控冷工艺
控冷工艺的相关文献在1989年到2022年内共计199篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文70篇、会议论文40篇、专利文献702360篇;相关期刊46种,包括硅谷、包钢科技、河北冶金等;
相关会议30种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、2015年全国中厚板生产技术交流会、全国金属制品信息网第23届年会暨2013金属制品行业技术信息交流会等;控冷工艺的相关文献由540位作者贡献,包括汪开忠、胡芳忠、陈世杰等。
控冷工艺—发文量
专利文献>
论文:702360篇
占比:99.98%
总计:702470篇
控冷工艺
-研究学者
- 汪开忠
- 胡芳忠
- 陈世杰
- 周晓龙
- 姜婷
- 曹建春
- 杨少鹏
- 杨银辉
- 董淑霞
- 郝震宇
- 金国忠
- 阴树标
- 陈昕
- 高鹏
- 惠栋
- 翟林甫
- 万文华
- 任玉辉
- 何建中
- 余万华
- 刘学华
- 刘岩军
- 刘鹏程
- 孟江峰
- 张怀军
- 戈春刚
- 李娜
- 李智丽
- 杨少朋
- 杨志强
- 杨维宇
- 梁正伟
- 胡艺耀
- 赵英杰
- 高振波
- 刘勇
- 刘雅政
- 卿俊峰
- 周淼
- 夏艳花
- 孙丽丽
- 孙斌
- 宋立伟
- 屠兴圹
- 岳清瑞
- 左锦中
- 廖琳琳
- 张全刚
- 张树山
- 张盛华
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廖琳琳
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摘要:
本文采用热模拟试验机研究了中碳冷镦盘条在不同加热温度和冷却工艺下氧化铁皮的形貌、组成、厚度及剥离性能。研究结果表明:在同一冷速下,温度越高,氧化铁皮生长得越快、越厚,在同一温度下冷速越大,氧化层总厚度越薄;吐丝温度930°C、冷速为1.5°C/s,600°C以后冷速4°C/s的冷却工艺具有最好的氧化铁皮脱落比例。
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丁建峰
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摘要:
针对宣钢焊丝钢盘条性能极差偏大、通条性不良,拉拔性能不好,焊丝加工过程断丝率高等问题.以客户在使用过程中产生的断线为起点探究,通过大量生产跟踪、实验,数据分析以及厂外对标,找到了造成产品的拉拔性能不好,断丝率高的主要因素是辊道速度与轧制速度之间不匹配引起的组织异常和表面脱碳,发现了在满足搭接点的控冷要求时,非搭接点温降速度较快,不能满足1°C/s的控冷要求;而满足非搭接点的控冷要求时,搭接点的出罩温度较高,相变不能完成的现象.针对这个现象,对终轧速度和风冷辊道速度从新进行了试验设定,降低了轧速,减少了搭接点和中间部位的温差,最终实现搭接点在罩内的平均冷速为0.81°C/s,中间部位罩内的平均冷速为0.91°C/s.改进后,盘条从原来的可以拉拔至1.2mm断丝率较低,改进为可以稳定拉拔至1.0mm不断丝,质量符合厂家要求.
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李亚彦;
贾元海;
孙显东;
牛志涛
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摘要:
结合产品的市场用途,制定了相应的成分控制范围,并依此测定了CCT曲线;依据CCT曲线制定的控冷工艺,可生产得到完全满足后续制作焊丝要求的热轧盘圆产品.为了减少精炼增氮,改变以往进站加入发泡剂、脱氧剂时机,现加入时机为当发泡剂开始发泡时,同时开始加入脱氧剂,让整个过程不断地持续的进行发泡扩散脱氧,并且起到快速升温,精炼过程氮含量比之前平均降低了6 ppm,效果明显.在课题研究过程中,通过理论研究、摸索创新,散冷辊道首段速度实现了0.1 m/s的极限速度.这一速度使产品相变前冷却速度更为接近CCT曲线中所示的理想状态下的冷却速度.
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王婷婷;
牟立君;
孙晓明;
吴英
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摘要:
结合棒材生产线的工艺装备实际,进行了抗震钢筋HRB400E铌钒复合微合金化工艺研究与生产实践.通过控制加热温度及开轧温度提高铌的固溶度,轧后采用微穿水工艺加速铁素体相变并减少贝氏体产生,解决了含铌钢筋拉伸试验应力-应变曲线屈服平台不明显、市场接受度差的问题,同时避免了单纯采用铌微合金化钢筋大规格屈服强度不足的问题.铌钒复合微合金化抗震钢筋HRB400E符合国家标准质量要求,降低了合金成本,有利于抗震钢筋HRB400E的推广应用.
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秦国防;
董战利;
付岩
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摘要:
针对SWRCH35K热轧盘条魏氏组织及混晶的现象,对实验数据进行了研究及理论分析,找出了SWRCH35K热轧盘条魏氏组织及混晶缺陷的主要原因,并提出了通过降低吐丝温度、调整入保温罩和出保温罩的温度来消除魏氏组织;通过提高精轧入口温度,使精轧道次在再结晶区轧制来消除混晶的控冷优化措施.工艺优化后,SWRCH35K产品的晶粒细小、均匀且无魏氏组织出现.
