冷却壁
冷却壁的相关文献在1986年到2022年内共计1610篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文554篇、会议论文121篇、专利文献248986篇;相关期刊153种,包括宝钢技术、包钢科技、炼铁等;
相关会议60种,包括2017年全国高炉炼铁学术年会 、第十六届全国大高炉炼铁学术年会、第七届中国钢铁年会等;冷却壁的相关文献由2879位作者贡献,包括佘京鹏、沈大伟、辛虹霓等。
冷却壁—发文量
专利文献>
论文:248986篇
占比:99.73%
总计:249661篇
冷却壁
-研究学者
- 佘京鹏
- 沈大伟
- 辛虹霓
- 李立鸿
- 姜本熹
- 陈令坤
- 陈名炯
- 沈猛
- 朱童斌
- 张建良
- 李以则
- 胡源申
- 铁金艳
- 高新运
- 卢正东
- 吴博伟
- 王彪
- 程树森
- 肖志新
- 胡正刚
- 刘栋梁
- 吴小军
- 祁四清
- 胡显波
- 闫丽峰
- 王东升
- 王磊
- 吕晓隆
- 尹腾
- 庆辉
- 廖海欧
- 张小伟
- 张玉栋
- 杨海军
- 王学信
- 袁晓敏
- 佘克事
- 余东龙
- 卢献忠
- 牛建平
- 章荣会
- 董会国
- 余珊珊
- 全强
- 刘东东
- 夏春
- 穆成双
- 邹忠平
- 邹祖桥
- 钟毅
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郭超
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摘要:
兴澄特钢3200m^(3)高炉运行六年后,出现炉身耐材侵蚀、炉体冷却壁破损漏水、炉缸侧壁温度升高等突出问题,已影响到了高炉的操作和稳定生产。本文结合3200m^(3)高炉近年来生产实际状况,对其炉役中后期存在的问题进行了简要总结,分析了问题产生的原因,并提出了相应的对策。通过采取炉身喷涂、冷却壁漏水治理、综合护炉以及操作调整等对策,实现了3200m^(3)高炉无中修和安全生产,一代炉役中后期的主要指标仍然得到一定改善。
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黄金堂;
王才进;
李兆军
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摘要:
柳钢4号高炉设计容积2000 m^(3),炉缸采用炭砖+陶瓷杯结构,冷却壁为板壁结合的方式。高炉于2008-01投产,2021-12停炉,一代炉龄近14年,是目前柳钢历史上最长寿的高炉。2017年,4号高炉炉缸象脚区侧壁温度整体升高,最高点达到461°C,开始持续加钒钛矿护炉生产,而后炉缸侧壁温度逐步回归稳定可控。2020年开始出现40多块冷却壁漏水、炉身大量漏煤气等工况,严重威胁安全生产,公司决定停炉大修。本文总结此次停炉采用的半空料线配合炉顶打水全程煤气回收停炉法。
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刘智;
郑镇鹏;
赵财波
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摘要:
文章分析了某型号为3800 m^(3)高炉冷却壁漏水情况,介绍了高炉冷却壁漏水的原因,从改善原燃料条件、处理漏水冷却壁、调整操作制度等方面,对相关的应对措施进行了探讨,希望能保证高炉正常生产。
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杭桂生;
黄静;
张全一;
孙树峰
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摘要:
马钢3高炉针对开炉后短时间内出现了冷却壁快速破损问题,通过制定周密的冷却壁功能性恢复方案和现场施工方案,对破损冷却壁通道进行分类恢复,在高炉操作上采取针对性的工艺调整,成功的恢复了冷却壁的功能,遏制了冷却壁的破损速度,高炉指标也得到显著提升。
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杨海章;
刘毅棕;
丁德刚;
刘维勤
