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油管

油管的相关文献在1958年到2023年内共计26138篇,主要集中在石油、天然气工业、金属学与金属工艺、机械、仪表工业 等领域,其中期刊论文1804篇、会议论文80篇、专利文献24254篇;相关期刊486种,包括中国石油和化工标准与质量、石油工程建设、石油矿场机械等; 相关会议59种,包括中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会 、2015年全国失效分析学术会议、2014油气井管柱与管材国际会议等;油管的相关文献由42511位作者贡献,包括贺昶明、沈金章、不公告发明人等。

油管—发文量

期刊论文>

论文:1804 占比:6.90%

会议论文>

论文:80 占比:0.31%

专利文献>

论文:24254 占比:92.79%

总计:26138篇

油管—发文趋势图

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    • 伍英华; 王辉
    • 摘要: 1现状某重型变速箱油管总成是由两个旋转接头体和油管组成,旋转接头体和油管之间通过硬钎焊连接在一起。油管总成通过空心螺栓配合组合密封垫圈安装于变速箱壳体,空心螺栓根据其规格大小设定不同的拧紧力矩。目前,在油管旋转接头体结合面处有渗漏油现象,因油管安装在前壳内部,维修需将整个变速箱总成拆卸下来,导致维修成本增加。油管总成结构如图1所示。
    • 杨洪; 甘磊; 王献; 张辉明; 马毓聪; 石云升; 邓宽海; 梅宗斌; 林元华
    • 摘要: 不同油井管对CO_(2)腐蚀造成的影响各不相同,为了优选出耐CO_(2)腐蚀性能最好的材料,需要探究不同条件下常规油井管材料的腐蚀情况。为此,以克拉玛依油田九;区CO_(2)复合驱注采井为研究对象,模拟油井管的实际服役工况,对N80、3Cr、镀钨隔热管和P110油管材料进行腐蚀失重试验。采用三电极体系进行动电位极化曲线和电化学阻抗谱(EIS)的测试,利用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射仪(XRD)观察腐蚀产物微观形貌。结果表明:随着温度的增加,4种材料的腐蚀速率先增加后减小;随着压力的增加,4种套管钢的腐蚀速率都增加;镀钨隔热管和3Cr的腐蚀速率明显小于N80和P110的。从腐蚀形貌看,4种套管钢都发生了不同程度的腐蚀。N80和P110表面发生了严重的腐蚀;镀钨隔热管和3Cr表面发生了轻微腐蚀。据此得到了4种油井管在CO_(2)驱环境下的腐蚀规律,提出了CO_(2)驱环境下油井管设计和选用建议,可优选出耐CO_(2)腐蚀性能最好的材料。
    • 邹莉娜; 卢迪
    • 摘要: 大庆油田的“油井医生”治理疑难井经验丰富,屡试新招儿,修井技术水平不断提升。近日,大庆油田井下作业分公司修井队伍成功治理了南1-3-丁27井的“疑难杂症”,把“补丁夹油管”一趟拔出来,实现了工艺技术突破,为后续施工积累了宝贵经验。据了解,南1-3-丁27井位于采油一厂南一区西部套损区,“因病趴窝”多年。油田从去年开始在南一区西部打井“布新局”,这口井能不能“医”好,将影响周边井的更新布局,采油厂十分着急。
    • 余国婴; 孙金朝
    • 摘要: 4月13日凌晨,在中原油田白43井,随着井内近4000米管柱的最后一根油管被起出,中原石油工程井下特种作业公司圆满完成首次电驱切割油管解卡施工,填补了中原地区智能电驱切割工艺应用的空白。随着中原油田开发进入中后期,东濮老区大修井的工作量越来越多,难度也越来越大。
    • 董福祥; 丁保安; 李秀山; 张新众; 王晓波; 郭鑫
