断口分析
断口分析的相关文献在1982年到2022年内共计603篇,主要集中在金属学与金属工艺、航空、一般工业技术
等领域,其中期刊论文519篇、会议论文72篇、专利文献178005篇;相关期刊304种,包括材料导报、材料工程、机械工程材料等;
相关会议54种,包括2015年全国特钢年会、2014年航空安全与装备维修技术学术研讨会、全国金属制品信息网第23届年会暨2013金属制品行业技术信息交流会等;断口分析的相关文献由1726位作者贡献,包括何晓聪、张峥、邢保英等。
断口分析—发文量
专利文献>
论文:178005篇
占比:99.67%
总计:178596篇
断口分析
-研究学者
- 何晓聪
- 张峥
- 邢保英
- 张勇
- 李旭东
- 路鹏程
- 刘勇
- 吕拴录
- 崔海涛
- 张明达
- 曹京霞
- 曾凯
- 焦晋峰
- 王新虎
- 王清远
- 陈刚
- 黄旭
- 于杰
- 何超
- 冯煜阳
- 刘丹
- 卢毅
- 吴爱萍
- 唐昌平
- 尚德广
- 尹永晶
- 张先炼
- 张柯柯
- 张越
- 曹健
- 李全安
- 李红超
- 杨蕴林
- 温卫东
- 王医锋
- 王希靖
- 王文先
- 王越
- 王香云
- 田仁慧
- 罗希延
- 肖建华
- 赵旭平
- 赵荣国
- 邢颖
- 邵华凯
- 陈栋
- 陈洁
- 雷宏刚
- 高昕
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汪超;
杨艳滨;
熊伟;
刘奋勇;
丁光伟
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摘要:
为了研究L450M管线钢制管过程中机械扩径后母材开裂的原因,通过对断口进行宏观观察、微观分析以及钢板探伤,分析了管体机械扩径后母材开裂情况。结果显示,管体机械扩径后母材开裂部位以铁素体组织为主,含极少量的C元素,且并无其他元素成分。经分析,确定管体开裂是由于在连铸时冷钢掉入结晶器内未完全熔化、包裹在板坯内,经轧制而形成缺陷,最终导致管体开裂。
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焦晋峰;
刘展翔;
刘丹;
刘勇;
郭琪;
雷宏刚
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摘要:
针对3组应力比分别为0.3、0.5、0.8共24个材质为35K的8.8级M24高强度螺栓进行常幅疲劳试验和数值模拟,基于试验结果建立其相应的S-N曲线,并选取典型高强度螺栓疲劳断口进行宏观和微观分析,重点探讨了高强度螺栓预紧力缺失对其常幅疲劳性能的影响.分析结果表明:相同应力比和应力幅的一组螺栓,对应预紧扭矩变化100 N·m,其2×10^(6)次循环对应允许疲劳强度相差11.35%;疲劳断口特征与预紧力大小明显相关,疲劳断口表面、扩展区和瞬断区范围随着预紧力增大,断口颜色变暗、扩展区范围扩大且瞬断区粗糙度加深;高强度螺栓应力集中位置和大小受预紧力值影响较小,但与常幅疲劳试验断口位置基本吻合;有无加荷装置对高强度螺栓应力大小影响明显,对应最大应力差值先减小后趋于稳定.
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郭豪;
贾非;
陈琰霏;
塔力哈特·吾拉孜别克;
尹宗琦;
孙东磊
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摘要:
在准静态范围内,对硬质聚氨酯进行了不同应变速率下的拉伸实验,根据应力-应变曲线研究其变形行为及力学性能与应变速率之间的相关性,通过观察试样断口形貌分析其破坏机理,应用Eyring理论对材料的弹性模量和屈服强度与应变速率之间的关系进行拟合。结果表明:在实验范围内,随应变速率增加,材料的弹性模量和屈服强度均呈现快速升高后逐渐趋于稳定的规律并符合Eyring理论的对数关系,而伸长率则显著减小至无明显强迫高弹形变;材料的破坏模式依次由软段大分子链主导过渡到软、硬段协同作用及硬段主导;依据研究结果,测量硬质聚氨酯弹性模量时应变速率应大于0.33×10^(-3)s^(-1),测量屈服强度时应变速率应大于1.52×10^(-3)s^(-1)。本工作旨在进一步揭示应变速率对聚氨酯树脂材料性能的影响,以期为相关研究与工程实践提供参考和借鉴。
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申彧;
雷宏刚;
冯徐泽
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摘要:
使用MTS伺服液压疲劳试验机,对工程中常用的ML20MnTiB、10.9级、M20高强度螺栓进行了3组静力拉伸试验和10组欠预拉力的常幅疲劳试验,绘制出常幅疲劳破坏的S-N曲线并建立疲劳寿命计算方法,使用Phenom ProX电镜能谱一体机对螺栓疲劳断口进行宏观和微观分析,展示了疲劳源区、扩展区和瞬断区形貌的典型特征,揭示了高强度螺栓的破坏机理及失效过程,为其疲劳安全设计及断口分析提供科学依据。
