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浸出渣

浸出渣的相关文献在1983年到2023年内共计566篇,主要集中在冶金工业、废物处理与综合利用、矿业工程 等领域,其中期刊论文186篇、会议论文18篇、专利文献71277篇;相关期刊78种,包括现代矿业、湖南有色金属、湿法冶金等; 相关会议15种,包括全国锡锑汞冶炼技术及重金属冶炼综合回收技术与装备研讨会、第七届尾矿与冶金渣综合利用技术研讨会暨招远市循环经济项目招商对接会 、重金属污染防治及土壤与地下水修复最佳可行技术研讨会等;浸出渣的相关文献由1319位作者贡献,包括古明远、吴道洪、曹志成等。

浸出渣—发文量

期刊论文>

论文:186 占比:0.26%

会议论文>

论文:18 占比:0.03%

专利文献>

论文:71277 占比:99.71%

总计:71481篇

浸出渣—发文趋势图

浸出渣

-研究学者

  • 古明远
  • 吴道洪
  • 曹志成
  • 王敏
  • 吴佩佩
  • 薛逊
  • 王健月
  • 白志民
  • 孙晓明
  • 孙际童
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 刘志超; 李春风; 张新; 马嘉; 田宇晖; 李广; 强录徳; 武翠莲
    • 摘要: X射线透射分选技术是利用X射线照射不同物料后,不同物料对X射线的穿透能力不同进行分选的方法。铀矿石浸出之前利用X射线透射技术将不含铀或含微量铀的废石分选出来,是降低硬岩铀矿生产成本的有效方法。邹家山铀矿石采矿贫化率高、铀矿物在矿石中分布不均匀、适合入选的矿石产率高,有利于采用X射线透射技术分选。针对邹家山铀矿石利用XNDT-104型分选机开展了分选试验研究,考察了分级入选、全粒级入选、不同分选产率条件下铀矿石的分选效果,试验结果表明:尾矿实际产率和尾矿理论产率基本吻合,说明了X射线透射分选机的可靠性较好,可以根据需要准确控制尾矿产率,当设定尾矿理论产率35%时,实际尾矿作业产率为35.67%,尾矿中铀品位0.018%,铀分布率3.51%;相对于原矿低品位矿石产率29.68%,铀分布率为2.48%。低品位矿石中铀的品位低于铀矿山的浸出渣中铀的品位,可以直接抛尾。X射线透射分选技术用于硬岩铀矿石预先抛尾是可行的,有利于铀矿山企业降本增效。
    • 罗还桂
    • 摘要: 某含银浸出渣H_(2)O 28.14%、Zn13.04%、Ag 72g/t、S 7.27%、Pb 3.4%、SiO_(2)11.49%、Fe 17.18%。对该浸出渣浆化后进行矿浆含锌量、比重、温度、药剂加入量、浮选级数分别进行浮选条件试验。优化精选工艺条件获得较理想的工艺流程。锌浸出渣通过二粗三扫四精得到了品位高达2532g/t的银精矿,回收率达62%。本试验研究取得一定的成果,希望今后对类似的锌浸出渣回收银提供一定的借鉴和参考。
    • 赵爱春; 刘煜金; 张廷安; 贺欣; 叶鑫; 曾淼
    • 摘要: 试验采用硫酸进行粉煤灰浸出,考察主要工艺条件对粉煤灰中Al、Fe浸出率的影响,并且对浸出渣进行成分和物相分析,试验结果表明:硫酸高温酸浸粉煤灰可实现Al、Fe元素高效浸出,浸出温度为主要影响因素;在浸出温度230°C、硫酸质量分数20%、反应时间120 min、液固比10∶1的酸浸条件下,Al的浸出率为89.43%,Fe的浸出率为69.78%;酸浸渣的主要化学成分为SiO_(2),含量为79.1%,同时含有少量未浸出的Al_(2)O_(3)、Fe_(2)O_(3),可作为生料原料制备硅酸盐水泥熟料。该试验中无二次废渣排放,且浸出液的后续处理也无废液排放,此方法为实现粉煤灰的综合利用和零排放提供了参考依据。
    • 杨泽; 解万文; 沈强; 李多吉
    • 摘要: 锌氧压浸出工艺最大优势在于副产品是固体硫磺而非硫酸,可以从根本上解决传统工艺带来的硫酸滞销问题和SO_(2)污染。某锌冶炼企业采用锌氧压浸出工艺,在初期进行硫回收工序时,硫磺产量低,大部分的硫未得到有效回收,进入尾矿渣中,造成硫损失和尾渣处理难度大的问题。该企业系统分析了氧压浸出工艺过程,通过控制工艺参数和提高二段浸出渣中硫精矿的粒度提高了氧压浸出过程中的硫转化率,通过控制矿浆浓度、矿浆粒度、浮选槽风量等提高了浮选过程中的硫回收率,通过规范过滤操作、保障熔硫池温度等措施提高了后续工序的硫回收率。该企业采取改进措施以后,总硫回收率从45%提高至71%,可为同类企业提高硫回收率提供参考。
