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压下量

压下量的相关文献在1965年到2022年内共计342篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、机械、仪表工业 等领域,其中期刊论文227篇、会议论文14篇、专利文献67957篇;相关期刊122种,包括辽宁科技大学学报、包钢科技、山东冶金等; 相关会议14种,包括第十四届全国旋压技术交流年会、2010年全国轧钢生产技术会议、2010年全国炼钢-连铸生产技术会议等;压下量的相关文献由867位作者贡献,包括朱华林、朱苗勇、祭程等。

压下量—发文量

期刊论文>

论文:227 占比:0.33%

会议论文>

论文:14 占比:0.02%

专利文献>

论文:67957 占比:99.65%

总计:68198篇

压下量—发文趋势图

压下量

-研究学者

  • 朱华林
  • 朱苗勇
  • 祭程
  • 陶功明
  • 黄剑飞
  • 刘珂
  • 张玉存
  • 江连运
  • 王慧远
  • 古杰
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 黄剑飞; 张海宝; 李健
    • 摘要: 在分析对比现有始极片校平方法的原理及特点的基础上,介绍了一种配合平行辊式矫直方法的技术方案。该技术方案通过测量铜始极片重量、局部厚度等参数,利用开发的智能控制系统,自动根据物料参数对始极片矫直机压下量等进行智能调节,从而能够获得最优的悬垂度参数,扩大了始极片的适应范围,生产过程中无需停机进行人工调整。该技术在某铜电解厂应用后,始极片悬垂度优良率提高15%,始极片厚度适应范围扩大至0.5~1.5 mm,避免了异常厚度始极片对矫直系统的不良影响,且通过对始极片的数据分析对种板生产控制提供了参考数据。
    • 段勋兴; 谭正生; 刘志芳
    • 摘要: 板材压下量是矫直工艺中至关重要的参数,本文借助现有研究矫直模型和求解方法,分析11辊矫直机压下量与板材初始参数的内在关系,旨在将其用于在线矫直工艺设定。研究结果表明:压下量与厚度呈现非线性关系、与屈服极限呈现线性关系、与弹性模量呈现不明显的非线性关系;无论板材来料参数如何变化,只要其弹性极限曲率不变,就可以设置相同的压下量;板材的合理压下量可以通过压下量与弹性极限曲率的关系曲线快速差值得到,从而应用于在线矫直工艺设定。
    • 吴春江
    • 摘要: 针对厚度≥1.95 mm的5052合金H32状态成品存在的生产周期长、成品率低等问题,通过设计新工艺路线,采用H12工艺替代传统的H32工艺,确保达到同等性能且更加稳定,使得产品更具竞争力。试验结果表明,新工艺通过调整优化冷轧压下量,获得最佳的压下数据后,再通过有效控制冷轧开坯粘伤缺陷,在确保性能指标保持稳定的前提下,减少一个冷轧道次和一次退火工序,最终有效地缩短了生产周期,不仅大幅提高了成品率,也降低了生产成本。
    • 李重阳(编译)
    • 摘要: 本文研究了冷轧压下量和退火温度对TWIP钢力学性能的影响。结果表明,随着冷乳压下量的增加,具有高密度的纳米机械孪晶的未再结晶区的强化效果增强。此外,随着退火温度的升高,材料的塑性也得到增强。因此,建议采用大的冷轧压下量和在部分再结晶区进行退火处理,以获得强度和延展性均极佳的亚微米晶粒的TWIP钢。
    • 姚亮; 晁霞; 高云飞; 刘燕霞; 张志旺
    • 摘要: 试验研究了单辊轻压下量(0~14 mm)和压下位置(1#~7#辊)对高碳钢GCr15240 mm×240 mm铸坯低倍组织和屮心碳偏析的影响.结果表明:从1#拉矫辊开始压下,总压下量12 mm,低倍合格比例上升28.6%,碳偏析(0.92~1.08)合格比例上升14.3%;从1#拉矫辊开始压下,总压下量14 mm,中心疏松≤0.5级缩孔比例达到100%,碳偏析(0.92~1.08)合格率达到72.7%.综合分析得出,GCr15钢240 mm×240 mm铸坯在拉速0.75 m/min,轻压下总压下量14 mm铸坯中心碳偏析和低倍组织最佳.