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董京楠;
刘奕杉;
张旭初;
王朝阳;
罗淼;
石贵元;
刘晓童;
杨志文;
陈迎锋
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摘要:
对L80钢在室温不同氢气压力下的氢脆敏感性进行了评价。通过缺口慢应变拉伸试验,结合断口分析,研究了3~12 MPa氢气压力下,L80钢的氢脆敏感性的变化规律。结果表明:在室温环境下,L80钢在5 MPa及以下氢气压力下应用时,无明显脆性;在8 MPa及以上氢气压力下应用时,具有明显脆性;在氢气压力3~12 MPa环境下,L80钢拉伸试样主断面中心位置微观形貌从韧窝形貌转变为韧窝形貌与解理形貌共存,边缘位置微观形貌从韧窝形貌向解理逐渐转变,断面收缩率变化率由16.19%逐渐增加至46.79%。随着氢气压力的增加,L80钢的塑性损失增加,断口表现出明显脆化特征,氢脆敏感性逐渐增加。
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黄琼;
曾舟;
康人木;
魏继业;
陈婷;
王天剑;
苗景国
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摘要:
采用JMatPro软件对7050铝合金的时效过程进行模拟计算,获得时效过程中各强化相析出开始时间、析出顺序和析出量数据,得到在100°C~140°C温度范围内时效处理时合金强度遵循先上升后下降的趋势。基于此温度范围内进行单峰时效热处理实验验证,利用室温拉伸、TEM和SEM研究合金组织对强度的影响。结果显示:合金强度变化规律与模拟分析结果一致。当时效温度为120°C时,合金可获得最高强度(抗拉强度597 MPa,屈服强度554 MPa)。随着时效温度的升高,合金晶内析出相密度增大,并发生一定程度粗化;晶界析出相变化趋势为连续线状→更加密集、连续链状→明显变粗、间断链状;合金的断裂形式从固溶态的穿晶韧性断裂为主转变为沿晶脆性断裂为主。
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何永强;
金希红;
朱卫;
肖乾;
陈道云
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摘要:
为了研究轨道车辆车体用Q460ME钢板疲劳性能,采用MTS Landmark电液伺服疲劳试验机对Q460ME 2个厚度规格的钢板进行应力比为-0.1,加载频率为60 Hz的疲劳试验,试验基于升降法展开,通过应力集中系数修正计算得到了不同存活率下的条件疲劳极限,将测试结果与DVS1612标准进行对比,结果表明:本次试验试样的应力集中系数为1.25;Q460ME钢板2个厚度规格的试样升降图均能闭合,由升降图计算得到的疲劳极限值整体呈现随厚度增加而降低的现象,其中:5 mm和8 mm厚度的Q460ME疲劳强度值明显大于DVS1612标准中的S355钢材疲劳强度值;Q460ME钢板2个厚度规格试样的断口截面可见明显的裂纹源、裂纹扩展区及瞬断区,疲劳裂纹源发生于矩形截面表面拐角处且为单裂纹源,裂纹扩展区有明显的“海滩状”疲劳辉纹,整体呈扇形分布,与裂纹局部扩展方向垂直,瞬断区为韧性断裂,反映了试样良好的韧性特征。
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王哨兵;
孙文强;
王曼;
周珠;
张燕燕
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摘要:
利用Gleeble试验机研究S32750双相钢(/%:0.20C,25.50Cr,7.05Ni,3.50Mo,0.28N)区铸态和固溶态柱状晶和等轴晶区在1000-1200°C的热塑性,表明得出该钢的延伸率和断面收缩率在1100-1150°C最佳。通过电镜分析,在1000-1050°CS32750钢呈脆性断裂,在1050-1150°C呈塑性断裂,在1150-1200°C为沿晶断裂。S32750钢1000-1050°C时裂纹沿相界,1150-1200°C时裂纹沿晶界。综合热模拟试验,确定S32750钢的最佳热塑性温度为1150-1200°C。
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刘胜;
胡绪腾;
万煜玮;
宋迎东
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摘要:
针对航空发动机涡轮盘榫槽区域的典型服役条件与应力集中特征,开展典型盘用材料GH4169缺口特征件的高温疲劳、持久及蠕变-疲劳试验,分析缺口件的蠕变-疲劳失效规律及影响因素。结果表明:在疲劳峰值载荷处引入保持时间可降低缺口件的失效循环数,但会延长累积失效时间。保载时,蠕变与疲劳损伤存在一定的交互作用,并且交互作用的强弱与载荷水平存在一定的相关性。SEM断口分析表明:随保载时间延长和应力水平下降,缺口件的蠕变-疲劳裂纹萌生和扩展失效模式由穿晶向沿晶过渡。
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摘要:
南钢实验检测中心蔡司Sigma300型场发射扫描电子显微镜,配有牛津仪器能谱仪,最大放大倍数可达100万倍,成分检测范围Be~U,其性能指标处于行业先进水平,具有景深大、分辨率高,成像直观、立体感强、放大倍数范围宽等特点,广泛应用于材料微观形貌观察、夹杂等缺陷分析、断口分析等方面,在材料性能研究、失效分析等方面发挥着重要作用。
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邵华凯;
吴爱萍;
包育典;
孙樱日
- 《第二十一届全国钎焊及特种连接技术交流会》
| 2015年
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摘要:
提高接头耐热性能是功率电子器件连接的发展趋势和必然要求,本文采用Sn-Ag复合粉末低温过渡液相(LT-TLP)连接Cu/Ag异基金属,研究了复合粉中Ag含量对接头组织和力学性能的影响,并通过断口分析探讨了接头断裂机制.结果表明,接头横截面组织分为基板/Sn反应的扩散反应区和Sn-Ag反应的原位反应区;随着Ag含量的增加,原位反应区Ag3Sn数量增多,晶粒尺寸减小,而扩散反应区生成的扇贝状Cu6Sn5和Ag3Sn厚度变薄;当Ag含量超过70wt.%时接头中形成大量的孔洞.接头剪切强度和显微硬度均随Ag含量增加呈先升高后降低的趋势,55wt.%时力学性能最优,剪切强度超过35MPa,显微硬度为70HV左右.Ag质量分数较低时(≤55wt.%)接头主要断裂在原位反应区,较高时(≥70wt.%)则断裂在原位反应区及其与扩散反应区金属间化合物层的界面处.
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王越;
张凤玲;
侯丽华
- 《第六届中国航空学会青年科技论坛》
| 2014年
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摘要:
本文通过对非定向有机玻璃进行拉伸和冲击试验,并采用电子显微镜和扫描电镜观察断口的微观形貌特征,获得了非定向有机玻璃的微观断裂特征及机理:非定向有机玻璃在静拉伸应力作用下,断口的形貌特征可分为3个区域:镜面区、雾状区和肋条区.镜面区是主裂纹通过单个银纹持续扩展的结果,裂纹通过银纹来扩展,镜面区终止,雾状区开始.随着主裂纹扩展速度的快—慢—快—慢的变化,在断口上留下抛物线和礼花状花样疏密不同区域,宏观上观察则呈现出粗糙起伏的肋状条带.
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胡伟叶;
宛静
- 《全国理化测试学术研讨会暨《理化检验》创刊50周年大会》
| 2012年
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摘要:
近期某单位送检一批2A14铝合金锻件,在试验过程中发现各批次试样力学性能中的伸长率差异较大,部分批次试样的伸长率仅为1.6%~2%,伸长率不合格。通过体视显微镜、扫描电镜及X射线能谱仪找出其伸长率不合格的原因,通过断口分析查证影响试件塑性的主要因素,并从组织形成原因及冶炼工艺角度进行深入讨论。结果表明:送检试样断口灰褐色区域主要为氧化膜.由于氧化膜属于脆性相,其在材料中大大降低了材料的塑性。
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Chen Wei;
陈玮;
Chen Zheyuan;
陈哲源;
You Yang;
由洋;
Li Jinshan;
李金山
- 《第十六届全国钛及钛合金学术交流会》
| 2016年
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摘要:
采用电子束选区熔化成型技术制备了Ti-6Al-4V合金试样,研究了成型态与热等静压态的显微组织、拉伸及高周疲劳性能.结果表明,成型态的组织为沿沉积方向生长的柱状晶;柱状晶内部以魏氏组织为主,也有α/β片层组织存在.成型态材料的拉伸强度并未受到少量气孔及未熔合缺陷的影响,其强度和延伸率达到了ASTM标准.热等静压消除了材料内部缺陷,但显微组织发生粗化,材料抗拉强度下降约5%,但延伸率提高了约35%.热等静压后Ti-6A1-4V合金的高周疲劳性能得到显著改善,在1×107寿命,R=0.1的测试条件下,疲劳极限达到600MPa.根据断口信息分析了典型试样的裂纹萌生与扩展行为,大多数试样的裂纹源位于表面,材料拉伸性能分散性较大是疲劳寿命分散性大的主要原因之一.