    • 摘要: 针对某六缸柴油机颗粒物消除系统(de-particular matter,DPM)出油管裂纹漏油的问题,利用有限元软件对原出油管进行模态分析,采用仿真和振动试验分析DPM油管裂纹漏油原因并进行结构优化,对优化后的DPM油管在发动机台架上进行振动试验验证。仿真计算及试验结果表明:出油管出现裂纹导致漏油的原因是出油管的一阶模态频率较低,发动机激励与出油管模态耦合,引起共振导致油管剧烈振动;更改出油管的结构、加强油管约束、提高出油管系统刚度,使出油管的一阶模态由86 Hz提升到166 Hz,有效避免了发动机激励与出油管模态频率耦合引起的共振,DPM出油管的振动强度降低,解决了出油管裂纹导致的漏油问题。该方法可以为提高油管运行可靠性提供参考。
    • 张浩男; 王尊策; 徐艳; 张井龙; 李森; 闫月娟
    • 摘要: 油管内壁结垢、结盐、结蜡、锈皮及稠油堆积等现象会造成内壁空间减小,增大输油阻力,耗费大量电能,严重时甚至造成油管堵塞。空化水射流技术拥有清洗方面高效和节能的特点,在此基础上,提出一种基于人工神经网络的空化射流气体体积分数预测和结构优化方法,以清洗油管的空化喷嘴为实例,提取样本集进行人工神经网络训练。结果表明,该方法对气体体积分布的跨度和峰值具有一定的预测能力,对结构的优化符合验证。证明了人工神经网络对空化射流预测和优化方法的可靠性。
    • 樊海燕; 姜志强; 安雪微; 韩松平
    • 摘要: 油田管道发生断裂失效,运用宏观分析、微观分析、裂纹扩展分析、形貌分析、微区成分分析、X射线衍射分析和力学性能分析,进行管道断裂失效分析,明确了管道断裂成因;测试结果表明,断裂裂纹沿环向开裂,管道轴向受力大于环向受力,并且裂纹断裂方向与最大拉应力方向垂直;同时,套管未发生颈缩和腐蚀减薄,而且断口平整,断裂属于脆性断裂。断裂扩展区具有典型的河流花样微观特征,属于准解理穿晶断口;套管裂纹由套管内表面向外部延伸,并且裂纹扩展呈树枝状,其裂纹特征符合硫化物应力腐蚀断裂特征。综上所述,该油管断裂由硫化物应力腐蚀开裂导致,裂纹起裂于油管上的缺陷处,该处的应力集中萌生腐蚀开裂裂纹。
    • 赵雪会; 刘君林; 罗敬兵; 何淼; 王凤仪; 韩燕
    • 摘要: 为了明确39-XX油气井现场提取的失效油管的腐蚀状况及失效原因,本文利用金相显微镜、扫描电镜(SEM)以及能谱分析等手段,对现场送检的N80油管管样进行了宏观形貌观察、微观腐蚀形貌以及穿孔失效原因分析。结果表明:井深相对较浅的500m处油管未发现穿孔等失效现象,井深1500m处管体单侧受流体冲刷腐蚀导致局部穿孔,同一侧内壁其他部位点蚀现象明显;同井深处螺纹接头端面半环区域腐蚀严重(与穿孔同侧),表明1500m处管体存在一定倾斜度,流体的冲击腐蚀导致管体及螺纹接头端面单侧穿孔失效。
    • 李浩然
    • 摘要: 针对涪陵页岩气田某气井井下油管腐蚀穿孔问题,采用宏观形貌分析、化学成分检测、金相检测、硬度测试、冲击试验、微观形貌分析等表征手段进行失效分析。结果表明,该井失效油管化学成分、金相、冲击吸收能量满足相关标准;油管失效原因为局部减薄导致的韧性断裂及在压应力和扭转应力共同作用下断裂。建议后续在订货协议中对油管硬度等参数做出明确规定。
    • 张金伟; 王克栋; 黄清生; 杨栋
    • 摘要: 某油管自墩粗端,距管端头螺纹约211 mm处发生断裂。通过宏观观察、化学成分分析、断口分析、金相检验等方法对油管断裂原因进行了分析。结果表明:操作环境中存在H_(2)S和CO_(2),油管显微组织中存在非金属夹杂物,油管上由工具和卡具造成的机械损伤产生局部硬化和应力集中,使油管在湿H_(2)S环境下产生了应力腐蚀开裂。
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