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摘要:
本文对宁钢1#高炉第一代炉龄第4段风口带冷却壁水冷管大量破损原因进行了简要分析,通过整体更换第4段冷却壁,引进使用冷却壁水冷管穿管技术,增加冷却强度,加强软水水质管理等措施,宁钢高炉冷却壁水冷管维护水平逐步提高。
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邹德胜;
王光亮
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摘要:
本文对本钢北营新1号高炉更换9段铜冷却壁的停、开炉操作进行了总结。操作实践表明,通过合理匹配减风节奏与打水量,合理控制炉顶温度与煤气成分,并使用通氮气雾化打水枪用以改善雾化效果,能够实现安全、快速、环保降料线至预定位置;采用炉内加装气泵可实现在线监测煤气成分,确保停炉后煤气安全,为施工创造条件;精准的休复风负荷料计算,可保证炉缸温度充沛;采用空喷铁口的方法,为顺利出第一炉铁打下基础;平衡好风量与开风口的关系,及时增加风量及开风口,同时增加负荷快速降硅,可实现高炉快速达产达效。
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郑俊平;
卢正东;
李承志;
薛正良
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摘要:
本文以武钢高炉炉缸为基础,建立了不同冷却壁选型和炭砖结构炉缸的传热数学模型,并对各炉缸在烘炉、全炉役周期及炉缸自保护期的温度场进行模拟研究.结果表明,烘炉阶段通过调节冷却壁水速或水温均无法使炭捣料层温度达到其固结温度,需采用停水烘炉才能有效改善炭捣料层的固结效果;不同结构炉缸在炉役初期,当炉衬残余厚度相同时,炭砖热端温度较为接近;当炭砖热面温度降至1150°C,铸铁冷却壁+大块炭砖结构炭砖残余厚度最小,铸铜冷却壁+复合炭砖结构炭砖残余厚度最大.综合考虑使用效果和材料成本等因素,建议新建或改造高炉炉缸采用性价比高的铸铁冷却壁并搭配使用大块炭砖或复合炭砖结构.
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张啟龙;
张俊杰;
张非;
王春龙;
曹英杰
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摘要:
本文对中天钢铁8号1580 m3高炉生产中出现的炉底板上翘、冷却壁损坏等问题进行了分析和探讨.结合生产实践和国内同类型高炉的设计经验,针对上述问题采取了一系列改进措施,如双层炉底板密封结构、厚壁改为薄壁炉衬结构、改进炉体冷却系统、完善炉体检测手段等.有效解决了第一代炉役中出现的问题,为高炉下一代炉役的安全、高效生产打下了坚实的基础.
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廖海欧
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摘要:
大型高炉长寿冷却壁制造应用技术一直有多种观点,其制造、维护及使用,需要系统研究、统筹分析、不断验证、持续优化、精准施策.马钢2座4000m3高炉自2007年投产以来,围绕高炉长寿、冷却壁长寿目标,应对新要求,应用新技术,研发新对策,取得了新效果,保持了 99%高作业率.马钢对运行10年的国产冷却壁进行长寿验证调研,准确分析了长寿冷却壁制造、维护装备的运行效果及进步方向,值得同行借鉴.
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朱进锋
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摘要:
以某1800m3高炉大管径冷却壁和细管密排冷却壁两种设计方案为例,用安东涅夫提出的防止产生局部沸腾的最低水速计算公式,对冷却壁冷却水管防止局部膜态沸腾的最低水速进行了计算,并对不同管径下冷却壁比表面积、冷却系统水泵有效功率、炉体水温差等关键问题进行了分析.认为采用细管密排冷却壁设计,无论从冷却的角度,还是从投资、水系统运行费用等方面均具有明显优势.
