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郑磊;
泰建民;
肖松平;
胡毅
- 《2011年度钻井技术研讨会暨第十一届石油钻井院所长会议》
| 2011年
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摘要:
庄海8Ng-H2井是大港油田的一口重点井,钻探目的是开发该区块馆陶组上段油藏,是一口三维大位移水平井.该井井深3696m,垂深1272.6m,水平位移3078.65m,水垂比2.42,水平段长434m,最大井斜角92.09°.施工中克服了浅层软地层定向,钻压传递,井眼清洁等难点,使用PDC钻头+导向马达+LWD+MWD常规定向钻具组合完成了全井.该井的完成为利用常规装备施工大位移井积累了经验.
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黄后初;
宋福军;
李保峰;
于三跃
- 《中国石油学会2010复杂结构钻井前沿技术研讨会》
| 2010年
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摘要:
河南油田井楼区块油层埋藏浅、储量高,为了有效的开采地下原油,开发部门采用了超浅层大位移水平井开发技术方案.为了满足超浅层大位移水平井开发技术要求,对超浅层大位移水平井固井技术进行了科研攻关,详细分析了影响固井施工安全和固井质量的因素,通过室内实验和现场应用总结,较好的解决了套管入井、水泥浆体系筛选、疏松地层漏失、水泥浆顶替效率低等难题,确保了固井施工安全和固井质量合格,其中楼平2井水平井段固井质量达到了优质.该项固井技术中的下套管加压装置、低温水泥浆体系技术达到了国内领先水平.
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刘真光
- 《2018中国油气开发技术大会》
| 2018年
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摘要:
在大位移井钻井过程中,大斜度井段、水平井段极易出现岩屑床,直接影响到安全、高效、低成本钻井.为实现水平井段的最大延伸,需要在低密度、低排量、低环空返速条件下,保持井眼清洁.在低环空返速条件下,钻井液的动塑比、低剪切黏度、静切力等流变参数,是保持井眼清洁最重要的可控因素.利用实验室研制的大位移井钻井液携岩模拟实验装置,实验分析了钻井液流变参数、井斜角等对井眼环空岩屑浓度的影响规律,综合分析了钻井液的循环携岩能力.实验结果表明:当井斜角在20°~90°范围内时,岩屑较难携带出井眼;在合理调整钻井液流变参数、钻井液密度的前提下,即使在低环空返速条件下,也能明显改善大斜度井段、水平井段的井眼清洁状况.
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王新
- 《2012年度全国钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会》
| 2012年
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摘要:
介绍了新场构造、马井构造和新都构造等构造中川西地区水平井钻井液工艺,针对地层特点提出了相应的技术措施;总结了水平井造斜段和水平段施工中:钻具偏心弯曲、滑动钻进加压困难、钻井液上返速度低、携带岩屑困难、二开制长裸眼等难点,并提出相应技术措施;着重介绍了川西地区水平井常用的聚磺混油钻井液和聚胺仿油基钻井液两大体系,总结了各体系在实践应用中的优点和不足,并对不足之处提出了应对建议.重视上部直井眼钻井施工,做好防斜打直,加强钻井液防塌抑制能力,为下部造斜和水平段钻进打下坚实基础。进入造斜段后,可逐步提高钻井液含油,或使用新高分子材料改善滤饼质量,降低摩阻。加强四级固的控使用,清除有害固相,降低钻井液摩阻,减小井内复杂情况。在造斜段和水平段,提高钻井液的动塑比值,使其具有较强的悬浮能力和携带能力;并不断改变钻井液的流变型,用紊流冲刷岩屑床,并用层流及时将岩屑携带出井眼。勤做短提下、分段循环和划眼等措施,以破坏清除岩屑床,从而将岩屑带出井眼。
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孙东营;
李鸿志;
王革联;
王武斌;
琚留柱
- 《2012年度全国钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会》
| 2012年
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摘要:
NP23-P2010井位于冀东油田南堡2号构造潜山南堡283断块构造.钻探目的为滚动开发南堡2号构造潜山,目的层位奥陶系.设计井深5369m,实际完井井深5610m,最大井斜92.68°,水平位移3415.16m.应用聚磺钻井液、钾基抗高温钻井液、水包油乳化钻井液等体系,采用防塌、防卡、防漏及欠平衡等钻井液技术,克服了大位移条件下摩阻大、携岩困难及奥陶系地层易漏易喷、钻井液安全密度窗口窄等技术难题,全井施工安全顺利,且在奥陶系发现了良好油气显示.
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郑磊;
泰建民;
胡毅;
张雨
- 《2011年度钻井技术研讨会暨第十一届石油钻井院所长会议》
| 2011年
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摘要:
埕海油田位于黄骅坳陷北侧的海域部分.受地面条件限制,以平台或人工岛进行海油陆采开发,所钻井有较多的大位移水平井.目前已完成大位移井22口.为了保障埕海油田勘探开发向更深更远推进,进行了减少摩阻、降低扭矩的研究.根据不同工况,计算出对应的摩阻、扭矩指导钻井.完成相应井段后采集实测数据,对计算结果进行拟合,得到更为精确的计算方法.有效地指导了现场施工.
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