精轧机组
精轧机组的相关文献在1989年到2023年内共计492篇,主要集中在金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术、冶金工业
等领域,其中期刊论文180篇、会议论文61篇、专利文献148779篇;相关期刊94种,包括设备管理与维修、河北冶金、山东冶金等;
相关会议50种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、中国计量协会冶金分会2015年年会、2015年全国线棒材及小型型钢学术研讨会及2015年棒线材长厂长会议等;精轧机组的相关文献由1043位作者贡献,包括彭艳、杨彦博、孙建亮等。
精轧机组—发文量
专利文献>
论文:148779篇
占比:99.84%
总计:149020篇
精轧机组
-研究学者
- 彭艳
- 杨彦博
- 孙建亮
- 刘才溢
- 张世厚
- 张奉贤
- 杨荃
- 何海楠
- 张敏
- 徐冬
- 王晓晨
- 闫峥嵘
- 刘亮
- 刘勇
- 张文年
- 朱建伟
- 李卫平
- 王国栋
- 郭韬
- 刘相华
- 华江红
- 崔金星
- 丁吉杰
- 周杰
- 彭功状
- 王涛
- 王秋娜
- 王金华
- 王鹏
- 邢建康
- 闫书宗
- 丁宇
- 何安瑞
- 吴春东
- 周兴泽
- 夏小明
- 徐建梅
- 曹金生
- 朱自军
- 李友荣
- 李维刚
- 王健
- 王克柱
- 荆丰伟
- 荣鸿伟
- 谢向群
- 韩庆
- F.莫瑟
- J.施依法
- K.法拉奥恩胡伯
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巨星波
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摘要:
柳钢棒型厂四棒车间于2012年投产,采用多线切分工艺生产棒材。车间生产流程为:粗轧—1号飞剪—中轧—2号飞剪—精轧—控冷器—3号飞剪—冷床冷却—精整—发货。多线切分主要在精轧机组完成。精轧机组由6架轧机组成,K6—K1道次依次为:平辊无孔型—立箱孔—预切分孔—切分孔—平椭圆孔—成品孔。当轧件经K3切分孔型和切分导卫诱导切分,1根轧件即变成并列的多线(3线或者4线)。而后并列的多线以相同的速度最终进入K1轧机后变成多根成品。因此,多线切分的生产重点是要尽可能地使切分后轧件尺寸相同。这就对轧机和导卫的精度、职工的操作技能水平提出了更高的要求。在实际生产中,导卫装配精度低、孔型磨损不均匀、职工的操作水平高低不同。
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摘要:
4月19日,武汉市举行2021年第二季度“抓项目,促发展”重大项目集中开工活动。中冶南方EP建设的宝武武钢有限新建棒材生产线项目为当天开工的重大项目之一,在青山分会场隆重开工。在该项目中,中冶南方应用一系列先进、智慧技术,采用当前最先进的高速上钢技术,实现生产规格范围全覆盖;在精轧机组采用最新的模块轧机,生产满足热轧钢筋新国标要求的产品。
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海熙;
沈永华
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摘要:
柳钢热轧板带厂有2032 mm、1450 mm共2条生产线,粗、精轧机组工作辊装配形式一样,只是大小不一,工作辊与轴承座之间均配备有止动夹钳。止动夹钳主要指安装于轧机工作辊与轴承座之间的定位锁紧螺母,通过调节锁紧螺母控制轴承、轴承座和工作辊之间的轴向间隙,并保证轴承的使用游隙。工作辊止动夹钳有2种结构:三节圆环连接用于1450 mm线精轧工作辊(见图1a),两节圆环连接用于2032 mm线轧机精轧工作辊(见图1b)。热轧板带厂投产至2019年,工作辊在线生产中比较突出的问题之一是止动夹钳松动脱落,影响轧线生产节奏,严重时甚至造成轴承烧损。处理止动夹钳脱落故障会产生大量的故障时间,延误轧制生产,2019年1~8月止动夹钳脱落造成的故障时间达387 min。本文分析止动夹钳脱落的原因,总结处理与预防措施。
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梁世顶
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摘要:
柳钢高速线材精轧机组为国产仿摩根第5代机型,一般轧制速度达90 m/s,在生产过程中,精轧机组高速重载,环境恶劣,受到温度、压力、摩擦等影响,冷却轧辊、导卫的高压水常会进入精轧机辊箱,冷却水中夹带的氧化铁皮及杂质也跟随进入辊箱后流入油箱,造成油品污染、乳化,油站滤芯堵塞,辊箱轴承磨损加剧、油膜轴承烧损等故障,精轧机组进水是长期困扰的问题。
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吴小川
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摘要:
棒材生产线运行过程中,经加热炉加热好的钢坯,通过出炉辊道送入轧机轧制。轧机分为粗、中、精三个轧制机组,每个机组有6架轧机,粗中轧、中精轧机组间各有1台飞剪,用于钢坯的切头尾及事故碎断;精轧机组每个机架间有一个活套装置,用于精轧机组无张力轧制。通常,通过控制加热炉出钢速度来控制2支钢坯喂入粗轧1号轧机的轧制间隔。如果加热炉操作工对进入粗轧1号轧机的2支钢坯距离判断不准,当后一支钢坯与前一支钢坯的距离过近时,会造成2支钢追尾。