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崔昀升;
陈典举;
胡海波
- 《2017年全国高炉炼铁学术年会》
| 2017年
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摘要:
高炉冷却壁是高炉水循环冷却系统中承担热交换任务的重要职能设备,穿管再生法是一种冷却壁在线修复技术,其主要通过在冷却壁进、出口水管间穿入不锈钢波纹管,使损坏的冷却壁内部水路得以再生并重新恢复冷却效果.本文通过对高炉冷却壁穿管再生法的实践应用研究,提出了对软管、联接装置和配套接头进行改进,提高了穿管密封的可靠性和快速性.冷却壁穿管再生技术,尤其是几大部件经过改进后的新型穿管技术,通过实施后的跟踪,修复效果良好。无论是穿管密封的可靠性、快速性,还是技术的可行性都得到了验证。此项技术的出现和改进,有效地减缓了冷却壁自身的破损速度,确保了高炉的稳定顺行,延缓了大修期限,创造了经济效益。
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Guo Dong;
郭东;
Wang Shangdong;
王尚东;
Zhou Shenghua;
周生华;
Tian Qingyuan;
田庆元
- 《2017年全国高炉炼铁学术年会》
| 2017年
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摘要:
停炉前采取了有利于活跃炉缸和清洗炉墙等措施,确保了降料线时炉况稳定顺行.降料线至炉腰有效防止发生爆震现象,提高了降料面的安全性.更换过程制定了人员不进炉内、炉壳不开孔快速更换冷却壁的方案,用时60小时高炉顺利复风.本次降料线期间仅在料线接近炉腰位置时出现一次小的爆震,整个过程安全顺利。因此,炉顶打水量充足、雾化均匀是安全顺利降料线的关键之一。莱钢2号1880高炉通过人员不进炉内、炉壳不开孔快速更换冷却壁的方案的实施,降低了劳动强度,缩短了休风用时,提高了更换冷却壁安全性。休风后压料的角度在降低料线后要计算准确。前两罐料压完后,东西探尺显示数值与布前相同,说明料打到炉墙后反弹,多数布在中心位置。第三罐料增大布料角度后,料线上来0.2米。复风后因料线较深,赶料线过程中顶温低,增加了引煤气的难度。赶料线时料柱透气性差出现一次悬料,这是仍有待思考和优化的地方。
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Chen Chuan;
陈川;
Cheng Shusen;
程树森
- 《2017年全国高炉长寿、开炉停炉封炉及生产指标分析专题研讨会》
| 2017年
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摘要:
近期许多高炉炉缸出现了严重侵蚀,极大地威胁着高炉的正常生产.实现炉缸长寿必须降低炭砖热面温度,从而在炭砖表面形成"自保护渣铁壳".本文应用传热学理论计算了炉缸冷却壁材质、炭砖导热系数以及高炉冶炼强度对炭砖热面温度的影响.结果表明:冶炼强度越大,炭砖热面温度越高,在炉缸砌筑过程中选用导热系数高的冷却壁材质和炭砖有利于降低炭砖热面温度.随着炭砖剩余厚度的减薄,冷却壁材质的导热系数对炭砖热面温度的影响越来越明显,炭砖是炉缸侧壁传热过程中的限制性环节,提高炭砖的导热系数,可以明显改善高炉冷却系统的冷却能力,从而降低热面温度.在高炉实际操作过程中,必须根据炉缸砌筑结构、砌筑材质等选择合理的冶炼强度,预防或减缓炉缸侵蚀.
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张洪雷;
徐国涛;
王悦
- 《2016年全国炼铁生产技术会议暨炼铁学术年会》
| 2016年
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摘要:
针对高炉冷却壁出现的局部破损,研制了树脂结合的高炉硬质压入修补料,对其组成、性能及微观结构进行研究,探讨SiC、抗氧化剂等不同组成及含量对其性能的影响.研制出的新型压入修补料在高温下流动性好,粘结强度高,使用性能良好.产品在1800m3高炉进行了压人修补,施工输送中不分层,抗氧化性好,利于高炉热态维修,对延长高炉寿命起到了良好效果.高炉大修停炉后,对高炉冷却壁的破损情况进行了调查,结果表明:泵送压入修补料被挤压进入冷却壁内冷却水管、炉壳附近,结构致密,烧结致密,对冷却壁炉壳起到了保护作用.