    • 王青海; 孙世平; 苟复钢; 金启邦; 年国恩; 车巨龙
    • 摘要: 西宁特钢精品小棒线在生产Φ75 mm的GCr15热轧圆钢时,发现轧后棒材内部存在中心疏松缺陷,导致棒材精整后超声探伤合格率低。通过修改孔型参数,结合数值模拟研究测试棒材芯部应力及等效应变的变化情况,再经现场生产验证,结合成品棒材超声探伤合格率的分析,来验证优化后的孔型参数是否可行,指导现场生产实践,提高轴承钢棒材的产品质量水平。参数的确定中,对各道次压下量的重新分配,主要是增加了第2道次的压下量,从58增加到86 mm,减小了第4道次的压下量,从58减小到30 mm。优化后的工艺直接从11架出Φ75 mm成品,节约了后2架轧机的能源消耗与轧辊磨损消耗。模拟结果显示第1道次的棒材内部应力由之前的拉应力变为压应力,结合轧制速度的降低,有利于提高棒材芯部质量。实际生产证明工艺优化后低倍质量显著提升,探伤合格率为96.37%,较之前提高3.63%。
    • 薛志伟; 杨超; 邹崇光; 张标; 张恩泽; 庞士儒; 江连运
    • 摘要: 本文针对中厚板对称轧制轧件变形渗透性展开研究.通过数值模拟结合轧制实验,分析了轧制过程中的网格变形情况及厚度方向上的等效应变分布情况.结果 表明:在中厚板对称轧制过程中,随着压下量的增大,轧件厚度方向上的等效应变逐渐增大,轧件芯部变形更充分.轧件表面的网格变形程度要高于芯部,芯表的等效应变差会随着压下量的增大而有所增大,但相较于总体等效应变的大幅提高,这一芯表等效应变差值的增加可忽略不计.因此,增大压下量能够明显提升轧件整体的组织性能.轧件厚度方向上等效应变的数值模拟结果与实验测量结果相比,二者具有良好的一致性,中厚板对称轧制的数值模拟具有一定的可靠性.
    • 飞尚才; 蒋小霞
    • 摘要: 研究了低碳铝镇静钢SPHC(/%:0.04C,0.03Si,0.14Mn,0.027Al)572~648°C卷取温度以及冷轧压下量65%~75%对该钢700°C退火性能的影响.结果表明,在相同的冷轧压下量下,随着卷取温度的增加,强度基本呈现下降趋势,伸长率相对有所上升,n、r值基本呈下降趋势;在相同的卷取温度下,随着冷轧压下量的不断增加,强度呈现下降趋势,伸长率先升后降,n、r值基本呈先升后降的趋势.热轧卷取温度620°C,冷轧变形量70%时,700°C退火3 mm SPHC钢板性能达到最佳,即抗拉强度286 MPa,屈服强度210 MPa,伸长率43%,n值0.27,r值1.52.
    • 摘要: 摘要:本发明公开了一种冷轧特厚高精度电机壳钢生产方法,分步骤实施,1)焊接工艺参数如下:带钢厚度4.0-6.0mm,焊接速度2.5-3.5m/min,焊接功率7900W、离焦量8mm、焊接压力20-30 KN、对接间隙0.2-0.3mm(os)、对接间隙0.2-0.3mm(ds)、填丝速度为0,没有标注单位的各参数,其中的单位均为冷轧固体式激光焊机领域的常用单位;2)轧机轧制模型工艺优化如下:由于受测厚仪条件限制,暂时甩掉1架前测厚仪不参与厚度控制生产,以及加大1架压下量,将1架出口厚度设定值控制在4.5mm以下。本发明能使冷轧产品扩大化,钢板的品质得到提升,具有重要的生产实用价值,并成功应用于工业化大生产。
    • 王春莲; 吴安民
    • 摘要: 针对酸洗机组中带钢矫直问题,分析了六辊矫直机压下量和带钢来料厚度的关系,并介绍了对同一带材不同板厚和电机功率的关系,为计算酸洗机组中的六辊矫直机电机功率提供了理论参考。
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