    • 魏昶; Joniqulov Amirkhon; 简单; 邓志敢; 杨馥衔; 孙朴; 李兴彬; 李旻廷
    • 摘要: 以常规湿法炼锌工艺锌浸渣为研究对象,对比研究常压酸浸和加压酸浸条件下锌浸渣的酸性浸出减量化效果,以及渣中锌、铜和铟等有价金属的浸出率。结果表明,在常压酸浸条件下,渣量可减少65%以上,渣中锌含量可降至3%左右,锌、铜和铟的浸出率均在91%以上;在加压酸浸条件下,渣量可减少40%以上,渣中锌含量可将至2%以下,锌和铜的浸出率达到95%左右,但铟浸出率仅为70%左右,相对较低。常压酸浸过程锌浸渣中的铁绝大部分浸出,有利于铟的浸出;加压酸浸过程锌浸渣中的铁大量以铅铁矾的形式留在渣中,阻碍了铟的浸出。常压浸出液中铁含量较高,达到25 g/L以上;加压浸出液中铁含量较低,小于2 g/L,有利于后续浸出液中铜、铟的回收。常压浸出渣量少,有利于渣中铅、银的富集,可单独销售;加压浸出由于铁沉淀入渣,致使渣中铅、银富集比低,适合于铅锌联合企业返回铅熔炼炉。
    • 黄丹雯
    • 摘要: 2015年9月至2018年3月期间,江门市某公司副总经理王某(另案处理),将该公司生产新能源汽车锂电池材料过程中产生的23067吨毒性工业固体危险废物浸出渣(以下简称“浸出渣”),以每吨318元的费用交给无相关资质的司徒某戌和司徒某协非法处置。司徒某戌和司徒某协又将上述浸出渣转包给无相关资质的陈某峰等人运至广东省江门市、阳江市以及广西壮族自治区藤县等地非法处置,司徒某戌和司徒某协二人从中获利318.5万元。
    • 摘要: 专利申请号:CN201910992551.3公开号:CN110643811A申请日:2019.10.18公开日:2020.01.03申请人:中南大学本发明公开了一种镍钼矿全湿法清洁冶炼工艺,包括控电位氨性活化浸出,浸出液提取钼、镍等步骤。镍、钼矿首先通过控电位氨性活化浸出得到浸出液及浸出渣,浸出液采用离子交换或诱导结晶的方式提取钼,再采用离子交换或溶剂萃取的方式提取镍,分别获得满足国标要求的钼酸铵及硫酸镍产品,提取后液蒸发结晶得到硫酸铵。本发明无需高压釜等复杂设备,钼、镍提取率高,可从源头消除低浓度SO污染,具有高效、清洁的特点。
    • 李小伟; 先永骏; 刘全军; 杨大锦; 王国栋
    • 摘要: 硫化锌矿浸出渣中有价元素丰富,是重要的二次资源,但因其性质、结构极为复杂,实践中分选回收效率往往较低。深入研究浸出渣工艺矿物学性质对其高效回收具有重的理论价值。对内蒙古某中大型锌冶炼厂的氧压锌浸出渣进行了深入的工艺矿物学研究。结果表明:锌浸出渣含硫44.33%、铅2.65%、锌4.24%、银192 g/t,主要有用矿物为单质硫(硫磺)、闪锌矿、铅矾等,银可能主要赋存于含铅矿物中;含有近20%的可溶性锌和铁硫酸盐,极少量的黄铜矿和黄铁矿;浸出渣颗粒粒度小,无典型的结构和构造;铅、锌和铜矿物主要以毗连和包裹的形式与硫磺连生,且主要集中在-10μm粒级,该粒级中银的分布率达到86.47%,是后续分选回收需要注意的重点。
    • 郑文军; 杨业国
    • 摘要: 对某冶炼厂的浸出渣进行原矿分析,该浸出渣属复杂难选的低酸度物料,浮选可以回收大部分银。对该浸出渣采用加铁粉二粗二精二扫的浮选流程方案,可获得银精矿含银1528.57 g/t,回收率为81.51%。在原有闭路试验的基础上,采用增加一次精选和银精矿过滤的方案可获得银精矿含银2682.57 g/t,回收率为78.03%。
    • 解增光; 张玲; 吕勇
    • 摘要: 湿法炼锌过程中产出的浸出渣,采用回转窑处理,排放的烟气SO2浓度峰值期间达不到国家颁布的最新排放标准.通过对烟气脱硫工艺的研究分析,并结合生产实际情况,最终采用了氧化锌法工艺处理回转窑烟气.该技术应用使回转窑烟气SO2浓度降到400 mg/Nm3以下,达到国家铅锌行业最新排放标准.并且脱硫剂利用厂内生产过程的产生的烟尘,脱硫产物可返回其他工序回收锌,副产品可在厂内循环利用,无任何废弃物外排,不会造成二次污染.
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