内部裂纹
内部裂纹的相关文献在1985年到2022年内共计202篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、一般工业技术
等领域,其中期刊论文88篇、会议论文26篇、专利文献50406篇;相关期刊71种,包括鞍钢技术、河北冶金、山东冶金等;
相关会议23种,包括2015年全国中厚板生产技术交流会、2014年中南·泛珠三角地区轧钢学术交流会、第十届全国无损检测学术年会等;内部裂纹的相关文献由606位作者贡献,包括韩志伟、孔意文、冯科等。
内部裂纹—发文量
专利文献>
论文:50406篇
占比:99.77%
总计:50520篇
内部裂纹
-研究学者
- 韩志伟
- 孔意文
- 冯科
- 吕程序
- 曹建峰
- 王水根
- 谢建新
- 贺毓辛
- 韦东滨
- 韩静涛
- 姚燕
- 毛文华
- 王振地
- 王玲
- 付晨光
- 曾全胜
- 李佳
- 王连忠
- 赵博
- 隋然
- 鲁连涛
- DUAN Shaoping
- 于会香
- 于涛
- 伍星
- 修立策
- 傅敏士
- 傅蜀燕
- 冯秀鹏
- 冯立羊
- 刘传举
- 刘佳亮
- 刘倩倩
- 刘兴隆
- 刘延强
- 刘强
- 刘文红
- 刘春梅
- 刘洋
- 刘涛
- 刘畅
- 刘艳红
- 刘韬
- 叶印鹏
- 叶理德
- 吕珂臻
- 吴大方
- 吴广宁
- 周勃
- 周哲
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陈小龙;
年义;
熊良友;
Ali Naqash;
张立强
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摘要:
采用连铸轻压下技术来分析不同压下量以及冷却时间对铸坯内部的缩孔疏松的影响,以达到提高铸坯内部质量的目的。采用实验室高温热态试验模拟和酸浸的方法研究了铸坯在凝固至120 s和150 s时分别压下1,2,3和4 mm时的凝固组织变化规律;在冷却时间为120 s时,随着压下量的增大,中心部位孔隙的面积逐渐减少,柱状晶区域所占比例在不断减少,铸坯的性能得到改善;在冷却时间为150 s时,中心部位孔隙的面积逐渐减少,柱状晶情况则相反。采用X射线计算机断层扫描(XCT)研究了铸坯在不同压下工艺参数下的微观孔隙率和微裂纹等分布特征,证明在轻压下作用下,铸坯内部的缩孔率下降,缩孔总体积降低,缩孔数量减少。
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张宇卓;
王德成;
方宪法;
吕程序;
董鑫;
李佳
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摘要:
为了高效检测玉米种子内部裂纹,设计基于卷积神经网络(CNN)的检测系统及批量检测方法,采集有裂纹和无裂纹的玉米种子制作数据集,构建AlexNet、VGG11、InceptionV3和ResNet18共4种经典卷积神经网络,同时与传统算法模型SVM和BP神经网络进行对比实验。实验发现,卷积神经网络模型优于这两种传统算法模型,ResNet18模型的综合检测性能最佳,单粒有裂纹种子的识别准确率为95.04%,单粒无裂纹种子的识别准确率为98.06%,平均单粒种子识别时间为4.42 s。基于ResNet18,搭建种子内部裂纹自动识别装置,设计识别软件控制装置,得到玉米种子内部裂纹识别系统。系统实验进行10组批量识别,有裂纹种子的平均识别准确率为94.25%,无裂纹种子的平均识别准确率为97.25%,批量识别中光源的透射无法等效地显现所有种子的内部裂纹、多次加载模型权重导致泛化性不足等因素会影响准确率。
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文新理;
曲晓东;
张福多
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摘要:
利用光学显微镜和扫描电子显微镜观察了大截面锻材27SiMn内部裂纹的显微形貌和组织特征,利用电子背散射衍射(electron backseatter diffraction,EBSD)技术分析了裂纹两侧晶粒取向关系,采用拉伸断口法观察了裂纹分离面微观断口特征,对裂纹区域宏观异常组织进行了化学成分湿法分析,在Gleeble-1500热模拟试验机上测定了27SiMn材料在连续冷却过程中的相变温度,判定了裂纹形成时段和原因,在国内某生产线上进行了缓冷技术改进。结果表明:裂纹主要在点状偏析区或带状珠光体内萌生和扩展,裂纹两侧晶粒取向相同,裂纹面具有钿窝和解理两种断口特征,判定裂纹形成于奥氏体向铁素体-珠光体转变(A→F+P)完成后,化学成分的宏观和微观偏析是裂纹形成的成分基础,成分偏析导致相变不同步从而产生较大组织应力是裂纹形成的基本原因,采用新型缓冷技术可基本消除内部裂纹,使其四级探伤合格率由15%提高至75%以上。
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张琦
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摘要:
随着钢铁业金行业的快速发展,连铸工艺生产作用越来越重要,连铸产品质量对整个企业效益越发突出。连铸技术实现高速连铸生产的过程中,消除内部缺陷,提高产品质量,显得尤为关键。连铸生产产品质量一方面直接影响连铸生产效率,另一方面还严重制约后续轧钢工艺的生产节奏和效益产生。基于此,本文通过连铸板坯内部裂纹缺陷介绍,深入剖析内部裂纹产生原因,继而提出了控制连铸板坯内部裂纹缺陷的相对高效且经济的控制措施。
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李向奎;
田贵昌;
刘延强;
季晨曦;
陈虎
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摘要:
针对京唐公司高强钢开发初期生产过程中板坯出现的断坯现象,对断裂板坯取样进行低倍、断口检测分析,结果表明:钢中氢含量较高、板坯内部裂纹、铸坯冷却和加热过程中产生的热应力是造成板坯断裂的主要原因.通过降低钢液中氢含量;加强连铸机设备维护保证扇形段的辊缝、对弧精度;对板坯冷却及装钢入炉方式进行优化,板坯断裂现象得到解决.