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孙先焦
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摘要:
利用Gleeble热模拟试验机对72A帘线钢的动态CCT曲线进行了绘制,分析了不同冷却速度下金相组织、珠光体片层间距以及维氏硬度的变化.以此为指导,对72A帘线钢进行工业控冷试验,研究了轧制过程中精轧机入口温度、吐丝温度和冷却速度对72A帘线钢力学性能的影响,确定了72A帘线钢在不出现马氏体等硬相组织下的最大冷却速度.结果表明,随着冷却速度的增加,72A帘线钢组织由铁素体+珠光体向马氏体转变,铁素体含量越来越少,维氏硬度逐渐增加,珠光体平均片层间距也逐渐减小.当冷速>30°C/s时,珠光体平均片层间距<0.1μm,且出现了不利于加工的马氏体组织.
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刘荣;
王淼;
屈小波;
王薛鹏;
马伟;
纪文杰
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摘要:
介绍了控冷工艺中不同吐丝温度、辊道速度、风机开启对帘线钢LX80A盘条表面氧化铁皮厚度及结构的影响,并模拟用户机械除鳞方式对盘条进行扭转试验,研究不同试验方案对盘条扭转后掉落的氧化铁皮片状大小的影响。同时现场跟踪了用户机械除鳞效果,通过控冷工艺试验研制出适合用户机械除鳞的氧化铁皮厚度及结构。
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LUO Xu;
罗许;
LIU Shaohua;
刘韶华
- 《2017中南·泛珠三角地区第十一届轧钢学术交流会》
| 2017年
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摘要:
针对厚规格热轧带钢的组织均匀性问题,本文采用三维热力耦合有限元数值方法分析热连轧机控轧控冷等工艺参素.结果表明:轧制过程中带钢厚度方向变形分布最小位置在表面,最大位置在靠近厚度1/4位置向表面偏的位置.仅采用轧制规程的改变提高厚度中心变形量的效果不明显;在相同的压下率条件下,预先对铸坯表面进行降温,可增加铸坯中心部位等效应变11%.心部与表面冷却速度差异随着初始冷却速率(由水量、水温、精轧出口速度等综合决定)增加而增加.采用本文优化的轧制及冷却工艺,产品厚度方向组织均匀性得到大幅提高,上下表面晶粒度最大差0.3级,表面与中心最大差1.1级,提高了厚规格产品组织均匀性.
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Liu Yi;
刘毅;
Li Jie;
李杰;
Zhang Peng;
张鹏
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
通条性能不稳定、组织不均匀是80MnCr盘条在拉拔或扭转加工过程中发生断裂的主要原因之一,本文利用淬火膨胀仪绘制了80MnCr盘条的静态CCT曲线,采用切线法得到了相变过程中的临界转变温度点,通过金相显微镜观察了不同冷却速度条件下80MnCr盘条的析出组织,通过扫描电镜分析了不同冷却速度条件下80MnCr盘条的珠光体片层间距,研究了不同冷却参数对80MnCr盘条相变组织转变的影响。结果表明,80MnCr盘条产生马氏体的临界冷却速度为10°C/s,为避免产生马氏体组织,应控制冷速小于10°C/s;同一吐丝温度下,随着冷速的提高,珠光体片层间距不断变细,当冷速为7°C/s时,珠光体片层间距为60~104.8nm,生成屈氏体组织;冷速为3~5°C/s时,组织均匀,索氏体率为90%以上,片层间距在95~114.3nm,机械性能最佳。
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黄炜
- 《全国冶金自动化信息网2013年会》
| 2013年
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摘要:
宣钢高线针对现有高线吐丝后的冷却工艺特点,提出在吐丝机至1号风机之间的斯太尔摩辊道上对线圈采用气雾冷却控冷工艺,可使线材同圈性能差降低15~20 MPa,同时成品力学性能可提高15~20 MPa,不仅能有效改善线材表面质量,减少质量异议的发生,同时能为提高宣钢产品市场竞争力夯实基础。
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张红田
- 《全国金属制品信息网第23届年会暨2013金属制品行业技术信息交流会》
| 2013年
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摘要:
与普线相比,高线拉拔过程中润滑粉吸附不好,影响线材性能.研究了控冷工艺、线材表面形态及润滑剂配方对高线低碳钢拉拔过程中润滑粉吸附效果的影响.高线低碳钢吐丝温度为930°C时,盘条氧化铁皮中FeO最厚,润滑粉吸附效果最好,采用延迟冷却,线材表面润滑粉吸附效果好,有利于提高盘条拉拔性能;轧制量在200~600 t时线材的表面状态最有利于润滑粉的吸附;润滑剂中添加30%油性剂,钢丝表面润滑粉吸附均匀,有利于拉拔过程的润滑.
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王世芳;
沈奎;
廖舒纶;
麻晗
- 《全国金属制品信息网第23届年会暨2013金属制品行业技术信息交流会》
| 2013年
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摘要:
采用Gleeble-3800测定了冷镦钢SCM435的连续冷却转变曲线(动态CCT曲线)和等温转变曲线(动态TTT曲线).结果表明,在0.10~10 K/s冷速下,组织演变次序依次为F+P,F+P+微量M,F+P+B+少量M,F+少量P+大量B+少量M,B+少量M,M+少量B;珠光体最佳转变温度为650~675°C,贝氏体最佳转变温度为400~450°C,在575~625°C相变速度极慢.动态CCT曲线和TTT曲线为SCM435控冷工艺和组织性能的预测提供了依据.
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