脱氧工艺
脱氧工艺的相关文献在1981年到2022年内共计257篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、废物处理与综合利用
等领域,其中期刊论文85篇、会议论文51篇、专利文献491000篇;相关期刊53种,包括河北冶金、黑龙江冶金、山东冶金等;
相关会议41种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、2015第十四届中国煤化工产业大会、第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会等;脱氧工艺的相关文献由633位作者贡献,包括朱忠良、曾健、廖炯等。
脱氧工艺—发文量
专利文献>
论文:491000篇
占比:99.97%
总计:491136篇
脱氧工艺
-研究学者
- 朱忠良
- 曾健
- 廖炯
- 王晓东
- 陶鹏万
- 孙作迎
- 张云田
- 朱国军
- 蒲锐
- 王刚
- 陈耀壮
- 刘真海
- 古共伟
- 吴杰
- 孙群
- 张永发
- 曾建华
- 王新华
- 赵钰琼
- 马磊
- 于瑞波
- 何环宇
- 倪红卫
- 刘宏
- 夏雪生
- 左小坦
- 幸伟
- 张华
- 朱万军
- 李伟东
- 李宁宁
- 汤群伟
- 王荣
- 程洪波
- 胡善霖
- 薛正良
- 陶朋万
- 丁礼权
- 万朝明
- 么洪勇
- 于勇
- 余海滨
- 侯旭东
- 刘中华
- 刘俊
- 刘冰
- 刘文飞
- 刘曙光
- 刘研
- 卢彬
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倪弦
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摘要:
现在我们国家还处于工业化的发展时期,所以钢材的冶炼是十分重要的,其中最常用的方法就是转炉炼钢。因为转炉炼钢在我国的技术工艺相比于其他炼钢技术的自动化程度较高,且生产率高,所以应用的较为普遍。但是在应用转炉炼钢的过程中,必须要不断地提升炼钢技术工艺,时刻更新转炉炼钢脱氧技术。总的来说,在转炉炼钢中使用脱氧工艺对炼钢业的发展有着重要意义。
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孙福来
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摘要:
焊丝钢是用于生产电焊条的钢材,被广泛用于各个行业的生产活动中。天津钢铁集团有限公司根据现有工艺、装备对H08A焊丝钢进行了开发,并试制生产。H08A焊丝钢属于低碳钢,钢种特点是冶炼成分较窄、钢中硅含量低,终点温度、成分和氧含量控制要求高。本文结合H08A焊丝钢的特点制定了生产工艺路线和成分控制要求,分析了生产过程中的难点问题,并制定了相应的技术措施。通过转炉操作工艺的优化保障了冶炼终点温度和磷的命中率,通过控制钢水氧含量和优化脱氧工艺保障了H08A铸坯浇铸质量,最终产生出合格焊丝钢。
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郑伟;
王旭丹;
王彦龙;
宋思雨
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摘要:
在社会经济正在发展的阶段,钢铁行业为了改善炼钢脱氧工艺的不足,在转炉炼钢时部分钢采用电石脱氧剂代替铝质脱氧剂,使用LF精炼炉电石脱氧造渣配合喂铝线补钢水中铝的生产工艺,根据电石和铝线的脱氧特点,有效的结合了冶炼过程的扩散脱氧与沉淀脱氧,提高了铝的收得率,控制LF精炼到站铝,LF炉到站平均铝质量分数为0.028%,铝的收得率为59.4%,精炼喂铝线水平基本达到。电石脱氧替代部分铝脱氧剂,改善了精炼渣况,降低了脱氧剂成本,有效改善精炼到站炉渣状况,为精炼快速造白渣提供良好条件,脱硫效果明显,精炼炉终点钢水中平均硫控制稳定,平均脱硫效率84%以上。
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苏圣龙
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摘要:
转炉炼钢过程中,钢液脱氧处理的过程极为关键,其进程推进的效果决定了炼钢最终的生产质量与产品的应用情况。若钢液中氧气含量过多,将必然降低产品的塑造效率,并导致其组织结构有较为明显的疏松表现,甚至产生热脆现象。本文简述了炼钢过程中的质量影响因素,并就炼钢环节氧的产生与危害性进行了深入分析,阐述了炼钢生产过程中转炉炼钢的常用脱氧工艺,希望能够为同行业工作者提供一些帮助。
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尹志钧
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摘要:
钢液脱氧处理在转炉炼钢当中处于非常重要的位置,钢液脱氧工作的效果对炼钢的生产以及后续产品的质量会产生非常直接的影响.若是在钢液当中含有非常多的氧气,那么就会让钢产品在形状的塑造效率上变低,在内部位置上出现较多的小孔,组织结构变得更加疏松,严重的还可能产生热脆的现象,对钢产品的品质以及质量产生非常严重的影响.转炉炼钢脱氧的方式在炼钢过程中已经得到了广泛的应用,控制转炉终点上的氧气含量已经成为钢产品质量保障的一个关键性要素.文章将对转炉炼钢脱氧工艺进行探讨并供参考.