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张帆
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摘要:
随着我国工业技术不断发展,当今自动化生产已经成为了必然趋势。对于高速线材生产来说,精轧机组作为非常重要的设备,装备水平也决定了整个生产线装备水平上限。为了能够充分发挥高速线材精轧机组的效用,做好自动化调试工作尤为重要。基于此,本文首先对精轧机组系统展开简单介绍,提出自动化调试的准备工作,进而提出自动化调试的设计方法。
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邱承海;
刘海熙
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摘要:
柳钢热轧厂1450mm生产线粗、精轧机组支承辊所使用的轴承为油膜轴承,用来承受轧制压力和保证轧辊的低能耗运行。1450mm线自2010年投产生产至2019年间,油膜轴承进水,造成油膜油乳化成为生产过程中比较突出的问题之一。
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葛文军;
张燕军
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摘要:
精轧机组是铝制行业中生产铝板的轧机设备,其机组部件的制造与安装大多数已能满足精度要求,而其中的圆盘剪切边机,因剪切精度要求高,在实际制造中,要保证其精度要求有一定的难度,所以有必要对其装配工艺进行分析,为精轧机组保证生产铝板的质量,为优化方案和改进措施提供依据。
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LIU Liang;
刘亮
- 《2015年全国线棒材及小型型钢学术研讨会及2015年棒线材长厂长会议》
| 2015年
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摘要:
介绍了精轧机组进水对润滑油、润滑系统、设备的危害,分析了精轧机组进水原因,并制定了相应的解决措施。rn (1)因双唇密封圈或O型密封圈质量达不到要求造成进水。可以通过更换质量可靠的密封圈来避免因为密封件质量问题而造成的进水。rn (2)因装配调整原因造成的进水现象。可以加强技术工人的培训提高技术水平,要求工人认真的按照图纸要求调整装配。rn (3)装配者的粗心大意或者日常维护不到位造成的进水。应加强装配者的责任心,制订装配要求和规范,平时仔细排查设备可以进水的地方并且采取措施解决。rn (4)因悬臂轧辊轴设计密封结构不尽合理造成的进水,是目前高线精轧机进水最难过解决的问题。可以优化密封结构,在改动比尽量较小、不影响已有设备的互换性的情况下解决此问题。rn (5)因特殊位置的密封进水,密封板与面板之间的密封只能用O型密封圈,而且因为该位置的结构特性和工作特性已经不能在该结构上做改变,让箱体内部保持一定的正压就可以解决这样的位置进水的问题。
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于宏宇;
王忠华;
梁海卫;
王玉琢
- 《中国计量协会冶金分会2015年年会》
| 2015年
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摘要:
随着社会生产的逐步加快,对自动化生产线的集中化控制程度要求越来越高.河北钢铁集团承德钢铁集团有限责任公司中宽带生产线对精轧区域进行了自动控制改造.利用S7-400的单机架双CPU替换掉原有GE9070系列的多个CPU设备;同时对精轧机组的级联调速、活套补偿、速降补偿、手动补偿进行计算,在满足精轧机组速度控制的同时,实现了PLC的集中控制和统一调配,改善了原精轧区域的自动化程度,可实现不同钢坯规格的自动轧制.
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Li Ziwen;
李子文;
Gao Shaohua;
高少华;
Han Liwei;
韩立伟;
Chai Peibin;
柴培斌;
Xu Liang;
徐良;
Zhang Ruibo;
张瑞波
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
承钢公司热轧卷板事业部1780精轧机组共7架四辊轧机,根据轧辊能力、轧制计划、制定各架次轧辊更换吨位,其中,F1~F6更换吨位为20t,F7更换吨位为10t.每月大概需要1.5次更换支撑辊,而支撑辊更换往往需要很长时间,影响检修进度,降低产能释放.所以本文从人员熟练度不够,天车指挥不熟练,支撑辊板凳设计不合理,没有制定合理的检修计划等几个问题入手,研究如何节约支撑辊更换时间,可以减少支撑辊更换占用的大量检修时间,节约换辊时间,使分厂的检修计划制定更加容易,缩短了检修时间,可以提高生产作业率.
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郭韬
- 《2014年中南·泛珠三角地区轧钢学术交流会》
| 2014年
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摘要:
分析了攀钢1450精轧变形抗力模型结构和相关的回归系数.根据现场的实测数据,发现模型中的问题与不足,提出了优化方法,完善变形抗力模型公式,满足了产品精度的需要;优化后的变形抗力预测精度得到了更高的精度.