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李向奎;
田贵昌;
刘延强;
季晨曦;
陈虎
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摘要:
针对京唐公司高强钢开发初期生产过程中板坯出现的断坯现象,对断裂板坯取样进行低倍、断口检测分析,结果表明:钢中氢含量较高、板坯内部裂纹、铸坯冷却和加热过程中产生的热应力是造成板坯断裂的主要原因。通过降低钢液中氢含量;加强连铸机设备维护保证扇形段的辊缝、对弧精度;对板坯冷却及装钢入炉方式进行优化,板坯断裂现象得到解决。
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张亚君;
杨红来;
张春斌;
黄小山;
刘辉杰
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摘要:
近期生产的HRB400螺纹钢金相检测时发现有边部及内部裂纹存在,给生产和质量造成了较大的影响.为预防螺纹钢金相裂纹的发生,分析裂纹产生的原因,使用扫描电镜对裂纹进行分析,并对连铸坯表面质量、连铸坯低倍样及螺纹钢表面质量进行追溯检验.确认了金相边部裂纹是由红钢在轧制过程中表面划伤造成的,内部裂纹是由连铸坯存在的内部裂纹及较大的中心疏松,在后续轧制过程中没有被轧制焊合,从而存留在成品中的.根据上述原因分析,重点从减少连铸坯内部裂纹、中心疏松及红钢在轧制过程中的划伤开展工作,及时进行合理有效地调整和制定预防措施,有效减少了HRB400螺纹钢金相裂纹的发生.
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封明阳1;
王博1;
孙雪维2;
霍国杰1;
王怡潇2
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摘要:
连铸坯在生产过程中因为钢水质量和工艺问题会不可避免的产生内部裂纹。当其在后续轧制中由于轧制方法等等原因,可能无法焊合从而保留在轧制成品中,进而影响产品品质,严重者造成安全事故。本文综述了钢水中钢水过热度和硫含量、锰含量、磷含量等化学成分对连铸坯内部裂纹出现的影响;同时,详细总结了拉速、保护渣、二冷工艺等连铸工艺对内部裂纹生成和扩展的影响。与此同时,对前人防止内部裂纹产生、扩展的预防措施进行总结,通过实施相应措施降低连铸坯内部裂纹产生量。其对实际生产中连铸坯内部裂纹出现原因进行总结,并采取相应措施予以防止,解决连铸坯内部质量问题,对类似的炼钢生产具有一定的指导和借鉴意义。
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封明阳12;
王博12;
孙立根12;
雷鸣12;
霍国杰12
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摘要:
铸坯出现裂纹轻者需要对铸坯进行精整,严重的会出现漏钢事故或产生废品。因此,裂纹的产生既影响到了连铸机的生产效率,又影响到了产品的质量,增加了成本。而铸坯中的内部裂纹若在后续的轧制过程中没有消除或减轻,将会对产品的质量和使用寿命产生很大的影响。本文针对连铸板坯典型内部裂纹(中间裂纹、三角区裂纹、中心裂纹)的特征及产生机理进行了系统探讨,同时对轧制过程内部裂纹的愈合行为进行了分析。
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马晓妹;
张敏;
马晓旭;
曾春燕
- 《2014年中南·泛珠三角地区轧钢学术交流会》
| 2014年
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摘要:
本文采用不同回火工艺研究了预硬化型合全模具钢P20LL、厚度80mm钢板在热轧生产线上,通过控制冷却速度实现在线预硬化后,减轻钢板心部组织、硬度不均匀,预防心部微裂纹的产生;试验表明,厚度80mm的P20LL在线预硬化热处理中最佳回火工艺为580°C×(5~7.5)h.
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- 浙江大学杭州国际科创中心
- 公开公告日期:2022-04-29
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摘要:
本发明属于晶圆缺陷检测领域,公开了一种晶圆内部微裂纹检测装置及检测方法,包括基座,基座中间具有固定座,固定座上安装有晶圆夹持机构,晶圆装夹在所述晶圆夹持机构上,基座左右两边固定安装有水平直线位移平台,水平直线位移平台上安装有立座,立座上具有竖直直线位移平台,测试单元安装在所述竖直直线位移平台上,测试单元用于对晶圆的两面的检测部位进行微裂纹检测。本发明的晶圆内部微裂纹检测装置检测范围从大到小层层检测,提高了检测效率和检测精度。本发明的设计的晶圆夹持机构利用可控磁性原理缓慢将晶圆夹住,避免了刚性压紧造成的晶圆破碎的问题。通过本装置对晶圆内部微裂纹进行检测,提升了芯片产品良品率,降低了不良品比例。
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