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张勇
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摘要:
炼钢生产环节需要加强质量管控,保证各个环节有充足的原材料供应,并且合理组织现场的操作和管理,让炼钢的各个要素符合生产的需要。钢液脱氧是目前转炉炼钢的重要工艺环节,给环节的质量对于炼钢生产的效果有着至关重要的影响。如果钢液内存在较多的氧,就会导致钢产品的塑性下降,内部存在较多的气孔,结构疏松,且会出现热脆的问题,导致产品质量不足。因此,转炉炼钢需要加强脱氧处理和质量管控,控制转炉终点氧含量,切实提升钢产品的质量。本文就此展开讨论,希望可以促进炼钢生产质量和效率的提升。
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尹志钧
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摘要:
钢液脱氧处理在转炉炼钢当中处于非常重要的位置,钢液脱氧工作的效果对炼钢的生产以及后续产品的质量会产生非常直接的影响。若是在钢液当中含有非常多的氧气,那么就会让钢产品在形状的塑造效率上变低,在内部位置上出现较多的小孔,组织结构变得更加疏松,严重的还可能产生热脆的现象,对钢产品的品质以及质量产生非常严重的影响。转炉炼钢脱氧的方式在炼钢过程中已经得到了广泛的应用,控制转炉终点上的氧气含量已经成为钢产品质量保障的一个关键性要素。文章将对转炉炼钢脱氧工艺进行探讨并供参考。
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许旭东
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摘要:
当下是社会经济发展转型的重要阶段,钢铁工业要改变传统的生产模式,可通过引进先进工艺提高产品的生产控制成本。在转炉炼钢中,采用脱氧工艺是有效提升炼钢产量的方式,但其工作过程仍存在一些问题。因此,可通过采取有效措施,提高炼钢的脱氧效果,降低炼钢生产中的除氧成本,进一步提高了钢材的质量。
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周云
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摘要:
转炉生产过程中,势必会产生相应的氧,如若氧含量较高,会对钢铁的质量效果产生进一步影响,使钢铁生产效益减弱,限制钢铁生产企业的长足稳定发展.基于此,本文将围绕有关炼钢生产中转炉炼钢脱氧工艺展开分析,以期强化转炉炼钢脱氧工艺水平.
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宋波;
李振异
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摘要:
HRB400钢筋具有较好的力学性能和焊接性能,由于传统的穿水淬火工艺受到限制,使合金元素成为保证钢材性能必不可缺的元素.随着钢筋生产企业对合金元素需求量的增加,各类合金价格急剧上涨,由此使得HRB400钢筋的成本随之升高.通过不同脱氧工艺对锰硅收得率及轧材屈服强度影响的研究,达到在不影响钢材性能的前提下,降低生产成本的目的.
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Guo Yadong;
郭亚东
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
取向硅钢和IF钢增碳量存在较大差异.取向硅钢因成分和脱氧工艺产生低碱度渣,该渣易于侵蚀MgO-C渣线,使之产生结构性剥落,而MgO-C渣线具有较好抗IF钢的高碱度氧化性渣侵蚀性能.RH处理过程钢液面变化增大了渣线侵蚀面,处理结束液面上升使结构性剥落的MgO-C渣线有机会溶于钢水,表现为RH处理结束至转台硅钢钢水大量增碳,并提出了精确控制取向硅钢碳质量分数的措施.
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Jingyu Li;
李璟宇;
Qiang Ruan;
阮强;
Guoguang Cheng;
成国光;
Jixiang Pan;
潘吉祥;
Haibin Hou;
侯海滨
- 《第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会》
| 2015年
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摘要:
针对409L不锈钢冶炼过程中脱氧工艺的问题,通过对AOD和LF终点钢液取样、扫描电镜和能谱检测分析以及FactSage软件计算等方法,研究了AOD和LF中氧化物夹杂的特点,分析了409L不锈钢脱氧工艺中Ti-O-Al之间的平衡关系.研究发现:LF精炼过程中夹杂物的主要类型为Al2O3-MgO-TiOx,这些夹杂物尺寸多在10μm以下;在LF铝脱氧后,若钢液中的铝含量过低,会导致钛被氧化,生成TiOx夹杂物,降低钛的收得率,但较高的铝含量,并不会明显提高钛的收得率,相反会生成过多的Al2O3;本文计算出了,在Ti-O-Al-0.02C-0.3Mn-11.5Cr-0.1Ni-0.45Si-Fe-1873K体系中,获得较高的钛收得率的合适铝含量,如对于钛含量为0.2%的钢液,当铝含量为0.024%时,可获得较高的钛收得率.
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肖娅;
诸林
- 《2015第十四届中国煤化工产业大会》
| 2015年
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摘要:
设计了一种利用氮-甲烷膨胀制冷低温精馏含氧煤层气制LNG的工艺,并对其进行了模拟分析.结果表明,该工艺可较彻底除去氮气、氧气等,获得较高浓度的LNG产品.同时分析了回流比、塔板数以及入塔温度对塔底产品含氧量和甲烷含量的影响,并且对该低温精馏工艺中的各设备进行了能耗分析.结果表明,在精馏塔进料温度为-163°C、压力为0.2 MPa时,最佳工艺操作条件为回流比1.5,塔板数24,在此条件下,甲烷回收率可达99.64%,塔底甲烷产品纯度高达99.98%,氧气体积分数仅为0.016%,系统单位能耗0.573 kWh/m3.